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        大型化工裝置配套循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒改造研究

        2017-10-30 00:44:17朱煥青葉宏海何麟
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年31期
        關(guān)鍵詞:超低排放循環(huán)流化床鍋爐

        朱煥青+葉宏海+何麟

        摘 要:隨著超低排放的推行,如何確保鍋爐達標排放,并能保證鍋爐安全穩(wěn)定運行成為電廠、化工廠等關(guān)注的焦點,文章結(jié)合龍宇煤化工2#鍋爐低氮燃燒改造的實際經(jīng)驗,分析了降低鍋爐氮氧化物排放的主要手段。

        關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;低氮燃燒;超低排放

        中圖分類號:TK229.6 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)31-0065-02

        前言

        隨著國家對環(huán)保工作的重視和人民對生活質(zhì)量要求的提高,鍋爐超低排放改造越來越引起社會的關(guān)注,低氮燃燒改造技術(shù)是一種發(fā)展成熟運行成本低廉的脫硝技術(shù),其運行的經(jīng)濟性已成為發(fā)電廠、化工廠等關(guān)注的焦點。

        低氮燃燒改造通過調(diào)整鍋爐布風(fēng),調(diào)整床溫及氧氣在爐膛內(nèi)的分布從根源上降低氮氧化物的生成。低氮燃燒改造相比于目前的主流脫硝技術(shù):SCR(選擇性催化還原)具有一次性投資費用低、運行成本低、不產(chǎn)生廢催化劑二次污染等優(yōu)勢。

        1 裝置概況

        河南龍宇煤化工年產(chǎn)50萬噸甲醇和20萬噸二甲醚裝置,是河南豫東地區(qū)最大的煤化工基地,年煤炭消耗量為110多萬噸,是把煤轉(zhuǎn)化為甲醇和二甲醚清潔能源的大型化工裝置。龍宇煤化工配套的動力裝置為3臺由四川鍋爐廠生產(chǎn)的130t/h 高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐,本次改造的就是其中的2#鍋爐。

        2 改造內(nèi)容

        本次改造主要實施了以下內(nèi)容:二次風(fēng)系統(tǒng)改造、煙氣再循環(huán)改造、分離器改造。

        2.1 二次風(fēng)系統(tǒng)改造

        鍋爐原設(shè)計一次風(fēng)占總量的60%,二次風(fēng)占40%。原有二次風(fēng)噴口數(shù)量16個,噴口原設(shè)計參數(shù)為:(1)前墻二次風(fēng)口分2層布置,共8個噴口,上4下4,均按照15°噴入爐膛;(2)后墻二次風(fēng)口分2層布置,共8個噴口,上4下4,均按照15°噴入爐膛,噴口尺寸190×125,風(fēng)管尺寸200×135,風(fēng)箱尺寸500×500,單層單側(cè)截面流速為13.91m/s。

        鍋爐原設(shè)計的二次風(fēng)流量為57795m3/h,二次風(fēng)機選型流量為88000m3/h。由于管徑選取、風(fēng)口位置選取等原因,實際運行二次風(fēng)口風(fēng)速約73m/s,二次風(fēng)口大小一致、采用均等配風(fēng)不利于二次風(fēng)的穿透,且同層二次風(fēng)口中間布置較少,會造成中心側(cè)的二次風(fēng)補風(fēng)更差?,F(xiàn)有二次風(fēng)噴口距離布風(fēng)板高度分別2.22m、4.22m,原設(shè)計澆注料層拐點距離布風(fēng)板約5.84m,二次風(fēng)口距離布風(fēng)板適中,但上下二次風(fēng)之間空氣分級明顯不足,不利于低氮燃燒。

        針對此種情況,本次改造根據(jù)現(xiàn)有煤質(zhì)核算實際二次風(fēng)量、二次風(fēng)速,重新布置二次風(fēng)噴口位置、確定二次風(fēng)風(fēng)箱尺寸、調(diào)整二次風(fēng)的入射角度等,在合理配風(fēng)、分級燃燒基礎(chǔ)上,大幅提高二次風(fēng)穿透性,解決爐膛中心區(qū)嚴重缺氧問題,提高燃料燃盡效果和脫硫反應(yīng)效率,實現(xiàn)均溫燃燒下的高效低氮。

        (1)改造后的二次風(fēng)噴口分為兩層布置,噴口數(shù)量調(diào)整仍為16個,上層二次風(fēng)采用前4后4布置,下層二次風(fēng)采用前4后4布置。

        (2)改造后二次風(fēng)率適當(dāng)調(diào)整至50~55%,實際供給風(fēng)量增加至67925~74718Nm3/h。

        (3)改造后二次風(fēng)噴口面積由0.38m2調(diào)整至0.527m2,新增噴口尺寸:上層8個選用Φ260×10,下層8個選用Φ190×10。上下二次風(fēng)比例約為2:1,其中下二次風(fēng)安裝8只吹掃管,選用Φ51×5鋼管嵌套其內(nèi)。鑄造噴口,并鑄造相應(yīng)大小頭變徑至Φ273,選擇類310s的耐溫抗變形材質(zhì)。

        (4)上層二次風(fēng)標高定為9.8m,下層二次風(fēng)標高定為7.8m。布風(fēng)板面積為17.4m2,對應(yīng)料層高度為0.44~0.54m,8倍料層膨脹高度為3.53~4.34m。

