劉文軍
摘 要:論文分析了影響抗沖共聚單元長周期運行影響因素主要是共聚生產(chǎn)過程中結(jié)塊。據(jù)此對相關(guān)參數(shù)和工藝進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,經(jīng)過調(diào)整,共聚單元運行周期延長,產(chǎn)品質(zhì)量沒有變化。
關(guān)鍵詞:聚丙烯;抗沖共聚;長周期運行
1.前言
天津石化烯烴部聚丙烯裝置采用意大利HIMONT公司液相本體——氣相工藝,能生產(chǎn)均聚,無規(guī)共聚,抗沖三大類47個牌號產(chǎn)品。隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,對性能優(yōu)異的抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)品需求日益增加,因此開好抗沖共聚單元,延長共聚單元的運行周期,減少拆清共聚單元次數(shù)是影響我廠整體效益的重要因素。我車間技術(shù)人員針對共聚單元反應(yīng)器內(nèi)有大量塊料,器壁粘料嚴(yán)重,E401換熱器和C401壓縮機(jī)入口結(jié)塊較重,進(jìn)行了大量的研究和分析決定在反應(yīng)器出口管線處增加一條Atmer163管線,在反應(yīng)器循環(huán)氣中加入Atmer163,以消除循環(huán)氣中小顆粒物料殘留催化劑活性,減少堵塞換熱器E401和減少循環(huán)氣壓縮機(jī)入口結(jié)塊,取得了十分滿意的效果。
2.結(jié)塊原因
對聚丙烯粉料粒徑分布進(jìn)行分析,結(jié)果如表1
由表1可以清楚的看出,使用CS-Ⅱ國產(chǎn)催化劑生產(chǎn)出的粉料細(xì)粉含量大,并且大顆粒有爆裂現(xiàn)象。同時我們做了催化劑平均活性計算,計算結(jié)果為40000-43000g pp/g cat,催化劑活性過大而使反應(yīng)劇烈,活性顆粒爆裂,導(dǎo)致細(xì)粉含量過多。過多的帶有活性的細(xì)粉,在氣相反應(yīng)器中反應(yīng)加劇,產(chǎn)生的局部熱不能及時擴(kuò)散到氣相中而使物料熔融結(jié)塊,同時細(xì)粉容易吸附于反應(yīng)器壁上,在反應(yīng)器壁上熔融結(jié)塊,粘附器壁,對結(jié)塊物料物性進(jìn)行分析,分析數(shù)據(jù)見下表2。
由表2可以看出,結(jié)塊物料乙烯含量高,從而橡膠相含量高,造成固有粘度大,粘度大的物料易堵塞。由以上分析可知,抑制催化劑活性,降低細(xì)粉含量和橡膠料含量,及時撤出反映熱可以減少結(jié)塊,從而延長運行周期。
3.工藝特點
液相本體——氣相法工藝特點是不再向氣相反應(yīng)器,專門加催化劑,而是加入環(huán)管反應(yīng)器出來的聚丙烯,利用聚丙烯的殘余活性與加入的反應(yīng)物,丙烯,乙烯,氫氣反應(yīng)生成抗沖共聚產(chǎn)品,因此影響共聚長期運行的因素很多。
4.影響抗沖共聚長周期運行的主要因素
4.1TEAL和DONOR的影響
TEAL和DONOR是丙烯聚合的重要助催化劑。TEAL起到殺死反應(yīng)系統(tǒng)毒物和還原主催化劑從而形成活性中心。DONOR是等規(guī)度調(diào)節(jié)劑,兩者加入過多過少都會影響反應(yīng)的好壞。TEAL加的過多將使主催化劑過度還原而失去活性,從而導(dǎo)致反應(yīng)變壞,加入過少不能使主催化劑充分還原,反應(yīng)也會不好。DONOR加的過多要消耗一部分TEAL,使反應(yīng)下降,加入過少,等規(guī)度下降,粉料發(fā)粘,影響反應(yīng)器的長周期運行,生產(chǎn)中一般要求TEAL/DONOR(重量比)為2。
4.2均聚密度的影響
催化劑的活性隨停留時間的延長而逐漸衰減的,均聚單元的密度能夠控制催化劑的 停留時間,從而控制催化劑的活性。密度大,停留時間長,催化劑殘余活性小。反之,停留時間短,殘余活性大,因此將密度控制在525——530Kg/M3
4.3氣相反應(yīng)器料位的調(diào)整
氣相反應(yīng)器的料位控制時空產(chǎn)率,料位升高時,時空產(chǎn)率降低,反應(yīng)及反應(yīng)熱得到合理的分配,降低結(jié)塊的可能,因此將料位LC401控制在65-75可調(diào)。
5.調(diào)整效果
5.1加入Atmer163的R401運行效果
從以上表中數(shù)據(jù)分析可得出在循環(huán)氣管線上不加Atmer163,反應(yīng)器系統(tǒng)運行15天后,換熱器E401的換熱效果就不能滿足生產(chǎn),同時反應(yīng)器的壓力和溫度都比工藝正常值偏高,嚴(yán)重影響共聚長周期運行。加入Atmer163裝置運行15天以后,反應(yīng)器的壓力,溫度和換熱器E401的換熱能力沒有產(chǎn)生重大影響,都只是把結(jié)塊物料中的乙烯含量大大降低了,有效的防止了反應(yīng)系統(tǒng)中結(jié)塊料的產(chǎn)生,裝置平穩(wěn)運行40天,換熱器E401沒發(fā)生堵塞,反應(yīng)器除攪拌器掛壁外,直筒段壁光滑。
5.2粒徑改善狀況
與表2數(shù)據(jù)對比,大于80目細(xì)粉含量由0.56%下降為0.13%,并且顆粒爆裂現(xiàn)象較少。
5.3經(jīng)濟(jì)效益核算
我們按每小時注入Atmer163 0.3Kg/h計算,裝置運行40天,實際多消耗Atmer163為0.3*24*40=288Kg.按每噸Atmer163 2.8萬計算,實際多增加成本2.8*0.288=0.8萬元。以前裝置運行15天以后,不能進(jìn)行生產(chǎn),必須拆清。而拆清一次共聚反應(yīng)單元所需費用3萬元,由于加入Atmer163延長了共聚單元的生產(chǎn)周期,按二個周期一次計算,每年比以前少拆6次,一共節(jié)約費用3*6=18萬元。
結(jié)論:(1)開抗沖共聚單元時,必須嚴(yán)格控制細(xì)粉量
(2)通過在循環(huán)氣管線加入Atmer163,減少了細(xì)粉產(chǎn)生,增加經(jīng)濟(jì)效益
(3)裝置運行平穩(wěn),質(zhì)量達(dá)標(biāo)
參考文獻(xiàn):
[1]《聚丙烯工藝和原理》,2013版,洪定一