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        利用高速動平衡解決200 MW發(fā)電機(jī)振動問題

        2017-11-14 09:03:52禹,于
        關(guān)鍵詞:小修軸頸動平衡

        譚 禹,于 雷

        (沙角A電廠,廣東 東莞 523000)

        利用高速動平衡解決200 MW發(fā)電機(jī)振動問題

        譚 禹,于 雷

        (沙角A電廠,廣東 東莞 523000)

        沙角A電廠由于#1機(jī)發(fā)電機(jī)軸頸磨損嚴(yán)重,對軸頸進(jìn)行了車削。機(jī)組投運(yùn)后存在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速時瓦振報(bào)警、額定轉(zhuǎn)速下軸振報(bào)警的情況,結(jié)合實(shí)際情況制定了針對性的消振措施,處理后機(jī)組振動達(dá)到了優(yōu)秀水平。

        發(fā)電機(jī);軸振;瓦振;高速動平衡

        0 引言

        沙角A電廠#1機(jī)組系哈爾濱汽輪機(jī)制造的200 MW機(jī)組,1987年4月投產(chǎn)。2010年2月小修期間,對發(fā)電機(jī)#6、#7瓦軸頸磨損進(jìn)行了車削處理,機(jī)組投運(yùn)后存在發(fā)電機(jī)臨界轉(zhuǎn)速下瓦振達(dá)到跳機(jī)值、額定轉(zhuǎn)速下軸振超過報(bào)警值的情況,同時也對勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子#8瓦的振動造成了較大的影響。2013年12月大修期間,針對#1機(jī)發(fā)電機(jī)振動的原因進(jìn)行了全面、詳細(xì)的分析,并結(jié)合動平衡的特點(diǎn)選擇返廠進(jìn)行高速動平衡消振處理,機(jī)組投運(yùn)后振動達(dá)到優(yōu)秀值。

        1 發(fā)電機(jī)振動問題的概況

        2010年2月小修期間,對發(fā)電機(jī)#6、#7瓦軸頸磨損進(jìn)行了車削處理,由于各種原因,車削后軸頸精度較差,表1為#1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子2010年小修后啟動軸系振動值,主要有如下問題:

        1)升速過程中,發(fā)電機(jī)一階臨界轉(zhuǎn)速(1 120~1 260 r/min)下,#6、#7瓦最大振幅分別達(dá)54 μm、102 μm(廠家規(guī)定,瓦振為0.05 mm的報(bào)警,0.10 mm的建議打閘停機(jī));

        2)額定轉(zhuǎn)速(3 000 r/min)時,#6瓦軸振172 μm、#7瓦軸振為135 μm(廠家規(guī)定,軸振0.125 mm為報(bào)警值、0.20 mm時建議打閘停機(jī))。

        表1 #1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子2010年小修后啟動軸系振動值(X:水平;Y:垂直)

        2 振動的原因分析及消振措施

        2.1 臨界轉(zhuǎn)速下#6、#7瓦振動大

        這是由于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子車削后軸頸偏心,引起轉(zhuǎn)子較大的一階不平衡所致,自2010年2月小修以來,經(jīng)3次檢測臨界轉(zhuǎn)速下振動表明,#6、#7瓦振幅和相位都較為穩(wěn)定,可以通過加重(動平衡)來消除。

        2.2 3 000 r/min和帶負(fù)荷兩種情況下,#6、#7瓦軸振大

        對國產(chǎn)200 MW機(jī)組來說,要求各瓦軸振均小于100 μm,一般是難以達(dá)到的。目前,#6、#7瓦軸振達(dá)180~200 μm,而且是同相,它是由轉(zhuǎn)子三階振型激起的。

        本次大修在轉(zhuǎn)子外伸端加重,但加重后對減小#6、#7瓦軸振無效,因此,降低這兩個瓦的軸振必須在轉(zhuǎn)子主跨內(nèi)加重。主跨內(nèi)具體的加重平衡方法為(3種情況):

