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        唐鋼1700線加熱爐自動裝鋼功能實現(xiàn)

        2017-10-23 19:15:05王立平
        大陸橋視野·下 2017年10期
        關(guān)鍵詞:加熱爐

        王立平

        【摘 要】本文以唐鋼1700生產(chǎn)線加熱爐裝鋼系統(tǒng)進行自動化升級改造為例,實現(xiàn)自動裝鋼功能和其他輔助功能。

        【關(guān)鍵詞】加熱爐;自動裝鋼;功能實現(xiàn)

        一、工程現(xiàn)狀

        唐鋼1700生產(chǎn)線加熱爐,其燃料為高爐煤氣,裝料方式為裝鋼機步進式裝鋼。板坯在加熱爐前的定位,裝鋼機控制,爐門控制,爐內(nèi)道次選擇 ,輥道控制以及物料信息跟蹤完全由加熱爐入口側(cè)的操作人員手動控制。爐內(nèi)道次的選擇為操作人員手動調(diào)節(jié),差異性較大,人為原因?qū)е碌牟环€(wěn)定因素較多,加熱時間和加熱溫度的控制不穩(wěn)定。輥道的控制為操作人員手動選擇啟停,電耗存在額外的消耗,影響生產(chǎn)的成本及設(shè)備使用壽命。物料信息的取得,由加熱爐操作人員與連鑄橫移車操作工經(jīng)對講系統(tǒng)溝通取得,信息不流暢,異常狀況多,板坯信息在加熱爐區(qū)域的跟蹤完全由裝鋼操作工手動完成,操作繁瑣,缺乏實際性。步進梁的操作、出鋼機的操作、出鋼爐門的操作均為出鋼操作人員手動完成,而出鋼輥道的操作為粗軋機操作人員手動完成;設(shè)備工藝存在較大的優(yōu)化空間。

        二、功能及工藝流程

        (一)裝鋼輥道自動控制過程

        1.啟動輥道自動,板坯按照L2計劃信息,將板坯自動運至1#或2#加熱爐前。

        2.根據(jù)板坯信息,選擇道次自動定位。

        3.裝鋼機對待裝坯料運至合適位置后自動后退至后限位。

        4.裝出鋼機速度應(yīng)滿足生產(chǎn)節(jié)奏,具體數(shù)值依據(jù)現(xiàn)場情況定。

        5.輥道速度應(yīng)滿足生產(chǎn)節(jié)奏的需求,對輥道進行提速。

        6.自動跟蹤板坯信息。

        (二)控制工藝流程

        1.加熱爐工藝確認細節(jié)

        (1)裝鋼前工藝人員制定裝鋼順序;

        (2)板坯定位后工藝確認(檢查)板坯定位的準確性;

        (3)依據(jù)爐內(nèi)的燒火計劃,制定裝鋼順序;

        (4)步進梁的控制需要與燒火計劃配合;

        (5)當爐頭檢測傳感器檢測到鋼坯時,步進梁停止,確認板坯位置的準確性;

        (6)依據(jù)軋機的軋制計劃制定出鋼順序(計劃),此計劃必須與燒火計劃配合;

        (7)軋機的軋制節(jié)奏必須匹配連鑄的澆筑速度。

        2.輔助功能

        (1)板坯長度測量;在板坯從連鑄橫移車進入加熱爐區(qū)域的過程中(A1、A2、A3輥道區(qū)域)完成對板坯實際長度的測量。測量過程:板坯進入光柵(Sensor#2)的檢測區(qū)域后,編碼器(Sensor#1)開始記錄長度值,板坯離開光柵(Sensor#2)的檢測區(qū)域后,編碼器(Sensor#1)記錄第二次長度值,兩長度值差值為板坯的測量長度。

