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        600MW超臨界鍋爐防止氧化皮大量脫落的預(yù)防措施

        2017-10-21 01:11:21陳業(yè)釗詹海平
        科技信息·中旬刊 2017年7期

        陳業(yè)釗 詹海平

        摘要:2016年5月4日22:23,某電廠發(fā)生了一起因鍋爐屏式過熱器爆管泄漏,機組被迫停運的不安全事件。鍋爐檢修人員打開人孔進行檢查,發(fā)現(xiàn)屏式過熱器右數(shù)第2排后屏第3圈出口段管(外往內(nèi)數(shù))發(fā)生爆漏。通過割管、金屬分析等手段檢查,認(rèn)為是氧化皮對管子進行了阻塞,導(dǎo)致了蒸汽流量的降低,從而引起了管壁的超溫爆管。

        關(guān)鍵詞:爆管泄漏;氧化皮;屏式過熱器;管壁超溫

        1 前言

        該電廠的鍋爐型號為DG1920/25.4-Ⅱ6型,是東方鍋爐廠生產(chǎn)的600MW超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng)、露天布置,前后墻對沖燃燒。

        2 事故經(jīng)過

        5月4日 14:00,機組負(fù)荷370MW,值班人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)凝汽器補水量偏大,值長隨即組織值班員對系統(tǒng)進行檢查分析,查找補水量增大的原因。17:30值班員監(jiān)控CRT上發(fā)現(xiàn)四管泄漏監(jiān)測畫面第10點、15點顯示異常、報警,比較主汽流量與給水流量和兩側(cè)蒸汽沿程溫度偏差,發(fā)現(xiàn)有逐步增大的現(xiàn)象,鍋爐巡檢到現(xiàn)場進行巡查,在10層電梯附近聽到鍋爐本體有異常聲音,值長聯(lián)系爐修專業(yè)人員確認(rèn)是否為爐管泄漏。19:17爐修專業(yè)人員確認(rèn)是鍋爐屏過受熱面泄漏,值長申請中調(diào)同意停機消缺。

        3 原因分析

        進入鍋爐中檢查,發(fā)現(xiàn)屏式過熱器右數(shù)第2排后屏第3圈出口段管(外往內(nèi)數(shù))發(fā)生爆漏,該圈管爆漏后向上變形、扭轉(zhuǎn)至距離頂棚約3m處,同時繞第1至20圈管出口段環(huán)成一圈,如圖1所示。造成第9圈管入口段,第1、2、4、18、19、20圈管出口段吹損。

        爆管泄漏的位置位于出口段彎頭附近,爆裂的開口較大,成魚嘴形狀,爆口邊緣顯得粗鈍,但管壁未見明顯的減薄,其附近存在少許平行于管子軸線的裂紋,這是明顯的過熱爆管特征,如圖2所示。檢查出口直管段割管處發(fā)現(xiàn):管子內(nèi)壁存在氧化皮,較薄,厚度約0.3mm,同時已部分脫落,如圖3所示。入口直管段T91/TP347H異種鋼焊接接頭上方T91側(cè)40mm處(標(biāo)高約為58m)存在鼓包現(xiàn)象,管徑由45mm脹粗為59.2mm。

        材質(zhì)分析:對發(fā)生爆漏的管圈作光譜半定量分析,結(jié)果如下:

        檢測結(jié)果符合設(shè)計要求(屏式過熱器入口段材質(zhì)要求為T91,出口段材質(zhì)要求為TP347H)。

        由于此次爆漏發(fā)生在機組剛開機不久,爆漏位置位于管屏下部彎頭附近,爆漏呈現(xiàn)典型的短時過熱爆管特征-魚嘴狀,通過割管、金屬分析等手段檢查,認(rèn)為是氧化皮的大量脫落對管子進行了阻塞,導(dǎo)致了蒸汽流量的降低,從而引起管壁的超溫爆管。

        4 預(yù)防措施

        該電廠鍋爐屏過出口段采用的鋼材屬于粗晶粒奧氏體耐熱不銹鋼TP347H,在開機、停機及加減負(fù)荷等工況變化的情況下,蒸汽管道容易會產(chǎn)生氧化皮層的剝落,同時因為超臨界機組受熱面的管內(nèi)徑較小,容易造成異物在彎頭部位堆積、堵塞,從而造成超溫爆管的情況出現(xiàn)。

        為此做出下面幾點預(yù)防措施建議:啟動過程中,總的原則就是嚴(yán)格按照運行規(guī)程規(guī)定的速率升溫升壓,盡量不使用減溫水。(升溫升壓速率參考值:過、再蒸汽溫度0~200時,≤2℃/min;200~300時,≤1.5℃/min;大于300時,≤1℃/min;升壓速度應(yīng)≤0.1MPa/min)

        正常運行過程中,目前氧化皮的生成無法根除,但是我們知道它生成的速度與管壁的溫度有很大關(guān)系,溫度越高,生成的速度就越快。因此,運行過程中的一個總的原則就是避免超溫。那么需要做好以下這幾個方面:調(diào)整好燃燒(通過不同煤種的煤粉細(xì)度、一次風(fēng)量/溫度、二次風(fēng)配風(fēng)、爐膛漏風(fēng)等參數(shù)進行調(diào)整),通過吹灰等手段保持換熱面清潔,理想狀態(tài)是控制過熱器減溫水開度在50%以內(nèi),再熱汽減溫水為零。

        停爐過程中是降溫的過程,是一個極容易發(fā)生氧化皮大量脫落的過程,根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,在350℃附近最容易發(fā)生大量的脫落。停爐過程中總的原則是:嚴(yán)格執(zhí)行降溫減壓的速率,絕對避免滅火后驟冷的情況出現(xiàn)。并且在滅火后,應(yīng)全面進行檢查汽水系統(tǒng),看是否存在輕微的泄漏。

        5 結(jié)束語

        預(yù)防鍋爐損壞,是一個長期而細(xì)致的工作。對于氧化皮脫落堵塞的情況,應(yīng)利用停機時間對受熱面進行全面檢查,有計劃有重點地對爆漏管段附近管排進行檢查,防止泄露造成其它管壁的異常減??;對爆漏管屏的進、出口集箱進行內(nèi)窺檢查;對附近屏式過熱器、高溫過熱器管屏下彎頭氧化皮堆積情況進行檢查,防止氧化皮脫落堵塞管子。對煙氣流速高、事故頻發(fā)部位、容易超高溫附近展開預(yù)防性檢查。做到防治結(jié)合,做好“四管”的檢查維修工作。

        參考文獻:

        [1]景紅光,等.《超臨界直流鍋爐氧化皮控制措施》.

        [2]李文軍,等《超臨界鍋爐奧氏體不銹鋼管爆漏原因分析及預(yù)防控制措施》.

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