吳昌慶,劉聰聰
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
基于PWM風(fēng)扇的某車型冷卻系統(tǒng)能耗研究
吳昌慶,劉聰聰
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
針對某皮卡冷卻系統(tǒng)節(jié)能降耗需求,將原發(fā)動機自帶硅油離合器風(fēng)扇更改為PWM冷卻風(fēng)扇。對硅油風(fēng)扇和PWM風(fēng)扇進行臺架試驗,同時對兩種風(fēng)扇在NEDC工況下的油耗進行理論分析;對整車NEDC工況進行試驗測試,分析不同風(fēng)扇對發(fā)動機水溫及油耗的影響。結(jié)果表明,采用PWM風(fēng)扇后,整車NEDC工況油耗降低明顯,同時,冷卻系統(tǒng)熱平衡滿足要求,NVH性能提升。
PWM風(fēng)扇;硅油風(fēng)扇;油耗;水溫
CLC NO.: U464 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)19-124-03
安全、節(jié)能、環(huán)保是汽車發(fā)展的方向,隨著排放和油耗標(biāo)準的提升,發(fā)動機附配件的性能優(yōu)化將決定發(fā)動機是否在最佳的工況下進行工作,從而影響整車的經(jīng)濟性和動力性。風(fēng)扇作為發(fā)動機冷卻系統(tǒng)中功耗較大部件,對其進行優(yōu)化將有效降低整車能耗。目前,小型乘用車大都使用電子風(fēng)扇,更多高級別車型選擇PWM電子風(fēng)扇[1]。但是,商用車基本匹配帶硅油風(fēng)扇柴油發(fā)動機,發(fā)動機水溫受風(fēng)扇及發(fā)動機工況影響,對整車油耗影響的評估沒有詳細開展研究[2],目前在開發(fā)過程中,對于冷卻系統(tǒng),重點考慮空間布置、NVH、熱平衡等性能,對于商用車采用PWM電子風(fēng)扇的節(jié)能降耗工作一直沒有深入研究[3]。
某平臺皮卡項目,搭載2.0柴油發(fā)動機,額定功率100KW,扭矩320N.M,發(fā)動機匹配硅油離合風(fēng)扇;根據(jù)冷卻系統(tǒng)節(jié)油方案分析,硅油風(fēng)扇能耗和發(fā)動機工作水溫是影響整車經(jīng)濟性的重要因素;針對這兩個因素,開展冷卻系統(tǒng)驗證工作。
針對發(fā)動機匹配的硅油風(fēng)扇進行分析驗證[4],硅油風(fēng)扇采用硅油離合器進行控制,根據(jù)溫度傳感器控制離合器鎖止;在低于控制溫度時,離合器分離,風(fēng)扇因滑差隨發(fā)動機轉(zhuǎn)動,在高于控制溫度時,離合器鎖止,風(fēng)扇隨發(fā)動機強制轉(zhuǎn)動。在臺架進行硅油風(fēng)扇的能耗驗證,采集兩種狀態(tài)下能耗數(shù)據(jù)。
圖1 硅油風(fēng)扇臺架功耗測試結(jié)果
根據(jù)發(fā)動機臺架采集發(fā)動機硅油風(fēng)扇能耗數(shù)據(jù),在硅油風(fēng)扇離合器鎖止和非鎖止兩種狀態(tài)下,硅油風(fēng)扇最大能耗差達到0.6kW,鎖止?fàn)顟B(tài)下硅油風(fēng)扇最大能耗達到1.2kW。占發(fā)動機總功率的1.2%。
圖2 CRUISE測試工況
圖3 硅油風(fēng)扇瞬態(tài)油耗圖
在發(fā)動機臺架采集發(fā)動機萬有特性數(shù)據(jù),通過CRUISE進行計算,對比硅油風(fēng)扇離合器不鎖止以及鎖止?fàn)顟B(tài)下NEDC循環(huán)油耗數(shù)據(jù),計算結(jié)果如下:
表1 硅油風(fēng)扇NEDC工況油耗計算結(jié)果
根據(jù)計算結(jié)果,發(fā)動機硅油風(fēng)扇離合器不鎖止?fàn)顟B(tài),風(fēng)扇能耗0.17L/100km,相對于原狀態(tài)節(jié)油2.03%;發(fā)動機硅油風(fēng)扇離合器鎖止?fàn)顟B(tài),風(fēng)扇能耗0.31L/100km,相對于原狀態(tài)節(jié)油3.71%。由于機械風(fēng)扇起始硅油離合器為非鎖止,最終為鎖止?fàn)顟B(tài),根據(jù)風(fēng)扇消耗功率,取消機械風(fēng)扇后油耗會有有較明顯的下降,理論計算風(fēng)扇本身帶來節(jié)油效果應(yīng)該在0.17L/100km ~0.31 L/100km之間。
PWM風(fēng)扇,根據(jù)水溫、車速、空調(diào)等信號采集,由ECU設(shè)定控制器工作判斷邏輯[5]。根據(jù)PWM控制邏輯,水溫低于94℃,風(fēng)扇不運轉(zhuǎn),94℃-98℃之間,風(fēng)扇開度由0逐漸增大到40%。根據(jù)NEDC循環(huán)測試結(jié)果,風(fēng)扇開啟水溫94℃,最高水溫98℃,開啟時間120s。
表2 PWM風(fēng)扇控制邏輯
圖4 NEDC工況下水溫曲線
圖5 PWM風(fēng)扇臺架功耗及性能
根據(jù)NEDC冷機循環(huán)條件下水溫識別出PWM風(fēng)扇工作時間及相應(yīng)的開度,依據(jù)風(fēng)扇不同開度下風(fēng)扇功率,計算在NEDC工況下PWM風(fēng)扇的功耗,折合消耗0.00125L/100km。
表3 PWM風(fēng)扇運行功耗
根據(jù)以上分析計算,在NEDC工況下發(fā)動機硅油風(fēng)扇能耗為0.17L/100km~0.31 L/100km,PWM風(fēng)扇能耗0.00125L/100km;匹配PWM風(fēng)扇后,在NEDC循環(huán)工況下,整車節(jié)油0.17L/100km~0.31 L/100km之間。
