廖贊偉,吳 志
(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司 大新錳礦分公司, 廣西 大新 532315)
錳作為一種十分重要的戰(zhàn)略資源而廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、化學(xué)工業(yè)、電子技術(shù)、航天工業(yè)、有色冶金等領(lǐng)域[1-2]。近年來,隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,對錳資源的需求日益增加,然而,隨著多年開采,錳礦的儲量和品味均不斷下降[3],科研工作者一方面尋求新的錳礦資源及開發(fā)低品位錳礦資源應(yīng)用的新技術(shù)[4-5],而另一方面,能在生產(chǎn)實際中提高錳資源的利用率,也是解決錳資源困境的有效途徑之一。本研究以電解錳生產(chǎn)過程中浸出、除鐵、中和環(huán)節(jié)中錳含量變化,以達到優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中錳的利用率的目的,為電解錳行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供相應(yīng)的技術(shù)支持。
本試驗所用主要試劑為硫酸、氨水、硫酸亞鐵銨、磷酸、硝酸銨、重鉻酸鉀、甲基紅、亞甲基藍指示劑。碳酸錳礦粉(含錳16.3%),焙燒錳礦粉(含錳量31.2%)。
電解錳化合槽(惠州市興天誠環(huán)保設(shè)備公司)、電解槽(廣西南寧盛南玻璃鋼復(fù)合材料有限公司)、壓濾機(景津環(huán)保股份有限公司)。
參照目前工廠制液工藝的具體要求,以放陽極液時間,投碳酸錳時間,投硫酸時間為定量,以碳酸錳礦的浸出時間、焙燒浸出時間、除鐵時間、氨水中和時間為變量,通過對比溶液中Mn2+含量和渣中Mn2+含量,分析碳酸錳礦、焙燒礦浸出的適宜時間以及除鐵、中和的適宜時間。具體如下:
1)碳酸錳礦浸出實驗:在制液車間抽取化合槽6個,以相同的時間投放陽極液、碳酸錳礦、硫酸,投放順序為陽極液→碳酸錳礦→硫酸,以投完酸開始計時,分別在碳酸錳浸出2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 h取漿液樣,搖勻過濾后,溶液檢測Mn2+、H+含量,濾渣經(jīng)水洗10遍后檢測TMn(總錳)、Mn2+含量;
2)焙燒礦浸出實驗:投焙燒礦前操作要求與1)相同,以投完酸開始計時,焙燒礦按實驗1)確定的時間浸出,自焙燒礦浸出終點開始,分別在浸出2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 h取漿液樣,搖勻過濾后,溶液檢測Mn2+、H+含量,濾渣經(jīng)水洗10遍后檢測TMn(總錳)、Mn2+含量;
3)除鐵實驗:在制液車間抽取采用焙燒礦浸出后余酸為2.0~1.0 g/L的化合浸出槽6個,定投冶金1袋(約1 t),分別在冶金除鐵2.0,3.0,4.0,5.0 h取漿液樣,搖勻過濾后,溶液檢測Mn2+、H+、Fe2+含量,濾渣經(jīng)水洗10遍后檢測TMn、Mn2+、Mn4+含量;
4)中和實驗:控制中和前余酸為“定量無酸”,再用氨水中和漿液,分別控制氨水投放時間為1.0,1.5,2.0 h,要求中和后漿液液面pH值為6.80~7.00,且放完氨水?dāng)嚢?0 min后再取漿液樣。中和前后均需取漿液樣,搖勻過濾后,溶液檢測Mn2+、H+或pH含量,濾渣經(jīng)水洗10遍后檢測TMn、Mn2+含量。
由于單槽實驗數(shù)據(jù)具有一定的波動性,因此取各槽數(shù)據(jù)的平均值進行統(tǒng)計。浸出液及渣中總錳含量采用硫酸亞鐵銨滴定法測定[6];二價錳采用HClO4浸取法測定[7],酸采用酸堿中和滴定法測定[8],四價錳采用碘量法檢測[9]。
對電解錳實際生產(chǎn)過程中碳酸錳礦的浸出情況進行跟蹤分析,其浸出液中Mn2+、H+含量,及浸出渣中TMn、Mn2+含量隨時間變化曲線如圖1所示。
