祁建建+李玉飛+宋高長+李文忠
摘 要:為了更好地了解開區(qū)均壓[1]防滅火技術(shù)在回采及收作工作面的實際應(yīng)用,通過對謝橋礦11316、1341(3)收作面防治自然發(fā)火所采取得開區(qū)均壓防火措施,在實際應(yīng)用中的效果,進行總結(jié),論證了開區(qū)均壓防火在防治煤層自然發(fā)火火中的重要性和可行性,對礦井通風防火管理及安全生產(chǎn)具有指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:開區(qū);均壓;自然發(fā)火;論證;可行性
謝橋礦位于安徽穎上縣境內(nèi),設(shè)計年產(chǎn)量400萬噸,1997年投產(chǎn),后經(jīng)技術(shù)改造生產(chǎn)能力提升到1000萬噸。2013年礦井實際產(chǎn)量1050萬噸,2014年礦井計劃產(chǎn)量為1100 萬噸??刹擅娣e約38.2km2。礦井一水平通風系統(tǒng)為兩翼對角式通風,二水平為中央并列式通風。礦井目前開采煤層為13-1、11-2、8、6煤層,均屬于Ⅱ類自燃煤層,自然發(fā)火期3~6個月。因此,如何在工作面收作期間,利用開區(qū)均勻防滅火技術(shù)消除煤層自然發(fā)火隱患,對礦井通風防火管理及安全生產(chǎn)具有指導(dǎo)意義。
一、目前主采煤層賦存概況
6煤層(突出煤層):為區(qū)段較穩(wěn)定的大部分可采煤層,厚度0~4.75m,平均2.18m,下距離5煤層間距為4.7~25.2m,平均層間距18.12m。頂板以砂質(zhì)泥巖或粉細砂巖為主,底板為泥巖及細砂巖為主。
13-1煤層(突出煤層):為穩(wěn)定的全區(qū)可采煤層,厚度0.79~8.28m,平均4.72m。下距11-2煤層間距平均為66.95m。頂?shù)装鍘r性均為泥巖及砂質(zhì)泥巖。
二、開區(qū)均壓防滅火措施實際應(yīng)用情況
(一)11316收作工作面應(yīng)用情況
謝橋礦6煤層經(jīng)鑒定具有自燃傾向性,煤層自燃發(fā)火期為3~6個月。該面煤厚變化大,且頂板局部發(fā)育有6-2煤,距6煤頂板0~8.3m,6-2煤厚0~0.8m,造成采空區(qū)遺煤較多。
收作期間,工作面的風量降至950 m3/min,以減小工作面風壓和采空區(qū)漏風。并采取上隅角埋管灌漿、鉆場鉆孔灌漿及工作面灑漿(或MEA-1防火材料),抑制煤在低溫時的氧化速度,延長自燃發(fā)火期。同時實施下隅角注液態(tài)CO2,使該區(qū)域內(nèi)空氣惰化,使氧氣濃度小于煤自然發(fā)火的臨界氧濃度,從而防止煤氧化自燃或使已經(jīng)形成的火區(qū)窒息的防滅火技術(shù)。
11316綜采面在收作期間采取全負壓通風,在拆除至130架支架期間上隅角及架檔CO濃度明顯上升,架檔CO濃度最大值達到120PPm;之后將工作面風量自950 m3/min降至720 m3/min,CO濃度仍成上升趨勢,無明顯效果。
后通過更改通風方式,第一步,在工作面進風順槽設(shè)置控制風壓設(shè)施并利用全風壓風筒導(dǎo)風,在進風順槽進行修砌封閉墻,通過封閉墻上預(yù)留措施管進行通風,將工作面總風量控制在720 m3/min,進風順槽進風量降至330 m3/min,緊接著采取以下兩種供風方式:
第一步:采取了回風順槽全風壓風筒導(dǎo)風向工作面供風、進風順槽封閉墻體預(yù)留措施管供風方法,工作面總風量約710 m3/min,進風順槽進風下降至330m3/min。
第二步:工作面支架拆除完畢后,回收拆除設(shè)備時,進風順槽預(yù)留措施管封閉,工作面僅采用全風壓風筒導(dǎo)風,工作面風量410 m3/min。
通過采用以上兩種開區(qū)均壓調(diào)節(jié)方式,使風流受阻,增加工作面回風側(cè)及上隅角的風壓,減少工作面入排風道間的通風壓差,使采空區(qū)漏風帶縮短,進而使采空區(qū)內(nèi)原有的自燃帶寬度變小,窒息帶前移,從而使上隅角及架檔CO濃度逐漸下降,CO濃度最大值從13~30PPm,降為0 PPm,直至安全封閉。
(二)1341(3)收作工作面應(yīng)用情況
謝橋礦13-1煤層經(jīng)鑒定具有自燃傾向性,煤層自燃發(fā)火期為3~6個月。該面煤層賦存較穩(wěn)定,煤層總厚6.3m。煤層直接頂板為泥巖和13-2煤, 13-2煤厚度為1.97~3.04m,工作面回采期間最低采高不小于4.2m,煤層增厚處最大采高不大于6.0m。屬于大采高采煤工作面,采空區(qū)遺煤較多。
收作初期,采取上隅角埋管灌漿、鉆場鉆孔灌漿、下隅角注液態(tài)CO2等防火措施,通過抑制煤在低溫時的氧化速度,延長其自燃發(fā)火期,以保障收作拆除期間的防火安全,但根據(jù)現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù),效果不太明顯,CO濃度仍有上升趨勢。后對工作面通風方式進行調(diào)節(jié),在回風順槽設(shè)置控制風壓設(shè)施,并采用局扇供風,對工作面的風壓進行開區(qū)調(diào)節(jié),工作面總回風量為1100 m3/min,進風順槽進風為300 m3/min,局扇供風與下順槽供風形成對流,以降低進 、回風側(cè)的壓差,從而達到減小工作面風壓和采空區(qū)漏風的效果。并使采空區(qū)漏風帶縮短,采空區(qū)內(nèi)原有的自燃帶寬度變小,窒息帶前移,保證了拆除期間,工作面防火形勢的穩(wěn)定。工作面架檔CO最低2ppm,最大為65ppm,上隅角CO最大為35ppm。
三、結(jié)論
1、開區(qū)均壓防滅火技術(shù),可以縮短采空區(qū)漏風帶,使自燃帶[3]寬度變小,窒息帶前移,使采空區(qū)遺煤自燃現(xiàn)象得到抑制,可以有效的延長自然發(fā)火期。
2、在對工作面進行開區(qū)均壓調(diào)節(jié)時,為減少進風順槽進風量,可以對進風順槽提前封閉,加快了封閉進度。
3、實踐證明,采用開區(qū)均壓調(diào)節(jié),對以后工作面收作防火有著極其重要的借鑒作用。
參考文獻:
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