鄒登明
摘 要: 該文針對(duì)熱電廠75t/h循環(huán)流化床鍋爐存在的問題,介紹了對(duì)老式鍋爐設(shè)計(jì)進(jìn)行的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、重新設(shè)計(jì)及改變后的鍋爐效果。
關(guān)鍵詞: 75t/h循環(huán)流化床鍋爐;問題;優(yōu)化
75t/h循環(huán)流化床鍋爐是中國科學(xué)院工程熱物理研究所在總結(jié)國家“七五”科技攻關(guān)項(xiàng)目“35t/h循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐”經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,充分利用已有的科技攻關(guān)成果, 進(jìn)一步發(fā)揮循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的特點(diǎn)設(shè)計(jì)成的一種高效低污染節(jié)能型鍋爐。首批3臺(tái)安裝在錦西熱電廠,1991年11月1號(hào)爐一次試運(yùn)成功。第二批6臺(tái)分別安裝在煙臺(tái)華魯熱電廠和雞西熱電廠,自2012年正式運(yùn)行以來根據(jù)用戶反饋信息和觀察調(diào)試運(yùn)行過程, 發(fā)現(xiàn)75t/h循環(huán)流化床鍋爐還存在諸如點(diǎn)火難、密封不嚴(yán)密、磨損嚴(yán)重、返料器易堵等問題。 針對(duì)上述問題,我們認(rèn)真分析研究,借鑒國外循環(huán)流化床鍋爐的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行一次優(yōu)化設(shè)計(jì)。
一、75t/h循環(huán)流化床鍋爐存在的問題
1.1點(diǎn)火問題
該爐采用水冷布風(fēng)板和水冷風(fēng)室,爐前左右兩側(cè)風(fēng)室中布置2個(gè)熱煙發(fā)生器,點(diǎn)火風(fēng)來自一次主風(fēng)道,分成兩路(根部風(fēng)和夾套風(fēng))進(jìn)入熱煙發(fā)生器,作為點(diǎn)火熱源。點(diǎn)火用輕柴油,經(jīng)機(jī)械霧化后噴入熱煙發(fā)生器內(nèi)筒中燃燒,產(chǎn)生高溫?zé)煔?,與夾套冷卻風(fēng)混合成850℃左右的煙氣進(jìn)入風(fēng)室中。加熱的煙氣通過布風(fēng)板加熱啟動(dòng)爐料。床下點(diǎn)火的油槍火焰產(chǎn)生的熱量首先被一次風(fēng)吸收,混合均勻,被加熱的一次風(fēng)又作為流化風(fēng)自下而上穿過料層,對(duì)整個(gè)床上所有的床料均勻加熱。加熱后的床料達(dá)到一定溫度后方可加煤升溫至正常,點(diǎn)燃的火焰在沸騰層上部燃燒,這種點(diǎn)火方式存在以下問題:
(1)由于點(diǎn)火方式是床下動(dòng)態(tài)點(diǎn)火,掃過底料的沸騰風(fēng)會(huì)帶走燃油產(chǎn)生的絕大部分熱量,燃油燃燒產(chǎn)生的少部分熱量被底料吸收,這樣底料升溫很慢,所需燃油量比較多,點(diǎn)火費(fèi)用較高,用戶難以接受。
(2)輕柴油霧化后點(diǎn)燃會(huì)伴有不完全燃燒現(xiàn)象,熱煙發(fā)生器內(nèi)筒入口處形成一些因燃燒不完全產(chǎn)生的油垢, 在正常啟爐后容易粘連形成焦塊影響正常返料。
(3)投煤時(shí)間和數(shù)量較難把握,處理不好易造成結(jié)焦,而且勞動(dòng)強(qiáng)度較大。
1.2密封問題
循環(huán)流化床鍋爐是正壓運(yùn)行,爐內(nèi)壓力呈一定的脈動(dòng)狀態(tài)并且爐內(nèi)氣流含灰濃度很高,因此密封問題顯得尤為重要,處理不好就會(huì)向外漏灰,不但影響工作環(huán)境和安全生產(chǎn),而且嚴(yán)重影響鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和帶負(fù)荷能力。密封問題主要發(fā)生在燃燒室和爐膛煙氣出口窗。
燃燒室上部為膜式水冷壁爐膛,懸吊結(jié)構(gòu),整個(gè)燃燒室為砌磚結(jié)構(gòu),燃燒室和布風(fēng)板一起支撐在鋼架上,爐膛與燃燒室之間存在大約100mm左右的相對(duì)膨脹量。為了滿足膨脹要求,必須在燃燒室和水冷爐膛接合處形成一條膨脹縫,這樣一條膨脹縫很容易被灰料填實(shí),影響膨脹造成泄漏,而且這種結(jié)構(gòu)的爐墻穩(wěn)定性較差,易產(chǎn)生裂縫或倒塌。
爐膛的煙氣出口窗, 因是爐膛水冷和旋風(fēng)分離器的結(jié)合部,此處因水冷為懸吊結(jié)構(gòu),旋風(fēng)筒為支撐結(jié)構(gòu),兩者之間不僅存在著上下方向膨脹錯(cuò)位問題,而且還有前后膨脹問題,這樣用普通型鋼板膨脹節(jié)只能解決前后膨脹問題,常常造成運(yùn)行一段時(shí)間后因上下膨脹錯(cuò)位造成膨脹節(jié)焊縫撕裂,從而向外漏灰。
1.3磨損問題
過去一般認(rèn)為循環(huán)流化床鍋爐去掉了埋管,磨損問題也就解決了,其實(shí)則不然。經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)踐摸索發(fā)現(xiàn)磨損主要發(fā)生在慣性分離器擋板附近和爐膛與燃燒室的接合處。