        (2)板坯寬度測量;在板坯從連鑄橫移車進入加熱爐區(qū)域的過程中(A1輥道區(qū)域)完成對板坯實際寬度的測量。

        三、調(diào)試報告

        (一)板坯爐號分配

        板坯爐號的選擇,可以在二級設(shè)置,也可以在一級操作畫面上選擇,選擇好所進爐號后,輥道自動將板坯運至1#或2#爐前,完成定位并裝鋼。板坯運送至A1輥道后,程序上判斷板坯的爐號,如果爐號為1#爐,板坯將自動運送至1#爐前,完成定位并裝鋼。如果板坯爐號為2#爐,將板坯運送至1#爐前,此刻2#爐前如果沒有板坯,此板坯將直接運送至2#爐前,完成定位并裝鋼。如果2#爐前有板坯,此板坯將在1#爐前等待。2#爐前有空位時,板坯將繼續(xù)向2#爐輸送,并定位裝鋼。

        (二)板坯定位調(diào)試結(jié)果

        板坯定位分為軋制側(cè),連鑄側(cè)兩種定位方式;其中連鑄側(cè)定位:板坯應(yīng)走行程為連鑄側(cè)爐墻距定位光柵的長度,為固定數(shù)值。軋制側(cè)定位:采用軋制側(cè)爐墻距定位光柵的距離,減去板坯實際長度作為應(yīng)走行程來進行板坯定位。A1后光柵檢測到板坯尾部時,定位開始;板坯到達目標位置時,定位結(jié)束。測試結(jié)果分析:PDA數(shù)據(jù)記錄顯示,多次測試結(jié)果偏差不大,基本控制在允許的范圍內(nèi),記錄的板坯定位正常滿足工藝需求;

        (三)加熱爐板坯測寬調(diào)試(mm)

        1.裝鋼機測試(mm)

        輥道定位完成后,發(fā)出裝鋼允許信號(裝鋼機不工作時,托桿在原點等待)。托桿從原點出發(fā)前進,推鋼行程為Sp = L0- B(mm)。其中L0為裝鋼機托桿推壁原點(裝鋼機原點)至定位輥道加熱爐側(cè)邊緣+50mm,L0=L1+Bc/2+50,B為板坯寬度。如果托桿長度為L,則當推送寬度小于L+50的板坯時,應(yīng)退回一段距離:St=L–B+50,即托爪退回到板坯邊緣以內(nèi)50mm處,以防止裝鋼時托爪碰到前一塊板坯。Bc為輥道寬度,L1為裝鋼機原點至輥道中心的距離。L3為裝鋼機原點時推頭距出料端內(nèi)墻的距離。

        實際上L=1300mm,L1=1140mm,Bc=1800 mm,L0=1190 + Bc/2。Sp=1190 + Bc/2 - B;

        St =1350 - B(B

        上升:裝鋼機托桿以一個固定速度35mm/s上升到裝鋼機上升極限行程開關(guān)發(fā)出到位信號,停止上升。前進:按裝鋼行程前進到距前一塊板坯尾端距離D0 = 50 – 150mm處為止(可通過上位機設(shè)定)或前進到裝鋼機的最大行程(前進極限)。一般裝鋼是以板坯尾端距步進梁最后位置的距離來表示,其范圍為-200mm(懸出尾端) - 最大行程。設(shè)前一塊板坯尾端距步進梁最后位置的距離為Xm,寬度為Bm,當前板坯尾端距步進梁最后位置的距離為Xm+1,寬度為Bm+1;步進梁前進了n步,步距為STEP,則有:

        STEP * n + Xm = Bm+1 + D0 + Xm+1

        Xm+1 = STEP * n + Xm - Bm+1 + D0

        X取值應(yīng)在-200mm(懸出尾端)- 最大行程之間。

        裝鋼行程Sc = L2 + Xm,式中L2為裝鋼機原點距步進梁尾端的距離。當Xm〉-200時表示有裝鋼空位,可以裝鋼。

        實際上L2=4540mm,D0=50 - 150mm。

        Sc = 4540 + Xm

        初始或空爐時,裝鋼機可按推正動作完成后,前進6000mm裝鋼,即6000 - (L2-L0)=6000 -(4540 – 1190 - Bc/2)= 2650 + Bc/2 = X0 + B0;

