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        270 kt/a稀硝酸裝置氨耗高的原因分析及處理

        2017-08-20 07:48:28
        氮肥與合成氣 2017年7期
        關(guān)鍵詞:吸收塔硝酸比值

        崔 超

        (中石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司,江蘇南京 210048)

        中石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱南化公司)270 kt/a雙加壓稀硝酸裝置采用法國(guó)GP公司設(shè)計(jì)的雙加壓法生產(chǎn)工藝,于2007年12月投產(chǎn)。原料空氣經(jīng)過(guò)濾后與氣氨在氧化爐內(nèi)反應(yīng)生成NO,NO氣體經(jīng)一系列換熱后逐步氧化成NO2,然后進(jìn)入高壓反應(yīng)水冷器,經(jīng)冷凝后的工藝氣體再進(jìn)入吸收塔進(jìn)行吸收反應(yīng),生成質(zhì)量分?jǐn)?shù)60%的成品稀硝酸。其主要反應(yīng)過(guò)程如下:

        4NH3+5O2=4NO+6H2O

        2NO+O2=2NO2

        3NO2+H2O=2HNO3+NO

        氨氧化生成硝酸總反應(yīng)式為:

        NH3+2O2=HNO3+H2O。

        從上述反應(yīng)式可看出:理論上,生產(chǎn)1 t硝酸需消耗0.269 t氨。雙加壓法硝酸工藝設(shè)計(jì)噸硝酸氨耗為0.283 t,國(guó)內(nèi)運(yùn)行較好的企業(yè)噸硝酸氨耗基本能達(dá)到設(shè)計(jì)值。從南化公司270 kt/a硝酸裝置2007年底開(kāi)車(chē)以來(lái)的實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,噸硝酸氨耗基本維持在0.292 t左右,個(gè)別生產(chǎn)周期甚至達(dá)到0.3 t以上,與先進(jìn)企業(yè)的差距較大。由于氨的消耗成本占整個(gè)稀硝酸生產(chǎn)成本的80%左右,因此,氨耗的高低直接會(huì)影響硝酸的生產(chǎn)成本。為降低氨耗、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,南化公司組織技術(shù)人員對(duì)影響氨耗的原因進(jìn)行認(rèn)真分析,并從優(yōu)化工藝控制、更新設(shè)備、強(qiáng)化運(yùn)行管理等方面入手制定切實(shí)可行的改進(jìn)措施。2016年各項(xiàng)措施實(shí)施以來(lái),氨耗出現(xiàn)明顯下降,噸硝酸氨耗平均降至0.285 t以下,提高了后續(xù)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

        1 原因分析

        1.1 原料氣凈化度不高,引起鉑網(wǎng)活性下降

        270 kt/a稀硝裝置靠近硫酸銨廠房及動(dòng)力鍋爐拖灰渣馬路,周邊揚(yáng)塵及有害雜質(zhì)較多,鉑網(wǎng)運(yùn)行一段時(shí)間后表面能明顯看到灰塵集聚,并有少量固體顆粒物。氨氧化法硝酸生產(chǎn)工藝中所用的催化劑為鉑網(wǎng),原料氣(氨、空氣)中所夾帶的鐵銹、油脂、灰塵、硫、碳等雜質(zhì)很容易使鉑網(wǎng)活性下降,導(dǎo)致氨氧化率大幅降低。

