王加偉(中原石油勘探局供熱管理處,河南濮陽457001)
循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能改造
王加偉(中原石油勘探局供熱管理處,河南濮陽457001)
循環(huán)流化床鍋爐為單鍋筒、爐膛為自然循環(huán),尾部為強制循環(huán)、 型布置的燃煤循環(huán)流化床鍋爐。爐膛為全膜式水冷懸吊的封閉結(jié)構(gòu)。采用兩級物料循環(huán)分離裝置,高溫百葉窗分離器作為第一級分離器,位于爐膛出口和斜煙道之間。尾部豎井煙道布置有兩個并聯(lián)的第二級旋風(fēng)分離器。由于該爐型采用了兩級分離、分級循環(huán)的流化床燃燒系統(tǒng),因而鍋爐體積較小,結(jié)構(gòu)緊湊合理。
循環(huán)流化床鍋爐;節(jié)能;改造
目前鍋爐存在的主要問題:一次返料、二次返料不理想,百葉窗葉片掉片嚴重,流化室、部分膜式水冷壁管、放渣管與布風(fēng)板開裂和2#下級空預(yù)器等設(shè)備老化、腐蝕嚴重,煙塵初始排放濃度高,鍋爐出力低、效率低(設(shè)計出力108GJ,效率84.7%;現(xiàn)在只有70GJ左右、效率68%)。
2.1 一次返料存在的問題
(1)內(nèi)循環(huán)返料池內(nèi)原有三個一次返料口,實際運行中每個口返灰量不同,存在給風(fēng)量的均勻性不好控制,常因風(fēng)量調(diào)配不合理造成爐內(nèi)平衡難以形成,影響鍋爐效率。
(2)返料池內(nèi)L鐵已經(jīng)燒損變形,破壞了一次返料室的密封,使一次返料循環(huán)遭到破壞,循環(huán)倍率降低至30左右(額定循環(huán)倍率50)。
(3)一次返料器內(nèi)配風(fēng)管存在的問題。在配風(fēng)管上直接開孔,風(fēng)擾動半徑較??;頂端封堵,頂端極易積灰;風(fēng)孔因磨損存在孔徑大小不一,易破風(fēng)。導(dǎo)致一次返料不理想,易堵塞。
2.2 二次返料存在的問題
U型彎原結(jié)構(gòu)為管式結(jié)構(gòu),體積比較小,松動灰量較少,容易造成堵塞且堵塞后不易清理;二次返料配風(fēng)管與一次返料存在同樣的問題,造成循環(huán)破壞,致使二次返料量降低。
2.3 百葉窗存在的問題
百葉窗的可靠性直接關(guān)系到整個鍋爐的可靠性,并對分離效率、尾部磨損都存在著直接的因果關(guān)系。百葉窗脫落嚴重,從運行的情況看,掛架安裝百葉窗片的位置容易積灰,擠掉百葉窗;掛架變形,也導(dǎo)致了部分百葉窗脫落
2.4 存在的其它問題
2.4.1 燃燒室
燃燒室爐墻已局部脫落、變形、開裂,爐墻漏風(fēng)導(dǎo)致爐內(nèi)溫度下降,燃燒效率降低,降低鍋爐的經(jīng)濟性。
2.4.2 水冷壁管
局部磨損嚴重,部分管壁厚度只有1.8mm,運行中造成爆管停爐。
2.4.3 布風(fēng)板與放渣管
布風(fēng)板與放渣管連接處嚴重開裂、變形,造成爐內(nèi)局部結(jié)焦,運行中多次停爐補焊。
2.4.4 空預(yù)器
2#爐空預(yù)器磨損嚴重,造成風(fēng)系統(tǒng)短路,增大了風(fēng)機電流,影響鍋爐燃燒效率。
2.4.5 電氣儀表
部分儀表老化,數(shù)據(jù)異常。
3.1 一次返料改造措施
根據(jù)返料均衡原理,把一次返料器由三口改為兩口,提高返料的均衡性和穩(wěn)定性,兩口也利于給風(fēng)量的調(diào)節(jié),建立良好的爐內(nèi)平衡,提高鍋爐效率。
更換返料池內(nèi)L鐵,提高一次返料室嚴密性,保證夾道循環(huán)灰與外界隔離,形成良好的一次灰循環(huán)回路,提升循環(huán)倍率。
3.2 二次返料改造措施
增大旋風(fēng)分離器下部返料器的體積,增加松動灰的體積;提升落灰管高度,使下灰斜度加大,從而減少返料器彎管處的積灰。二次返料配風(fēng)管改造與一次返料配風(fēng)管相同。
3.3 百葉窗改造措施
重新設(shè)計百葉窗掛架結(jié)構(gòu),每個掛架增加三條斜拉筋、降低變形量,掛鉤部位增加落灰孔、減少積灰造成的脫落。
更換1#2#鍋爐所有的百葉窗360片/臺、掛鉤168個/臺。
3.4 其它改造措施
3.4.1 燃燒室
重新砌筑損壞的燃燒室,減少或杜絕漏灰的發(fā)生。從而提高燃燒效率,提高鍋爐的經(jīng)濟性。
3.4.2 水冷壁管
更換磨損嚴重的φ60*5膜式水冷壁管300米,提高了鍋爐運行的平穩(wěn)性。
3.4.3 空預(yù)器
更換漏風(fēng)嚴重的2#鍋爐下級空預(yù)器一臺,運行中經(jīng)過測試,其排煙溫度從更換前的198℃下降到149℃,降低了風(fēng)機電耗,增加了鍋爐燃燒效率。
3.4.4 電氣儀表
更換了10塊顯示異常的儀表,保證了鍋爐主要的運行參數(shù)顯示正常,顯示出了自動化程度提高的優(yōu)越性,在控制室就能充分了解鍋爐的運行狀態(tài)。
通過對一、二次返料的改造,提高了鍋爐的返料量,使一、二次返料的循環(huán)量得到很大的提高,充分體現(xiàn)了循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特性;尾部排煙溫度198℃降低149℃,提高了鍋爐整體運行效率(改造前鍋爐熱效率為68%,改造后鍋爐熱效率為77%);鍋爐出力比改造前增加約25GJ/h(改造前約79GJ,改造后約105GJ),恢復(fù)鍋爐供熱能力。
5.1 經(jīng)濟效益分析
鍋爐效率提高9%以上,年節(jié)約資金1萬噸煤/年*9%*680元/噸=61萬元
5.2 投資回收期
227.52 萬元/61萬元=3.7年
通過對鍋爐的節(jié)能改造,既解決鍋爐熱效率低、能源浪費大、產(chǎn)熱成本高等問題;又提高了鍋爐出力,居民供熱質(zhì)量。其社會效益、經(jīng)濟效益明顯。