苗 維楊 健
(1重慶航運(yùn)建設(shè)發(fā)展有限公司, 重慶 401121; 2中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司, 廣東 廣州 510610)
某工程大體積混凝土裂縫成因分析與對策
苗 維1楊 健2
(1重慶航運(yùn)建設(shè)發(fā)展有限公司, 重慶 401121; 2中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司, 廣東 廣州 510610)
大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工時,由于水泥釋放水化熱,混凝土溫度劇烈變化,極易發(fā)生裂縫,在水利工程中普遍存在且難以避免。
大體積混凝土;水化熱;裂縫成因;預(yù)防對策
某航電樞紐工程位于重慶市涪江干流上,其開發(fā)任務(wù)以航運(yùn)為主兼顧發(fā)電,修復(fù)上游縣城水生態(tài)系統(tǒng)。正常蓄水位236.50m,相應(yīng)庫容1571萬m3,水庫總庫容2.19億m3,船閘和航道等級Ⅴ級,電站裝機(jī)容量42MW,工程等別Ⅱ等,工程規(guī)模大(2)型。樞紐采用左廠房右船閘、中間18孔泄水閘布置,樞紐沿壩軸線全長685.00m,壩頂高程252.40m,泄水閘為開敞式平底寬頂堰,孔口凈寬為14m,堰頂高程為225.00m,前沿總長307.80m。
在泄水閘澆筑過程中,首先在泄水閘6#~7#閘室底板(澆筑層厚2.5m,尺寸長×寬為25.5m×20m)發(fā)現(xiàn)裂縫,隨后對已澆筑的泄水閘底板進(jìn)行排查,2#~7#閘室底板存在不同程度的裂縫共計10條,裂縫寬度0.05~0.3mm,按裂縫深度的不同分類,表面裂縫2條,深層裂縫4條,貫穿裂縫4條(澆筑第一塊底板混凝土?xí)r)。
根據(jù)水泥特性、混凝土配合比、養(yǎng)護(hù)工作及澆筑后氣候條件等分析,泄水閘底板產(chǎn)生裂縫的原因主要有以下幾方面:
3.1 臺泥牌P.O42.5水泥早期強(qiáng)度高
對臺泥牌P.O42.5水泥做物理性能試驗(yàn),被測試樣3組,具體數(shù)據(jù)見表1。臺泥牌P.O42.5水泥3d抗折強(qiáng)度平均值為5.93MPa,抗壓強(qiáng)度平均值為34.1MPa,遠(yuǎn)大于規(guī)范要求的3d抗折強(qiáng)度≥3.5MPa,抗壓強(qiáng)度≥17MPa[1],接近28d規(guī)范要求強(qiáng)度,表明水泥早期強(qiáng)度高,水化熱升高集中在混凝土早期。
表1 臺泥牌P.O42.5水泥物理性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
3.2 混凝土配合比砂率偏大
對混凝土配合比進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)見表2,發(fā)現(xiàn)前期采用的混凝土中砂率偏高,為40%~41%,水泥和水用量大,水泥水化熱釋放比較集中,內(nèi)部升溫比較快,與表面溫差過大,混凝土在澆筑數(shù)小時后仍處于塑性狀態(tài),內(nèi)部溫度應(yīng)力大于同期混凝土的抗拉強(qiáng)度,是誘發(fā)大體積混凝土發(fā)生裂縫的主因。
3.3 養(yǎng)護(hù)工作不到位
在澆筑泄水閘底板時期,由于工期緊,施工任務(wù)重,施工單位集中優(yōu)勢資源搶建混凝土縱向圍堰和上下游土石圍堰,缺乏對泄水閘底板混凝土的基本養(yǎng)護(hù)(灑水、蓋麻袋等)。因底板混凝土表面積較大,水分散失快,體積收縮大,而內(nèi)部濕度變化相對較小,體積收縮較小,表面收縮變形受到內(nèi)部混凝土的約束而產(chǎn)生拉應(yīng)力,易引起混凝土裂縫。
3.4 外界溫差變化大