        1.2 氨空比值低,影響反應(yīng)溫度及氧化率

        硝酸生產(chǎn)中,氨空混合氣中氨含量很低時(shí),氧化率急劇下降,當(dāng)氨含量超過(guò)12.5%~13.0%(體積分?jǐn)?shù),下同)時(shí),有發(fā)生爆炸的危險(xiǎn)。綜合考慮工藝及安全等各種因素,正常生產(chǎn)中,氨空混合氣中氨含量一般控制在9.5%~11.5%,此時(shí)對(duì)應(yīng)的鉑網(wǎng)溫度正常在860 ℃左右。該套裝置氨空比高高跳車(chē)聯(lián)鎖值為11%,因?yàn)闅饬坎▌?dòng),為追求生產(chǎn)穩(wěn)定,氨空比值要求控制在9.9%,但鉑網(wǎng)溫度只能維持在830~850 ℃;冬季受氣溫影響,鉑網(wǎng)溫度甚至低于820 ℃。顯而易見(jiàn),此時(shí)氨空比儀表顯示值比實(shí)際值要虛高,造成鉑網(wǎng)溫度控制較低,進(jìn)而影響氧化率,導(dǎo)致氨耗升高。

        1.3 氧化爐設(shè)備泄漏,造成氨異常損耗

        雙加壓法稀硝裝置的關(guān)鍵設(shè)備氧化爐-廢熱鍋爐為二合一設(shè)備,在該設(shè)備氧化爐內(nèi)氨被空氣氧化成氮氧化物,反應(yīng)后氣體混合物溫度約為860 ℃,反應(yīng)熱在廢熱鍋爐中被鍋爐水和飽和蒸汽帶走,混合氣體溫度被冷卻至400 ℃。該套裝置投產(chǎn)后,氧化爐-廢熱鍋爐先后出現(xiàn)大法蘭泄漏、催化劑框和分布器變形、鉑網(wǎng)塌邊、鍋爐管爆管等問(wèn)題,這些問(wèn)題的存在是影響氨耗的重要原因,不僅導(dǎo)致氨直接泄漏至空氣中,而且會(huì)導(dǎo)致氧化爐鉑網(wǎng)下平面溫差增大、鉑網(wǎng)損壞致氨直接滑過(guò)鉑網(wǎng)。同時(shí),由于鉑網(wǎng)塌邊及損壞,也容易引起系統(tǒng)銨鹽含量升高,給生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)極大的安全隱患。操作人員需要對(duì)系統(tǒng)銨鹽含量進(jìn)行密切監(jiān)控,當(dāng)系統(tǒng)銨鹽質(zhì)量濃度>30 mg/L時(shí),應(yīng)及時(shí)停車(chē)進(jìn)行處理,避免因銨鹽積聚而發(fā)生爆炸。

        1.4 生產(chǎn)負(fù)荷低及頻繁開(kāi)停工的影響

        南化公司稀硝酸主要供應(yīng)己內(nèi)酰胺、濃硝酸和硝酸銨等裝置,能夠滿足下游裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)需要。但2013年后,由于硝酸銨裝置改造及關(guān)停、濃硝酸生產(chǎn)負(fù)荷低、廢熱鍋爐頻繁爆管等原因影響,270 kt/a稀硝酸裝置一直維持低負(fù)荷生產(chǎn),機(jī)組轉(zhuǎn)速由正常7 511 r/min降至7 211 r/min,一次風(fēng)量由135 000 m3/h(標(biāo)態(tài))減至120 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),負(fù)荷率只有88%,全年開(kāi)工率不足84%。其中,2014年開(kāi)停9次,2015年開(kāi)停16次,2016年開(kāi)停9次。由于每次開(kāi)車(chē)氧化爐點(diǎn)火前需要將氨放空進(jìn)行配氨空比操作,當(dāng)氨空比值達(dá)到8.5%時(shí),才可關(guān)閉放空閥引氨進(jìn)入氧化爐,此過(guò)程需20~30 min,氨放空量在1~2 t。因此,裝置開(kāi)停車(chē)頻繁也是造成氨耗升高的原因。