為了提高慣性分離器的分離效率,可以在慣性分離器內(nèi)增加了分離擋板和槽鋼,這樣分離效果好了,但煙氣流通面積小了,煙氣流速提高,對(duì)管子磨損嚴(yán)重,使得此部分管子多次發(fā)生泄漏。爐膛和燃燒室的接合處, 由于二次風(fēng)的加入和截面積的變化,對(duì)煙氣擾動(dòng)較大,造成局部磨損。
1.4結(jié)焦問題
結(jié)焦問題主要發(fā)生在燃燒室和旋風(fēng)返料器處。燃燒室結(jié)焦,主要是由于司爐工對(duì)循環(huán)流化床鍋爐認(rèn)識(shí)不足,運(yùn)行操作不當(dāng),造成燃燒室內(nèi)物料溫度升高或局部物料溫度升高而結(jié)焦。旋風(fēng)返料器處結(jié)焦是由于此處物料溫度和燃燒室物料溫度基本一致,但又不能象燃燒室溫度那樣用一次風(fēng)來進(jìn)行控制,完全是一個(gè)自動(dòng)平衡過程。對(duì)于一些比較難燃燒的無煙煤,或者揮發(fā)份較低的煤來說,后燃較嚴(yán)重,容易引起返料器溫度升高,造成物料流動(dòng)不暢而堵塞結(jié)焦。
二、75t/h循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)化設(shè)計(jì)
2.1燃燒室的設(shè)計(jì)
將水冷壁拉下來,形成水冷燃燒室、水冷布風(fēng)板和水冷風(fēng)室,使?fàn)t膛、燃燒室、風(fēng)室成為一個(gè)整體。這種結(jié)構(gòu)解決了以下問題:
(1)克服了上吊下支結(jié)構(gòu),去掉了燃燒室與爐膛之間的膨脹縫,徹底解決了此處的密封問題。
(2)改善了燃燒室爐墻工作條件,爐墻只在水冷壁管內(nèi)側(cè)敷以60mm厚的耐火混凝土,不會(huì)象砌磚式爐墻那樣產(chǎn)生裂縫或倒塌現(xiàn)象,同時(shí)保證了油氣燃燒產(chǎn)生的熱能可以充分得到利用。
(3)水冷風(fēng)室可以實(shí)現(xiàn)床下動(dòng)態(tài)持續(xù)性點(diǎn)火,利用兩臺(tái)點(diǎn)火裝置可以有效避免火焰直接沖刷返料器灰道。被加熱的空氣通過布風(fēng)板加熱底料,充分地利用了有效熱量,大大縮短了點(diǎn)火時(shí)間,床溫能得到很好的監(jiān)控,避免發(fā)生結(jié)焦問題[1]。
(4)爐膛與燃燒室之間實(shí)現(xiàn)了圓滑過渡, 減少了氣流擾動(dòng) , 減輕了局部磨損。
2.2去掉慣性分離器, 爐膛加高3m
根據(jù)國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和以往我們的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),旋風(fēng)分離器已經(jīng)能夠滿足循環(huán)流化床鍋爐對(duì)循環(huán)灰量的要求,將慣性分離器去掉,可以使煙氣直接由后墻出窗口進(jìn)入到旋分分離器中,這樣從根本上解決了慣性分離磨損問題,而為了防止在撤掉慣性分離器撤掉以后逃逸出分離器的顆粒在爐內(nèi)停留時(shí)間的縮短和蒸發(fā)受熱面積的減少, 將爐膛加高3m,并且將爐頂設(shè)計(jì)為傾斜水冷式爐頂,在其頂部會(huì)形成一個(gè)氣流緩沖區(qū),爐頂至吸收輻射熱而不再受氣流沖刷 , 避免產(chǎn)生磨損[2]。
2.3加裝水冷料腿
在旋風(fēng)分離器的直段上加裝水冷料腿, 利用水進(jìn)行冷卻,降低了返料灰的溫度,避免了返料器內(nèi)部結(jié)焦現(xiàn)象。
2.4采用非金屬膨脹節(jié)
在爐膛煙氣出口窗,可以采用了國內(nèi)先進(jìn)的非金屬膨脹節(jié),這種膨脹節(jié)既能吸收上下方向的膨脹量,也能吸收前后方向的膨脹量,克服U型金屬膨脹節(jié)只能吸收一個(gè)方向膨脹量的缺點(diǎn),解決了此處的密封問題。
2.5噴焊
在燃燒室與爐膛不動(dòng)過渡段水冷壁管易磨損部位采用了噴焊鎳鉻合金的新工藝,大大延長了水冷壁的使用壽命。
結(jié)語
經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的 75t/h 循環(huán)流化床鍋爐通過設(shè)備采購后于2012年4月22日開始進(jìn)行現(xiàn)場安裝,并于4月29日安裝完成開始設(shè)備調(diào)試及試運(yùn)行。其之前暴露出的問題基本解決,在試運(yùn)行階段對(duì)其進(jìn)行熱效率實(shí)驗(yàn),得出該鍋爐在額定負(fù)荷下熱效率為89.2%,大渣可燃物小于0.6%,飛灰可燃物少于1.8%。而且該鍋爐可以在額定負(fù)荷的50%-115%范圍內(nèi)運(yùn)行,運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù)基本穩(wěn)定,對(duì)于75t/h循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果,需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上總結(jié)數(shù)據(jù)以及經(jīng)驗(yàn),爭取使其更加完善。■
參考文獻(xiàn)
[1]周耀松. 談75t/h循環(huán)流化床鍋爐的改造[J]. 中華紙業(yè),2010,(12):77-79.
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