泄水閘底板澆筑集中在3~4月之間,4月上旬一股寒潮來襲,短短一兩天內(nèi)從30℃降至13℃左右,大大增加內(nèi)外層混凝土溫差(特別是剛澆筑完畢的混凝土),且混凝土表面未采取保溫措施,對混凝土開裂的形成和發(fā)展有一定的促進(jìn)作用。
裂縫的補(bǔ)強(qiáng)處理基本方法分為三種,即:表面修補(bǔ)(表面封閉防滲、增強(qiáng),鋪設(shè)騎縫鋼筋)、內(nèi)部防滲(灌漿)和錨固法[2]。
通過超聲波檢測和壓水試驗(yàn)檢查,聲學(xué)參數(shù)無明顯差異,透水率滿足規(guī)范要求,裂縫注漿良好。
5.1 優(yōu)化混凝土配合比
針對原混凝土配合比中砂率偏大,水泥和水用量大現(xiàn)象,在水泥品牌不變情況下,委托水電四局試驗(yàn)中心向家壩試驗(yàn)室對其進(jìn)行混凝土配合比優(yōu)化試驗(yàn),在保證混凝土強(qiáng)度及坍落度要求的前提下,增加粉煤灰參量,降低砂率和水泥用量,每立方混凝土水泥和水分別減少23.5%和20%左右。混凝土配合比優(yōu)化前后對比見表2。通過對三級配的C25混凝土配合比優(yōu)化前后的內(nèi)部和表面溫度對比(見圖1),表面溫度相近,但優(yōu)化后的內(nèi)部溫度在前期明顯低于優(yōu)化前4~7℃,后期兩者逐漸接近,表明混凝土配合比優(yōu)化效果明顯。
表2 混凝土配合比優(yōu)化前后對比表
5.2 采用低熱水泥
通過對工程周邊水泥生產(chǎn)廠家取樣檢測,普通水泥的早期強(qiáng)度比較高,適用于結(jié)構(gòu)小的建筑行業(yè)。對于水利樞紐這種大體積混凝土而言,盡可能選用水化熱低、凝結(jié)時間長的水泥,優(yōu)先采用低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、大壩水泥、礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥等,本工程二期大體積混凝土采用低熱硅酸鹽水泥。
5.3 制定完善的養(yǎng)護(hù)措施[4]
養(yǎng)護(hù)措施:①澆筑后2h采用塑料膜對表面進(jìn)行覆蓋;如遇寒潮等天氣,需提前在塑料膜上加蓋草墊保溫;②混凝土施工區(qū)搭設(shè)噴霧機(jī)降低周邊溫度,混凝土表面鋪設(shè)麻袋片,進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù);③搭設(shè)骨料倉遮陽棚,采用冷卻水噴霧機(jī)噴淋冷卻降低混凝土骨料溫度;④在高溫季節(jié)混凝土澆筑盡量安排在晚間(晚6點(diǎn)至早8點(diǎn))施工,控制混凝土入倉溫度不高于設(shè)計要求的22℃。
5.4 混凝土內(nèi)埋設(shè)冷卻水管
為了降低混凝土在水硬化過程中熱量集聚后形成的溫度場應(yīng)力集中現(xiàn)象,采用冷卻水管進(jìn)行初期冷卻,有效控制混凝土內(nèi)部與表面溫度差。通水時間由計算確定,一般15d~20d?;炷翜囟扰c水溫之差,不宜超過25℃,管中水的流速以0.6m/s為宜,水流方向應(yīng)每24h調(diào)換1次,每天降溫不宜超過1℃[5]。
(1)水泥早期強(qiáng)度高、混凝土配合比砂率偏大、養(yǎng)護(hù)工作不到位及澆筑后外界溫差變化大等因素是泄水閘底板產(chǎn)生裂縫的主要原因。
(2)對泄水閘底板裂縫進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)處理,通過超聲波檢測和壓水試驗(yàn)檢查,聲學(xué)參數(shù)無明顯差異,透水率滿足規(guī)范要求,裂縫注漿良好。
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1007-6344(2017)08-0334-01
苗維,男1980.12,畢業(yè)于西南交通大學(xué),專業(yè)土木工程,本科,工作單位為重慶航運(yùn)建設(shè)發(fā)展有限公司,工程師,從事水運(yùn)工程施工管理工作。郵編401121