張 斌
(四川石化有限責(zé)任公司, 四川 成都 611930)
首套南疆渣油加氫裝置長周期運(yùn)行難點(diǎn)及對策
張 斌
(四川石化有限責(zé)任公司, 四川 成都 611930)
該套渣油加氫裝置為首套加工南疆油的渣油加氫裝置,由于南疆油中難溶瀝青質(zhì)含量較高,其轉(zhuǎn)化率較低,裝置分餾系統(tǒng)低溫部位易出現(xiàn)瀝青質(zhì)析出積垢,精制渣油外輸壓降增大,導(dǎo)致該裝置被迫降負(fù)荷生產(chǎn),換熱器結(jié)垢后精制渣油與原料油換熱器換熱效果下降,反應(yīng)加熱爐入口溫度下降,增加了反應(yīng)加熱爐的負(fù)荷,直接影響裝置長周期運(yùn)行,通過各種措施的有效實(shí)施,裝置運(yùn)行周期得到延長。
南疆油;難溶瀝青質(zhì);結(jié)垢;重回?zé)捰?;長周期
Abstract:The VRDS unit is the first unit for processing southern Xinjiang oil. Due to high asphaltene content in southern Xinjiang oil, the conversion rate is low, low temperature part of the main fractionator system is prone to asphaltene precipitation fouling, refined oil pipeline pressure drop increases, resulting in the device to run under low load, heat transfer effect of heat exchanger of refined oil and crude oil decreases after fouling of heat exchanger,entrance temperature of reaction heating furnace decreases, which can increase the reaction furnace load and can directly affect long period operation of the unit. So various measures have been taken, the operation cycle of the residue hydrotreating unit has been extended.
Key words:Xinjiang oil; insoluble asphaltene; scaling; heavy cycle oil; long period
該套渣油加氫裝置處理能力300萬t/a,于2014年建成投產(chǎn),是全加氫煉廠的核心裝置。由于精制渣油與原料油換熱器、精制渣油蒸汽發(fā)生器及精制渣油空冷的管層堵塞,引起渣油外輸不暢,裝置只能降加工負(fù)荷生產(chǎn),甚至被迫單系列停工清理換熱器,裝置長周期運(yùn)行困難重重[1]。而換熱器管束結(jié)垢堵塞的情況在同類渣油加氫裝置極少發(fā)生,查找原因及尋找解決辦法可借鑒的經(jīng)驗(yàn)較少。
該裝置于原始開車運(yùn)行3月后,發(fā)現(xiàn)裝置精制渣油去催化裂化裝置排放不暢,出現(xiàn)了分餾塔液位無法正??刂频那闆r,而此時(shí)出裝置流量控制閥已100%全開,裝置被迫降量生產(chǎn),排查原因。
經(jīng)過分析裝置運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)原料油與精制渣油換熱器E1003E1002換熱效果明顯下降,現(xiàn)場增加臨時(shí)換熱設(shè)備管層出入口就地壓力表,檢測發(fā)現(xiàn)換熱器壓降增大,高于設(shè)計(jì)值,說明換熱器堵塞。由于原料油換熱不夠,進(jìn)入反應(yīng)加熱爐入口溫度降低,反應(yīng)加熱爐出現(xiàn)滿負(fù)荷時(shí)也無法滿足出口溫度要求,運(yùn)行困難,尤其當(dāng)燃料氣管網(wǎng)熱值波動(dòng)時(shí),加熱爐常出現(xiàn)微正壓燃料狀態(tài),甚至出現(xiàn)過幾次煙道二次燃燒,導(dǎo)致煙道溫度高報(bào)警的現(xiàn)象發(fā)生;另外,發(fā)現(xiàn)蒸汽發(fā)生器E3004產(chǎn)汽量下降,由初期的35 t/h降低至15 t/h。
圖1為發(fā)生瀝青質(zhì)析出結(jié)垢后出現(xiàn)差壓的精制渣油相關(guān)換熱設(shè)備分布圖。
