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        110 kV GIS設(shè)備絕緣故障原因分析及處理

        2017-11-24 08:07:17王少龍
        電力安全技術(shù) 2017年10期
        關(guān)鍵詞:盆式氣室耐壓

        王 強,王少龍

        (1.國網(wǎng)甘肅省電力公司,甘肅 蘭州 730050;2.國網(wǎng)甘肅省電力公司天水供電公司,甘肅 天水 74000)

        110 kV GIS設(shè)備絕緣故障原因分析及處理

        王 強1,王少龍2

        (1.國網(wǎng)甘肅省電力公司,甘肅 蘭州 730050;2.國網(wǎng)甘肅省電力公司天水供電公司,甘肅 天水 74000)

        隨著GIS設(shè)備在電力系統(tǒng)中應(yīng)用的愈加廣泛,GIS設(shè)備故障逐年增多。對一起典型的GIS設(shè)備絕緣故障進行分析,通過對故障設(shè)備返廠檢修及試驗,查找出故障原因為避雷器盆式絕緣子裂紋引起的局部放電,并提出改進措施,給同類型故障的處理提供參考。

        GIS設(shè)備;隔離開關(guān);絕緣故障;盆式絕緣子

        0 概述

        某變電站使用的110 kV GIS設(shè)備為西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的ZF7A-126型產(chǎn)品,工程采用雙母雙分段接線方式,于2013年投入運行。2015-12-08,該站110 kV GIS設(shè)備21間隔(2014年10月投入運行)發(fā)生放電故障。

        1 故障檢查情況

        對故障間隔進行現(xiàn)場檢查,初步確定故障位置在21間隔出線分支氣室。經(jīng)進一步開蓋檢查,確認故障位置在21間隔出線避雷器上方十字罐上,如圖1所示。

        放電故障發(fā)生后,生產(chǎn)廠家對發(fā)生故障的21間隔出線隔離開關(guān)、套管、三通殼體裝配單元等進行解體檢查,具體情況如下。

        (1) 避雷器盆式絕緣子(分支氣室側(cè))表面大面積受熱變黑,沿面自B相嵌件附近至盆式絕緣子邊沿有長約200 mm裂紋。解體避雷器,拆除避雷器盆式絕緣子,檢查發(fā)現(xiàn)盆式絕緣子避雷器側(cè)對應(yīng)位置有裂紋痕跡?,F(xiàn)場檢修回收氣體時,發(fā)現(xiàn)避雷器氣室與分支氣室已貫通。避雷器盆式絕緣子自邊緣開始至B相嵌件附近(未到達嵌件)有貫通性裂紋。

        (2) 避雷器盆式絕緣子連接導(dǎo)體屏蔽邊緣燒蝕嚴重。

        圖1 故障位置

        (3) 三通殼體內(nèi)部有大量放電電弧燒蝕產(chǎn)生的白色粉末,隔離開關(guān)靜側(cè)盆式絕緣子靠近三通罐體側(cè)表面附著放電噴濺物。

        (4) 出線隔離開關(guān)內(nèi)部附著少量放電電弧燒蝕產(chǎn)生的白色粉末,內(nèi)部導(dǎo)體觸頭、絕緣拉桿等元件無異常。

        (5) 三通殼體內(nèi)部B相導(dǎo)體座內(nèi)一顆螺釘有輕微局部放電燒蝕痕跡,該處其他部位未見燒蝕痕跡,應(yīng)為該處落入異物粉塵所致。

        (6) 套管裝配單元內(nèi)部附著大量放電電弧燒蝕產(chǎn)生的白色粉末,內(nèi)部導(dǎo)體觸頭、絕緣拉桿等元件無異常。

        2 返廠檢修及試驗情況

        2.1 返廠檢修

        故障發(fā)生后,生產(chǎn)廠家將故障氣室元件返回廠內(nèi)進行檢修。檢修部件及檢修辦法如表1所示。

        檢查結(jié)果表明:本次故障氣室中,4支盆式絕緣子只有離故障點最近的2只(隔離開關(guān)靜側(cè)和避雷器)沿面有噴濺物及受熱、變色現(xiàn)象,其余距離故障點較遠的2只(隔離開關(guān)動側(cè)及套管位置)僅有放電燒蝕分解物附著。返廠檢修時,整體更換了隔離開關(guān)動側(cè)單元(含動側(cè)盆式絕緣子),故此次廠內(nèi)檢修共計更換了3只盆式絕緣子。套管裝配單元盆式絕緣子清理完成后,重新裝入套管單元。套管裝配形態(tài)(含盆式絕緣子)通過了出廠檢漏試驗及耐壓試驗(見圖2)。圖2中試驗形態(tài)1為對隔離開關(guān)、地刀、快速地刀及十字罐部分進行耐壓試驗,試驗狀態(tài)2為對出線套管部分進行耐壓試驗,試驗結(jié)果均合格。檢修完成后,將上述單元組裝為試驗形態(tài),進行了出廠檢驗,結(jié)果均合格。具體出廠檢驗項目為:回路電阻測試;檢漏;機械特性試驗;耐壓試驗。

        2.2 廠內(nèi)檢查試驗

        廠內(nèi)解體完畢后,對故障氣室內(nèi)部相關(guān)零部件進行了檢驗,檢驗項目及檢驗結(jié)果如表2所示。

        表1 檢修部件及檢修辦法

        圖2 耐壓形態(tài)

