文/王瑾,三門峽義翔鋁業(yè)公司蒸發(fā)排鹽車間
淺談提高氧化鋁生產(chǎn)蒸發(fā)效率采取的措施
文/王瑾,三門峽義翔鋁業(yè)公司蒸發(fā)排鹽車間
本文以筆者所就職的三門峽義翔鋁業(yè)公司為例,結(jié)合氧化鋁生產(chǎn)過程中蒸發(fā)工序的問題,針對公司一期蒸發(fā)器蒸發(fā)效率偏低問題,提出原因分析,并對各種分析出來的原因提出了解決措施并付諸實施,最終提高了一期蒸發(fā)效率。
氧化鋁生產(chǎn);蒸發(fā)效率;汽水比;閃蒸
氧化鋁生產(chǎn)中,蒸發(fā)工序占全系統(tǒng)總能耗的20-25%,而我公司一期蒸發(fā)因各種問題,導(dǎo)致蒸發(fā)效率較低、汽水比較高。因此,我公司組織人員針對一期蒸發(fā)如何提高蒸發(fā)效率、降低蒸發(fā)汽水比,進行逐一排查,對蒸發(fā)器存在的各種問題進行了分析。
一、管束漏料嚴重,造成冷凝水串堿,蒸汽消耗量增加,汽耗約18t/h,汽水比達到0.3t/t ,比同行業(yè)平均0.18 t/t差距較大;二、一、二效循環(huán)量不夠問題,主要問題為一、二效循環(huán)泵電流不夠,循環(huán)管結(jié)疤較為嚴重;三、閃蒸效果不好,乏汽利用不充分,分析主要原因是一閃液位無法控制,波動較大;四、強制效乏汽利用不充分,強制效乏汽閥門開度不夠,造成乏汽不能充分利用;五、一期原來酸洗槽較小,酸量不夠,造成酸洗效果不好;六、一期蒸發(fā)器設(shè)備問題較為嚴重,經(jīng)常因為設(shè)備問題停車,導(dǎo)致蒸發(fā)運轉(zhuǎn)率低的問題;七、布膜器結(jié)疤清理問題;八、酸洗撤酸較慢問題。
2.1 對管束漏料嚴重問題,主要采取措施為在停車檢修期間,打開蒸發(fā)器封蓋及人孔,對蒸發(fā)器管束進行試漏檢查,經(jīng)過仔細檢查,共修復(fù)一效蒸發(fā)器破裂管束共計65根,堵漏破裂列管12根,經(jīng)過開車檢驗后管束全部恢復(fù)正常。
2.2 對循環(huán)量不夠問題,主要查出來問題為一、二效循環(huán)泵電流不夠及循環(huán)管結(jié)疤較為嚴重,采取措施為在檢修期間對一、二效循環(huán)泵進行檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪上卡有大的結(jié)疤快,影響過料量;另外,更換一效結(jié)疤較厚的循環(huán)管道,經(jīng)檢驗開車后,電流全部恢復(fù)正常。
2.3 閃蒸效果不好,乏汽利用不充分,分析主要原因是一閃液位無法控制,波動較大,乏汽管震動較大,措施為在檢修時更換閃蒸過料閥門(DN200)一個,主要是控制一閃液位,開車后一閃液位能在可控制范圍內(nèi),蒸發(fā)器震動情況基本解決,乏汽利用也較為充分。
2.4 強制效乏汽利用不充分,強制效乏汽閥門開度不夠,造成乏汽不能充分利用,因為乏汽閥門已壞,現(xiàn)場手動全部打開,徹底釋放強制效乏汽。
2.5 針對原來酸洗槽較小,酸洗效果不好問題,主要采取措施為更換了兩臺酸洗泵,并根據(jù)酸量專門針對一效進行酸洗,提高酸利用率,達到了很好地效果。
2.6 針對一期蒸發(fā)器設(shè)備問題較為嚴重,導(dǎo)致蒸發(fā)運轉(zhuǎn)率低的問題,主要采取措施為對一期18臺設(shè)備進行基礎(chǔ)重整,對每一臺泵進行了再調(diào)平,并定期組織對所有設(shè)備進行維護保養(yǎng),保證了設(shè)備穩(wěn)定運行,提高了運轉(zhuǎn)率。
