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        降低LF精煉爐電耗的生產(chǎn)實踐

        2017-09-28 03:24:13王學林宋小偉
        山西冶金 2017年4期
        關(guān)鍵詞:精煉爐爐襯煉鋼廠

        王學林, 宋小偉

        (新余鋼鐵公司第一煉鋼廠, 江西 新余 338001)

        降低LF精煉爐電耗的生產(chǎn)實踐

        王學林, 宋小偉

        (新余鋼鐵公司第一煉鋼廠, 江西 新余 338001)

        針對新鋼公司第一煉鋼廠LF爐電耗、生產(chǎn)成本偏高等問題,分析了影響LF電耗的因素,并通過采取優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉工藝、提高到站溫度、穩(wěn)定LF爐到站成分、改進LF爐操作模式以及縮短等待時間等措施,最終達到降低LF爐精煉電耗,節(jié)約成本的目的。實踐證明:2016年到站溫度比2015年提高9.92℃。等待時間縮短19.1 min,平均電耗降低 9.95 kW·h/t。

        到站溫度 等待時間 精煉電耗

        1 電耗現(xiàn)狀

        目前新鋼第一煉鋼廠(以下簡稱一鋼廠)有3座LF爐,處理鋼水量均為110~115 t,平均升溫速度為4℃/min,分別與兩臺板坯連鑄機和兩臺方坯連鑄機相匹配。由于廠房設(shè)計有缺陷,一些工藝布置不盡合理,因此無論是“轉(zhuǎn)爐—1號LF爐—1號板坯連鑄機”工藝路線,還是“轉(zhuǎn)爐—1號LF/3號LF爐—3號方坯連鑄機”或“轉(zhuǎn)爐—2號LF/3號LF爐—4號板坯連鑄”工藝路線,都存在干擾因素多、轉(zhuǎn)爐爐后組織困難、時序匹配不好等諸多問題,使電耗、生產(chǎn)成本偏高。其中精煉爐電耗是能源消耗的重要組成部分,其中精煉電耗占總電耗的45%左右。一鋼廠現(xiàn)行工藝路線LF爐比例為56%以上,精煉電耗占全場電耗的50%。2015年噸鋼電耗平均52.54 kW·h,電耗較外廠偏高[1-2]。

        2 影響LF電耗因素

        LF爐精煉能量輸入主要包括鋼水到站溫度、電弧加熱的能量和合金反應(yīng)的化學熱。能量散失主要包括化渣熱、合金熔化熱、包襯熱損失和渣面熱損失。合理控制鋼水到站溫度、包襯熱損失和渣面熱損失,有助于降低LF電能消耗。

        2.1 鋼水到站溫度

        鋼水到站溫度低,加熱時間長,不僅造成電耗增加,而且造成時序不協(xié)調(diào)和一系列問題,例如:合金不易完全熔化,增加成分控制難度,頂渣不化,易結(jié)塊、成團等。影響鋼水到站溫度的主要因素有:轉(zhuǎn)爐終點溫度、鋼包溫降、出鋼等待時間、頂渣料加入控制等。在眾多的影響因素中,轉(zhuǎn)爐出鋼終點的溫度控制至關(guān)重要[3-4]。

        結(jié)合一鋼廠LF爐實際跟蹤數(shù)據(jù),設(shè)定電流29 000 A、8檔電壓220 V,通電1 min消耗電能220 kW·h,鋼水升溫4℃,每爐處理鋼水量按114 t計算,則噸鋼升溫1℃時電耗為:220÷4÷114=0.48 kW·h/(t·℃),即鋼水到站溫度每提高1℃,降低電耗0.48 kW·h/t。

        對典型鋼種C36/32系列進行統(tǒng)計,現(xiàn)場跟蹤54爐數(shù)據(jù),等待時間80~90 min(等待時間=連鑄開澆時間-轉(zhuǎn)爐放鋼結(jié)束時間)。通過利用Minitab對到站溫度和噸鋼電耗進行回歸擬合,計算結(jié)果表明到站溫度每提高1℃,電耗降低0.112 2 kW·h/t。

        2.2 鋼包熱損失

        鋼包熱損失主要包括包襯熱損失和渣面熱損失。從傳熱的角度上看,鋼包傳熱是非穩(wěn)定態(tài)的復雜傳熱過程。其復雜性在于內(nèi)表面的邊界條件在熱循環(huán)過程中的各個工序之間差異較大。鋼包外表面的傳熱方式在熱循環(huán)過程中基本保持不變,由自然對流換熱和輻射散熱構(gòu)成綜合換熱過程。

