趙男 王英雪
[摘要]經(jīng)過2016年7月的檢修后,一段轉(zhuǎn)化爐H-1更換了14跟轉(zhuǎn)化管,轉(zhuǎn)化管的使用壽命也越來越短,面臨的問題也較多。本文對(duì)一段轉(zhuǎn)化爐轉(zhuǎn)化管的使用壽命進(jìn)行了分析并提出了相應(yīng)的解決方法。
[關(guān)鍵詞]一段爐;轉(zhuǎn)化管;使用壽命
一、一段爐內(nèi)部的主要構(gòu)造
一段轉(zhuǎn)化爐的對(duì)流段安裝了6組盤管:鍋爐給水預(yù)熱盤管、原料氣預(yù)熱盤管、高壓蒸汽盤管、工藝空氣預(yù)熱盤管、混合原料氣預(yù)熱盤管、過熱蒸汽盤管:一段爐的輻射段懸掛了88根轉(zhuǎn)化管,爐壁兩側(cè)安裝有對(duì)稱的上下兩排燒嘴,每排52個(gè),共計(jì)104個(gè)燒嘴。
輻射段南北寬3020(不包括爐壁),爐底轉(zhuǎn)化管間隙寬480(陶纖填塞部位),東西爐長:24350(不包括爐壁厚);爐底內(nèi)部寬度3020-330×2=2360mm,長度:24350-330×2=23690mm。
二、影響一段爐轉(zhuǎn)化管壽命因素
一段爐在運(yùn)行過程中有較高的控制要求,其溫度控制主要有以下5個(gè)參數(shù)控制:T1280A、TI 280B、T1280C、T1241、T1242、。其中T1241、TI 242為一段爐內(nèi)部的拱頂溫度,T1280A、B、C均為拱頂溫度。在運(yùn)行中,其中5個(gè)拱頂溫度均要求不超過1000℃。如果長期發(fā)生超溫的現(xiàn)象,轉(zhuǎn)化管內(nèi)催化劑易出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,催化劑一旦進(jìn)行結(jié)焦,就會(huì)出現(xiàn)局部過熱造成轉(zhuǎn)化管超溫、燒紅,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞轉(zhuǎn)化管,造成裝置停車。
(一)在很長一段時(shí)間內(nèi),為了滿足后續(xù)工段的生產(chǎn),保證一段爐轉(zhuǎn)化管內(nèi)有較好的反應(yīng)條件和后續(xù)工段的熱負(fù)荷以及裝置滿負(fù)荷生產(chǎn),一段轉(zhuǎn)化爐自開工起就一直處于滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。由于一段轉(zhuǎn)化爐一直處于一種滿負(fù)荷或者超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),燃燒工況不佳,燃燒背壓過高,在燃燒控制不良時(shí),火焰易發(fā)飄,舔轉(zhuǎn)化管。
2011年3月的檢修對(duì)廢熱鍋爐E-8進(jìn)行了芯子的更換。隨著E-8的換熱能力增強(qiáng),E-8出口工藝氣的溫度隨之下降,即高變?nèi)肟跍囟冉档?。高變?nèi)肟跍囟冉档秃?,出口溫度相?yīng)降低約40℃,高變出口的工藝氣與混合原料氣在E-10換熱后,混合原料氣溫度同檢修前下降了約20℃,使得進(jìn)入轉(zhuǎn)化管的工藝氣溫度T1106以及出口溫度TC112出現(xiàn)同等幅度的下降,因此一段爐H-1出口溫度很難提到675℃以上。T1112溫度達(dá)不到要求,則一段爐出口的甲烷轉(zhuǎn)化率很難達(dá)到生產(chǎn)要求。為了有較好的甲烷轉(zhuǎn)化率,一段爐的生產(chǎn)溫度就要相應(yīng)的提高,班組為保證生產(chǎn)指標(biāo)不超標(biāo)就會(huì)提高一段爐爐膛和拱頂溫度,一班情況下班組都會(huì)控制爐膛和拱頂溫度在指標(biāo)上限,使得轉(zhuǎn)化管長期處于高溫煅燒狀態(tài)。
(二)在2010年以前,一段爐使用的燃料氣主要有天然氣和廢氣,其中摻燒部分煉油來瓦斯。天然氣和廢氣為清潔燃料,不含油,而煉油廠供給的瓦斯經(jīng)常出現(xiàn)帶油、雜質(zhì)的情況,瓦斯的成分也有波動(dòng),這就造成了摻燒瓦斯期間火焰狀況不穩(wěn)定,出現(xiàn)飄火、舔管以及爆燃的現(xiàn)象。
(三)轉(zhuǎn)化管采用的懸掛方式為上部用吊架懸掛,輔以配重;下部采用鋼支撐卡住轉(zhuǎn)化管變徑處。每一次轉(zhuǎn)化管更換或者轉(zhuǎn)化管更換催化劑后都要重新進(jìn)行配重的安裝。每一次安裝未經(jīng)過緊密計(jì)算,轉(zhuǎn)化管本身長度比較長,如果配重不足以吊起轉(zhuǎn)化管,轉(zhuǎn)化管的下部支撐就會(huì)較多的承受轉(zhuǎn)化管的重量,這樣就會(huì)造成轉(zhuǎn)化管的彎曲。轉(zhuǎn)化管的彎曲會(huì)引起局部受熱不均,從而引起轉(zhuǎn)化管內(nèi)部催化劑的局部過熱,縮短轉(zhuǎn)化管的使用壽命。
