林歡+黃開(kāi)樂(lè)+甘超軍
摘 要:針對(duì)終端用戶使用我廠SWRH82B產(chǎn)品在開(kāi)卷、機(jī)械剝殼過(guò)程,頭部、尾部頻繁發(fā)生斷裂,斷口呈斜劈狀,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。文章分析脆斷形貌及特征,找出脆斷產(chǎn)生的原因,對(duì)此提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,降低用戶使用斷絲率。
關(guān)鍵詞:脆斷;形貌;措施
中圖分類號(hào):TG11 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)34-0095-02
1 概述
SWRH82B線材經(jīng)拉拔、絞線制作預(yù)應(yīng)力鋼絞線,廣泛應(yīng)用于高層建筑、大跨度橋梁、鐵路、機(jī)場(chǎng)、電站、大壩等重大工程,因此對(duì)材料的質(zhì)量提出了很高的要求。這就要求原始盤(pán)條應(yīng)具有穩(wěn)定的化學(xué)成分、純凈的鋼質(zhì)、優(yōu)良的力學(xué)性能,不能有顯著影響拉拔性能的內(nèi)部和表面缺陷。用戶試用柳鋼直徑12.5mm SWRH82B盤(pán)條,在開(kāi)卷過(guò)程,頭部、尾部發(fā)生脆斷,斷絲率高達(dá)百米5.0,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)連續(xù)性和用戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可度。為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶使用要求,本文對(duì)斷口形貌進(jìn)行分析,提出減少頭尾脆斷的措施與方法,有效降低斷絲率。
2 生產(chǎn)工藝
我廠生產(chǎn)工藝流程:脫硫鐵水→150t轉(zhuǎn)爐→LF精煉→RH精煉→165mm×165mm方坯連鑄→堆冷→高速線材軋制直徑12.5mm盤(pán)條→斯太爾摩線控冷→成品檢驗(yàn)。
終端用戶SWRH82B盤(pán)條生產(chǎn)高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力鋼絞線過(guò)程為: 12.5mm熱軋盤(pán)條→酸洗→磷化→皂化→晾干→干式拉絲機(jī)9道次連續(xù)拉拔至 5.05mm→自然時(shí)效(3天)→捻繩(5.05×6+5.2×1= 15.2)→穩(wěn)定處理(在線375℃高頻感應(yīng)加熱回火+水冷)→矯直→預(yù)張力→盤(pán)卷→檢驗(yàn)→打包入庫(kù)。
3 頭尾脆斷原因分析
3.1 生產(chǎn)工藝
核查該批次82B的生產(chǎn)工藝和設(shè)備狀況,此次生產(chǎn)未做任何工藝調(diào)整,冶煉過(guò)程穩(wěn)定,成分、夾雜物、鑄坯質(zhì)量等控制良好,生產(chǎn)設(shè)備狀況良好;軋制過(guò)程未見(jiàn)異常,軋制溫度、吐絲溫度等控制良好,盤(pán)條頭尾已剪除干凈(頭部剪6圈,尾部剪4圈),生產(chǎn)設(shè)備狀況良好。
3.2 開(kāi)卷過(guò)程樣貌
盤(pán)條原料頭部、尾部脆斷主要發(fā)生在開(kāi)卷工序和機(jī)械剝殼工序,斷口形貌(見(jiàn)圖1)。
3.3 盤(pán)條檢驗(yàn)
3.3.1 斷口微觀特征
