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        抽水蓄能泵葉輪汽蝕的分析與處理

        2017-11-13 14:09:06平措
        中國科技縱橫 2017年19期
        關鍵詞:氣蝕

        平措

        摘 要:蓄能泵是在運轉特性曲線高效穩(wěn)定區(qū)域范圍內(nèi)運行的。運行時擺動、振動和噪音在設計標準范圍內(nèi),葉輪進水邊后側部位沒有汽蝕,蓄能泵吸入高程也滿足要求。因此,蓄能泵水力設計基本合理。本文對三機式抽水蓄能機組的蓄能泵葉輪氣蝕產(chǎn)生的原因進行了分析,認為磨蝕是促使葉輪氣蝕產(chǎn)生和加劇的主要原因,提出了解決方案,取得了滿意的效果。

        關鍵詞:蓄能泵;氣蝕;磨蝕

        中圖分類號:TV734 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)19-0067-02

        1 問題的提出

        某發(fā)電公司共裝設四臺抽水蓄能機組,1997年6月投入運行。蓄能泵作為三機式抽水蓄能機組的抽水部件,通過齒輪聯(lián)軸器實現(xiàn)與發(fā)電(電動)機組的同軸系聯(lián)接,進行抽水工況運行。該公司電站是某孤網(wǎng)運行的主力電廠,也是海拔最高的抽水蓄能電站。由于系統(tǒng)沒有富余電力不能進行抽水,因此該站四臺機組的蓄能泵長期處于備用狀態(tài)。2011年實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),孤網(wǎng)運行的歷史結束。2013年5月開始,該站機組先后恢復抽水工況運行。抽水工況運行中我們發(fā)現(xiàn),機組穩(wěn)定性降低,各項運行參數(shù)如瓦溫、振動和擺度等出現(xiàn)不同程度的異常。為此,我們對2號蓄能泵進行了分解,檢修中發(fā)現(xiàn)2號蓄能泵1-6級葉輪出水邊附近上冠平面出現(xiàn)了不同程度的破壞,為蜂窩狀,其部位接近葉片與其結合處;從破壞形態(tài)看與空腔汽蝕極為相似。見圖1、圖2、圖3。

        2 問題原因查找與分析

        水泵或反擊式水輪機在運行時,轉輪出口和尾水管進口處往往形成負壓,當壓力降低到小于汽化壓力時,水就沸騰汽化,在水流中產(chǎn)生許多汽泡,氣泡隨著水流移動到壓力較高處,便驟然消失。在此瞬間,水流質(zhì)點以高速度向氣泡中心撞擊,水流質(zhì)點這種高速度的碰撞會引起水壓力的增高(有時達幾十到幾百個大氣壓),然后被強烈碰撞而壓縮的水流質(zhì)點,又向相反的方向擴散,從而造成氣泡處的壓力急驟降低。這樣就形成汽泡中心的壓力,在一段時間內(nèi)周期性的波動。

        當汽泡的產(chǎn)生和消失發(fā)生在固體表面時,水流質(zhì)點高速度的周期性沖擊象銳利的刀尖一樣劇烈地打擊著固體表面,造成固體表面的機械破壞,如果固體表面粗糙,則更嚴重。

        汽泡受壓縮時,由于體積縮小而溫度升高,再加上水流質(zhì)點相互高速度的撞擊和對固體的撞擊也產(chǎn)生熱量;實驗證明,當汽泡凝結時,所引起的局部溫升可達300℃左右,使得冷熱固體形成了熱電偶,彼此間產(chǎn)生了電流。

        蓄能泵是在運轉特性曲線高效穩(wěn)定區(qū)域范圍內(nèi)運行的。運行時擺動、振動和噪音在設計標準范圍內(nèi),葉輪進水邊后側部位沒有汽蝕,蓄能泵吸入高程也滿足要求。因此,蓄能泵水力設計基本合理。

        蓄能泵安裝后閑置16年多,葉輪長期在密閉潮濕偏堿性的環(huán)境中。葉片材質(zhì)選用不當或制造工藝上存在缺陷,氧化銹蝕將大大降低機械性能和表面強度。這是導致汽蝕較快發(fā)生的主要內(nèi)因。

