冉海林+楊必嫻
摘 要:文章以德厚水庫(kù)為例,其為大(2)型水利工程,溢洪道設(shè)計(jì)的合理與否直接關(guān)系到水庫(kù)的安全。通過(guò)水工模型試驗(yàn)對(duì)溢洪道設(shè)計(jì)方案的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)溢洪道引渠段左側(cè)導(dǎo)墻、陡坡泄槽段及消力池體型進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化設(shè)計(jì)后溢洪道布置及體型合理,泄流能力滿足要求,水流流態(tài)平穩(wěn),消能效果理想。
關(guān)鍵詞:德厚水庫(kù);溢洪道設(shè)計(jì);水工模型試驗(yàn);體型優(yōu)化
1.工程概況
德厚水庫(kù)工程位于云南省文山州文山市德厚鎮(zhèn),洪水標(biāo)準(zhǔn)按100年一遇(P=1%)洪水設(shè)計(jì),5000年一遇(P=0.02%)洪水校核,泄水建筑物消能防沖設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)按50年一遇(P=2%)洪水設(shè)計(jì)。水庫(kù)泄洪任務(wù)由溢洪道和泄洪隧洞承擔(dān),當(dāng)遇重現(xiàn)期小于等于20年(P≤5%)的洪水時(shí),泄洪任務(wù)由溢洪道單獨(dú)完成;當(dāng)遇重現(xiàn)期大于20年(P>5%)的洪水時(shí),泄洪任務(wù)由溢洪道和泄洪隧洞共同承擔(dān)。
2.溢洪道設(shè)計(jì)方案
(1)進(jìn)口引渠段(溢0-065.54m~溢0+000m):為不等寬平底明渠,底板高程1373.0m,底坡i=0。其中,溢0- 0 65.54m~溢0- 02 8.016m段過(guò)水?dāng)嗝鏋樘菪?,邊坡坡比?: 0. 5,邊墻設(shè)置為下潛式,墻頂高程13 81. 0 m~13 74 . 0 m;溢0-028.016m~溢0-018.5m段為漸變段;溢0-018.5m~0+000m段過(guò)水?dāng)嗝鏋榫匦?,墻頂水平,高程?381.0m。
(2)控制段(溢0+000m~溢0+018m):為無(wú)坎平底寬頂堰,堰凈寬6m,堰頂高程1373.0m,低于正常蓄水位4.5m??刂贫卧O(shè)一道平板檢修閘門(mén)及一道弧形工作閘門(mén)。
(3)泄槽段(溢0+018.0m~溢0+328.1m):過(guò)水?dāng)嗝婢鶠榫匦危L(zhǎng)310.1m,由泄槽Ⅰ段、拋物線Ⅰ段、泄槽Ⅱ段、拋物線Ⅱ段及泄槽Ⅲ段組成:
(4)消力池段(溢0+328.1m~溢0+365.6m):根據(jù)地形、地質(zhì)條件,溢洪道采用下挖消力池底流消能方式。消力池長(zhǎng)37.5m,池寬10m,池深3.2m,邊墻高7.5m。
(5)護(hù)坦段(溢0+365.6m~溢0+373.1m):長(zhǎng)7.5m,置于沖洪積砂卵礫石層上。
3.原方案水工模型試驗(yàn)成果及存在問(wèn)題
為了驗(yàn)證溢洪道設(shè)計(jì)的合理性,進(jìn)行了水工模型試驗(yàn)。模型試驗(yàn)依據(jù)重力相似準(zhǔn)則,采用正態(tài)模型,幾何比尺采用1:35。
3.1原方案試驗(yàn)成果
(1)泄流能力
水工模型試驗(yàn)成果表明:校核洪水位1380.27m工況下,溢洪道的泄流量為170.9m3/s,比設(shè)計(jì)泄流量偏小約3%。
(2)水流流態(tài)及流速
①溢洪道進(jìn)口引渠段左側(cè)導(dǎo)墻處形成跌水,對(duì)水流形成擁堵作用,對(duì)泄流量產(chǎn)生一定影響;
②泄槽段沿程水流平順,水深、流速分布基本正常,泄槽段沿程邊墻高度滿足要求;
③校核工況下泄槽Ⅲ段(溢0+283.5m~溢0+323.5m)段流速較大(V=25 m/s~29m/s),水深較淺(h=1.15m~0.6m),空化數(shù)σ=0.21~0.24,均小于0.3,存在發(fā)生空蝕破壞的可能。
3.2原方案存在問(wèn)題
①進(jìn)口引渠段左側(cè)導(dǎo)墻(溢0-018.5~溢0-057.5m)設(shè)計(jì)為下潛式,進(jìn)口水流在左側(cè)導(dǎo)墻處形成跌水,流態(tài)紊亂,對(duì)入渠水流產(chǎn)生擁堵作用,影響溢洪道的泄流能力。
②陡坡泄槽Ⅲ段存在發(fā)生空蝕破壞的可能,需增設(shè)摻氣設(shè)施。
③力池體型設(shè)計(jì)不夠合理,池內(nèi)消能水體不足,消能效果不明顯,不能較好滿足設(shè)計(jì)消能要求。
4.溢洪道體型優(yōu)化
4.1引渠段左側(cè)導(dǎo)墻體型優(yōu)化
為了使進(jìn)流不形成跌落阻流,增加泄洪能力,將進(jìn)口引渠段左側(cè)下潛式導(dǎo)墻修改為半徑R=10m的圓弧形導(dǎo)墻,墻頂水平,與控制段前引渠邊墻同高,為1381.0m。圓弧導(dǎo)墻前不再設(shè)置導(dǎo)墻,開(kāi)挖后與引渠底板高程同高,為1373.0m。
4.2泄槽段增設(shè)摻氣設(shè)施
