高龍龍
摘 要:DB公司現(xiàn)存的生產(chǎn)模式下,物料大量浪費,生產(chǎn)效率低下。在這種狀況下,建立車間發(fā)展關(guān)鍵因素評價指標(biāo)矩陣,找出雙手操作是影響生產(chǎn)效率的主要原因,通過改進手部動作來提高生產(chǎn)效率,提高企業(yè)效益。
關(guān)鍵詞:雙手操作分析;手部動作改進;評價矩陣
中圖分類號:TB
文獻標(biāo)識碼:A
doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2017.18.107
0 引言
最近幾年中國經(jīng)濟增速放緩,在這種情況之下,企業(yè)的生存狀況也江河日下,勞動力成本的提高,原材料成本的提高,導(dǎo)致許多企業(yè)的利潤出現(xiàn)了不同規(guī)模的下降,給現(xiàn)在的企業(yè)經(jīng)營帶來了困難,利用工業(yè)工程的知識對企業(yè)的生產(chǎn)模式進行改進,以幫助他們降低成本,提高利潤,提高企業(yè)的生產(chǎn)效率幫助企業(yè)渡過難關(guān)。工作研究是提高生產(chǎn)效率的一個重要手段。本文以DB照明公司的在線分光源板的現(xiàn)有制造流程為例,通過對雙手操作分析實現(xiàn)對工廠效率的提高,人力成本的降低和效率的顯著提高。
1 問題描述
1.1 SMT分光源現(xiàn)狀
(1)SMT 4臺自動分板機日產(chǎn)量:200000PCS;人員配置共8人;24H。
(2)SMT 7條手工分板線日產(chǎn)量:350000PCS;人員配置共28人;24H。
(3)SMT自動分板流程:光源板下線——自動分板機——棧板堆疊——橫店光源備料庫——生產(chǎn)線。
(4)SMT手工分板流程:光源板下線——分板區(qū)域(暫存區(qū))——手工分板——棧板堆疊——橫店光源備料庫——生產(chǎn)線。
(5) 光源板目前分成單個裝在托盤內(nèi)。
1.2 SMT分光源存在的問題分析
對車間流水線流程進行過程分析,應(yīng)圍繞與工人操作相關(guān)的整個流程、提高工人工作效率重點來進行分析。而隨著工廠以人為本服務(wù)理念的樹立,優(yōu)化流水線流程已勢在必行,而在這其中最為重要的一點就是工人的操作時間,所以我們選擇對工人操作時間長的原因進行分析。
通過對車間工人發(fā)放調(diào)查表、走訪各個部門與管理員交談管理人員等方法,了解工人的反映及需求,總結(jié)出產(chǎn)品質(zhì)量保證要素由諸多因素構(gòu)成,其中以人員素質(zhì)、機器、環(huán)境、物料、業(yè)務(wù)能力因素最為重要,通過魚骨圖工具進行分析,進一步明確各流程改造目標(biāo)、再造范圍,如圖1所示。
結(jié)合上述分析整理,總結(jié)出影響產(chǎn)品質(zhì)量和時間浪費的主要問題為:
(1)人員。
工人中存在業(yè)務(wù)素質(zhì)良莠不齊的現(xiàn)象,這與準(zhǔn)入、培訓(xùn)、考核、升遷等一系列人資政策密切相關(guān);并且車間現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)未能進行合理調(diào)配。
(2)業(yè)務(wù)能力因素。
工人操作不熟練,部分操作動作有多余,錯誤現(xiàn)象。造成了產(chǎn)生數(shù)量不少次品。
(3)物料因素。
操作臺物料擺放雜亂,產(chǎn)生不必要的移動和手部多余的動作。造成了流水線作業(yè)時間過長,生產(chǎn)效率低下。
面對上述諸多因素,迫切需要確定改善優(yōu)先順序,找到改善突破口,能夠使用有限的資源,在最短時間、最低成本下進行改善,得到最大效益。這里采用優(yōu)先矩陣圖來決定改善項目的優(yōu)先順序,下面將從改善投資成本、改善耗時、流程效率提升等三個方面,對改善項目的優(yōu)先順序進行評估。
根據(jù)上述優(yōu)先矩陣分析,可以得出改善項目選擇的優(yōu)先順序:
①車間流程改進;②手部動作改進;③高級設(shè)備更新。第一列為重點改善,第二、三項暫不導(dǎo)入。
2 SMT分光源手部動作改進
(1)手部動作改進
首先,對公司現(xiàn)有的分光源流程,進行描述如圖2所示。
雙手操作程序圖以雙手為對象,記錄其動作,表示其關(guān)系,并可指導(dǎo)操作者如何有效地動用雙手,對從事生產(chǎn)性的工作,提供一種新的動作觀念,找出一種新的改善途徑。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn)以下問題,并進行分析,提出改正意見如圖3~圖5 所示。
3 效益與總結(jié)
通過手部動作的改良,企業(yè)效益有了明顯的提高。成本逐漸下降,企業(yè)員工的積極性也大大提高。DB公司通過員工雙手操作的改變,去掉多余動作,提高工人工作效率,減少廢品率,提高生產(chǎn)效率,讓企業(yè)形成良性循環(huán)。
參考文獻
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