劉興華+張立英
摘 要:2014年10月,青銅峽鋁業(yè)股份公司寧東鋁業(yè)分公司供電車間空壓站10kV系統(tǒng)新增快切裝置調(diào)試過程中出現(xiàn)I段母線失電,快切裝置動(dòng)作失敗,造成該段母線失電,5臺(tái)空壓機(jī)及1臺(tái)發(fā)電機(jī)跳機(jī)故障。通過本次事故,分析該系統(tǒng)快切裝置拒動(dòng)原因,提出合理的的運(yùn)行方式,防止出現(xiàn)快切裝置誤動(dòng)事故。
關(guān)鍵詞:快切裝置;供電系統(tǒng);繼電保護(hù)
一、 故障前運(yùn)行方式
空壓站兩路10kV電源分別引自10kV總配207、208開關(guān)柜,接帶空壓站兩臺(tái)進(jìn)線開關(guān)柜901、902。空壓站Ⅰ、Ⅱ段母線各帶5臺(tái)空壓機(jī)、1臺(tái)循環(huán)水變及汽機(jī)Ⅰ、Ⅱ段聯(lián)絡(luò)線??偱溥M(jìn)線開關(guān)207、208,空壓站進(jìn)線開關(guān)901、902及汽機(jī)聯(lián)絡(luò)線開關(guān)915、916,汽機(jī)進(jìn)線開關(guān)101、102全部在運(yùn)行狀態(tài),母聯(lián)開關(guān)300、900、100全部在熱備狀態(tài),空壓站母聯(lián)柜快切裝置投運(yùn)??諌赫劲穸?臺(tái)空壓機(jī)及1臺(tái)變壓器運(yùn)行,負(fù)荷約5500kW。汽機(jī)車間1#發(fā)電機(jī)運(yùn)行,額定功率6000kW,故障前接近滿負(fù)荷運(yùn)行。具體運(yùn)行方式見圖1。
二、 故障原因
1.故障經(jīng)過
2014年10月22日,供電車間與快切裝置廠家將快切裝置安裝完畢后進(jìn)行模擬空壓站Ⅰ段電源失電,母聯(lián)自投的動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí)運(yùn)行人員斷開總配901開關(guān),出現(xiàn)母聯(lián)900自投不成功,空壓站Ⅰ段所帶5臺(tái)空壓機(jī)(3#空壓機(jī)、5#空壓機(jī)、7#空壓機(jī)、9#空壓機(jī)、11#空壓機(jī))及汽機(jī)發(fā)電機(jī)全部跳機(jī)故障。
2.原因分析
根據(jù)保護(hù)故障波形及快切裝置切換報(bào)告分析,切總配207開關(guān)后,空壓站1#進(jìn)線901失電,快切裝置無流起動(dòng)(快切裝置無流起動(dòng)條件是電流小于0.05A,頻率小于49.5Hz,兩者同時(shí)滿足條件)。受1#發(fā)電機(jī)影響,207開關(guān)斷開后,空壓站Ⅰ段母線頻率不能立即降到49.5Hz,快切裝置不能立即啟動(dòng),錯(cuò)過了劃差快速切換的時(shí)間。經(jīng)一段時(shí)間的延時(shí)后,汽機(jī)1#發(fā)電機(jī)因負(fù)荷不平衡,OVP保護(hù)跳機(jī),空壓站Ⅰ段母線頻率逐步降到49.5 Hz,快切裝置滿足無流啟動(dòng)的判據(jù)條件,這時(shí)Ⅰ母殘壓已經(jīng)滯后于Ⅱ母電壓角度差為142°在非安全區(qū),需要等待殘壓下降到實(shí)時(shí)快速切換設(shè)定參數(shù)(角差,壓差,頻差內(nèi))采用實(shí)時(shí)快速切換方式。由于實(shí)施快速切換裝置默認(rèn)的允許合閘的壓差、角差頻差較大。母聯(lián)900合閘時(shí)快切裝置檢同期時(shí)捕捉到網(wǎng)側(cè)(Ⅱ母)與待并側(cè)(Ⅰ母)電壓差ΔU=135.74%、角差Δθ=-830,在母聯(lián)900合閘瞬間沖擊電流(約2400A左右),超過母聯(lián)900速斷定值(速斷值900A,延時(shí)0s),所以母聯(lián)速斷保護(hù)動(dòng)作跳閘,發(fā)電機(jī)速斷保護(hù)跳閘,空壓機(jī)因母線失壓,低電壓保護(hù)跳閘。圖2為母聯(lián)900切換時(shí)速斷保護(hù)動(dòng)作波形圖。
3.裝置動(dòng)作報(bào)告
起動(dòng)時(shí)間:2014/10/22 15:27:23:586
起動(dòng)方式:無流起動(dòng)
切換方向:進(jìn)線1→母聯(lián)
切換方式:串聯(lián)
實(shí)現(xiàn)方式:實(shí)時(shí)快速切換
切換結(jié)果:切換成功
01切換起動(dòng):
Uab2 99.90% ΔU=190.96%
Uab1 101.83% Δf=0.52Hz
