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        合成氨自備鍋爐選擇性非催化還原脫硝系統(tǒng)運行總結

        2017-08-20 07:48:26尚衛(wèi)平宋仁委
        氮肥與合成氣 2017年7期
        關鍵詞:冷風噴槍套管

        尚衛(wèi)平,宋仁委,周 翔,吳 培

        (河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453731)

        河南心連心化肥有限公司(以下簡稱心連心化肥)某合成氨公用工程系統(tǒng)有3臺75 t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐,于2014年4月進行脫硝系統(tǒng)改造,該系統(tǒng)經(jīng)過2年半時間的運行,脫硝效率穩(wěn)定,但出現(xiàn)了鍋爐初始濃度偏高、系統(tǒng)調(diào)節(jié)滯后、噴槍易磨損等問題,直接影響了鍋爐煙氣的達標排放。心連心化肥組織技術人員積極攻關,對出現(xiàn)的問題進行研究并提出了相應的解決措施,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

        1 脫硝系統(tǒng)簡介

        在滿負荷生產(chǎn)工況下,3臺鍋爐2開1備,燃料為山西煙煤,鍋爐負荷主要根據(jù)廠區(qū)熱負荷的需要在65%~85%調(diào)節(jié),鍋爐負荷在48~63 t/h,調(diào)節(jié)幅度較大,鍋爐床料溫度在860~950 ℃,爐膛出口煙氣溫度在740~850 ℃。脫硝系統(tǒng)選用選擇性非催化還原(SNCR)脫硝工藝,還原劑采用自產(chǎn)氨水,氨質(zhì)量分數(shù)控制在17%左右。氨水通過隔膜式計量泵送至鍋爐脫硝氨水計量分配模塊平臺處,通過噴槍噴入煙氣中的NH3與煙氣中的NO反應生成了N2和H2O,以達到脫除煙氣中NO的目的。

        該系統(tǒng)噴槍采用固定式單流體噴槍和固定式雙流體噴槍這2種形式。固定式單流體噴槍每臺爐4支噴槍分別安裝在南北兩側(cè)鍋爐爐膛出口至旋風分離器入口煙氣走廊側(cè)壁上,每側(cè)各2支;固定式雙流體噴槍每臺爐4支噴槍安裝在鍋爐標高19.8 m截面前墻水冷壁上。2種噴槍每支噴槍的流量控制在70~120 L/h。

        2 脫硝系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題

        2.1 脫硝能力偏低

        由于該循環(huán)流化床鍋爐屬密相富氧設計,鍋爐流化一次風量偏大,鍋爐煙氣氧含量在6.5%~8.5%(體積分數(shù),下同)。燃料在密相區(qū)燃燒時,初始生成的NOx濃度較高,質(zhì)量濃度達420~500 mg/m3(標態(tài));鍋爐煙氣經(jīng)過脫硝后,煙氣中NOx質(zhì)量濃度降至180~220 mg/m3(標態(tài)),脫硝效率52%~64%。加大氨水噴入量后,氨逃逸量劇增,易造成省煤器受熱面腐蝕;單獨依靠SNCR技術煙氣NOx質(zhì)量濃度不能降至100 mg/m3以下(標態(tài)),需采用其他措施以進一步降低NOx質(zhì)量濃度。脫硝系統(tǒng)工藝參數(shù)如表1所示。

        表1 脫硝系統(tǒng)工藝參數(shù)

        2.2 調(diào)節(jié)反饋滯后

        該套脫硝系統(tǒng)采用全自動調(diào)節(jié)方式。整個調(diào)解過程從控制系統(tǒng)監(jiān)測到NOx濃度出現(xiàn)升高趨勢,調(diào)節(jié)系統(tǒng)給出信號以加大計量泵開度,增加噴槍氨水噴入量,直到檢測出NOx濃度出現(xiàn)下降趨勢,整個調(diào)節(jié)過程時間間隔在240 s以上,而調(diào)節(jié)延遲不利于煙氣NOx濃度控制。

        2.3 噴槍熱變形

        為了防止氨水造成腐蝕,噴槍材質(zhì)為316L,而該材質(zhì)在800~1 575 ℃下不適宜連續(xù)工作。由于脫硝噴槍工作環(huán)境較為惡劣,處于鍋爐高溫區(qū),溫度范圍在720~900 ℃。因此,噴槍伸入爐墻內(nèi)部分在高溫區(qū)內(nèi)會出現(xiàn)變形而導致噴槍卡澀,或者無法拔出。

        2.4 噴槍磨損

        脫硝噴槍采用316L材質(zhì),耐腐蝕性強,但其材質(zhì)較軟,抗磨性能較差。噴槍安裝時不可深入爐膛,否則噴槍容易被飛灰磨損,破壞噴槍的霧化效果,進而影響脫硝效率。

