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        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機在銅電解凈液系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2017-11-15 08:25:52王功強
        中國有色冶金 2017年5期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        王功強

        (銅陵有色設(shè)計研究院, 安徽 銅陵 244000)

        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機在銅電解凈液系統(tǒng)中的應(yīng)用

        王功強

        (銅陵有色設(shè)計研究院, 安徽 銅陵 244000)

        介紹了導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機的結(jié)構(gòu)、工作原理與特點,敘述了其在銅電解凈液系統(tǒng)粗硫酸銅過濾分離中的應(yīng)用。與傳統(tǒng)過濾機相比,導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機不僅能高效快速分離出硫酸銅,減少硫酸銅含水量,而且能夠?qū)崿F(xiàn)密閉、連續(xù)作業(yè),消除現(xiàn)場酸霧的危害,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機; 粗硫酸銅; 結(jié)晶; 過濾; 銅電解凈液

        1 概述

        近年來,銅的市場需求不斷增大,與此同時,生產(chǎn)銅的原料銅精礦供求緊張,低雜質(zhì)高品位的銅精礦越來越少,各大冶煉廠將購進的低品位高雜質(zhì)銅精礦摻雜到進口銅精礦一起入爐冶煉,導(dǎo)致電解液的成分發(fā)生變化,雜質(zhì)在其中不斷積累,而硫酸濃度則逐漸降低。要保證電解出合格的陰極銅,必須根據(jù)陽極板的雜質(zhì)成分,結(jié)合電解液雜質(zhì)極限濃度,抽取一定量的電解液進行凈化[1]。

        銅冶煉廠生產(chǎn)粗硫酸銅一般采用真空蒸發(fā)—水冷結(jié)晶—過濾分離工藝,工藝流程見圖1。

        圖1 粗硫酸銅生產(chǎn)工藝流程圖

        該工藝中過濾工序采用的過濾分離設(shè)備一般有三種類型[2]:

        (1)三足式離心過濾機。該類過濾機為上部卸料和下部卸料兩種。上部卸料基本是人工操作,勞動強度大;下部卸料不用人工出料,但操作不當(dāng)時易震動,而且溶液易從離心機卸料口漏入料中,所以下部卸料不宜用于精硫酸銅分離。三足上卸式離心機分離出的硫酸銅其物理性能基本能夠滿足國家標準要求,為國內(nèi)大多數(shù)工廠所采用。

        (2)立式螺旋自動卸料離心機。該機優(yōu)點是生產(chǎn)能力大,產(chǎn)品含水低。由于連續(xù)自動卸料,便于實現(xiàn)連續(xù)化、自動化生產(chǎn)。缺點是設(shè)備易損壞,維修困難,對硫酸銅晶粒有破壞,目前國內(nèi)只有個別廠家使用。

        (3)立式溢料型離心機。該機生產(chǎn)能力大,能連續(xù)自動進、卸料,勞動強度小,但產(chǎn)品含水較高。

        近年來,隨著我國銅冶煉廠環(huán)保、自動化水平的不斷提高,以上三種離心設(shè)備逐漸被淘汰,目前只有一些小型工廠還在使用,國內(nèi)主要大型冶煉廠普遍采用的是帶式離心過濾機。雖然帶式離心過濾機在生產(chǎn)規(guī)模和連續(xù)性作業(yè)方面均有較大改善,但仍存在設(shè)備體積大、廠房土建成本較高、能耗高、濾布損耗大,需要配套真空設(shè)備、水洗設(shè)備、酸霧收集處理系統(tǒng)等一系列問題。

        新型過濾設(shè)備導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機,與傳統(tǒng)帶式過濾機相比,不僅能高效快速分離出硫酸銅結(jié)晶,減少硫酸銅含水量,而且能夠?qū)崿F(xiàn)密閉、連續(xù)作業(yè),消除現(xiàn)場酸霧的危害,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

        2 導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機的工作原理

        2.1 工作原理

        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機是從國外引進的一種離心過濾設(shè)備,其主要由筒體、轉(zhuǎn)鼓、軸承固定座、減速機、電機、轉(zhuǎn)動裝置、刮料裝置,濾網(wǎng)等構(gòu)成。物料由上部進入離心機,分料器連續(xù)不斷地把物料填入導(dǎo)流通道內(nèi),在離心力的作用下,物料沿導(dǎo)流通道向下流動,在流動過程中,液體透過濾網(wǎng)進入集液倉,固體物料則順導(dǎo)流通道被排入下部的固體收集倉。利用離心力和重力,導(dǎo)流式離心機同時完成離心過濾和離心卸料,導(dǎo)流通道的角度可以根據(jù)具體條件進行調(diào)整,通過改變通道的長度,控制物料在導(dǎo)流通道內(nèi)的停留時間,將固體料的含濕量控制到最佳值。導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機原理圖見圖2。

        圖2 導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機原理圖

        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機的主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機技術(shù)參數(shù)表

        2.2 特點

        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機具有如下特點:

        (1)節(jié)約人力,降低工人的操作強度,可以實現(xiàn)一人多機操作。

        (2)連續(xù)作業(yè)。實現(xiàn)連續(xù)進料、連續(xù)卸料,使整個生產(chǎn)工藝具有連續(xù)性,提高了設(shè)備的使用率,從而提高生產(chǎn)能力。