        2.2.1 包襯熱損失

        從出鋼至澆注結(jié)束過程中,鋼包在各階段的熱狀態(tài)不盡相同,因此各階段傳熱方程的初始條件和邊界條件有所不同,但各階段爐襯傳熱的主導方程是一致的,即

        式中:T為爐襯溫度,K;α為爐襯導熱系數(shù),m2/s。

        鋼包內(nèi)壁邊界條件:

        式中:kr為爐襯導熱系數(shù),J/(s·m·K);Vs為爐襯體積,m3;ds為爐襯密度,kg/m3;Cs為爐襯比熱,J/K;Ar為被鋼水浸沒的爐襯面積,m2。

        鋼包外壁邊界條件:

        式中:h為耐火材料與空氣的換熱系數(shù),J/(s·m2·K);Tr為環(huán)境溫度,K。鋼水散熱包括包襯蓄熱、包壁傳熱和表面散熱,其中包襯蓄熱和蓄熱時間是鋼水散熱的主要原因[5]。

        2.2.2 渣面熱損失

        對LF精煉過程進行全程底吹氬,隨著底吹氬量的增加,鋼水的流動變得越來越劇烈,當達到一定氬量時,覆蓋在鋼水上表面的渣層被吹開,在鋼渣上表面形成渣圈,且渣圈的面積隨氬量的增加而增大。由于輻射散熱量與鋼水溫度成四次方關(guān)系,且鋼水溫度較高,以至于即使裸露面積較小,對鋼水溫降影響較大。

        輻射散熱量QLW為:

        式中:QLW為單位時間渣表面的散熱量,J/min;A為有效輻射面積,m2;hs為渣表面對流系數(shù),J/(m2·s·℃),取hs=15.57 J/(m2·s·℃);Ti為i時刻渣表面溫度,℃;Ta為大氣溫度,℃,取25℃;σ為斯忒藩-波爾茨曼常數(shù),W/(m2·K4),σ=5.67×10-8;ε 為渣表面黑度,取0.6。

        在LF爐軟吹實際跟蹤發(fā)現(xiàn)鋼水完全不裸露時溫降為0.2~0.3℃/min,鋼水裸露時溫降為0.9~1.0℃/min。所以控制鋼水裸漏時間和裸漏面積有利于降低鋼水溫降。

        降低包襯熱損失和降低渣面熱損失,都涉及到縮短等待時間。對典型鋼種C36/32系列進行統(tǒng)計,現(xiàn)場跟蹤79爐數(shù)據(jù),到站溫度1 550~1 570℃,對等待時間和噸鋼電耗通過Minitab軟件進行回歸擬合,得出等待時間每縮短1min,電耗降低0.4082kW·h/t。

        3 工藝優(yōu)化

        3.1 提高到站溫度

        通過統(tǒng)計,2015年平均到站溫度為1 564.6℃,對出鋼溫度、鋼水氧化性、合金化情況、鋼包的烘烤情況等進行分析,影響比例分別為78.86%、13.99%、3.32%、2.3%,可以清楚地看到出鋼溫度是到站溫度的主要原因。

        具體操作包括通過改進操作方法,杜絕低溫低磷的操作模式。逐步推行高溫低磷的操作模式和模擬副槍的操作,提高終點的命中率;冶煉前先了解鐵水的成分,根據(jù)鐵水的硅、溫度來加石灰石或礦石的量,保證過程均勻升溫;冶煉時發(fā)現(xiàn)溫度異常及時調(diào)整鐵水和廢鋼的搭配比例,使終點溫度達到工藝要求。

        措施實施后,轉(zhuǎn)爐的終點溫度命中率從應(yīng)用前的50%上升至目前的75%,終點P命中率從應(yīng)用前的55%上升至目前的78%,轉(zhuǎn)爐一倒出鋼率由應(yīng)用前的45%上升至目前的60%,轉(zhuǎn)爐的碳溫命中率提高達到65%。2016年平均到站溫度比2015年提高9.92℃。