從圖1(a)可以看出,隨著浸出時間的延長,溶液中Mn2+含量基本呈上升趨勢,溶液中Mn2+含量由32.63 g/L增至33.15 g/L,而浸出液中H+含量下降十分明顯,由9.76 g/L下降至7.22 g/L,從兩者趨勢來說,反應(yīng)前3 h比較劇烈,后期比較緩慢。從圖1(b)中可以看出,在反應(yīng)的同時,浸出渣中TMn、Mn2+含量也有一定程度的下降。綜合考慮碳酸錳礦的不穩(wěn)定性對礦粉浸出的影響及雜質(zhì)浸出對后期除重工序的影響,碳酸錳浸出時間以4.0 h為宜。
圖1 碳酸錳浸出時間數(shù)據(jù)圖
為探索焙燒礦粉浸出的最佳時間,跟蹤分析體系加入焙燒礦后浸出液中Mn2+、H+含量,及浸出渣中TMn、Mn2+含量,結(jié)果如圖2所示。
圖2 焙燒礦浸出時間數(shù)據(jù)圖
從圖2可以看出,焙燒礦浸出情況與碳酸錳礦浸出情況相似,隨著浸出時間的延長,溶液中Mn2+含量大致呈上升趨勢,由35.22 g/L增至36.32 g/L,H+含量由3.44 g/L降至2.15 g/L,浸出渣中TMn、Mn2+含量均呈下降趨勢,分別由3.71%、1.44%下降至3.32%、1.15%。但焙燒礦浸出耗時較長,由圖2(b)可看出,焙燒需反應(yīng)至6.0 h后,渣中Mn2+含量才穩(wěn)定較低。且因焙燒是由氧化礦經(jīng)高溫還原后的產(chǎn)物,礦粉中雜質(zhì)含量較少,焙燒礦浸出雜質(zhì)的影響較小,因此,焙燒礦可浸出較長時間,以6.0 h為宜。
在化合槽中完成浸出后,浸出液中鐵需要進行脫除,考察該過程對液中Mn2+、H+含量,及渣中TMn、Mn2+、Mn4+含量,結(jié)果如圖3所示。
圖3 除鐵時間數(shù)據(jù)圖
由圖3可知,隨除鐵時間的延長,溶液中H+含量有一定降幅,但溶液中的Mn2+、渣中TMn、Mn2+無明顯變化,由此推出,時間長短對除鐵的影響較小。且冶金除鐵效果受投放前余酸、漿液中Fe2+含量、投放順序等因素的影響較大,此實驗沒有包括以上條件的探討,因此經(jīng)實驗組談?wù)摏Q定,在保證溶液定性“無鐵”的情況下,建議車間的除鐵時間控制在2.0 h。但是考慮到碳酸錳礦、焙燒礦粉仍有部分錳未浸出,冶金除鐵完成后若條件允許的前提下,可適當(dāng)延長時間,減少降余酸的成本,同時也可以浸出少量錳。
中和階段由于溶液中pH整體升高,導(dǎo)致溶液中部分Mn2+會產(chǎn)生沉淀,因此,合理控制中和時間對體系將產(chǎn)生有利的影響。通過實地檢測,考察中和過程對溶液中Mn2+損失量及渣中TMn、Mn2+含量,結(jié)果如表1所示。
由表1數(shù)據(jù)可知,延長中和時間可減少一定量的溶液Mn2+損失,但中和前后渣中TMn、Mn2+含量波動大,沒有明顯規(guī)律性變化。導(dǎo)致以上情況的可能原因有:1)氨水中和對溶液Mn2+含量的影響因素較多,包括氨水流速、氨水投放方式(先快后慢、先慢后快、勻速投放)、氨水濃度等,這些有待進一步的實驗探討;2)中和前后的漿液粘度不同,一般情況下,中和前漿液粘度大于中和后漿液,中和前濾渣受抽濾和水洗條件的影響較大,渣錳含量易出現(xiàn)波動。而延長中和時間將減小氨水流速、氨水濃度等因素對溶液Mn2+含量的影響,綜合考慮,中和時間以2.0 h為宜。
表1 中和過程中溶液及渣中Mn含量情況
注:① 液Mn2+損失(g/L)=[中和前Mn2+×廢液體積-中和后Mn2+×(廢液體積+氨水體積)]÷廢液體積;
②TMn/Mn2+增幅=中和前TMn/Mn2+-中和后TMn/Mn2+。
1)時間長短對碳酸錳礦及焙燒錳礦粉的浸出有一定的影響,延長浸出時間可提高礦粉中Mn2+浸出,碳酸錳浸出時間以4.0 h為宜,而焙燒浸出時間以6.0 h為宜;
2)除鐵時間對溶液中錳的影響較小。在保證溶液定性“無鐵”的情況下,建議車間的冶金除鐵時間控制在2.0 h;
3)中和時間長短對溶液Mn2+含量有一定的影響,延長中和時間可減少一定量的溶液Mn2+損失。綜合考慮,中和時間以2.0 h為宜。