羅小平


摘要:潞安新疆煤化工(集團)下屬建材有限責任公司水泥生產(chǎn)線有兩臺水泥磨機,一臺洛陽礦山機器廠生產(chǎn)的中心傳動Φ3.2×11M水泥磨機,另一臺是沈陽水泥機器廠生產(chǎn)的Φ3×12M、該磨機傳動電動機1400WK磨機分兩倉,由于受到各種不良因素的影響,磨機臺時產(chǎn)量不穩(wěn)定。為此我攻關(guān)小組先后采取了一系列措施,經(jīng)過1年的努力,使磨機系統(tǒng)生產(chǎn)正常,產(chǎn)量大幅度提高。
關(guān)鍵詞:磨機;產(chǎn)量;措施
1、工藝流程
如圖1所示,熟料、混合材和石膏由原庫經(jīng)電子秤配合后由配料長皮帶喂入磨內(nèi)進行粉磨,出料物料經(jīng)提升機入斜槽到旋風式選風機,合格的成品刀溢流螺旋輸送機經(jīng)成品斜槽入雙倉泵送入水泥庫,磨內(nèi)含塵氣體進一級旋風除塵后,再經(jīng)二級袋除塵器,由排風機排入大氣。
2、影響磨機產(chǎn)量的因素
2.1磨機通風
Φ3×12M主排風機為離心式風機,型號為:9-26No。12D右90度,風量21963M?/h,風壓3140Pa,風量、風壓偏小造成磨內(nèi)風速偏低,出磨細度細,循環(huán)負荷率小于50%,甚至有時小于30%,選粉效率居高不下,達到90%-95%,整個系統(tǒng)處于開路狀態(tài)。
2.2隔倉板
入磨物料水分大,容易使一倉包球,隔倉板過料能力降低,嚴重影響磨機產(chǎn)量,取樣檢查隔倉板前后物料的細度(0.08mm篩篩余)前為70%,后為60%,造成一倉磨音沉悶,二倉磨音較響。
2.3入磨物料粒度
生產(chǎn)線出窯熟料未經(jīng)破碎,粒度偏大,石煤渣粒度也較大,見表1。
2.4配件
一倉與二倉之間的隔倉板,運轉(zhuǎn)中經(jīng)常堵料,隔倉板篩板也易掉,從而引起鋼球、鋼鍛串倉,影響磨機運轉(zhuǎn)率。
2.5操作因素
操作工操作技能欠缺,造成喂料不均勻,飽磨現(xiàn)象較嚴重。
2.6除塵器
磨尾除塵器為ppc96-6型脈沖布袋材質(zhì)采用729工業(yè)濾布,使用中易積灰,結(jié)露而影響磨機通風。
3、解決措施
(1)增加Φ3×12M磨機系統(tǒng)風量,更換主排風機的電動機,功率由45kw改為55kw,用皮帶傳動,使主風機轉(zhuǎn)速由960r/min提高到1200r/min,風量增加到4198Pa,更換后,循環(huán)負荷由26%提高到近70%,見表2,磨頭也變?yōu)樨搲?,磨機通風情況得到明顯改善。
(2)改進隔倉板的形式,將其中心園擴大,即增加了物料通過面積,同時更換隔倉板的篩網(wǎng),加大篩網(wǎng)的尺寸,原用6mm的篩孔改為12mm,加快一倉物料的通過量,解決了一倉、二倉粉磨不平衡的問題,出磨篩余達到35%以上,循環(huán)負荷率達到96%,選粉效率降到75%,見表2。
(3)為解決石煤渣粒度偏大問題,車間加強對煤渣破碎機的管理,加強檢測、管理力度,每月不定期抽查4次,并按指標考核到破碎工和工資掛鉤,消除了人料石煤渣粒度過大的隱患.
(4)針對隔熱板經(jīng)常堵料的問題,決定更換隔熱板,更換后磨機運轉(zhuǎn)率大幅度提高。
(5)加強對崗位工的培訓教育,經(jīng)常進行現(xiàn)場指導,為了正確調(diào)節(jié)細度,規(guī)定加減料的幅度不能太大,如從原來的3-4t/h減至1t/h,要針對物料粒度大小,及時調(diào)整操作參數(shù)。
(6)因混合材未經(jīng)烘干直接入磨,由此造成入磨物料水分偏大,容易使袋除塵器布袋結(jié)露,影響磨內(nèi)通風,針對上述現(xiàn)象,公司與車間共同分析,根據(jù)磨尾負壓的下降幅度和布袋的積灰情況,及時更換布袋,縮短了布袋的更換周期,消除因布袋積灰結(jié)露影響磨機通風情況的發(fā)生。
4、磨機操作調(diào)節(jié)要求
(1)不允許有球,鍛而無料進行運行,避免損毀磨內(nèi)的襯板。
(2)裝載量要求合理,Φ3×12M球磨機設(shè)計裝載量為110噸,但實際如加到110噸時,增產(chǎn)幅度不大,反而又增加了電耗,在實際生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn),一倉加滿,二倉少加,總裝載量控制在85-90t,實際效果要好,電耗也低,磨機電流控制在120A左右。
(3)摸索出合理的磨機鋼球級配;針對入磨機物料粒度偏大,一倉平均球徑選擇86mm,裝載量高于設(shè)計值1-3噸,由此加強一倉的粉磨能力。
(4)定期清倉補球,參考磨機運行時電流下降情況,倉位下降情況進行綜合確定,一般情況下清倉后記下磨機的電流值,以后電流每下降2A時補球一次,每隔6個月進行一次清倉。
(5)傾聽磨音,磨機工在正常操作期間必須注意磨機研磨體的聲音,如過悶時,則應(yīng)立即停止磨機的喂料,停止磨機運轉(zhuǎn),打開磨機磨門,同時檢查磨機內(nèi)的球料比,正常情況下,一倉內(nèi)鋼球大部分都應(yīng)露出料面半個球。
(6)定期抽樣、測定入磨物料水分和篩余量;每月定期抽查出磨機細度、回料量、循環(huán)負荷率、選粉效率和入磨粒度,并使之保持在合理的范圍內(nèi),采取措施降低入磨水分,如混合材水分超過5%時,對磨機臺時產(chǎn)量影響比較大。
(7)合理的控制操作參數(shù):實際生產(chǎn)中,應(yīng)加強技術(shù)管理,優(yōu)化和統(tǒng)一操作;制定操作參數(shù)控制范圍,施行四班統(tǒng)一操作,生產(chǎn)控制實現(xiàn)標準化、規(guī)范化和統(tǒng)一化是保持磨機優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的重要條件。
結(jié)語
通過采取以上措施后,我公司Φ3×12M水泥磨機系統(tǒng)故障大幅度下降,生產(chǎn)正常穩(wěn)定,臺時產(chǎn)量穩(wěn)定在40t/h,高峰有時達到50t/h,磨機臺時產(chǎn)量由平均35t/h,到平均45t/h ,平均提高了25%左右,水泥電耗也下降了5.5kwh/噸,取得了較好的經(jīng)濟效益。