(1.嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 浙江 嘉興 314036 ; 2.東方特鋼有限公司, 浙江 嘉興 314000)
基于PLC的鍋爐過熱器水管半周堆焊自動(dòng)控制系統(tǒng)
寇舒1王爾明2
(1.嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 浙江 嘉興 314036 ; 2.東方特鋼有限公司, 浙江 嘉興 314000)
為提高鍋爐過熱器水管半周堆焊的自動(dòng)化程度、實(shí)現(xiàn)較好的堆焊效果,將傳統(tǒng)上重復(fù)的人工操作轉(zhuǎn)化為智能性的自動(dòng)化系統(tǒng),以三菱FX系列PLC為核心設(shè)計(jì)了鍋爐水管半周堆焊自動(dòng)控制系統(tǒng),經(jīng)過與焊機(jī)通訊,以及三軸伺服電機(jī)的協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到最終的半周堆焊效果。該系統(tǒng)可通過觸摸屏進(jìn)行水管以及焊接要求等參數(shù)的設(shè)定,以適應(yīng)多種直徑水管的半周堆焊。通過最終的工廠試驗(yàn),該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了半周堆焊的自動(dòng)控制,具有較高的堆焊精度,極大地提高工作效率、降低人力成本,同時(shí)保證了相比于人工堆焊更好的堆焊效果。該系統(tǒng)極大提高了產(chǎn)品自動(dòng)化程度,在降低成本的同時(shí),保證了較好的半周堆焊效果,滿足最終使用要求。
過熱器水管半周堆焊觸摸屏PLC伺服電機(jī)
鍋爐系統(tǒng)中的煙氣包含大量的粉塵、腐蝕性氣體等,過熱器由于受到煙氣的直接沖刷,容易造成局部磨損,最終造成爆管事故,所以要對(duì)過熱器水管進(jìn)行堆焊,增加其耐腐蝕、耐沖刷的能力,保證鍋爐可以正常長時(shí)間運(yùn)行,降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)以及后期的維護(hù)成本[1]。采用水管的半周堆焊解決了之前的水管全周堆焊造成的材料浪費(fèi)以及生產(chǎn)成本的增加問題,同時(shí)又滿足了使用要求[2-3]。所謂的水管半周堆焊就是將水管受腐蝕側(cè)進(jìn)行特殊處理,而另一側(cè)可以維持原狀。
目前國內(nèi)發(fā)電廠鍋爐基本沒有對(duì)鍋爐天井、蒸發(fā)器、過熱器等水管的自動(dòng)堆焊技術(shù)的研究,已有的技術(shù)是靠人工手動(dòng)堆焊,耗時(shí)長,效率低,且堆焊質(zhì)量無法把控。所以需要研究出一種智能水管堆焊技術(shù),克服以往人工堆焊的缺點(diǎn),提高工作效率及堆焊質(zhì)量??删幊炭刂破?PLC)具有編程簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、抗干擾性強(qiáng)等特點(diǎn),較多地被應(yīng)用到工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中[4],故設(shè)計(jì)了一套基于三菱PLC的FX系列鍋爐過熱器水管自動(dòng)半周堆焊系統(tǒng),可以較好的解決上述問題。
鍋爐過熱器水管半周堆焊系統(tǒng)主要由精密的機(jī)械部分和精準(zhǔn)的電氣部分構(gòu)成。圖1為機(jī)械部分的構(gòu)成。
圖1 鍋爐過熱器水管半周堆焊機(jī)械結(jié)構(gòu)示意圖
由圖1可知,行走驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制水管的水平運(yùn)動(dòng);水管旋轉(zhuǎn)電機(jī)控制水管的旋轉(zhuǎn)的方向、速度;數(shù)控?cái)[動(dòng)器控制焊槍的左右擺動(dòng),擺動(dòng)速度與擺動(dòng)距離可以進(jìn)行設(shè)定。
該系統(tǒng)另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是配有對(duì)稱防變形加熱系統(tǒng),用來抵消水管在堆焊過程中焊接產(chǎn)生的變形量,避免水管變形造成施焊困難的影響及后期水管矯形工序。操作時(shí)主要是在半周堆焊的過程中同時(shí)利用氬弧焊電弧在水管背側(cè)進(jìn)行加熱,并在堆焊管中通入流動(dòng)的冷卻水,最終有效的控制了水管在半周堆焊過程中的變形。
焊接過程中,在不影響焊接質(zhì)量的同時(shí),為最大限度的提高焊接效率,焊槍需要進(jìn)行微小的往復(fù)擺動(dòng),其方法是焊槍固定,只進(jìn)行輕微的擺動(dòng),以保證其電弧穩(wěn)定性。水管半圓弧往復(fù)旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)半周堆焊;水平行走電機(jī)控制水管的水平向前移動(dòng)。
綜上所述,堆焊軌跡呈方波狀。每焊接水管半個(gè)圓弧后轉(zhuǎn)變焊接方向,并不斷向前移動(dòng)。最終水管半周堆焊的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖2所示。