        (5)前、后墻的二次風(fēng)噴口長度約400mm,噴口采用耐熱不銹鋼,新增16個噴口所對應(yīng)支管均采用Φ273×5碳鋼管,并配DN250蝶閥。上層噴口對應(yīng)支管無需安裝膨脹節(jié),下層噴口對應(yīng)支管需安裝相應(yīng)膨脹節(jié)。

        (6)上層二次風(fēng)噴口下傾角度適定為10°、下層二次風(fēng)噴口定為20°(其中前后墻下層的兩邊4個噴口,需水平向內(nèi)傾斜15°)。

        (7)上下二次風(fēng)箱之間,在前后墻的兩頭各安裝1只Φ273×5的碳鋼連接管,共4只。

        (8)下層二次風(fēng)口內(nèi)嵌套Φ51×5鋼管,風(fēng)源取自熱一次風(fēng)即可,母管選擇兩只Φ159×5管,并配備DN150蝶閥。

        2.2 煙氣再循環(huán)改造

        在鍋爐一次風(fēng)機入口處增設(shè)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)。主要作用是利用鍋爐煙氣含氧量較低的特點,通過煙氣引入一次風(fēng)機,后進入一次風(fēng)室,在保證流化效率的前提下,降低一次風(fēng)及密相區(qū)氧量抑制床溫;同時適當(dāng)提高二次風(fēng)率,來補充被代替的一次風(fēng)氧量,為二次風(fēng)合理的空氣分級創(chuàng)造條件。即在維持鍋爐整體運行氧量不是太低的水平上大幅降低NOx排放。在循環(huán)流化床燃燒條件下,溫度每降低10℃,NOx的排放量減少20mg/m3,通過分級燃燒和煙氣再循環(huán),爐床的整體溫度水平將有所降低,從而使床溫控制在最佳低氮脫硝溫度。

        2.3 分離器改造

        循環(huán)流化床鍋爐的燃燒、傳熱都離不開大量循環(huán)灰的參與,鍋爐普遍存在的燃燒效率低、爐膛帶負荷能力差、爐膛出口溫度較低等問題,很大程度上是由于循環(huán)分離返料系統(tǒng)引起。根據(jù)鍋爐設(shè)計參數(shù),分離器入口流速偏低,分離效果較低,加之鍋爐實際運行爐膛出口溫度低,入口流速更加降低(較設(shè)計值低約20%),另外分離器中心筒設(shè)計也不合理,通過適當(dāng)增大入口流速及入口形狀,可有效提高分離效率,增加循環(huán)灰量,有利于降低床溫、提高爐膛出口溫度。

        旋風(fēng)分離器切向進口截面為0.94×3.39m2,分離器內(nèi)徑為Φ4000mm,分離器入口截面積為6.37m2。原設(shè)計額定負荷下的總煙氣量為222670m3/h(α=1.26,氧含量為4.5%,排煙溫度140℃),即147188Nm3/h;原設(shè)計爐膛出口溫度為900℃、α=1.22,折算煙氣量為586777m3/h,按此核算出原設(shè)計分離器進口喉口風(fēng)速為25.3m/s,而鍋爐實際運行負荷低于額定負荷,且爐膛出口煙溫不到900℃,爐膛出口實際煙氣量更小,分離器入口流速略低于設(shè)計值。

        分離器中心筒插深及筒徑設(shè)計不合理,也會造成分離效率下降,循環(huán)灰量少。該設(shè)計分離器內(nèi)徑為Φ4200,中心筒的筒徑設(shè)計為變徑形式,從Φ2000過渡到Φ1850,總體分離效果差。原筒內(nèi)流速最大約為30m/s,中心筒縮口處可繼續(xù)調(diào)整至Φ1650,中心筒插深可不變。

        最終改造方案為:保持分離器入口截面寬度不變、截面高度從3.39m縮減到最小3.15m,即入口底部澆注料高度方向加厚240mm(采用耐磨耐高溫可塑料),整形段需在分離器入口煙道膨脹縫后進行。中心筒縮口處可繼續(xù)調(diào)整至Φ1650。中心筒材質(zhì)選擇Cr25Ni20(310s),并選相應(yīng)材質(zhì)的支撐加固肋板等。

        3 改造效果

        改造后的運行效果見表1。

        4 結(jié)束語

        龍宇煤化工2#鍋爐實施低氮燃燒改造后,已實現(xiàn)鍋爐在低氮燃燒工況下連續(xù)運行60天以上,目前鍋爐煙氣排放指標均控制在50mg/m3以下,滿足超低排放的控制要求,改善了當(dāng)?shù)氐拇髿猸h(huán)境,對同類型鍋爐實施低氮燃燒改造具有一定的參考價值。

        參考文獻:

        [1]楊建華.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備及運行[M].中國電力出版社,2010.

        [2]趙紅倫,等.循環(huán)流化床鍋爐高效低氮燃燒一體化技術(shù)[EB/OL].百度文庫資料.

        [3]馮俊凱,等.鍋爐原理與計算[M].科學(xué)出版社,1992.

        [4]吳碧君.燃燒過程NOx的生成機理[EB/OL].百度文庫資料.

        [5]于明金,等.燃煤電站鍋爐低NOx燃燒技術(shù)初探[EB/OL].百度文庫資料.

        [6]龍宇煤化工3x130t/h鍋爐操作規(guī)程[S].endprint

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