張德華
摘 要:東龐礦北井9210放頂煤工作面支架裝配了電液控制系統(tǒng),減人提效明顯,小班減少支架工至少2人。同時(shí)有效避免了冒落拱的形成,大大提高了頂煤回收率,電液控的閉鎖功能大大提高了現(xiàn)場(chǎng)安全程度。在頂煤回收方面積極探索,對(duì)工作面中部、兩端頭、巷道頂分三大塊分別采取措施進(jìn)行管理考核,突破傳統(tǒng)限制,實(shí)現(xiàn)了頂煤回收最大化,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
關(guān)鍵詞:電液控 頂煤回收率 效益提升
中圖分類號(hào):TD82 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2017)08(b)-0064-02
東龐礦北井主采9號(hào)煤,放頂煤采煤工藝,一井一面生產(chǎn)格局,核定生產(chǎn)能力90萬t/年。9210工作面在設(shè)備裝配、工藝流程、采放過程、地質(zhì)條件等方面沒有特別之處,但是我們對(duì)支架裝配了電液控制系統(tǒng),在頂煤回收方面進(jìn)行了多方面的探索嘗試,在效率和效益方面取得了良好效果,下面就電液控制系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)和在提高頂煤回收率方面的做法總結(jié)如下。
1 概況
9210工作面傾斜長90m,煤層賦存較穩(wěn)定,含多層夾矸,92煤厚度平均為2.57m,92煤與93煤夾矸厚度在0.7m左右,93煤厚度平均為2.87m,煤層總厚度為9.6m,煤層傾角12°~26°平均19°,設(shè)計(jì)機(jī)采厚度為2.4m,放煤厚度為7.2m。
北井綜放隊(duì)在冊(cè)職工80人,區(qū)管10人,工房3人,“四六制”作業(yè)方式,管理兩部皮帶,負(fù)責(zé)兩巷臥底維修,乳化液泵站自動(dòng)配比無人值守,皮帶集中控制。
生產(chǎn)組織小班以滿倉為標(biāo)準(zhǔn),月產(chǎn)量平均在7.9萬t以上,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化保持一級(jí)水平,在公司季度考核驗(yàn)收中多次獲評(píng)95分以上。
2 電液控制系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
我們秉承“機(jī)械化替人,自動(dòng)化減人”的理念,在9210工作面支架裝配了北京天瑪公司生產(chǎn)的電液控制系統(tǒng),在減人提效方面優(yōu)勢(shì)突出,收到良好效果。
(1)生產(chǎn)組織:煤班在冊(cè)15人,出煤定員11人(運(yùn)轉(zhuǎn)崗位工4人,機(jī)組司機(jī)2人,支架工2人,放煤工2人,班長1人)。如果支架采用片閥操作,至少需要再增加支架工2人。
(2)電液控的“成組操作”功能是減人提效的關(guān)鍵。頂溜、拉后溜、護(hù)幫等動(dòng)作,在一個(gè)支架控制器上能夠?qū)崿F(xiàn)相鄰5個(gè)支架的同步操作,自動(dòng)補(bǔ)壓功能及時(shí)把支架初撐力自動(dòng)補(bǔ)足24MPa,機(jī)組過后一個(gè)支架工完全能夠輕松地完成頂溜、拉架等工作。成組頂溜、拉后溜力量大、動(dòng)作快,同時(shí)避免了由于單個(gè)千斤頂動(dòng)作造成的溜子脫撅等機(jī)電事故。成組操作,支架工的勞動(dòng)強(qiáng)度低,支架操作用時(shí)短,省時(shí)省力,支架工能夠盡可能多地騰出時(shí)間來干本號(hào)段的放煤、架間活煤清理工作,隨時(shí)搞好質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,為實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
(3)電液控的使用大大提高了頂煤回收率。專門設(shè)置了放煤鍵盤,移動(dòng)方便,放煤工可以站在視線最好、姿勢(shì)最佳的上風(fēng)側(cè),操作鍵盤,靈活方便,體力消耗低,放煤初期可以使用自動(dòng)功能,按一下尾梁連續(xù)擺動(dòng)3次,有效避免冒落拱的形成,后期手動(dòng)控制尾梁擺動(dòng)和插板的伸縮,在保證頂煤放凈的前提下,能夠及時(shí)有效地控制大碴塊出來,不但保證了煤質(zhì)還大大提高了頂煤回收率。