        X0 = 2650 + Bc/2 - B0=3550- B0

        下降:裝鋼機托桿以一個固定速度35mm/s下降到裝鋼機下降極限行程開關(guān)發(fā)出到位信號,停止下降。后退:裝鋼機托桿以快速+低速后退到裝鋼機后退極限行程開關(guān)發(fā)出到位信號,停止后退,同時清零進退計數(shù)器。裝鋼機升降由液壓驅(qū)動,沒有速度控制(不可調(diào)速)。進退由變頻器控制,有編碼器,有速度控制、定位控制。均有時間要求。

        2.步進梁測試(mm)

        步進梁通過上升、前進、下降、后退的4個動作,將板坯從裝料端向出料端輸送,步進梁具有“輕抬輕放”功能,減少對步進梁絕熱層的損壞。步進梁的步距為550mm,板坯在爐內(nèi)前進的同時,位于爐兩側(cè)的蓄熱式燃燒系統(tǒng)對板坯進行上下左右四面加熱。板坯到達出料端時,已經(jīng)達到要求加熱的溫度950-1150℃。步進機構(gòu)具有反向運動功能,鋼坯經(jīng)過步進機構(gòu)的反向功能,可以從出料側(cè)退到裝料側(cè)。當保溫時間長,步進機構(gòu)具備踏步、等高功能,防止板坯懸臂過大影響坯料在爐內(nèi)的運送。步進梁運動行程及時間:上升行程0.2m,時間17s;前進行程0.55m,時間8s;下降行程0.2m,時間17s。后退行程0.55m,時間8s;對步進梁四個基本運動即上升、前進、下降、后退應(yīng)進行速度控制,以減小其運動慣性和沖擊。在每個運動的起始和終止段步進梁分別作加速或減速運動。在上升和下降至中位時,要求步進梁進行一次減速和--勻速--加速運動過程,以減少動負荷對步進梁的沖擊,以實現(xiàn)對坯料的“輕抬輕放”。同時每個動作之間有一定的延時時間,保證步進梁完全靜止后再進行下一次動作。

        3.出鋼機測試(mm)

        出鋼機升降由電機驅(qū)動,沒有速度控制(不可調(diào)速)。進退由變頻器控制,有編碼器,有速度控制、定位控制。均有時間要求。

        前進:按出鋼行程前進到距待出鋼板坯尾端z處為止。

        出鋼行程Sd = L3 + B – y – z;式中L3為出鋼機托桿端點與激光檢測器之間的距離;y為激光檢測器檢測到有鋼后步進梁走完該步的距離,范圍為0 – 步長;現(xiàn)在改為激光檢測器檢測到有鋼后步進梁停止前進、延時2s、下降、后退到原點,因此y應(yīng)該為從有鋼開始到延時2s 結(jié)束時步進梁的位移。z為允許的懸出量,即出鋼機托桿端點到板坯尾端的距離。

        實際上L3=2875mm,z=250 mm(上位機應(yīng)該可以設(shè)定)。

        Sd = 2875 + B – y

        上升:出鋼機托桿以一個固定速度35mm/s上升到出鋼機上升極限行程開關(guān)發(fā)出到位信號,停止上升。后退:出鋼機托桿以快速+低速后退到出鋼機后退極限行程開關(guān)發(fā)出到位信號,停止后退,同時清零進退計數(shù)器。下降:出鋼機托桿以一個固定速度35mm/s下降到出鋼機下降極限行程開關(guān)發(fā)出到位信號,停止下降。

        四、結(jié)語

        加熱爐工藝優(yōu)化從工藝、設(shè)備、安全等各方面都有一定水平的提升,不僅提高了設(shè)備的自動化控制水平,消除了重大的安全隱患,對工藝流程的合理性和先進性都有很大程度的提升。

        參考文獻:

        [1]郭建軍, 張再興. 裝鋼機自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用[J]. 中國科技信息, 2011(7):157-157.endprint

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