摘 要:近年來(lái)的石化企業(yè)特別是化肥企業(yè),由于受?chē)?guó)外石化產(chǎn)品以及國(guó)內(nèi)供求關(guān)系不平衡等因素的沖擊,使企業(yè)效益連年滑坡,部分企業(yè)已面臨虧損的危險(xiǎn),為此,挖潛增效、降低成品消耗、提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)勢(shì)在必行。本文以四川天華股份有限公司尿素裝置采用斯納姆氨汽提工藝生產(chǎn)技術(shù)為調(diào)查對(duì)象,分析了噴頭溢料的主要原因,并提出了一些解決對(duì)策。
關(guān)鍵詞:噴頭溢料;頻次;成本消耗
1、噴頭溢料原因分析
在諸多因素中,影響溢料的主要原因是:
(1)縮二脲含量高:由于在縮二脲熔點(diǎn)比尿素高,如果在系統(tǒng)內(nèi)(如V107,V108)積存的縮二脲落入尿液中,會(huì)形成細(xì)小的顆粒狀晶體,堵塞噴頭網(wǎng)孔,使尿液不能流暢的噴灑出去。
(2)含有其他雜質(zhì):在生產(chǎn)尿素的反應(yīng)過(guò)程中,設(shè)備會(huì)受到微小程度的腐蝕,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備磨損,在整個(gè)系統(tǒng)中所留下的鐵等雜質(zhì),以及工藝?yán)淠簬氲碾s質(zhì),會(huì)堵塞噴頭的網(wǎng)孔。
(3)轉(zhuǎn)速低:由于噴頭轉(zhuǎn)速過(guò)低,尿液不能很好的形成均勻的液滴。
(4)尿液溫度高或低:如果溫度過(guò)高,進(jìn)入噴頭的尿素不是在熔融狀態(tài)下,落入造粒塔底部不能冷卻,尿液溫度低,尿液中生成懸浮狀尿素晶體,堵塞噴頭網(wǎng)孔。
(5)流量大:流量過(guò)大的情況下,造成噴頭負(fù)荷過(guò)高,使尿液溢出。
(6)技術(shù)不熟練:由于人為原因造成溢料。
2、減少?lài)婎^溢料的對(duì)策及計(jì)劃
通過(guò)對(duì)排列圖的研究,對(duì)所有原因的綜合分析,我們確定了造成溢料的主要因素,并做出了對(duì)策表,如下:
3、減少?lài)婎^溢料對(duì)策實(shí)施
實(shí)施一:我們控制E114、E115、L107溫度在指標(biāo)范圍內(nèi),減少縮二脲的生成。
效果檢查:蒸發(fā)系統(tǒng)溫度不超高,減少了縮二脲生成,也提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
實(shí)施二:在蒸發(fā)系統(tǒng)中,V108頂部會(huì)存在大量縮二脲結(jié)塊,若落入L107中,溶解緩慢,會(huì)堵塞管道,也會(huì)生成顆粒狀縮二脲晶體。我們?cè)赩108頂部加了一根P108的副線作為噴淋裝置,用熔融尿素不斷沖洗V108頂部,使縮二脲不能大量積存,加速了縮二脲的溶解,減少顆粒狀縮二脲的生成。
效果檢查:在V108頂部安裝噴淋裝置后,V108頂部不再掉落縮二脲結(jié)塊,減小了L107流量的波動(dòng),也使尿液中的縮二脲含量不會(huì)由于結(jié)塊的掉落而突然增多。
實(shí)施三:由于整個(gè)大化肥裝置已運(yùn)轉(zhuǎn)了15年之久,系統(tǒng)中存在了設(shè)備腐蝕,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備磨損以及工藝?yán)淠簬?lái)的雜質(zhì),堵塞L109網(wǎng)孔。我們?cè)趪婎^L109前增加了濾網(wǎng),過(guò)濾掉尿液中的雜質(zhì),也過(guò)濾掉了沒(méi)有融化的顆粒狀縮二脲晶體,減少了噴頭網(wǎng)孔被堵塞的幾率。