通過發(fā)動機臺架在四種水溫工況(80℃、85℃、90℃、95℃)下試驗,采集發(fā)動機萬有特性參數(shù),通過CURUISE進行計算分析,對比水溫對發(fā)動機油耗的影響,根據(jù)計算結(jié)果,95℃水溫工況相對于80℃工況,整車油耗降低1.18%;
圖6 80℃、85℃、90℃、95℃發(fā)動機外特性圖
表4 水溫對油耗影響結(jié)果
圖7 兩種風(fēng)扇NEDC工況水溫對比圖
表5 不同風(fēng)扇水溫上升速度對比表
根據(jù)測試結(jié)果,在NEDC循環(huán)工況下,采用PWM風(fēng)扇狀態(tài),發(fā)動機程升溫更快,發(fā)動機工作水溫更高;從50℃-90℃,PWM風(fēng)扇狀態(tài)比硅油風(fēng)扇狀態(tài)平均升溫快38S,在相同的時間點,PWM風(fēng)扇狀態(tài),發(fā)動機水溫比硅油風(fēng)扇水溫高4.2℃。按照NEDC工況水溫相差5℃計算,水溫對整車NEDC循環(huán)工況的油耗貢獻0.04L/100km,節(jié)油約0.47%。
表6 熱平衡測試工況要求
冷卻系統(tǒng)匹配PWM風(fēng)扇,相對于硅油風(fēng)扇風(fēng)量有一定的衰減,必須開展熱平衡驗證工作。按照《XY-0003-2016-輕型商用車轉(zhuǎn)轂試驗方法__熱平衡試驗》試驗標(biāo)準,完成熱平衡驗證。 根據(jù)試驗結(jié)果,通過熱平衡驗證。
表7 熱平衡測試結(jié)果
冷卻系統(tǒng)匹配PWM風(fēng)扇優(yōu)化方案,實現(xiàn)整車經(jīng)濟性的提升;同時必須進行整車車外加速噪聲測試,按照試驗標(biāo)準《GB 1495-2002》完成車外加速噪聲測試,車外加速通過噪聲72.4dB;滿足《GB 1495-2002》法規(guī)78dB標(biāo)準要求。
表8 車外加速噪聲測試結(jié)果
本文對某皮卡搭載的2.0柴油機的原車硅油風(fēng)扇和匹配的PWM冷卻風(fēng)扇進行試驗研究,同時在NEDC工況下對兩種風(fēng)扇自身功耗對經(jīng)濟性的影響進行分析,對不同風(fēng)扇引起水溫的變化對經(jīng)濟性影響進行研究,并且通過熱平衡試驗和車外加速噪聲對比試驗驗證。PWM冷卻風(fēng)扇能夠滿足現(xiàn)階段整車的冷卻性能要求,同時在NEDC工況下,較硅油風(fēng)扇節(jié)能2.5%-4.1%。后期將針對PWM風(fēng)扇在各工況下運行效果進行測試,并最終應(yīng)用到量產(chǎn)車型中。
[1] 蔡興旺,付曉光.汽車構(gòu)造與原理[M].北京:機械工業(yè)出版社,2009.
[2] 韓曉峰,張士路等.車用 PWM 冷卻風(fēng)扇控制策略實驗研究[J].內(nèi)燃機與動力裝置,2014 (6):8-9,44.
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[4] 張杰.簡述發(fā)動機冷卻系的設(shè)計及散熱量的計算,裝備制造技術(shù),2004( 2 ) :21 - 24 .
[5] 汪金德,高偉.汽車發(fā)動機冷卻風(fēng)扇控制 器綜合參數(shù)測試[J]儀表技術(shù),2016(3):25-28.
Energy consumption of a certain type of cooling system based on PWM fan
Wu Changqing, Liu Congcong
( Anhui jianghuai automobile group co., LTD., Anhui Hefei 230601 )
In order to reduce energy and consumption demand of the cooling system of a pickup truck, the original engine was changed into a PWM cooling fan by the original engine with a silicon oil clutch fan.The use of the silicon oil fan and the PWM fan was carried out, and the fuel consumption of the two fans was analyzed in the NEDC mode.The test of the NEDC condition of the vehicle was carried out to analyze the influence of different fans on the temperature and fuel consumption of the engine.The results showed that the fuel consumption of NEDC was reduced obviously after the PWM fan was adopted,while the thermal balance of cooling system met the requirements, and the performance of NVH was improved.
PWM fan; silicon oil fan; Fuel consumption; water temperature
U464 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7988 (2017)19-124-03
10.16638 /j.cnki.1671-7988.2017.19.042
吳昌慶(1985-)男,工程師,就職于安徽江淮汽車股份有限公司。