在同一爐對(duì)拉拔過(guò)程中頭尾脆斷的盤(pán)條跟拉拔正常的盤(pán)條進(jìn)行取樣分析,做顯微組織觀察,對(duì)應(yīng)的組織均發(fā)生明顯改變,與裂紋源微觀斷口(圖2)和正常邊部組織特征(圖3)均明顯不同,裂紋源微觀斷口特征均為脆性解理斷裂。
3.3.2 取回?cái)嗔褬悠凡⒀財(cái)嗫谔幐浇茦?,做電子顯微鏡和金相顯微鏡分析,檢測(cè)分析結(jié)果詳見(jiàn)表1。
試樣1:表面對(duì)應(yīng)裂紋源有明顯的硬傷(圖a),對(duì)應(yīng)表層組織冷變形流變特征(圖b)。
試樣2:表面對(duì)應(yīng)硬傷缺陷放大特征,有橫裂紋(圖a),裂紋源表層異常M組織(圖b)。
3.4 頭尾脆斷影響因素
開(kāi)卷、機(jī)械剝殼過(guò)程脆斷,從檢測(cè)結(jié)果可看出,盤(pán)條表面有硬損傷缺陷,斷口呈斜茬狀,無(wú)明顯頸縮,裂紋源均在邊部區(qū)域,裂紋源微觀斷口特征均為脆性解理斷裂,缺陷處出現(xiàn)馬氏體等不良組織,正常邊部和基體均未發(fā)現(xiàn)異常組織。
經(jīng)分析,造成盤(pán)條頭部、尾部脆斷裂原因有:(1)斷口的斷裂源處發(fā)現(xiàn)橫向擦痕,擦傷缺陷,橫裂紋產(chǎn)生,在用戶使用現(xiàn)場(chǎng)查看盤(pán)條打包線位置也有擦傷痕跡,可能為盤(pán)條打包線劃傷所致。(2)目前柳鋼82B盤(pán)條的打包線和基體之間暫無(wú)防護(hù)措施,打包過(guò)程中打包線與盤(pán)條基體瞬間碰撞,此碰撞可產(chǎn)生較高溫度,造成盤(pán)條基體生成馬氏體。(3)盤(pán)條在吊運(yùn)和運(yùn)輸過(guò)程發(fā)生表面機(jī)械劃傷,盤(pán)條的表面缺陷加上盤(pán)條開(kāi)卷時(shí)存在較大的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力,在開(kāi)卷過(guò)程中就會(huì)發(fā)生瞬間斷裂。(4)打包機(jī)壓力過(guò)大,盤(pán)條壓的太緊,82B盤(pán)條內(nèi)應(yīng)力還沒(méi)有完全釋放。(5)用戶在使用時(shí)時(shí)效周期太短,還沒(méi)有到出廠建議時(shí)效周期就開(kāi)始使用。(6)在裝車(chē)、運(yùn)輸途中使用電磁點(diǎn)劃傷盤(pán)條表面。
4 頭尾脆斷現(xiàn)象問(wèn)題的解決方法
針對(duì)分析出的原因,結(jié)合我廠生產(chǎn)工藝和設(shè)備狀況,為降低頭尾部脆斷斷絲率,本文提出以下解決方案:(1)由于打包線劃傷頭部、尾部盤(pán)條,經(jīng)過(guò)不斷地摸索,最終選擇在打包線和盤(pán)條基體之間增加塑料墊進(jìn)行表面防護(hù),避免打包線對(duì)盤(pán)條表面的擦劃傷,防止碰撞產(chǎn)生較高溫度生成馬氏體。(2)盤(pán)條在廠內(nèi)只能用吸盤(pán)進(jìn)行調(diào)運(yùn),嚴(yán)禁用鋼絲繩或叉車(chē)調(diào)運(yùn),避免表面劃傷。(3)調(diào)整打包機(jī)壓力值,要求打包機(jī)壓力在28-30噸之間。(4)盤(pán)條入庫(kù)后,盡量減少盤(pán)條搬運(yùn),為避免打包線移位對(duì)盤(pán)條的劃傷,下一步將用鐵線對(duì)打包線進(jìn)行固定。
5 效果
通過(guò)對(duì)用戶提出的頭尾脆斷原因進(jìn)行分析,最終找到因素因素并進(jìn)行改進(jìn),根據(jù)用戶使用反饋,效果較好,頭部、尾部脆斷大幅度降低,斷絲率低于百米3.0,滿足了用戶使用要求。
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