        3.2 縮短等待時間

        2015年平均等待時間為108 min。理論計算LF路線等待時間:轉(zhuǎn)爐放鋼到精煉爐15 min+精煉爐處理35 min+軟吹8 min+精煉爐到大包開澆10 min=68 min。實際2015年6~8月平均為83.6 min。主要原因:一鋼廠工藝布置設(shè)計時存在缺陷,鋼水接受跨有3座爐吹氬站、3座爐LF爐、1座RH爐、2處鋼包熱修,安排有大行車3部(可調(diào)運鋼水),小行車2部(只能調(diào)運空包),為保證正常工序銜接,計劃安排等待時間長。轉(zhuǎn)爐到站成分偏差大,LF爐調(diào)整成分時間長,平均每個成分要增加10 min時間。

        3.2.1 加快接受跨鋼水調(diào)運速度

        一鋼出臺《分鋼種各工序時間控制標準》,LF路線鋼種工序時間80min,RH路線鋼種工序時間130min。2015年10月安排12號行車更換為180 t大行車,形成了接受跨4部大行車,1部小行車的局面,加快接受跨鋼水調(diào)運速度。

        3.2.2 提高轉(zhuǎn)爐到站成分合格率

        2015年到站C、Mn合格率為51.03%,2016年為66.23%,提高15.2%。加快LF爐操作節(jié)奏,改變以往的操作模式,做到成分一次配加到位,對成分進行精準控制。根據(jù)到吹氬站溫度,調(diào)整LF爐通電檔位,對第一次取樣的時間、溫度進行規(guī)范,取樣分析結(jié)果與轉(zhuǎn)爐合金計算Mn進行對比,確保LF1樣準確。簡化LF爐合金配加過程,制定合金元素配加表。

        通過以上措施,2016年等待時間比2015年縮短19.1 min。

        4 結(jié)論

        1)通過改進轉(zhuǎn)爐操作工藝、提高轉(zhuǎn)爐操作水平,2016年到站溫度比2015年提高9.92℃。

        2)通過合理安排生產(chǎn)、提高到站成分合格率、加快LF爐冶煉速度,2016年等待時間比2015年縮短19.1 min。

        3)通過提高到站溫度、縮短等待時間,2016年平均電耗為 42.59 kW·h/t,比 2015 年降低 9.95 kW·h/t。

        [1] 鄭穎,喬光,趙鑫.包鋼煉鋼廠3號LF爐降低電耗及電極消耗實踐[J].包鋼科技,2004,30(4):28-30.

        [2] 吳湧濤,胡禮剛,汪寧玲,等.LF爐精煉電耗控制分析與策略[J].河南冶金,2014,22(6):49-53.

        [3] 張慧書,戰(zhàn)東平,姜周華.LF精煉過程的鋼水溫度控制[J].工業(yè)加熱,2005,34(2):64.

        [4] 肖超平,包燕平,元鵬飛,等.韶鋼120 t LF鋼水溫度預報模型的開發(fā)[J].特殊鋼,2011,32(2):11.

        [5] 王明林,劉瀏,何平.撫鋼煉鋼廠鋼水溫降規(guī)律的研究[J].鋼鐵,2002,37(3):14-16.

        (編輯:王瑾)

        Production Practice of Reducing Power Consumption of LF Refining Furnace

        Wang Xuelin,Song Xiaowei
        (No.1 Steelmaking Plant,Xinyu Iron&Steel Co.,Ltd.,Xinyu Jiangxi 338001)

        Aiming at high power consumption and production cost of LF furnace in Xinstel No.1 steelmaking plant,this paper analyzes the influencing factors of LF power consumption.By adopting the optimization of converter smelting process,improving station temperature and stability of station components in LF furnace,and improving LF furnace operation mode,shortening the waiting time and other measures,power consumption of LF refining is reduced and energy consumption in steelmaking plant is saved.Practice has proved that the temperature in 2016 is 9.92℃higher than that in 2015.The waiting time is shortened by 19.1 min,and the average power consumption is reduced by 9.95 kW·h/t.

        station temperature,waiting time,refining power consumption

        TF769.2

        A

        1672-1152(2017)04-0110-03

        10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2017.04.41

        2017-06-29

        王學林(1986—),男,本科,畢業(yè)于西安建筑科技大學冶金工程專業(yè),助理工程師,從事煉鋼工藝技術(shù)管理工作。

        第二作者簡介:宋小偉(1986—),男,碩士,畢業(yè)于太原科技大學鋼鐵冶金專業(yè),工程師,主要從事煉鋼工藝技術(shù)管理工作。

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