呂耀武+田金川+王魁
【摘要】掌握抽油機井井口憋壓的規(guī)范操作,加深抽油泵泵況的理解,提高憋壓資料的分析能力和現(xiàn)場應運水平。本文主要介紹了抽油機井井口憋壓過程。
【關鍵詞】抽油機井;憋壓
一、目的
掌握抽油機井井口憋壓的規(guī)范操作,加深抽油泵泵況的理解,提高憋壓資料的分析能力和現(xiàn)場應運水平。
二、操作步驟
1.關回壓閥門,開泄壓閥門,先 在井口放空判斷油井出油是否正常,若正常開始憋壓;2.關泄壓閥門,進一步確認井口各部位不滲不漏后開始抽壓,記錄時間和壓力變化。壓力抽到2.5Mpa左右,最高壓力值不能超過4.0Mpa,停抽5分鐘左右,觀察壓力的變化情況,記錄抽壓數(shù)據(jù)。3.確認抽壓數(shù)據(jù)錄取全后,打開回壓閥門泄壓,在壓力下降平穩(wěn)后,啟動抽油機,恢復正常生產(chǎn)。4.描繪抽壓曲線,即把坐標上的各點用光滑的曲線連接起來,并在曲線的右上角注明情況:原始壓力,抽壓次數(shù),停抽時最高壓力。
三、數(shù)據(jù)分析
上沖程時油壓增高而下沖程時油壓稍穩(wěn)定或略有下降,說明泵工作正常;如果油井憋壓起來后,先將驢頭停在上死點,若壓力下降迅速,則說明游動凡爾漏失(5分鐘下降0.2Mpa左右,視為正常);再將驢頭停至下死點,如果壓力下降迅速,則說明固定凡爾漏失;如果抽油機停止,壓力反而呈上升趨勢,則說明沉沒度太高;如果油壓開始上升緩慢,10多分鐘時間或者更長時間升到一定壓力后不再上升,甚至又回降,則說明泵或者油管漏失。
四、壓力下降原因分析
壓力下降的根本原因是漏失。抽油泵在數(shù)百米到數(shù)千米的井下工作,泵內(nèi)的壓力達到數(shù)兆帕。同時受到沙、蠟和腐蝕性介質影響,上述原因都會造成漏失。
漏失的部分包括:
(一)泵排出部分漏失。柱塞與襯套的間隙漏失、游動凡爾,均會使泵的排出的液量減少;
(二)泵吸入部分的漏失。固定閥漏失會減少進泵的液量;
(三)其他部分的漏失。由于油管螺紋、泵的連接部分及泄油器密封不嚴,產(chǎn)生的漏失也會降低泵效。
柱塞間隙漏失:抽油泵正常工作時,柱塞和襯套表面的摩擦和磨損,提高泵的壽命。
五、其他漏失原因
(一)井內(nèi)液體含腐蝕性介質,井內(nèi)有腐蝕性強的水及含硫氣體時,閥球和閥座會很快受到侵蝕,使閥球的表面變得粗糙而有很多小坑,使閥的材質變脆;
(二)油井出砂,攜砂油流通過泵閥時,對閥球和閥座會造成沖蝕形成溝槽;
(三)結蠟,蠟沉落在游動閥或固定閥上,造成油流通道減小,蠟卡住柱塞或閥,從而降低泵的排量;
(四)磁化現(xiàn)象導致漏失,在有些泵的材質部件發(fā)生磁化現(xiàn)象,把閥球吸在閥座的側面而不能正常工作;
(五)井身彎曲,由于井身彎曲,抽油桿偏磨油管,金屬碎屑落下墊住閥球造成漏失;同時由于偏磨,柱塞和泵筒一邊的間隙增大,增大漏失量;還會加快接箍的磨損,抽油桿斷脫或油管磨穿。
由于上述原因在泵的游動閥、固定閥、油管等部位產(chǎn)生的漏失,可根據(jù)實測試示功圖分析漏失程度。
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作者簡介:
呂耀武(1982-),男,陜西榆林人,助理工程師,延長油田股份有限公司定邊采油廠,研究方向:鉆井質量監(jiān);
田金川(1980-),男,陜西榆林人,助理工程師,延長油田股份有限公司定邊采油廠,研究方向:注水質量監(jiān)督;
王魁(1985-),男,陜西榆林人,助理工程師,延長油田股份有限公司定邊采油廠,研究方向:注水質量監(jiān)督。endprint