        1)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子加一階平衡重量,在平衡臨界轉(zhuǎn)速下#6、#7瓦振動同時,也能使3 000 r/min下振動減?。?/p>

        2)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子加一階平衡重量后,使3 000 r/min下#6、#7瓦軸振成反相,則在轉(zhuǎn)子主跨內(nèi)加二階平衡重量,可以有效地平衡#6、#7瓦軸振(現(xiàn)場開機(jī)后,軸系高速動平衡);

        3)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子加一階平衡重量后,3 000 r/min下#6、#7瓦軸振幅值、相位無大變化,則降低#6、#7瓦軸振只能將轉(zhuǎn)子返廠或現(xiàn)場做動平衡。

        歷史數(shù)據(jù)反映:從#6、#7瓦軸振的數(shù)據(jù)來看,2010年2月車削發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸之前是不大的,2008年2月大修后帶195 MW負(fù)荷,#6、#7瓦X向軸振分別為140 μm、59 μm,如果減去#6瓦軸振位置的原始晃動70 μm,實(shí)際軸振只有70 μm,也就是說當(dāng)時#6、#7瓦軸振過大故障的具體原因,是發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在較大的偏心激起了轉(zhuǎn)子不平衡所致。

        3 動平衡要解決的問題和高低速動平衡方案對比

        3.1 動平衡要解決的問題

        基于上述分析,本次大修要通過動平衡消除#1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子因軸頸偏心造成的不平衡量。

        3.2 高、低速動平衡的比較

        3.2.1 低速動平衡

        低速動平衡是對剛性轉(zhuǎn)子或部分撓性轉(zhuǎn)子進(jìn)行最后平衡的一種方法,其目的(平衡條件)是使支撐既不承受動態(tài)力也不產(chǎn)生振動,即處于完全平衡狀態(tài)。一般認(rèn)為剛性轉(zhuǎn)子因離心力產(chǎn)生的動撓度變形很小,可忽略不計(jì),轉(zhuǎn)子可視為不產(chǎn)生變形的“剛體”;部分撓性轉(zhuǎn)子由于組裝初期經(jīng)過了適當(dāng)?shù)钠胶馓幚恚D(zhuǎn)子軸向的各個不平衡量分布相對較小,轉(zhuǎn)軸的動態(tài)撓曲形狀及轉(zhuǎn)子振型偏心也小,在正常轉(zhuǎn)速下可認(rèn)為接近剛性轉(zhuǎn)子。

        低速動平衡適用于大型轉(zhuǎn)子返廠困難的情況下(運(yùn)輸困難、時間長),可利用低速動平衡機(jī)在大修現(xiàn)場完成發(fā)電機(jī)的低速動平衡工作。經(jīng)國內(nèi)多家單位實(shí)踐證明,經(jīng)過低速動平衡后,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上的質(zhì)量不平衡可以予以消除。

        3.2.2 高速動平衡

        當(dāng)工作轉(zhuǎn)速超過一階臨界轉(zhuǎn)速后,由于不平衡離心力的作用,轉(zhuǎn)子將產(chǎn)生撓曲變形,不僅在軸上行程內(nèi)力矩M,而且其軸線以一條空間撓曲線做振擺運(yùn)動。

        高速動平衡的目的是使轉(zhuǎn)子在實(shí)際轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),將軸的彎曲振動和支承動載荷減至最小。撓性轉(zhuǎn)子的動平衡,不僅要求減小軸或軸承座的振動或動載荷,而且要求減小轉(zhuǎn)子的撓曲變形,即要對轉(zhuǎn)子進(jìn)行動撓度校直。

        我廠的#1機(jī)發(fā)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速處于一階與二階臨界轉(zhuǎn)速之間,屬于撓性轉(zhuǎn)子。

        綜合上述情況,對#1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子低速動平衡和高速動平衡的方案對比見表2。

        表2 #1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子低速動平衡和高速動平衡的方案對比

        表2(續(xù))