        2 降低氨耗的措施及設(shè)想

        2.1 提高空氣凈化效果

        空氣過(guò)濾室采用磚廠房結(jié)構(gòu),過(guò)濾室進(jìn)口為碳鋼材質(zhì)百葉窗,易腐蝕生銹。室內(nèi)裝三級(jí)干式過(guò)濾器,第1級(jí)為自動(dòng)卷簾式,控制阻力降0.17 kPa;第2級(jí)及第3級(jí)為固定框架式,采用內(nèi)袋及不銹鋼和玻璃纖維紙板,對(duì)于直徑在0.5 μm以上顆粒過(guò)濾效率可達(dá)99.9%。為提高空氣過(guò)濾效果,首先,利用系統(tǒng)停車(chē)機(jī)會(huì),將空氣過(guò)濾室進(jìn)口百葉窗材質(zhì)更換為不銹鋼,減少鐵銹進(jìn)入;其次,在南化公司協(xié)調(diào)下,將動(dòng)力鍋爐裝置拖灰渣車(chē)改道,每天對(duì)馬路進(jìn)行噴水以減輕揚(yáng)塵;再次,嚴(yán)密監(jiān)控一級(jí)過(guò)濾器壓差,當(dāng)壓差達(dá)到0.17 kPa時(shí),更換一級(jí)濾布,二級(jí)和三級(jí)過(guò)濾器隨鉑網(wǎng)更換周期進(jìn)行同步更換。以上措施雖然能在一定程度上提高空氣過(guò)濾效果,但不能從根本上進(jìn)行解決;為進(jìn)一步提高空氣過(guò)濾效果,擬采用泰州佳林公司的空氣過(guò)濾技術(shù),將現(xiàn)有的一級(jí)卷簾式粗過(guò)濾濾布更換為濾筒式過(guò)濾器,并增加自動(dòng)反吹掃功能。改造完成后,一級(jí)過(guò)濾器過(guò)濾效率能達(dá)到99.9%,且二級(jí)和三級(jí)過(guò)濾器更換頻率也可減少1倍。

        2.2 提高氧化爐溫度

        由于生產(chǎn)負(fù)荷受外界因素影響較多,很難通過(guò)提高負(fù)荷來(lái)提升氧化爐溫度。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),氨空比值每增加1%,氧化反應(yīng)平均溫上升70 ℃,因此,在工藝指標(biāo)允許的情況下,可通過(guò)提高氨空比值來(lái)提高爐溫。由于氨空比值是通過(guò)儀表計(jì)量值計(jì)算出來(lái)的,而儀表計(jì)量值又與氨氣、空氣流量計(jì)的準(zhǔn)確性、溫壓補(bǔ)償所選取儀表指示的準(zhǔn)確性等多個(gè)因素有關(guān),且如果調(diào)整儀表必須重新進(jìn)行氨空比試驗(yàn),難度較大。因此,技術(shù)人員經(jīng)研究決定通過(guò)取樣分析比對(duì)找出氨空比儀表顯示值比實(shí)際值虛高的具體數(shù)值。但根據(jù)日常定期分析比對(duì)無(wú)法看出究竟虛高多少,檢驗(yàn)人員需每0.5 h取樣分析1次,并進(jìn)行分析比對(duì)(見(jiàn)表1),發(fā)現(xiàn)平均虛高0.36%,在此基礎(chǔ)上將氨空比值高高跳車(chē)聯(lián)鎖由11.00%調(diào)整為11.36%,控制值由9.9%提高至10.1%。指標(biāo)調(diào)整后,氧化爐爐溫在冬季也能達(dá)到860 ℃,且未發(fā)生過(guò)因氨空比值波動(dòng)引起的聯(lián)鎖跳車(chē)現(xiàn)象。

        表1 氨空比值分析比對(duì)數(shù)據(jù)