由于 E-1002-1/2,E-1003AB-1/2、E3004、EA3004管程壓差高,該裝置被迫2次單系列停工,利用高壓水槍對換熱器管束、蒸汽發(fā)生器管束、渣油空冷管束進(jìn)行清理。其中由于E1003、EA3004管束中結(jié)垢較少,每處約200 kg;E1002結(jié)垢較多,約450 kg;蒸汽發(fā)生器E3004中結(jié)垢最多,約1 000 kg。結(jié)合換熱器的換熱溫位,認(rèn)為當(dāng)精制渣油溫度低于235 ℃時(shí),易發(fā)生瀝青質(zhì)析出產(chǎn)生積垢現(xiàn)象。
檢修時(shí)管道中的結(jié)垢均勻附著在管道內(nèi)壁,其厚度約5 mm。取出部分管道內(nèi)的結(jié)垢物,較堅(jiān)硬。
圖1 分餾塔底加氫渣油差壓分布圖Fig.1 Fractionating tower bottom hydrogenation residue pressure distribution
正常生產(chǎn)時(shí),裝置控制蠟油渣油比例15∶85。分析渣油加氫混合原料,其金屬含量 Ni+V超標(biāo),常超過設(shè)計(jì)指標(biāo)75 μg/g的要求,高時(shí)達(dá)到95 μg/g以上,而且,該混合油V含量高于Ni常在50 μg/g以上;Ca含量也出現(xiàn)過一段時(shí)間超過設(shè)計(jì)指標(biāo)35μg/g的情況,最高出現(xiàn)過76.83 μg/g(圖2)。
圖 2 原料及產(chǎn)品金屬(Ni+V)性質(zhì)Fig.2 Properties of raw materials and products
由于產(chǎn)品分析中金屬含量一直偏高,裝置40 d左右進(jìn)行了一次較快提高CAT的過程,但脫金屬效果仍然較差。由于脫金屬率下降,也直接導(dǎo)致催化裝置劑耗增加(圖3)。
瀝青質(zhì)在低溫段析出沉積結(jié)垢是造成換熱設(shè)備管束堵塞的主要原因[2,3]。
該公司常減壓裝置原料油組成為哈薩克斯坦、南疆及北疆原油,其比例7∶2∶1。由于換熱設(shè)備管程堵塞現(xiàn)象在國內(nèi)外同類裝置很少出現(xiàn),先后邀請CLG、北京院、撫研院、中石油等相關(guān)專家進(jìn)行研討,后初步判定為瀝青質(zhì)在精制渣油出裝置的低溫段換熱設(shè)備管程析出引起換熱器堵塞,同時(shí)由于南疆油原料中含大量難脫除瀝青質(zhì),因?yàn)r青質(zhì)中金屬含量較高,導(dǎo)致脫金屬、脫殘?zhí)悸室恢睙o法提高。
圖 3 反應(yīng)溫度變化曲線Fig.3 Reaction temperature curve
表1對各類渣油進(jìn)行了分析對比。該渣油裝置加工原料油哈油、南疆油、北疆油均屬于中間基原油,與中東油相比,飽和分較多,芳香分和膠質(zhì)偏少;南疆油較惡劣,瀝青質(zhì)較多,加工難度大。
如圖4所示,有分析認(rèn)為,瀝青質(zhì)正常情況下由膠體包圍,瀝青質(zhì)居中,伴隨加氫過程的進(jìn)行,芳香分、膠質(zhì)逐漸被加氫,膠體穩(wěn)定指數(shù)進(jìn)一步降低,使得瀝青質(zhì)以一種淤泥的形式析出沉積在反應(yīng)器內(nèi)或管道內(nèi),是造成換熱器堵塞的主要原因[5-7]。
該裝置工藝包廠商CLG公司的實(shí)驗(yàn)室,針對瀝青質(zhì)的組分分析,開發(fā)了兩種測試方法,一是瀝青質(zhì)溶解度分級分析法:瀝青質(zhì)在測試過程中,由易到難分級分散,該方法可以提供瀝青質(zhì)在樣品中的溶解活性;
二是瀝青質(zhì)溶解度圖分析法:從該分析方法中可以得出瀝青質(zhì)溶解度分布,以及溶解度分布和析出趨勢的關(guān)聯(lián)。利用上述方法,該實(shí)驗(yàn)室取混合原料油進(jìn)行分析,認(rèn)為其中有 7.3%的難溶瀝青質(zhì)組分;取熱低分油進(jìn)行分析,認(rèn)為原料中大部分的較難脫除的瀝青質(zhì)未被轉(zhuǎn)化,仍留在產(chǎn)品中,其比例占49%。與非瀝青質(zhì)組分相比,瀝青質(zhì)組分中的Ni和V轉(zhuǎn)化率較低,由于大部分的進(jìn)料金屬和殘?zhí)看嬖谟跒r青質(zhì)中,導(dǎo)致產(chǎn)品的金屬和殘?zhí)棵摮^低(表2)。
圖 4 瀝青質(zhì)膠體結(jié)構(gòu)圖[4]Fig.4 Asphaltene colloid structure diagram
表 1 渣油性質(zhì)分析對比表Table 1 Analysis of residuum properties
圖5 不同VR瀝青質(zhì)溶解度圖Fig.5 Solubility diagram of different VR asphaltenes