(四)頻繁的開停車也會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)化管的使用壽命造成影響。二合成裝置從2011年到2012年,裝置操作變動(dòng)多,裝置頻繁開停工。每次開停車過程中,轉(zhuǎn)化管從冷態(tài)到熱態(tài)、從熱態(tài)到冷態(tài),管壁承受的熱應(yīng)力會(huì)大大縮短轉(zhuǎn)化管的使用壽命。
三、提高一段爐轉(zhuǎn)化管壽命
為使轉(zhuǎn)化管有較高的使用壽命,應(yīng)采取以下措施。
(一)優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行
一個(gè)成熟的操作工擁有多年的操作經(jīng)驗(yàn),往往在操作時(shí)找到一個(gè)令裝置平穩(wěn)的穩(wěn)態(tài),這樣,在監(jiān)屏的時(shí)候就能比較輕松的進(jìn)行操作。但是,根據(jù)裝置生產(chǎn)狀況來看,要想產(chǎn)生穩(wěn)定的高壓蒸汽,一段爐的熱負(fù)荷就需要靠上限運(yùn)行。一些操作人員在對(duì)一段爐的熱負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整時(shí),往往把熱負(fù)荷加的過高,由此來產(chǎn)生高壓蒸汽。這樣做雖然暫時(shí)的維持了一個(gè)穩(wěn)態(tài),但是一段爐需要在超負(fù)荷下運(yùn)轉(zhuǎn),熱負(fù)荷的提升造成拱頂局部出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。從根本上加強(qiáng)操作人員的操作技能與思想意識(shí),平時(shí)操作過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,工藝管理人員要加強(qiáng)班組操作條件的管理,優(yōu)化調(diào)整界面條件。
(二)使用清潔燃料、科學(xué)調(diào)火
2010年以后二合成車間使用的主要燃料氣為天然氣和裝置生產(chǎn)運(yùn)行中產(chǎn)生的廢氣,燃燒情況良好。同時(shí)2012檢修過程中更換了破損的火嘴,良好的燃燒狀況能保證一段轉(zhuǎn)化爐的平穩(wěn)運(yùn)行。班組操作人員在進(jìn)行調(diào)火的過程中不應(yīng)作大幅度調(diào)整,要勤調(diào)、微調(diào)、超前調(diào)節(jié)。
(三)合理調(diào)節(jié)配重、制定標(biāo)準(zhǔn)
每次轉(zhuǎn)化管配重回裝的過程中,技術(shù)管理人員要嚴(yán)格按照裝填的催化劑質(zhì)量來進(jìn)行配重的加裝,避免出現(xiàn)下部支撐受力的情況,從而減小轉(zhuǎn)化管的彎曲程度。
(四)優(yōu)化開工
裝置每次開停工,根據(jù)情況不同升溫曲線也不相同,開停車過程要嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行烘爐,避免大幅升溫的情況出現(xiàn)。另外除聯(lián)鎖停車外,也要避免緊急停車過程中急劇降溫的情況出現(xiàn)。
四、結(jié)論
(一)一段爐運(yùn)行期間,操作人員應(yīng)該秉著認(rèn)真負(fù)責(zé)的心態(tài)對(duì)一段爐的熱負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,避免超溫現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(二)現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)及時(shí)觀火、調(diào)火,避免出現(xiàn)飄火、舔管、燃燒不好以及尾燃的現(xiàn)象出現(xiàn)。
(三)車間技術(shù)管理人員合理檢修,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)操作規(guī)程進(jìn)行配重的安裝,避免出現(xiàn)轉(zhuǎn)化管的彎曲。
對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),使員工清晰的認(rèn)識(shí)到一段爐的重要作用,從而精益求精的操作。
(四)開停工過程嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行操作。