(4)電液控制系統(tǒng),架間靠一根通訊電纜實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,除了主供液管外沒有多余架間管,安裝成本較低,觀察支架后部空間視線好,人員進(jìn)出后溜子非常方便,這也為支架、后溜子檢修、活煤清理創(chuàng)造了條件,在提高檢修效率和質(zhì)量方面奠定了基礎(chǔ)。
(5)電液控制系統(tǒng)檢修方便,日常維護(hù)量小,最主要的是抓好乳化液的純凈度和濃度,定期沖洗或者更換濾芯即可。
(6)電液控制系統(tǒng),大大提高了安全程度。每架控制器面板上都有閉鎖和急停按鈕,閉鎖功能開啟時(shí),本架和上下相鄰架均閉鎖,不能操作。急停功能開啟時(shí),工作面所有支架不能操作。這對(duì)于生產(chǎn) 中及時(shí)處理事故或檢修時(shí)防止支架誤動(dòng)作提供了安全保障,大大提高了支架的可靠性和安全性。
3 頂煤回收方面采取的各項(xiàng)措施
我們始終堅(jiān)持把“所有頂上煤全部回收凈”的理念對(duì)工作面中部、兩端頭、巷道頂分三大塊分別采取措施進(jìn)行管理考核,實(shí)現(xiàn)頂煤回收最大化。
工作面中部放煤,量大是關(guān)鍵,以放煤口露出的矸石特性為依據(jù)考核放煤效果。92煤頂板為細(xì)砂巖,波狀層理;8號(hào)煤頂板為大青灰?guī)r,塊狀構(gòu)造,現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),人人掌握辨別石頭的本領(lǐng),見到大青灰?guī)r視為頂煤放凈,直觀上作為放凈頂煤的第一步。增加放煤次數(shù),突破單輪順序放煤限制,面上所有人只要有時(shí)間都要加入到放煤中來(下半部人員視煤量情況放煤,防止壓住溜子),不厭其煩地反復(fù)擺動(dòng)尾梁,切實(shí)把夾雜在石頭里的煤塊擠碎篩凈,靠制度和管理為支撐,作為放凈頂煤的關(guān)鍵一步。技術(shù)部門一直對(duì)該工作面回采頂煤回收進(jìn)行統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)顯示9210工作面綜合回收率為94%,遠(yuǎn)大于規(guī)程要求指標(biāo)(80%),實(shí)現(xiàn)了頂煤的高效回收。
兩端頭支架頂煤回收。上下端頭各3臺(tái)端頭支架,機(jī)尾端頭支架頂煤回收利用煤層傾角,把尾梁調(diào)整出錯(cuò)差臺(tái)階,使頂煤從尾梁架間、機(jī)尾第4架處放凈。機(jī)頭端頭架頂煤回收除了上述措施外,再加上滯后轉(zhuǎn)載機(jī),靠煤層傾角使頂煤直接流入轉(zhuǎn)載機(jī),實(shí)現(xiàn)頂煤的全部回收。
兩巷巷道頂煤回收。必須做好超前退錨索、退錨桿盤等工作,確保頂板垮落及時(shí)(否則該項(xiàng)工作無從談起),人工破壞頂網(wǎng),靠千斤頂抽拽頂錨桿起到攪動(dòng)頂板作用,實(shí)現(xiàn)頂煤的垮落回收,同時(shí)還能回收部分頂錨桿,一舉多得。
下巷利用轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾自行制作的簡易放煤裝置,靠插板伸縮控制煤量和碴塊,該裝置的使用實(shí)現(xiàn)了對(duì)巷道頂煤回收的可控,避免了頂板突然垮落壓轉(zhuǎn)載機(jī)的危險(xiǎn)事故,提高了端頭支護(hù)的安全程度,實(shí)現(xiàn)了巷道頂煤的全部回收。
通過以上措施的現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)和完善的管理制度,結(jié)合技術(shù)部門給的資料,粗略估算9210工作面可多回收毛煤16.6萬t,多推進(jìn)2.2個(gè)月,延長了工作面服務(wù)年限,經(jīng)濟(jì)效益巨大。
4 結(jié)語
總之,我們通過上裝備和積極探索頂煤回收途徑,在安全和效益上都得到了很高的回報(bào),在今后的工作中我們將在裝備投入和更新方面堅(jiān)定不移地走“自動(dòng)化減人”路線,向自動(dòng)化、無人化方向努力。在頂煤回收方面雖然取得了不小的突破,但距離實(shí)現(xiàn)頂煤的“零丟失”還有很大差距,尤其是在巷道頂煤回收方面,在今后的工作中我們將繼續(xù)努力、積極探索,把頂煤回收率再提高一大節(jié)。
參考文獻(xiàn)
[1] 徐永圻.煤礦開采學(xué)[M].中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2009:124-189.
[2] 伍永平,員東風(fēng),張淼豐.大傾角煤層綜采基本問題研究[J].煤炭學(xué)報(bào),2000,25(5):465-468.
[3] 錢鳴高,劉聽成.礦山壓力及其控制[M].煤炭工業(yè)出版社,2007:79-107.endprint