ΔPS越高,說明瀝青質(zhì)析出和催化劑結(jié)焦的趨勢越高,該裝置混合進(jìn)料的ΔPS數(shù)值,與南美和墨西哥原油相近(屬于較難加工的原油),圖5中這些原料油ΔPS的排列,與工業(yè)裝置的加工經(jīng)驗(yàn)一致。
(1)引入5%(wt)重油催化裂化裝置重循環(huán)油入分餾,由于重循環(huán)油芳環(huán)較多,經(jīng)過實(shí)驗(yàn),在溫度150 ℃,可較好的溶解換熱器結(jié)垢物,目前該項(xiàng)目已實(shí)施,分餾精制渣油換熱器出口溫度相對穩(wěn)定,表明重循環(huán)油能有效溶解瀝青質(zhì),減少了瀝青質(zhì)的析出。待裝置停工大檢修期間,將重循環(huán)油引入反應(yīng)原料,減緩瀝青質(zhì)在催化劑上的沉積導(dǎo)致反應(yīng)器壓降上升的趨勢。
(2) 裝置保持較大的加工負(fù)荷,通常換熱器管束線速度按1.5~2.0 m/s設(shè)計(jì),當(dāng)裝置處理量降低時(shí),若計(jì)算得出的流體線速度低于1.5 m/s,瀝青質(zhì)在管束內(nèi)的沉積結(jié)垢的概率大增,CLG公司曾采樣該裝置混合原料實(shí)驗(yàn),當(dāng)處理量低至設(shè)計(jì)負(fù)荷77%時(shí),反應(yīng)器發(fā)生堵塞,無法繼續(xù)實(shí)驗(yàn),所以,正常情況下,須保持裝置較高的加工符合,一般不宜低于90%。
(3) 提高分餾塔底部溫度,控制分餾塔進(jìn)料加熱爐溫度在371℃的設(shè)計(jì)溫度,以保證分餾系統(tǒng)精制渣油較高的溫度,避免經(jīng)過與原料油換熱后溫度低于設(shè)計(jì)值,造成瀝青質(zhì)在低溫部位析出。顯然,須同時(shí)要求上游熱進(jìn)料供應(yīng)的常減壓裝置要提高熱進(jìn)料溫度,冷進(jìn)料包括冷渣油及蠟油供應(yīng)單位須保證設(shè)計(jì)溫度,避免混合原料溫度低導(dǎo)致反應(yīng)系統(tǒng)熱虧。
(4) 伴隨裝置運(yùn)行時(shí)間增加,反應(yīng)器壓降逐步增加,循環(huán)氫壓縮機(jī)運(yùn)行條件變苛刻,加強(qiáng)對機(jī)組運(yùn)行的監(jiān)護(hù),確保機(jī)組正常運(yùn)行。
(5)當(dāng)出現(xiàn)分餾換熱器壓差較高無法正常生產(chǎn)時(shí),可單系列停工清理換熱器。若單系列停工無法處理的,因只有一臺蒸汽發(fā)生器及空冷,可加臨時(shí)跨線,直接將產(chǎn)品精制渣油送催化裝置,此時(shí)存在因出裝置溫度較高接近設(shè)計(jì)上限,須沿途檢查送精制渣油管線有無限位管托,發(fā)現(xiàn)后須解除限位,當(dāng)投用臨時(shí)跨線前,適當(dāng)降低裝置處理量,適當(dāng)降低分餾塔低溫度,避免精制渣油出裝置溫度超高。
(6)在可能的情況下,改善全公司原油的組成,適當(dāng)減少南疆油的配比。
解決分餾精制渣油在相對低溫部位析出沉積結(jié)垢的問題,是加工含南疆油渣油加氫裝置長周期運(yùn)行的關(guān)鍵問題,也是裝置催化劑選擇的關(guān)鍵因素,同時(shí),渣油加氫裝置的運(yùn)行負(fù)荷、平穩(wěn)情況、運(yùn)轉(zhuǎn)周期決定了上游常減壓及下游催化裝置的負(fù)荷及長周期,甚至決定全公司的加工符合及經(jīng)濟(jì)效益,由于大多新建煉化一體化公司的渣油原料罐及催化裝置原料罐設(shè)計(jì)罐容較小,若渣油加氫裝置這一中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)較大波動(dòng),不能盡快恢復(fù)生產(chǎn)的情況下,可能導(dǎo)致全公司停工的嚴(yán)重影響。
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Difficulties and Countermeasures for Long Period Operation of the First Set of VRDS Unit for Processing Southern Xinjiang Oil
ZHANG Bin
(Sichuan Petrochemical Co., Ltd., Sichuan Chengdu 611930, China)
TE 624
A
1671-0460(2017)09-1866-04
2017-08-01
張斌(1979-),男,四川省成都市人,副總工程師,2004年畢業(yè)于西南石油大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),從事加氫裝置生產(chǎn)與技術(shù)管理工作。E-mail:lyzb1-ds@petrochina.com.cn。