        (3)設(shè)備故障點少,無需經(jīng)常維修和更換部件。

        (4)易損件濾網(wǎng)、三角帶少且更換容易。

        (5)運行平穩(wěn),噪音低,減少了對操作工人身體的傷害。

        (6)設(shè)備基礎(chǔ)簡單,無需復(fù)雜的基礎(chǔ)。

        (7)針對有粘性的物料,可在卸料倉加裝自動旋轉(zhuǎn)式刮刀。

        (8)采用變頻啟動,面板顯示電流、電壓、轉(zhuǎn)速,聲光報警。

        (9)可以快速開車和停機,可變頻調(diào)速,適應(yīng)不同進料條件(如:濃度、流量、顆粒尺寸等)。

        3 導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機與帶式真空過濾機對比

        下面以陰極銅生產(chǎn)規(guī)模20萬t/a、電解凈液系統(tǒng)產(chǎn)粗硫酸銅8 500 t/a的銅冶煉廠為例,分別對采用導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機和帶式真空過濾機時設(shè)備性能、工藝配置、投資及運行成本進行比較。

        3.1 工藝配置

        傳統(tǒng)粗硫酸銅工序廠房一般采用三層混凝土布置。廠房屋面高度21 m,水冷結(jié)晶槽配置在第三層(約11.5 m),水冷結(jié)晶槽下方二層平面(約5 m)配置帶式真空過濾機,帶式過濾機通過漏斗卸料到一層粗硫酸鎳打包堆存區(qū)。帶式過濾機抽真空設(shè)備一般為水環(huán)式真空泵,配置在一層平面,帶式過濾機進出料區(qū)域設(shè)置吸風(fēng)罩,酸霧通過風(fēng)機送入酸霧吸收塔處理后達標排放。由于帶式過濾機外形尺寸較大,物料處理能力為2~4 t/h的設(shè)備長度達12 m,廠房配置至少需要3個6 m標準跨度,增加了廠房投資。除此之外,考慮到帶式過濾機大型部件檢修吊裝,還需考慮配置吊裝設(shè)備。

        與帶式過濾機相比,導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機配置較為簡單,只需一個6 m標準跨度廠房即可,水冷結(jié)晶槽配置在第三層(約11.5 m),導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機配置在二樓5 m平臺,物料通過漏斗卸至一層粗硫酸鎳打包堆存區(qū)即可。由于是全封閉結(jié)構(gòu),沒有酸霧外排,無需吸風(fēng)罩,也無需抽真空設(shè)備及配套的酸霧吸收裝置。除此之外,由于設(shè)備最大單體部件較小,所以也無需配置吊裝設(shè)備。整機全部由電氣驅(qū)動,濾網(wǎng)無需清洗,也無需壓縮空氣,無濾布沖洗水。導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機與帶式真空過濾機工藝配置比較見表2。

        表2 兩種過濾機工藝配置對比

        3.2 設(shè)備性能

        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機與帶式真空過濾機主要性能比較見表3。

        對比可知:導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機較帶式真空過濾機具有產(chǎn)品水分低、占地面積小、安裝方便、耗電少、設(shè)備維護簡單等優(yōu)勢。

        表3 兩種過濾機主要性能對比

        3.3 投資及運行成本

        導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機與帶式真空過濾機投資及運行成本比較見表4。

        從表4可以看出,采用導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機比采用帶式真空過濾機設(shè)備及安裝投資節(jié)省57.5萬元,土建費用節(jié)省144萬元;運行費用方面,可節(jié)電73.7萬kWh/a,節(jié)水3.9萬t/a,節(jié)省人員3人。按照電費0.7元/kWh、水費2元/t、人員10萬元/(a·人)計,在不考慮設(shè)備折舊的情況下,僅水、電、人工三項一年可節(jié)省成本89.39萬元。

        4 生產(chǎn)運行

        從實際生產(chǎn)運行情況看,采用導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機分離出的粗硫酸銅顆粒均勻,無粘結(jié)、不成塊,分離效果好,設(shè)備運行平穩(wěn),現(xiàn)場環(huán)境友好,無酸霧、飛濺現(xiàn)象,可以遠程控制,做到無人監(jiān)守。

        由于導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機濾網(wǎng)孔徑約為0.1mm,比帶式過濾機濾布孔徑大,會有約5%以下的固態(tài)硫酸銅進入過濾后液,導(dǎo)致硫酸銅直收率下降。在銅電解過程中,為了維持電解液中銅離子穩(wěn)定,必須重溶一部分硫酸銅補充到電解液中,所以,固態(tài)硫酸銅進入過濾后液對電解工序并無影響。

        表4 投資及運行成本對比 萬元

        5 結(jié)語

        在銅電解凈液粗硫酸銅過濾分離工藝中,采用導(dǎo)流式連續(xù)卸料離心機替代傳統(tǒng)的帶式真空過濾機,可以節(jié)省土建及設(shè)備投資,降低生產(chǎn)運行成本,簡化工藝流程,具有很好的經(jīng)濟效益。除此之外,全密封的作業(yè)方式,可以消除酸霧對人員的傷害,減少對設(shè)備的腐蝕,具有良好的環(huán)境效益,值得推廣使用。

        [1] 徐媛卿,吳曉光.銅電解凈液系統(tǒng)硫酸銅脫銅工藝改進[J].銅業(yè)工程,2011(6):48-49.

        [2] 楊漢光,楊杰,等. 重有色金屬冶煉設(shè)計手冊(銅鎳卷)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995:323-324.

        Applicationofdiversion-typecontinuousdischargingcentrifugeinsolutionpurificationsystemofcopperelectrolysis

        WANG Gong-qiang

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        diversion-type continuous discharging centrifuge; crude copper sulfate; crystallization; filtration; solution purification system of copper electrolysis

        TF811

        B

        1672-6103(2017)05-0023-03

        王功強(1982—),男,湖北大冶人,工程師,主要從事有色冶金設(shè)計與研究工作。

        2016-10-17

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