劉汝鑫,張永潔,張文琦
(1.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300;2.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西 榆林 719000)
卡特彼勒G3600系列發(fā)動機爆震問題應對
劉汝鑫1,張永潔2,張文琦1
(1.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300;2.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西 榆林 719000)
蘇里格氣田采用井間串接、中低壓集氣、增壓外輸?shù)牡孛婕敼に嚒T谠撃J街?,處理廠的天然氣壓縮機組,其運行狀態(tài)直接關系到氣田外輸供氣能力。為提高設備運行效率,降低日常生產(chǎn)中最常見的爆震故障發(fā)生率,通過全面分析故障原因,制定了具有針對性的行之有效的應對措施,并取得了一定效果。
天然氣壓縮機組;發(fā)動機;燃燒;爆震;空燃比
天然氣壓縮機組是天然氣處理廠日常生產(chǎn)運行中的關鍵設備,其運行穩(wěn)定與否直接關系到天然氣生產(chǎn)任務的順利完成。然而機組運行中頻發(fā)的故障大大影響了機組的運行效率,其中爆震故障占全年故障總量的50%左右,且尤以冬季生產(chǎn)高峰期間多發(fā),極大地危害了機組安全運行,影響天然氣生產(chǎn)效率,增加了維修維護工作量及成本投入。
爆震會造成發(fā)動機動力下降、油耗增加、噪音加大、排放惡化,嚴重的可引起氣缸壁、活塞、活塞環(huán)、氣門、連桿及連桿瓦等運動件發(fā)生變形損壞,增大運行及維護成本。
發(fā)動機每兩個相鄰氣缸間設置一個爆震傳感器,利用加速度傳感器來測量發(fā)動機的加速度變化即震動值,對發(fā)動機的過度爆震進行監(jiān)控。其采集氣缸的震動數(shù)據(jù)并傳送至ECM進行處理以確定爆震等級。若爆震傳感器偵測到的氣缸震動量超過ECM中的震動設定值,則ECM判定發(fā)動機爆震,隨即延遲點火正時(點火提前角),若正時延遲無法抑制爆震到可接受的范圍內(nèi),ECM會發(fā)出指令關閉發(fā)動機。
發(fā)動機超負荷運行會大大增加機組的爆震傾向,日常運行時需確保發(fā)動機負荷在合理范圍內(nèi)(80%~100%)。處理廠天然氣壓縮機組常年在85%~98%的負荷區(qū)間運行,不存在超負荷運行導致機組爆震傾向增大的可能。
爆震傳感器本身或相關電路的故障可能導致系統(tǒng)發(fā)出誤報警。處理廠對系統(tǒng)接線進行了檢查,確認爆震傳感器本身及其接線完好無故障,排除傳感器故障導致爆震頻發(fā)的可能性。
發(fā)動機潤滑油加注過量會導致氣缸積碳。排除故障時應檢查是否存在以下情況:(1)在閥座上的堆積物;(2)在閥面上的堆積物;(3)在氣缸內(nèi)壁上的堆積物超過活塞活動的上限;(4)內(nèi)部滲漏跡象。
處理廠通過故障統(tǒng)計并利用更換缸頭的機會對氣缸積碳情況進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)嚴重積碳現(xiàn)象,且嚴格落實“三級巡檢”制度,確保機組各項運行參數(shù)在合理范圍內(nèi)?;九懦藲飧追e碳造成各臺機組頻發(fā)爆震的可能性。
在某些情況下,乙二醇冷卻液滲漏進預燃室并參與燃燒會導致爆震。日常運行中應監(jiān)視各缸排氣溫度,若溫度高于正常值,則需檢查氣缸是否有冷卻液滲漏現(xiàn)象。此外,處理廠閃蒸氣接入低壓燃氣系統(tǒng)。若閃蒸溫度過高,會造成閃蒸分離器液相中分子量較大的烴類物質揮發(fā)成氣相,這部分重烴類物質進入低壓燃料氣管網(wǎng)后,造成燃氣數(shù)據(jù)與機組控制系統(tǒng)設置值不一致。自2014年低溫分離器排液流程進行了自動連排改造后,流經(jīng)凝液換熱器的凝液呈小流量、連續(xù)性的特點,平均每分鐘通流0.0054m3,這就使得閃蒸溫度遠遠超過工藝許可范圍,大量重烴進入燃氣系統(tǒng),爆震傾向大大增加。
空氣進氣溫度過高會導致氣缸內(nèi)混合氣溫度過高,從而引發(fā)爆震停機??赡軐е驴諝膺M氣溫度過高的原因有:(1)環(huán)境溫度高;(2)冷卻液溫度高;(3)中冷器過臟,換熱效率差;(4)低濃度燃料運行;(5)空濾不暢;(6)溫度傳感器故障;(7)后冷卻器冷卻效果不佳。處理廠地處沙漠腹地,冬夏兩季溫差巨大,但機組爆震故障多發(fā)于冬季生產(chǎn)運行期間,故排除空氣進氣溫度高導致機組爆震故障頻繁的可能性。
針閥開度不當將引起預燃室內(nèi)空燃比異常從而導致預燃室熄火,該氣缸不工作,進而其它氣缸會出現(xiàn)過載現(xiàn)象,并發(fā)生爆震。通過排查,各臺機組每個氣缸燃燒時間均存在程度不一的差異,判斷針閥開度不當是引發(fā)爆震故障頻發(fā)的原因之一。