        2.3 更換氧化爐爐型

        通過(guò)了解行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用動(dòng)態(tài),拉蒙特爐型氧化爐-廢熱鍋爐已經(jīng)是雙加壓法稀硝酸裝置的首選設(shè)備。它比巴布考克型鍋爐存在以下優(yōu)點(diǎn):①結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更合理,換熱盤(pán)管采用蛇形水平排列,克服了巴布考克型鍋爐垂直彎頭過(guò)多的缺陷,增加的預(yù)蒸發(fā)段有效避免過(guò)熱段盤(pán)管受高溫輻射的影響,從而減少盤(pán)管泄漏概率;②在催化劑框的設(shè)計(jì)上采用龜甲網(wǎng)代替扇形多孔板結(jié)構(gòu)作為催化網(wǎng)托架,同時(shí)材質(zhì)上進(jìn)行了優(yōu)選,選用更加耐溫度變形的材質(zhì)incone1600合金,有效解決了扇形多孔板在高溫下易變形的弊端,新?tīng)t型床層更加平整,布?xì)飧泳鶆?,氣體不易短路,平面溫差可控制在5 ℃以下;③采用拉蒙特噴嘴調(diào)節(jié)集箱進(jìn)水量,使布水和熱循環(huán)更合理,確保熱能回收效率高,汽包產(chǎn)汽量增加1~2 t/h,同時(shí)可避免盤(pán)管因水量不足而發(fā)生過(guò)熱爆管;④檢修難度較小,集箱由爐體內(nèi)移至爐體外部,內(nèi)部檢修空間相對(duì)較大,查漏堵漏方便。

        2.4 縮短配制氨空比時(shí)間

        由于在當(dāng)前硝酸行業(yè)不景氣的條件下,稀硝酸裝置開(kāi)停工次數(shù)較多,輪班人員配制氨空比的熟練程度決定著開(kāi)工過(guò)程中氨量損失大小。通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),每次開(kāi)車(chē)過(guò)程中配制氨空比時(shí)間長(zhǎng)短不一,平均在20~30 min,而先進(jìn)企業(yè)此過(guò)程不足15 min。為此,技術(shù)人員結(jié)合開(kāi)車(chē)操作編制氨空比配制可視化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序(SOP),并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。目前,各輪班人員配制氨空比時(shí)間已趕上先進(jìn)企業(yè),每次開(kāi)車(chē)氨排空損失可降低一半以上。

        2.5 加大酸性廢水回用量

        濃硝酸裝置產(chǎn)生10%~20%(質(zhì)量濃度)的酸性廢水正常通過(guò)泵輸送至稀硝酸吸收塔18層,回用量約2 m3/h,如增大回用量,則會(huì)改變吸收塔內(nèi)熱量平衡,造成B臺(tái)氨蒸發(fā)器出口壓力由0.52 MPa上漲至0.60 MPa以上,B臺(tái)氨蒸發(fā)器冷卻水閥門(mén)開(kāi)度降至5%甚至全關(guān),進(jìn)而影響系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在濟(jì)南雙硝公司指導(dǎo)下,增加了吸收塔底部循環(huán)水冷卻層數(shù),將吸收塔內(nèi)部分熱量通過(guò)循環(huán)水帶走,減少氨蒸發(fā)系統(tǒng)熱量。改造完成后,酸性廢水回用量由2 m3/h增加至4 m3/h,全月可多回收233 t(折100%硝酸),折合耗氨62.75 t,且改造后B臺(tái)氨蒸發(fā)器冷卻水閥門(mén)開(kāi)度維持在50%,氨蒸發(fā)器出口壓力仍能穩(wěn)定控制在0.52 MPa。

        3 結(jié)語(yǔ)

        2016年9月,270 kt/a雙加壓稀硝酸裝置大修時(shí)針對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行了相應(yīng)改造,并從工藝管理、工藝控制上進(jìn)行了強(qiáng)化管理,氨耗有了明顯下降,2014年噸硝酸平均氨耗293.00 kg,2015年噸硝酸平均氨耗292.80 kg,2016年噸硝酸平均氨耗下降至289.15 kg,改造后月噸硝酸平均氨耗最低可降至282.79 kg,稀硝酸及濃硝酸生產(chǎn)成本也顯著下降。

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