        表2 廠內(nèi)檢查試驗項目及結(jié)果

        3 故障原因分析

        3.1 故障位置處的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

        本次故障發(fā)生在出線側(cè)避雷器盆式絕緣子分支氣室側(cè)三通殼體位置,如圖3所示。本次故障為避雷器盆式絕緣子沿面閃絡(luò),避雷器盆式絕緣子分支側(cè)觸頭屏蔽對三通殼體放電。

        圖3 故障位置及故障示意

        3.2 原因分析

        3.2.1 故障原因

        現(xiàn)場及車間檢查結(jié)果顯示,放電氣室內(nèi)部有大量的放電分解物附著,避雷器盆式絕緣子上側(cè)沿面大面積受熱變色,距離避雷器盆式絕緣子約400 mm的隔離開關(guān)靜側(cè)盆式絕緣子表面有電弧燒熔的鋁液噴濺物。上述現(xiàn)象說明,在本次故障發(fā)生前已有局部放電現(xiàn)象發(fā)生。

        從零部件的檢查情況來看,避雷器盆式絕緣子上側(cè)沿面大面積受熱變色,其上裝配的三相觸頭屏蔽有不同程度的燒蝕,對應(yīng)的殼體有大面積底漆受熱變色的現(xiàn)象。因此,本次絕緣故障應(yīng)是由避雷器盆式絕緣子上表面沿面閃絡(luò),造成相間及相對地放電引起。

        經(jīng)檢查,避雷器盆式絕緣子從B相嵌件附近至邊沿有長約200 mm的貫穿性裂紋,現(xiàn)場故障后回收氣體時已發(fā)現(xiàn)避雷器氣室與分支氣室貫通。盆式絕緣子沿面裂紋,會導(dǎo)致沿面場強變化,容易發(fā)生局部放電。

        綜上所述,避雷器盆式絕緣子存在裂紋,使得盆式絕緣子沿面場強發(fā)生變化,引起局部放電。隨著局部放電的不斷發(fā)生,產(chǎn)生的粉塵使絕緣性能進一步降低,最終導(dǎo)致本次絕緣故障。

        3.2.2 盆式絕緣子裂紋的產(chǎn)生原因

        本次盆式絕緣子裂紋較長,排除生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)產(chǎn)生缺陷的可能,確認是由現(xiàn)場安裝引起的。而現(xiàn)場安裝環(huán)節(jié)中,避雷器相關(guān)作業(yè)為現(xiàn)場耐壓試驗前后的拆除與回裝作業(yè)。

        耐壓試驗完成后,避雷器回裝作業(yè)工藝如圖4所示。在避雷器回裝作業(yè)中,由于避雷器由下往上對接,同時要求三相導(dǎo)體插入觸頭內(nèi)部,因此要求打開三通殼體頂部蓋板,觀察導(dǎo)體相對位置。作業(yè)過程中,若作業(yè)人員在現(xiàn)場未打開頂部蓋板進行輔助觀察,則避雷器導(dǎo)體插入情況無法判斷。一旦避雷器在回裝過程中觸頭不能準確插入或插入不正,會導(dǎo)致避雷器盆式絕緣子受到異常外力或?qū)泳o固時受力不均而出現(xiàn)裂紋。

        根據(jù)上述分析可知,盆式絕緣子裂紋的產(chǎn)生是由于現(xiàn)場耐壓試驗完成后的避雷器回裝作業(yè)過程中操作不當引起的。隨著運行時間的增加,在溫度應(yīng)力及裝配應(yīng)力等作用下,裂紋逐步發(fā)展,直至發(fā)生絕緣故障。

        圖4 避雷器回裝工藝

        4 改進措施

        由于上述避雷器回裝作業(yè)存在盲裝隱患,同時考慮避雷器現(xiàn)場反復(fù)作業(yè)的不便,對該公司同類產(chǎn)品避雷器連接部分進行了改進。將原十字罐內(nèi)水平導(dǎo)體與下方避雷器連接處改為貫穿式,與避雷器垂直連接部分改進為可拆卸式(原結(jié)構(gòu)與避雷器連接到一起,見圖4),由屏蔽罩、導(dǎo)電桿和水平導(dǎo)體3部分組成,整體改進為插入式結(jié)構(gòu)(見圖5)。在現(xiàn)場進行耐壓試驗時,通過打開十字罐頂蓋板,拆除屏蔽、導(dǎo)電桿,將避雷器與主回路斷開。耐壓試驗完成后,通過打開十字罐頂蓋板回裝避雷器連接導(dǎo)體。經(jīng)設(shè)計改進后,避免了耐壓試驗前后避雷器的拆除與回裝工作,同時也避免了避雷器回裝不規(guī)范作業(yè)帶來的裝配質(zhì)量問題。

        圖5 避雷器導(dǎo)體回裝

        5 結(jié)束語

        通過對110 kV GIS設(shè)備絕緣故障的分析及返廠檢修試驗,確定了GIS設(shè)備絕緣故障的原因并對設(shè)備進行了改進,消除了盲裝隱患,避免了裝配質(zhì)量問題,提高了設(shè)備運行安全穩(wěn)定性,為同類故障的處理提供了參考。

        1 韓玉停.110 kV GIS設(shè)備故障原因分析[J].電力安全技術(shù),2011,13(9):32-33.

        2017-01-17;

        2017-05-09。

        王 強(1969—),男,高級工程師,主要從事變電檢修工作,email:13919370789@163.com。

        王少龍(1977—),男,高級工程師,主要從事變電檢修工作。

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