2.7 在管式降膜蒸發(fā)器運行中,布膜器效果的好壞對蒸發(fā)器的蒸發(fā)效率起到至關(guān)重要的作用,在運行中不斷產(chǎn)生的結(jié)疤會逐漸堵塞布膜器,因此,在檢修過程中,對各效頂部封蓋打開,對各效布膜器進行仔細的檢查,對有結(jié)疤的進行清理,確保了布膜器的均勻性,同時也提高了蒸發(fā)效率。
2.8 針對閃蒸系統(tǒng)撤酸較慢問題,分析原因為每次酸洗完,需要撤出所有廢酸,但每次撤酸時間較長,相當(dāng)于延長了酸洗時間,降低了蒸發(fā)器效率,由于三級閃蒸撤酸主要靠自壓,由于壓差小,所以撤酸時間較長,管道改造圖略。
在上述工藝流程上,增加一根卸酸管道,直接進回酸泵,由回酸泵撤回酸洗槽,時間可以大大縮短,提高了蒸發(fā)效率,改造流程圖如圖1。
圖1 改造后撤酸工藝流程圖
經(jīng)現(xiàn)場試驗,我公司平盤洗滌用水有較大的降低空間,現(xiàn)已經(jīng)降低24t/h,仍有可降空間(10萬噸平盤洗1噸AH耗水0.5t/h,40萬噸平盤洗一噸AH耗水0.18t/h,兩個平盤合并將有更大的降低空間,此方案已制定);40萬噸TCA改造成功,現(xiàn)流程少進水約3t/h;稀釋礦漿NK已提高2g/L,可減少進水約6t/h。以上3項合計少進水33t/h。與此同時,10萬噸蒸發(fā)器蒸水量54t/h,通過3項準備工作流程少進水33t/h,若40萬噸蒸發(fā)器多蒸水21t/h,10萬噸蒸發(fā)器可實現(xiàn)間斷運行,低壓汽耗和電耗將大幅度降低。
除此之外,同行業(yè)和40萬噸同規(guī)格蒸發(fā)器通過提高一效循環(huán)量至800m3/h、水冷器上水量提至2500m3/h、增加四閃和原液閃蒸后蒸水量可達220-230t/h(汽水比降至0.18-0.22)。40萬噸蒸發(fā)器已增加一臺850m3/h循環(huán)泵(已安裝)、2800m3/h冷、熱水泵各一臺(即將安裝),只須再增加四閃和原液閃蒸蒸水量可達到220-230t/h,蒸水量提產(chǎn)18-28t/h。
40萬噸循環(huán)母液濃度可提高5g/L,可實現(xiàn)一、二期走高濃度運行,以便提高循環(huán)效率;改造后還可發(fā)揮溶出二車間稀釋乏汽作用,減少乏汽浪費。(增加原液閃蒸、水冷器上水量提至2500m3/h,不用再受原液溫度過高問題的影響);蒸發(fā)器增加四閃和原液閃蒸,原液先進閃蒸進行濃縮后進入六效,閃蒸二次氣和四閃二氣合并后進入五效氣室。三閃出料進入四效經(jīng)閃蒸后進行出料,初步預(yù)計技改后低壓汽耗可降低0.15t/t-AO,節(jié)電5度/t-AO,節(jié)約成本15元/t-AO,年節(jié)約成本825萬元/年,實際節(jié)約成本依據(jù)改造完成后運行一周期的總結(jié)分析中體現(xiàn)。
綜上所述,一期蒸發(fā)器采取了以上措施后,一效氣液室溫差由原來的21℃降至現(xiàn)在的10℃左右,一期出料指標合格率由原來的43%左右升至現(xiàn)在的85%左右,汽耗由原來的18t/h降至12t/h左右,蒸汽單耗由原來的1.22t/AO降至現(xiàn)在的0.85t/AO,汽水比降低至0.19t/t。每月直接節(jié)約蒸汽量為(1.22-0.85)X9000=3330噸,每月約可直接節(jié)約3330X90=29.97萬元。