        4 高速動平衡實(shí)施情況及開機(jī)后的效果

        4.1 高速動平衡工作內(nèi)容及實(shí)施情況

        2013年大修期間,將#1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子送往南京汽輪機(jī)廠進(jìn)行高速動平衡(圖1為200 MW發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子平衡孔位置圖),要求完成如下3項(xiàng)內(nèi)容:

        1)#1機(jī)發(fā)電機(jī)在試驗(yàn)臺架上測定轉(zhuǎn)子的一階臨界轉(zhuǎn)速值。經(jīng)測定,該轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速為1 120 r/min。

        2)高速平衡校正后,轉(zhuǎn)子在工作轉(zhuǎn)速n=3 000 r/min時,Vrms≤1.2 mm/s。第一次做好低速動平衡后升速到3 000 r/min時的振動情況:汽端:3.08 mm/s/124°、勵端:1.49 mm/s/143°;最終加重位置及重量:汽端:護(hù)環(huán): 7×95 g/140°;勵端:護(hù)環(huán): 5×95 g/155°;風(fēng)扇: 11×60 g/160°;本體中間:8×450 g/210°、6×450 g/330°。

        3)工作轉(zhuǎn)速下的平衡測試:轉(zhuǎn)子在超速試驗(yàn)轉(zhuǎn)速n=3 300 r/min下運(yùn)行2 min。高速動平衡后,升速到3 000 r/min時的振動情況:汽端:0.47 mm/s;勵端:0.89 mm/s。

        3,4.鐵芯平衡孔;7.風(fēng)扇平衡孔;Ⅶ.護(hù)環(huán)平衡孔圖1 200 MW發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子平衡孔位置

        圖2 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子本體加重示意圖

        圖2為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子本體加重示意圖,發(fā)電機(jī)本體加重螺栓孔位沿軸向分22個截面:第6截面210°加重450 g;第7截面210°加重450 g;第8截面210°加重450 g;330°加重450 g;第9截面210°加重450 g;330°加重450 g;第10截面210°加重450 g;330°加重450 g;第11截面 330°加重450 g;第12截面210°加重450 g;330°加重450 g;第13截面210°加重450 g;330°加重450 g;第14截面210°加重450 g。

        4.2 機(jī)組開機(jī)情況

        #1機(jī)大修后,于2014年3月18日開機(jī),機(jī)組一次啟動成功,發(fā)電機(jī)#6、#7瓦振動值達(dá)到優(yōu)秀水平,見表3。

        5 結(jié)語

        1)該機(jī)組投產(chǎn)以來,振動情況一直較好。在2010年2月小修后,突然出現(xiàn)發(fā)電機(jī)#6、#7瓦振動大的情況,主要原因是對發(fā)電機(jī)軸頸磨損進(jìn)行了車削處理,處理后轉(zhuǎn)子的平衡情況受到了影響。

        2)通過對數(shù)次機(jī)組開機(jī)振動的監(jiān)測,以及對振動現(xiàn)象和數(shù)據(jù)的分析,判定轉(zhuǎn)子存在較大的質(zhì)量不平衡量。

        表3 #1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子2013年大修后啟動軸系振動值(X:水平;Y:垂直)

        3)通過對現(xiàn)行的現(xiàn)場低速不平衡和返廠高速動平衡的比較,返廠高速動平衡能夠全面、徹底地對轉(zhuǎn)子存在的質(zhì)量不平衡予以處理,且能夠模擬機(jī)組運(yùn)行的各種狀態(tài),對處理后的效果提供保證。

        4)#1機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的消振實(shí)踐,對解決同類型的振動問題提供了一定的參考。

        [1] 柳建平.高、低速動平衡與設(shè)備檢維修[J].中國設(shè)備工程,2002(9):40-41.

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        TAN Yu,et al.

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        generator;shaft vibration;tile vibration;high speed dynamic balance

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        TM31

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        1009-8984(2017)03-0076-04

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