葛星垣
(太原鍋爐集團(tuán)有限公司,山西太原030008)
鍋爐低溫過熱器爆管事故檢查與分析
葛星垣
(太原鍋爐集團(tuán)有限公司,山西太原030008)
氧腐蝕在鍋爐運(yùn)行中危害極大且具有隱蔽性。筆者從技術(shù)服務(wù)的實(shí)際案例出發(fā),對氧腐蝕的形成機(jī)理、造成氧腐蝕的原因、產(chǎn)生的后果及處理措施等進(jìn)行了闡釋,希望能對企業(yè)鍋爐產(chǎn)品的安全、穩(wěn)定運(yùn)行有所幫助。
鍋爐;爆管;氧腐蝕;過熱器
某公司2臺TG-150/3.82-M型循環(huán)流化床鍋爐,分別在投入運(yùn)行2~3個(gè)月后發(fā)生低溫過熱器爆管停爐現(xiàn)象,對企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生很大影響。我公司技術(shù)服務(wù)人員對其中一臺鍋爐進(jìn)行了全面檢查,并在爆管位置進(jìn)行了現(xiàn)場取樣,檢查結(jié)果如下:①鍋筒內(nèi)部四壁布滿鐵紅色Fe2O3附著物,如圖1所示;②省煤器進(jìn)、出口集箱檢查,底部有大量的鐵紅色Fe2O3沉積物,如圖2所示;③除氧器出口管道裝設(shè)的溶解氧在線測量儀表顯示,當(dāng)水溫為95.4℃時(shí),溶解氧含量為376.9 μg/L,具體如圖3所示。
圖1 鍋筒內(nèi)部四壁鐵紅色Fe2O3附著物
圖2 省煤器進(jìn)、出口集箱底部鐵紅色Fe2O3沉積物
圖3 溶解氧在線測量儀表顯示情況
請中科院山西煤化所對從低溫過熱器爆管位置取樣的管內(nèi)垢樣進(jìn)行了成分分析,結(jié)果顯示:Fe2O3含量為72.91%,SiO2含量為18.31%,鐵垢為垢樣的主要成分。為進(jìn)一步分析鐵垢的來源,專門對鍋爐水樣進(jìn)行了分析,結(jié)果顯示:爐水、飽和蒸汽中Fe含量都嚴(yán)重超標(biāo)。與電廠相關(guān)專業(yè)人員座談了解,鍋爐給水溶解氧長時(shí)間嚴(yán)重超標(biāo),其造成原因有以下2個(gè):①大部分凝結(jié)水經(jīng)冷渣機(jī)冷卻水系統(tǒng)后進(jìn)入熱力除氧器,經(jīng)過低溫加熱器的只占很少一部分,致使凝結(jié)水進(jìn)入熱力除氧器前溫度僅有60多度,使熱力除氧器溫度長時(shí)間達(dá)不到工作溫度,致使溶解氧嚴(yán)重超標(biāo);②空冷系統(tǒng)抽真空管上有多處漏點(diǎn),使空氣直接溶入凝結(jié)水。
正常運(yùn)行情況下,由于給水采取了除氧措施,水中氧含量很低。由于給水溫度較高,少量的氧在給水管道中就已耗盡,不會對鍋爐造成危害。但在除氧器運(yùn)行不正常時(shí),給水中溶氧量增加,就會對過熱器、減溫器、省煤器乃至鍋筒造成嚴(yán)重氧腐蝕[1]。通過對爆管垢樣物的成分分析和對鍋爐給水溶解氧含量的測定,初步判斷此次爆管事故原因?yàn)殄仩t給水溶解氧引起的碳鋼氧腐蝕。
其機(jī)理為:Fe+1/2O2+H2O→Fe(OH)2,由于溶解氧的原因,F(xiàn)e(OH)2會進(jìn)一步被氧化為Fe(OH)3,隨著溫度、pH值、溶解氧含量等條件的不同,F(xiàn)e(OH)3可轉(zhuǎn)化為更復(fù)雜的腐蝕物,比如FeO、Fe2O3、Fe3O4等。這些腐蝕物會對金屬管壁造成2種影響:①在碳鋼金屬表面形成直徑不等的腐蝕坑陷;②由于飽和蒸汽中攜帶有氧化鐵垢(Fe3O4),在經(jīng)過低溫過熱器時(shí)氧化鐵垢析出,堵塞過熱器管排,管排長期超溫造成爆管。
由此得出2臺鍋爐低溫過熱器爆管停爐事故的結(jié)論意見,即鍋爐給水溶解氧長時(shí)間嚴(yán)重超標(biāo),造成鍋爐介質(zhì)側(cè)管內(nèi)金屬表面腐蝕,腐蝕物(Fe3O4)堵塞管排造成爆管。結(jié)論意見:氧腐蝕。
經(jīng)總結(jié),將處理措施概括為以下幾點(diǎn):①要求用戶對過熱器進(jìn)行反沖洗后,再對鍋爐重新煮爐、吹管,以去除爐內(nèi)鐵銹,使表面重新鈍化;②對鍋爐給水系統(tǒng)進(jìn)行改造,將冷渣機(jī)冷卻水管道從給水系統(tǒng)中解除,提高低溫加熱器出水溫度,提高除氧器工作溫度,確保除氧效果;③強(qiáng)化對給水溶解氧測量裝置的監(jiān)測并加裝報(bào)警裝置,嚴(yán)格控制給水溶解氧含量;④以后運(yùn)行過程中加強(qiáng)對爐水、飽和蒸汽含鐵量的化驗(yàn)與監(jiān)控。
通過對鍋爐給水系統(tǒng)的改造,使得低溫加熱器出水溫度升高,大大提高了除氧器的工作溫度,鍋爐給水溶解氧含量降低至10~20 μg/L之間[2],從源頭上控制了氧腐蝕的因素。自此,2臺鍋爐再也沒有發(fā)生過由此引起的爆管現(xiàn)象。
通過對此次爆管事故的檢查、分析、處理,進(jìn)一步認(rèn)識到氧腐蝕對鍋爐安全運(yùn)行的危害性,希望能借本文總結(jié)提醒鍋爐使用單位,重視對鍋爐給水溶解氧的處理、控制與監(jiān)測,以避免此類事故的發(fā)生,為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供保障。
[1]劉升泉,周金保.淺析鍋爐氧腐蝕的產(chǎn)生及控制[J].中國井礦鹽,2001(5).
[2]西安熱工研究院有限公司.GBT 12145—2008火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.
〔編輯:劉曉芳〕
TK223.3+2
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2017.19.100
2095-6835(2017)19-0100-02