為防止陡坡泄槽Ⅲ段發(fā)生空蝕破壞,將原溢洪道底板拋物線Ⅱ段修改為半徑R=85m的圓弧曲線,圓弧起點(diǎn)樁號(hào)為溢0+251.50m,底板高程為1349.614m,圓弧末端樁號(hào)為溢0+268.214m,末端以摻氣跌坎(坎高1.125m)+平臺(tái)(順?biāo)飨驅(qū)?.194m)的摻氣設(shè)施與泄槽Ⅲ段銜接。縱剖面體型見(jiàn)圖1所示。
4.3消力池體型優(yōu)化
由原設(shè)計(jì)方案模型試驗(yàn)可知,消力池主要問(wèn)題在于體型尺寸不足,發(fā)生水躍溢出消力池的現(xiàn)象。通過(guò)布置研究,因受地形條件限制,消力池長(zhǎng)度無(wú)加長(zhǎng)條件。結(jié)合消力池所在河床下伏基巖下潛走勢(shì)將原設(shè)計(jì)平底消力池調(diào)整為斜坡式消力池,消力池底板高程1311.689m~1307.5m,邊墻高度7.31m~11.5m。調(diào)整后既保證了消力池全部基礎(chǔ)座落于基巖上,同時(shí)又加大了池深,增加了水墊深度與消能水體,具有良好的消能效果。此外,結(jié)合消力池左側(cè)邊墻緊臨德厚河的有利條件,在消力池前段左側(cè)邊墻留一缺口,缺口頂高程高于原河床2.5m,水庫(kù)設(shè)計(jì)洪水及以上工況時(shí)泄洪隧洞下泄水流經(jīng)缺口可進(jìn)入消力池內(nèi),增強(qiáng)了水流紊動(dòng),消能效果理想。
5.設(shè)計(jì)優(yōu)化后模型試驗(yàn)驗(yàn)證
5.1泄流能力
引渠段左側(cè)導(dǎo)墻體型優(yōu)化后,入渠水流平順,未出現(xiàn)水流擁堵現(xiàn)象,泄洪能力滿足調(diào)洪下泄流量要求并具有約3%的超泄能力。模型試驗(yàn)溢洪道泄洪水位~流量關(guān)系成果見(jiàn)表1。
5.2水流流態(tài)
進(jìn)口引渠段左側(cè)導(dǎo)墻體型優(yōu)化后,泄流水面平順,貼壁良好,進(jìn)口引渠段水面跌落小,流態(tài)理想。陡坡泄槽段設(shè)置了摻氣跌坎后,形成摻氣空腔,圓弧段動(dòng)水壓力較小,前段壓力不大,其后壓力逐漸增加,各個(gè)工況下沿程均未出現(xiàn)負(fù)壓,摻氣保護(hù)作用效果明顯。消力池內(nèi)壓力較大,流速較小,水流摻氣明顯,不會(huì)發(fā)生空蝕破壞。
在設(shè)計(jì)洪水工況(設(shè)計(jì)工況下泄流量與消能防沖工況下泄流量同為104m3/s)及日常局開(kāi)運(yùn)行工況下,消力池內(nèi)水流流速不大且可見(jiàn)大量摻氣,水躍形態(tài)良好,水流紊動(dòng)強(qiáng)烈,消能效果理想。消力池體型優(yōu)化后,不但滿足了消能防沖工況下的消能要求,而且還大大改善了校核洪水工況下池內(nèi)流態(tài),消能效果明顯,提高了消能率。
6.結(jié)語(yǔ)
(1)進(jìn)口引渠導(dǎo)墻體型設(shè)計(jì)的合理與否,直接影響溢洪道的泄流能力?!兑绾榈涝O(shè)計(jì)規(guī)范》(SL253-2000)中指出2倍堰前水深長(zhǎng)度以遠(yuǎn)的導(dǎo)墻可設(shè)置為下潛式,建議設(shè)計(jì)人員在采用時(shí),慎重選擇導(dǎo)墻體型,確保水流入渠平順,防止產(chǎn)生跌落阻流現(xiàn)象。
(2)在泄槽流速高、空化數(shù)小的陡坡段,宜設(shè)置摻氣設(shè)施,通過(guò)試驗(yàn),泄槽由緩變陡可采用與拋物線相近的圓弧曲線銜接,曲線末端設(shè)置跌坎+平臺(tái)的摻氣設(shè)施,該種摻氣設(shè)施施工簡(jiǎn)單,摻氣效果良好,可有效防止空蝕破壞。
(3)溢洪道消能工體型應(yīng)充分結(jié)合其所處地形、地質(zhì)及外部條件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),可達(dá)到事半功倍的效果。
(4)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算結(jié)果與模型試驗(yàn)成果間存在一定差異,大型工程及水力條件較復(fù)雜的中型工程,水工模型試驗(yàn)驗(yàn)證是十分必要的。
(5)通過(guò)水工模型試驗(yàn),對(duì)德厚水庫(kù)溢洪道引渠段左側(cè)導(dǎo)墻、陡坡泄槽段及消力池體型進(jìn)行修改與優(yōu)化。經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后溢洪道布置合理,體型滿足各工況泄流要求,在各典型工況下,溢洪道水流流態(tài)平穩(wěn),消能效果理想。
參考文獻(xiàn):
[1]符鋒,冉海林,等.《云南省文山州德厚水庫(kù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告》[R].云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,2015.
[2]沈煥榮.《云南省文山州德厚水庫(kù)工程溢洪道及泄洪洞水工模型試驗(yàn)研究報(bào)告》[R].四川大學(xué),2015.