空燃比不當會造成氣缸內(nèi)混合氣體的濃度比例失當,當混合氣過濃時,容易引發(fā)爆震??紤]氣田開發(fā)10年來,天然氣組分可能發(fā)生微量變化進而影響燃氣熱值、比重等關鍵數(shù)據(jù),燃氣數(shù)據(jù)設置不合理可能是引起爆震故障頻發(fā)的原因之一。
如果某氣缸出現(xiàn)點火不良現(xiàn)象,進而其它氣缸會出現(xiàn)過載現(xiàn)象,并發(fā)生爆震。此時,防止機組出現(xiàn)點火不良就變成了抑制爆震的前提條件。綜上所述,我們判斷導致機組爆震故障頻發(fā)的主要原因有以下幾點:(1)氣缸進液;(2)燃氣數(shù)據(jù)失當造成空燃比不當引發(fā)爆震;(3)針閥開度不當引發(fā)爆震;(4)火花塞、單向閥故障引起氣缸點火不良而誘發(fā)爆震。
針對機組爆震故障在冬季多發(fā)、頻發(fā)的情況,選在2015年8月對7臺天然氣壓縮機組發(fā)動機燃料氣重新取樣,進行組分化驗分析,重新標定燃料氣設定熱值。為使本次化驗結果準確可信,最接近實際情況,取樣位置選在燃料過濾器之后,燃氣切斷閥之前的壓力表處。取得燃料氣高位熱值、低位熱值、比重等關鍵數(shù)據(jù)后,由現(xiàn)場專業(yè)技術人員使用發(fā)動機控制診斷軟件(ET)對系統(tǒng)內(nèi)燃氣設定值重新進行寫入。
4.2.1 控制閃蒸溫度,降低燃料氣中重烴揮發(fā)性物質含量
為解決低溫分離器聯(lián)排后排液量過小造成凝液過熱的問題,處理廠停運了1#、3#閃蒸系統(tǒng),裝置排液全部通過2#閃蒸系統(tǒng)進行處理,有效解決了上述問題。并對3臺凝液換熱器蒸汽進口管線調(diào)節(jié)閥閥芯進行拆檢更換,對執(zhí)行機構及溫度連鎖控制進行調(diào)試,保證閥門啟閉嚴密,調(diào)節(jié)靈敏;在凝液換熱器蒸汽進口旁通管線閘閥下游加盲板封堵,杜絕蒸汽因閥門內(nèi)漏進入換熱器,保證重烴類物質不因溫度過高而進入燃氣系統(tǒng)。
4.2.2 改造工藝流程,保障燃氣品質
在燃料氣區(qū)閃蒸氣和不凝氣出口管線處增設一臺套管式換熱器,與裝置區(qū)低溫分離器來液進行換熱后進入新增的立式分離器,對凝析出的液體進行有效分離。分離后的液體進入凝析油穩(wěn)定系統(tǒng),氣體進入燃料氣系統(tǒng)經(jīng)燃氣分液罐再次分離,將燃氣中重烴類物質含量控制在一個較低的水平,保障了燃氣品質,抑制機組爆震傾向。通過改造,閃蒸氣和不凝氣析出的凝液將不再帶入下游燃氣系統(tǒng),這將會有效降低機組爆震故障發(fā)生率。
圖1 裝置區(qū)低溫凝液流程
機組運行一定時間后,燃燒時間會發(fā)生不可控的偏移,為使機組保持良好的運行狀態(tài),每季度應使用卡特彼勒電子技師軟件(Cat ET)對天然氣壓縮機組的燃燒時間進行一次標定,確保各氣缸的實際燃燒時間與預定燃燒時間差異在±0.20ms之內(nèi)。
火花塞長時間工作后,中心電極與側電極會因為金屬端的損耗或積碳造成極間間隙的變化,該變化可能導致:(1)氣缸失火從而造成其他氣缸超負荷運行引起爆震;(2)火花塞積碳蓄熱,造成燃料提前點火,引起不可控的爆震。為提高火花塞及單向閥的可靠率,機組每運行1000小時以上,需對火花塞進行檢查,將電極間隙調(diào)整為0.29±0.03mm(0.011±0.001in);對單向閥進行檢查更換。
為減少燃氣系統(tǒng)帶液造成的發(fā)動機爆震故障次數(shù),處理廠組織保運隊伍每1000小時維護保養(yǎng)時對燃氣過濾器濾芯進行檢查,技術人員現(xiàn)場確認,發(fā)現(xiàn)異常及時更換。機組每運行5000小時后強制更換燃氣過濾器濾芯。
運行狀態(tài)監(jiān)控是保證設備高效運轉的關鍵所在,為此,需對操作員工進行系統(tǒng)培訓,嚴格管理,確保機組運行狀態(tài)受控。(1)對監(jiān)控崗員工進行燃料氣系統(tǒng)工藝流程培訓,要求員工密切關注低壓燃料分液罐液位,及時對分液罐進行排液操作;(2)對操作崗員工進行機組相關知識培訓,使員工清楚各個關鍵點運行控制風險所在,從根源上杜絕潤滑油加注過量、點火系統(tǒng)故障停機后盲目啟機等現(xiàn)象。
通過采取一系列抑制爆震的措施,機組爆震故障率自2014年的48.37%下降至2016年的32.64%,有效減少了機組維修維護工作量,顯著節(jié)約了設備運行維護成本,并且極大的提升了生產(chǎn)運行效率。
[1]劉磊. 燃氣發(fā)動機爆震故障處理[J].化工管理.2015(05).
[2]于吉超等. 稀薄燃燒汽油機爆震特性[J].燃燒科學與技術濟,2007(02).
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