效果檢查:我們?cè)诘箛婎^時(shí),發(fā)現(xiàn)噴頭L109內(nèi)很干凈,未發(fā)現(xiàn)前系統(tǒng)所帶來(lái)的雜質(zhì)。
實(shí)施四:在通常情況下P108的尿液送至L109造粒前需通過(guò)HV09602A用LS對(duì)L109進(jìn)行3~5分鐘的預(yù)熱,以提高L109的溫度,防止熔融尿素在L109內(nèi)結(jié)晶堵塞噴頭小孔造成噴頭漫料。但是由于上塔蒸汽管線長(zhǎng),管內(nèi)積存冷凝液多,因此在L109造粒時(shí)我們經(jīng)常出現(xiàn)噴頭滿(mǎn)夜現(xiàn)象,使造粒時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量下降,因此我們修改了操作法,規(guī)定在L109送造粒前,噴頭的預(yù)熱時(shí)間不得低于5分鐘,并提前排放蒸汽管線內(nèi)的積水,送造粒前盡量降低上塔尿液量,一般控制在30t/hr,在噴頭運(yùn)行穩(wěn)定后在緩慢上塔尿液量。
通過(guò)操作法與操作參數(shù)的修改,我們發(fā)現(xiàn)L109送造粒時(shí)溢料的現(xiàn)象大大減少,減少了尿素不合格品的數(shù)量。
實(shí)施五:為提高學(xué)習(xí)積極性,我們把學(xué)習(xí)情況與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤,使整個(gè)車(chē)間的學(xué)習(xí)氣氛十分濃厚,我們的員工通過(guò)多次技術(shù)培訓(xùn)后,技術(shù)能力明顯上升。我們還通過(guò)了精細(xì)化管理的培訓(xùn),全面推行5s管理,在公司的推薦下,閱讀了《細(xì)節(jié)決定成敗》、《我為誰(shuí)工作》等書(shū)籍,大大提高了員工素質(zhì)和工作態(tài)度。
效果檢查:通過(guò)一系列培訓(xùn),提高了員工的技術(shù)和個(gè)人素質(zhì),增強(qiáng)了工作責(zé)任心,沒(méi)有再發(fā)生由于工作態(tài)度等問(wèn)題而發(fā)生的事故。
4、效果檢查
(1)目標(biāo)檢查:
通過(guò)一系列措施后,從2010年5月開(kāi)車(chē)至今沒(méi)有發(fā)生過(guò)溢料現(xiàn)象,我們的改革十分成功。
(2)經(jīng)濟(jì)效益
實(shí)現(xiàn)上述措施,我們公司總投入4個(gè)濾網(wǎng)約21萬(wàn)元、在V108頂部安裝噴淋裝置1萬(wàn)元,共計(jì)22萬(wàn)元。
在為改革前,若平均每年發(fā)生20次溢料事故,每次由于浪費(fèi)尿素,降低產(chǎn)品質(zhì)量所造成的損失為5萬(wàn)元,則每年由于溢料的直接經(jīng)濟(jì)損失為100萬(wàn)元。
通過(guò)改造后,每年可節(jié)約資金
100萬(wàn)-22萬(wàn)=78萬(wàn)元
5、總結(jié)
雖然通過(guò)本次調(diào)查分析,提出了一些切實(shí)可行的解決對(duì)策,但是我們也發(fā)現(xiàn)了我們的一些不足,如大部分設(shè)備老化,跑、冒、滴、漏現(xiàn)象比較嚴(yán)重,儀表指示偏差給操作帶來(lái)一定的難度。對(duì)設(shè)備管道的跑、冒、滴、漏應(yīng)加強(qiáng)巡檢,及時(shí)消除;我們還應(yīng)該提高自身的操作技術(shù)水平,優(yōu)化工藝參數(shù),加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí),使我們的系統(tǒng)始終運(yùn)行在最佳狀態(tài),為環(huán)境保護(hù)繼續(xù)我們的努力。
作者簡(jiǎn)介:
文虎(1986—),男,漢,四川瀘縣,助工,本科,研究方向:化工工藝。