作者/張永俊,新疆瑪納斯發(fā)電有限責任公司
100MW機組1瓦軸振X向振動大的原因分析
作者/張永俊,新疆瑪納斯發(fā)電有限責任公司
公司5號機啟動,機組帶負荷在51--73MW變化時1瓦軸振X向振動在280--230μm變動,負荷高于73MW軸振最大226μm,負荷低于65MW,軸振接近265μm,負荷51MW軸振接近280,1瓦瓦振垂直:0.018mm;水平:0.019mm;軸向:0.018mm.
預啟閥;調(diào)門壓差;軸振大
新疆瑪納斯發(fā)電有限責任公司的5號汽輪機組為北京重型電機廠生產(chǎn)的N100—8.83/535型汽輪機為沖動冷凝式汽輪機,單軸、雙缸、二排汽口,通過半撓性聯(lián)軸器直接帶動發(fā)電機工作,配套電機為SQF—100—2型交流發(fā)電機。1994年6月投產(chǎn)。
5號機啟動,機組沖轉(zhuǎn)、暖機、帶負荷情況:
■1.1 5號機沖轉(zhuǎn)過程中參數(shù)
機組沖轉(zhuǎn)升速過程中,各參數(shù)負荷規(guī)程要求。
■1.2 機組啟動沖轉(zhuǎn)0--3000轉(zhuǎn)/分暖機及軸振情況
0--500轉(zhuǎn)/分,升速時間6分鐘,暖機10分鐘,最大軸振2X:73μm;
500-1200轉(zhuǎn)/分,升速時間12分鐘,暖機20分鐘,最大軸振2X:172μm;
1200-2400轉(zhuǎn)/分,升速時間10分鐘,暖機10分鐘,最大軸振1X:219μm;
2400-3000轉(zhuǎn)/分,升速時間6分鐘,最大軸振:1X:198μm;
機組并列至加負荷71MW,,用時190分鐘,最大軸振:1X:181μm。
■1.3 機組帶負荷后不同負荷情況下各瓦軸振情況
負荷73MW,高壓缸差帳:0.5 mm 低壓缸差帳:1.62mm軸向位移:0.089/0.02mm 單位:μm
負荷65MW 單位:μm
負荷51MW 單位:μm
■1.4 不同負荷情況下軸承溫度 單位:℃
負荷變化各軸承溫度,沒有異常變化。
■1.5 不同負荷情況下調(diào)門壓力 單位:MPa
負荷低于73MW,1、2號調(diào)門壓差開始增大,負荷51MW時,壓差最大2.0MPa.
高壓缸前部有四個蒸汽室,它與汽缸焊成一體,每一個蒸汽室內(nèi)均裝有一只調(diào)節(jié)閥,四個調(diào)節(jié)閥各控制著一組噴嘴,而調(diào)節(jié)閥由凸輪配汽機構(gòu)所控制,其中第一和第二只調(diào)節(jié)閥同時開啟,新蒸汽經(jīng)過主汽閥再經(jīng)過四根導汽管進入四個蒸汽室,而后,通過調(diào)節(jié)閥再進入汽輪機內(nèi),噴嘴共分四組,第一、二組17個,第三組16個,第四組7個,沿圓周布置,分別由四個調(diào)速汽門控制,汽輪機的功率是通過調(diào)速汽門改變汽輪機的進汽量來實現(xiàn)的。
調(diào)速汽門是一種帶有減壓預啟閥的結(jié)構(gòu)形式,調(diào)速汽門的閥蝶呈圓筒形,通過壓緊環(huán)2與閥桿相連接,在閥碟處設有閥蝶套筒,起引導閥蝶的作用。閥桿1的下端是預啟閥,靠壓緊環(huán)2來保證它開啟行程為8mm,閥桿上移時,首先開啟預啟閥,上移8mm后,再帶動調(diào)速汽門閥蝶上移,預啟閥是用來預先消除從閥蝶與套筒4之間的間隙漏入的蒸汽對閥蝶產(chǎn)生的作用力,由于從此間隙漏入的蒸汽量很少,預啟閥開啟后進汽量也是很少的,但確使閥蝶上下的蒸汽壓力大致平衡,大大減少了閥門的提升力,在閥蝶和預啟閥關閉時,閥蝶上下空間不相通,蒸汽從閥蝶套筒的間隙進入閥蝶上空間,此處的蒸汽壓力上升到接近新蒸汽壓力,閥蝶被壓緊在閥座上,保證調(diào)速汽門關閉時有較好的嚴密性。
機組帶負荷在51--73MW變化時1瓦軸振X向振動在280--230μm變動,負荷73MW,1、2號調(diào)門壓差0.2MPa,軸振最大到226μm,如圖1所示。
圖1
負荷低于73MW,1、2號調(diào)門壓差開始增大,51MW時壓差達到2.0MPa,軸振最大到285μm,汽輪機大軸由于進汽存在壓差,產(chǎn)生不平衡沖擊,引起軸振增大。如圖2
機組在加、減負荷過程中,負荷變化,1、2號調(diào)門壓差增大、減少,軸振也不停增大、減少。
5號機大修停機,做5號機調(diào)速汽門嚴密性試驗不合格,對調(diào)速汽門解體發(fā)現(xiàn)調(diào)門預啟閥磨損嚴重。
圖2
1瓦軸振X向振動大,主要原因是調(diào)門預啟閥磨損嚴重,低負荷時造成1、2號調(diào)門壓差增大,汽輪機大軸產(chǎn)生不平衡沖擊,引起軸振增大。
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