圖2 水管半周堆焊運(yùn)動(dòng)軌跡
為防止水管旋轉(zhuǎn)方向切換時(shí)堆焊效果不理想,故增加了該控制系統(tǒng)與焊接主板的RS232通訊,通過三菱PLC與焊機(jī)的信息交互,可以精確的控制焊接整個(gè)的啟停過程,可以使電弧變化平穩(wěn)、回轉(zhuǎn)位置精確,最終實(shí)現(xiàn)焊縫外觀的美觀一致。
為了最高限度的提高設(shè)備的應(yīng)用范圍,該控制系統(tǒng)采用了“HMI+PLC+下位機(jī)”的控制模式,其整體的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。以PLC為核心實(shí)現(xiàn)整套系統(tǒng)的通訊、電機(jī)之間的動(dòng)作配合,通過觸摸屏進(jìn)行參數(shù)輸入,PLC進(jìn)行綜合判斷處理,通過焊槍、旋轉(zhuǎn)電機(jī)、行走電機(jī)之間的協(xié)調(diào)動(dòng)作,最終構(gòu)成一套完成的過熱器水管半周堆焊的控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)主要由以下幾部分構(gòu)成。
圖3 基于三菱PLC的控制系統(tǒng)硬件框圖
該系統(tǒng)觸摸屏選用維綸MT6071iE系列,與三菱Fx3u系列PLC進(jìn)行RS-232通訊,該觸摸屏實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的手動(dòng)/自動(dòng)切換,水管尺寸、水管旋轉(zhuǎn)速度、水管行進(jìn)速度、焊槍擺動(dòng)速度和幅度值的給定,以及手動(dòng)控制電弧加熱器、冷卻水泵的啟停操作等,最大限度的方便人工操作,以適應(yīng)不同的工況。其人機(jī)界面如圖4所示。
圖4 人機(jī)界面組成
可編程控制器選用三菱Fx3u系列PLC,實(shí)現(xiàn)各電機(jī)之間以及其它輔機(jī)之間的協(xié)調(diào)動(dòng)作,最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)自動(dòng)堆焊的過程。其系統(tǒng)主要包括Fx3u-16MT/ESS型號(hào)CPU,此種型號(hào)PLC一共包含16個(gè)I/O點(diǎn),其中輸出點(diǎn)有8路,因此最多可控制四臺(tái)伺服電機(jī)。為實(shí)現(xiàn)控制器與焊機(jī)之間的通訊,增加QJ71C24N擴(kuò)展通訊模塊。最終以三菱PLC為核心的控制盤內(nèi)部接線如圖5所示。
圖5 控制系統(tǒng)硬件圖
控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)之前需要確定各電機(jī)的動(dòng)作速度以及距離。
已知三菱伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周需要4 194 304個(gè)脈沖,額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min,功率200 W,額定扭矩0.64 N·m,最大扭矩2.2 N·m,減速齒輪減速比為1∶10,小齒輪DN40(R1=20 mm),大齒輪DN400(R2=200 mm),水管管徑DN60(R3=30 mm),要求最終水管旋轉(zhuǎn)速度0.5 mm/s。
由水管旋轉(zhuǎn)速度0.5 mm/s(觸摸屏設(shè)定)可知:大齒輪的旋轉(zhuǎn)速度v1=(R2/R3)×0.5 mm/s;小齒輪的旋轉(zhuǎn)速度v2=大齒輪旋轉(zhuǎn)速度v1;故旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速n=v1/(2×3.14×R1) r/s。已知伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周需要4 194 304個(gè)脈沖,故電機(jī)最終每秒的脈沖頻率f=4 194 304n。
該系統(tǒng)是對(duì)水管進(jìn)行半周堆焊,其堆焊距離也可進(jìn)行計(jì)算得出。由水管旋轉(zhuǎn)半周得:大齒輪旋轉(zhuǎn)距離s1=(R2/R3)×3.14×R3mm;小齒輪的旋轉(zhuǎn)距離s2=大齒輪旋轉(zhuǎn)距離s1;小齒輪需要旋轉(zhuǎn)的圈數(shù)n=3.14×R3×(R2/R3)/3.14×R1。已知伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周需要4 194 304個(gè)脈沖,故最終水管旋轉(zhuǎn)半軸需要的脈沖數(shù)量N=4 194 304n。
當(dāng)執(zhí)行完N個(gè)脈沖后電機(jī)反向旋轉(zhuǎn),再次進(jìn)行N脈沖距離,依次往復(fù),即可實(shí)現(xiàn)水管的半周堆焊功能。該水管的管徑可以進(jìn)行設(shè)定,電機(jī)最終的脈沖頻率根據(jù)水管管徑計(jì)算得出,故該系統(tǒng)也可以對(duì)其它管徑的水管進(jìn)行堆焊,增加了其通用性。
焊槍擺動(dòng)電機(jī)選用直線導(dǎo)軌式伺服電機(jī),可以根據(jù)焊接材料不同在觸摸屏上設(shè)置擺動(dòng)速度和擺動(dòng)距離。