        3 問題分析和解決措施

        3.1 煙氣再循環(huán)降低鍋爐排放初始濃度

        SNCR脫硝效率在30%~70%,對于該脫硝系統(tǒng)來講,已達到SNCR脫硝的設計能力。未能達到排放標準是因為初始生成的NOx濃度偏高造成的,故可采取適當手段降低初始生成的NOx濃度,在此基礎上,加上SNCR脫硝,可實現(xiàn)鍋爐煙氣達標排放。

        鍋爐煙氣中NOx生成途徑主要為:在鍋爐燃燒區(qū)域高溫條件下,進入爐膛的空氣中的N2與O2反應生成NO。破壞該化學反應的進行,必將減少NOx的生成量。采用煙氣回流循環(huán)技術,降低一次風氧含量,從而降低鍋爐密相氧含量,以達到減少NOx生成的目的。將鍋爐引風機出口煙氣抽出部分煙氣送至鍋爐一次風機進口處,利用引風機的送風壓頭和一次風機的引風壓頭,無需增加動力設備,可實現(xiàn)煙氣循環(huán)回流至一次風內(nèi);回流管處加裝蝶閥,以控制回流煙氣量。

        表2 采用煙氣循環(huán)回流后運行參數(shù)

        采用煙氣循環(huán)回流后,鍋爐煙氣氧含量由6.5%~8.5%降低至4.5%~6.5%,煙氣中NOx生成質(zhì)量濃度由450~500 mg/m3(標態(tài))降至220~350 mg/m3(標態(tài)),效果明顯。投用SNCR脫硝后,煙氣中NOx質(zhì)量濃度降至50~80 mg/m3(標態(tài)),實現(xiàn)煙氣達標排放。

        3.2 分析儀靠前布置,縮短響應時間

        該脫硝系統(tǒng)的NOx監(jiān)測儀器位于鍋爐除塵器后、煙氣脫硫系統(tǒng)進口前的這段煙氣管道上,整套系統(tǒng)依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行調(diào)節(jié)。從煙氣采樣分析到數(shù)據(jù)信號上傳至DCS操作系統(tǒng)時間間隔為210 s,導致整個調(diào)節(jié)過程時間過長。經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)該脫硝系統(tǒng)煙氣監(jiān)測儀器位置過于靠后,導致調(diào)節(jié)延遲。

        整改措施:將煙氣NOx監(jiān)測儀器安裝在鍋爐尾部煙道處,經(jīng)過調(diào)整煙氣檢測設備安裝位置后,數(shù)據(jù)反饋時間為40 s,大大縮短了調(diào)節(jié)過程的時間。

        3.3 增加套管保護,延長噴槍壽命

        316L材質(zhì)的脫硝噴槍在720~900 ℃的工作區(qū)域內(nèi)耐高溫性能較差,可以采用冷介質(zhì)降溫保護的措施來解決此問題。在噴槍外加上套管,套管與噴槍之間通入一次風冷風以降低噴槍的工作溫度,可保護噴槍。采用該措施后,噴槍工作區(qū)溫度下降至400~500 ℃,有效保證了噴槍長時間連續(xù)運行。

        采用冷風套管冷卻噴槍后,運行3個月又出現(xiàn)新的問題:脫硝噴槍外采用310S材質(zhì)套管保護噴槍,噴槍與套管間以冷風冷卻噴槍和套管,冷風來自一次風冷風段;低氮燃燒煙氣回流后,由于一次風含有煙氣中的SO2和SO3氣體,對爐墻外部低溫段噴槍造成腐蝕。運行3個月之后,噴槍外表皮已出現(xiàn)較明顯的腐蝕;靠近爐內(nèi)的噴槍頭部,由于溫度較高,未發(fā)生腐蝕。冷卻風中含有循環(huán)回流的部分煙氣,煙氣中SO2和SO3氣體在噴槍低溫段溫度低于酸露點,在噴槍外表面產(chǎn)生酸性腐蝕;而噴槍頭部靠近鍋爐高溫煙氣,溫度遠高于酸露點,故未發(fā)生酸性腐蝕。將噴槍冷卻風由一次風冷風(風溫50 ℃左右)改為一次風熱風(風溫240 ℃左右),即一次風空預器出口處。采用熱風后,冷卻風溫度高于酸露點,避免發(fā)生腐蝕。

        由于冷卻風溫度的提高,可適當提高冷卻風量,確保噴槍工作在安全溫度范圍內(nèi)(低于800 ℃)。增加冷風保護后,噴槍未出現(xiàn)變形現(xiàn)象。

        3.4 精確安裝,防止噴槍磨損

        飛灰沿爐壁向下沖刷,爐壁面突出部分沖刷最為嚴重。噴槍安裝時,安裝精度要高,噴槍頭部不得超出鍋爐內(nèi)壁爐墻,避免飛灰沖刷噴槍。

        4 結語

        該SNCR脫硝系統(tǒng)運行2年多的時間中出現(xiàn)的問題,通過技術人員的摸索研究,采用煙氣再循環(huán)及調(diào)整相關工藝等措施,脫硝系統(tǒng)出現(xiàn)的問題迎刃而解,這些措施對于行業(yè)中脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定運行有一定的借鑒意義。

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