f2 50.03 Hz Δθ=142.40
f2 49.51 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進(jìn)線1開關(guān) 合位
Ia2 0.33A 進(jìn)線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
02跳進(jìn)線1開關(guān)開始:
Uab2 99.90% ΔU=190.96%
Uab1 101.83% Δf=0.52Hz
f2 50.03 Hz Δθ=142.40
f2 49.51 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進(jìn)線1開關(guān) 合位
Ia2 0.33A 進(jìn)線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
03跳進(jìn)線1開關(guān)成功:
Uab2 100.19% ΔU=195.5%
Uab1 101.88% Δf=0.54Hz
f2 50.03 Hz Δθ=150.70
f2 49.49 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進(jìn)線1開關(guān) 跳位
Ia2 0.33A 進(jìn)線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
04合母聯(lián)開關(guān)開始:
Uab2 101.11% ΔU=135.74%
Uab1 101.96% Δf=0.69Hz
f2 50.03 Hz Δθ=-830
f2 49.34 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進(jìn)線1開關(guān) 跳位
Ia2 0.33A 進(jìn)線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
05合母聯(lián)開關(guān)成功:
Uab2 100.94% ΔU=119.49%
Uab1 102.11% Δf=0.71Hz
f2 50.04 Hz Δθ=-72.10
f2 49.32 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進(jìn)線1開關(guān) 跳位
Ia2 0.33A 進(jìn)線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 合位
4.結(jié)論
在該次故障發(fā)生的主要原因是試驗(yàn)人員對(duì)系統(tǒng)不熟,沒有考慮到發(fā)電機(jī)對(duì)系統(tǒng)的影響,只按照常規(guī)快切裝置的試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)。第二,試驗(yàn)前,技術(shù)人員未充分了解快切裝置無流切換的條件,忽略了發(fā)電機(jī)及空壓機(jī)旋轉(zhuǎn)電動(dòng)勢(shì)對(duì)母線頻率的影響。第三,快切裝置殘壓切換時(shí)設(shè)置門檻值過高,裝置在電壓差ΔU=135.74%、角差Δθ=-830的情況下合母聯(lián)900,造成母聯(lián)沖擊電流過大,900合閘失敗。第四,母聯(lián)900開關(guān)速斷保護(hù)定值未及時(shí)校正,以配合快切裝置動(dòng)作。
三、 改進(jìn)措施
1.減小快切裝置實(shí)時(shí)快速切換允許的角差范圍,降低母聯(lián)合閘時(shí)的沖擊電流,防止造成母聯(lián)、發(fā)電機(jī)電流沖擊過大。同時(shí)調(diào)整母聯(lián)速斷定值及延時(shí),以躲過母聯(lián)合閘沖擊。
2.更改快切裝置啟動(dòng)判據(jù),取消頻率判據(jù)條件或提高頻率切換值,減少系統(tǒng)切換時(shí)間,使快切裝置盡可能在第一輪劃差階段實(shí)現(xiàn)快切。
3.在汽機(jī)發(fā)電機(jī)發(fā)電運(yùn)轉(zhuǎn)期間,禁止投入空壓站快切裝置。
參考文獻(xiàn):
[1] 李玉華、霍大勇,供電線路不當(dāng)投切的事故分析[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2010,36(3):26-29.
[2] 段俊程,供配電系統(tǒng)的可靠性和連續(xù)性[J],建筑電氣,2008(8):0-13.endprint