已知擺動(dòng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周需要10 000個(gè)脈沖,擺動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)速觸摸屏畫面上設(shè)定,初始7 mm/min;其擺動(dòng)電機(jī)的擺動(dòng)距離在觸摸屏畫面上進(jìn)行設(shè)定,初始為14 mm。
根據(jù)導(dǎo)軌設(shè)計(jì)手冊(cè),電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周沿導(dǎo)軌方向行走的距離為1 mm,即7 mm/min的速度需要的脈沖數(shù)為70 000個(gè),即每秒需要1 167個(gè)脈沖。擺動(dòng)距離14 mm時(shí)需要140 000個(gè)脈沖。
行走電機(jī)選用三菱伺服電機(jī),旋轉(zhuǎn)一周需要的脈沖數(shù)為4 194 304個(gè)。已知行走電機(jī)減速器減速比為1∶20,行走電機(jī)每次的行走距離與焊槍擺動(dòng)電機(jī)的擺動(dòng)距離相同,故與行走電機(jī)單次行走距離對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)的計(jì)算方法同計(jì)算焊槍擺動(dòng)伺服電機(jī)脈沖方法是一致的,其行走速度在觸摸屏上進(jìn)行設(shè)定。
維綸MT6071iE系列觸摸屏基于EasyBuilder8000編程軟件進(jìn)行離線模擬和在線模擬,其操作界面的設(shè)定主要包括堆焊管徑的輸入、自動(dòng)/手動(dòng)的切換旋鈕、焊槍擺動(dòng)電機(jī)的擺動(dòng)距離和速度設(shè)定、行走伺服電機(jī)的速度和距離設(shè)定、旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度及旋轉(zhuǎn)距離設(shè)定、冷卻水泵以及氬弧焊電弧加熱裝置的啟停按鈕等。同時(shí)整套系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)在觸摸屏上進(jìn)行顯示,參數(shù)設(shè)置界面如圖6所示。
圖6 參數(shù)設(shè)置界面
鍋爐過熱器水管半周堆焊自動(dòng)控制系統(tǒng)邏輯控制部分主要包括:旋轉(zhuǎn)電機(jī)、行走電機(jī)、擺動(dòng)電機(jī)控制子程序、與焊機(jī)通訊控制焊機(jī)啟停子程序、冷卻水泵、氬弧焊電弧加熱裝置啟停子程序。其控制流程圖如圖7所示。
圖7 控制系統(tǒng)程序流程圖
為檢驗(yàn)該系統(tǒng)的可靠性和實(shí)用性,以及能否取得較好的堆焊效果,故應(yīng)用以上控制系統(tǒng)對(duì)水管進(jìn)行大量的堆焊試驗(yàn)。圖8為機(jī)械系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。結(jié)果發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)能夠明顯的提高堆焊質(zhì)量,并且操作簡(jiǎn)單,極大地提高了生產(chǎn)效率,降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)可以通過觸摸屏進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,以適應(yīng)不同管徑的水管進(jìn)行半周堆焊,具有較強(qiáng)的實(shí)用性。
圖8 機(jī)械系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
在產(chǎn)品應(yīng)用上與工藝比較,易獲得均勻一致外觀質(zhì)量,其焊接質(zhì)量如圖9所示。
圖9 水管焊接質(zhì)量
(1)為了提高工廠鍋爐水管半周堆焊的自動(dòng)化程度,提高企業(yè)生產(chǎn)效率,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,設(shè)計(jì)出了一種基于三菱PLC的鍋爐過熱器水管半周堆焊自動(dòng)控制系統(tǒng)。以維綸MT6071iE觸摸屏為上位機(jī),搭建人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)與下位機(jī)三菱Fx3u系列PLC進(jìn)行通訊,控制各伺服電機(jī)等。
(2)通過試驗(yàn)驗(yàn)證,該控制系統(tǒng)穩(wěn)定性高,成本低,靈活性較高,最終極大地提高水管半周堆焊的效率和質(zhì)量。
[1] 宋天虎,張 軍. 關(guān)于中國焊接機(jī)器人發(fā)展的粗淺思考[J]. 焊接,2014(8):1-3.
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2017-06-15
TG409
寇 舒, 1984年出生,碩士,大學(xué)講師。主要從事PLC控制、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用。