        下庫水源取自雅魯藏布江,經(jīng)沉砂池沉淀后由專門水泵供水。水質(zhì)中含沙量偏大,下庫蓄水池偏小;尤其連續(xù)抽水或多臺機組同時進行抽水時,很難保證較好的沉沙效果。2013年5月22日,2#蓄能泵進行了連續(xù)12小時的抽水試驗。從試驗數(shù)據(jù)看,水體含沙量在7.5g/m3~11.8g/m3之間,平均含沙量為9.0g/m3(取樣位置位于沉沙池出口),蓄能泵生產(chǎn)廠家要求的汛期平均含砂量為0.1g/m3。泥砂含量偏大導致了泵輪葉片的磨損加劇,并加速了汽蝕的破壞。

        蓄能泵的葉輪出水邊附近上冠平面出現(xiàn)不同程度的蜂窩狀破壞,這正是磨蝕和汽蝕共同作用結果。由于該部位壓力大,且線速度高,泥沙的沖擊使上冠局部組織產(chǎn)生脫離而生成凹點,而凹點的產(chǎn)生加大了空腔汽蝕產(chǎn)生的可能。磨蝕和汽蝕交替同時產(chǎn)生,彼此惡性循環(huán),二者同時作用破壞很大。

        綜上所述,泥砂含量偏大,葉片抗磨性能較差,磨蝕造成葉片強度降低,是導致汽蝕加劇的主要原因。雖然材料G-X5CrNi13.4在高水頭水輪機轉輪和水泵葉輪上使用較多;但應提高其抗氧化性能;根據(jù)機組高水頭、高轉速的運行參數(shù),多泥砂、偏堿性的運行環(huán)境,提高和改善耐磨性能。

        3 問題的解決與處理

        2號蓄能泵葉輪修復工作,力求保證修復后的葉輪不變形,流線尺寸與原來一致,提高葉輪的抗磨蝕性能。

        方案一是利用環(huán)氧樹脂、固化劑加金剛砂或石英砂調(diào)和進行修補的方法,實施后不能達到理想效果,予以排除。方案二計劃采用高速火焰噴涂(HVOF)技術對汽蝕部分進行填充覆蓋;由于蓄能泵葉輪包括三次拋物線形的9個葉片(Cubically bent vanes),加工時在進口及出口區(qū)域,利用樣板磨削到準確的形狀;其葉輪流道小,無法順利進行高速火焰噴涂;其流道尺寸修復十分困難。由于現(xiàn)場不具備施工條件而無法實施。

        方案三是使用Resto高分子復合陶瓷材料進行修復方案。Resto高分子復合陶瓷材料主要由高硬度的碳化硅、氧化鋁等無機材料和耐腐蝕高分子有機材料以及抗沖擊材料、納米復合反應組成。與金屬材料粘接牢固,提供極高的耐磨性、抗沖擊性等性能。資料表明Resto高分子復合陶瓷材料耐磨性能比耐磨合金鋼好2-10倍,比其它耐磨涂層產(chǎn)品保護的效果要好4-10倍。同時該修復方案對流道尺寸和形狀的改變極小,流道修復容易。我們采用了Resto高分子復合陶瓷材料對葉輪葉片進行修復。

        施工過程中對主要工藝進行了控制:

        葉輪的整個流道表面進行噴砂處理,使流道表面產(chǎn)生一定粗糙度。采用Resto primer CR陶瓷底涂,對整個流道表面進行底涂處理,增加修補材料和光滑涂層與金屬材料結合力。使用Resto Sic Fine Bead小顆粒碳化硅對磨蝕缺口及周邊部位進行修補,修復后進行局部流道尺寸檢查,打磨或修補。修補材料采用Resto Sic Putty,流道高點使用刮刀進行鉗工修復。使用Resto Sic brushable形成光滑涂層,恢復流道部件尺寸,保證葉輪整體尺寸與原來完全一致。對每個修補葉輪進行動平衡試驗;合格后,對整個流道表面進行節(jié)能陶瓷涂層處理,以減少流道部件粗糙度,節(jié)能陶瓷涂層材料為Ceram-Coat。

        進一步改造下庫沉砂池,增加庫容,改進沉砂措施,以降低泥砂含量。對于該蓄能泵長期閑置氧化銹蝕情況,后續(xù)安排其余三臺蓄能泵進行大修處理。

        4 結語

        泥砂含量大,葉片抗磨性能較差,是2號蓄能泵汽蝕的主要原因。蓄能泵葉輪材質(zhì)的選取和改進應根據(jù)機組的不同運行環(huán)境和系統(tǒng)要求,綜合考慮的抗氧化性能、耐磨性能和抗汽蝕能力。從實際運行情況來看,2號蓄能泵取得了明顯的改善。endprint

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