唐剛,劉軍,黃森,徐忠良
(上海電機學(xué)院電氣學(xué)院,上海201306)
氮化鎵器件在兩相交錯并聯(lián)DC/DC變換器上的紋波抑制*
唐剛,劉軍,黃森,徐忠良
(上海電機學(xué)院電氣學(xué)院,上海201306)
針對車載48/12 V變換器中存在電壓紋波較大、開關(guān)管兩端有較大尖峰電壓的問題,通過采用新器件氮化鎵和提高工作頻率的方法,實現(xiàn)了電壓紋波降低,抑制了開關(guān)管兩端尖峰。在詳細(xì)分析氮化鎵變換器工作原理的基礎(chǔ)上,進一步優(yōu)化主要器件參數(shù),實驗表明,利用氮化鎵器件設(shè)計的DC/DC變換器在電壓紋波及尖峰電壓等方面具有良好的抑制效果。
交錯并聯(lián);氮化鎵;變換器;紋波抑制
功率半導(dǎo)體器件經(jīng)歷近50年的發(fā)展,硅基電力電子器件已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)成熟的地步,逼近了硅材料的極限。為了進一步追求高頻率、高溫、高功率密度,越來越多的研究轉(zhuǎn)向了寬禁帶材料功率半導(dǎo)體器件。目前,傳統(tǒng)48/12 V變換器普遍存在電壓紋波過大、開關(guān)管二端有較大尖峰的問題。如果用在車載上,則空間狹小、運行環(huán)境惡劣、顛簸振動等因素,均會干擾開關(guān)管正常工作,由此可見傳統(tǒng)的硅基器件不能良好解決問題。
在以往的研究中,采用有源濾波與無源濾波二者相結(jié)合的辦法,實現(xiàn)降低電源紋波的效果,存在的不足之處是頻率較低,不能滿足大功率、高效率的應(yīng)用場合;通過減小變換器輕載運行時的相數(shù)來減小電壓紋波,同時提高效率,但此方案未給出具體的相數(shù)控制方法,未達到良好的效果;通過降低頻率提高輕載效率,從而獲得全載高效率變換器方案,但低頻帶來了紋波惡化問題,限制了變換器效率優(yōu)化的有效性。以上均表明采用原先的硅基半導(dǎo)體效果不佳,本文采用氮化鎵新器件,因氮化鎵器件具有寬禁帶(3.4 eV)、高擊穿場強(3 MV/cm),高頻率和很高的二維電子氣濃度(2.5×1013/cm2)等綜合優(yōu)勢,得到了人們的認(rèn)可。本文利用GaN器件具有低阻抗、高頻率、高可靠性等優(yōu)良性能,再結(jié)合兩相交錯的控制方法,較好地解決了器件導(dǎo)通關(guān)斷時尖峰電壓和紋波較大問題。實驗表明,利用氮化鎵器件設(shè)計的DC/DC變換器在電壓紋波及尖峰電壓等方面具有良好的抑制效果。
車載48/12 VDC/DC變換器常采用多相交錯并聯(lián)結(jié)構(gòu),本文采用兩相交錯并聯(lián)結(jié)構(gòu),基于GaN功率器件的拓?fù)湎嗤?,只需要將原來器件替換,主電路無需較大改變,如圖1所示。
圖1為BUCK降壓工作電路分析圖,其能量從左側(cè)Vin流向右側(cè)Vout,其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)由原來的M1與M2組成半橋降壓電路重新設(shè)計出來。有2個半橋電路相并聯(lián)構(gòu)成圖1中的二相交錯并聯(lián)電路,上述工作電路圖分為4個工作模式,各個工作模式下管腳導(dǎo)通情況如圖2、圖3、圖4和圖5所示。
圖1 兩相交錯并聯(lián)主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
圖2 工作模式a
工作模式a中,工作區(qū)間為t0~t1,開關(guān)管M1,M2,M3,M4,工作狀態(tài)分別為關(guān)斷、導(dǎo)通、導(dǎo)通、關(guān)斷,電感L1和L2分別為放電、充電。工作模式b中,工作區(qū)間為t0~t1,開關(guān)管M1,M2,M3,M4,工作狀態(tài)分別為導(dǎo)通、關(guān)斷、導(dǎo)通、關(guān)斷,電感L1和L2分別為充電、充電。
圖3 工作模式b
圖4 工作模式c
工作模式c中,工作區(qū)間為t0~t1,開關(guān)管M1,M2,M3,M4,工作狀態(tài)分別為導(dǎo)通、關(guān)斷、關(guān)斷、導(dǎo)通,電感L1和L2分別為充電、放電。工作模式d中,工作區(qū)間為t0~t1,開關(guān)管M1,M2,M3,M4,工作狀態(tài)分別為導(dǎo)通、關(guān)斷、導(dǎo)通、關(guān)斷,電感L1和L2分別為充電、充電。
圖5 工作模式d
圖6 各個開關(guān)管驅(qū)動波形和電感的電流
各個開關(guān)管驅(qū)動波形和電感的電流如圖6所示。
文中雙向DC/DC變換器設(shè)計要求為:額定輸出功率Pe=120 W,輸入電壓Ui=48 V,輸出電壓Uout=12 V,輸出電流Iout=10A。變換器電路參數(shù)包括開關(guān)元件的開關(guān)頻率、儲能電感值、輸出濾波電容值。
3.1 開關(guān)頻率fsw的選擇
從硅基材料開關(guān)管頻率范圍在200 kHz以下,常采用的頻率為100 kHz,而新器件氮化鎵頻率范圍高于500 kHz,因此,由材料性能決定,氮化鎵器件選為fsw=500 kHz,與原先的硅基開關(guān)管頻率為100 kHz作比較,頻率的提高有減小紋波,抑制了電壓尖峰的作用。
3.2 電感L的設(shè)計
根據(jù)設(shè)計要求,原電感電流紋波率r選為0.4,即最大電感波紋電流△IL=4A,D=1/4,等效回路電阻R忽略不計,電感計算公式為:
現(xiàn)利用氮化鎵高頻率特性,取值電感電流紋波率r選為0.1,即最大電感波紋電流△IL=1A,D=1/4,等效回路電阻R很小忽略不計,電感計算公式為:
基于以上二者比較,得出了氮化鎵器件,不僅提高了工作頻率,還降低了紋波系數(shù)和電感值。
3.3 輸入輸出電容C1和C2的設(shè)計
根據(jù)設(shè)計要求,輸入、輸出電壓紋波系數(shù)應(yīng)小于1%,可得輸入輸出電壓波動量△Ui=0.48 V,△Uout=0.12 V。由電容C的充、放電電荷守恒原理可知,在fsw=100 kHz,計算C值大小滿足:
通過計算可知,提高頻率可以減小輸入輸出電容取值。
根據(jù)前面計算數(shù)據(jù),在此處對2臺額定功率均為120 W的BUCK變換器樣機并進行實際測量分析,1臺開關(guān)管為硅基MOSFET,另一臺為新器件氮化鎵功率開關(guān)管。樣機的輸入電壓Ui=48 V,輸出電壓Uout=12 V,輸出電流Iout=10A,電感值L1=L2=10 uH,Cin=50 μF/10 V,Cout=10 μF/10 V。
圖7為在器件MOSEFT時測得輸出電壓波形,紋波系數(shù)大于設(shè)計要求。圖8是新器件氮化鎵頻率在500 kHz的輸出電壓紋波,紋波系數(shù)明顯小于設(shè)定范圍,紋波得到抑制。
圖9為硅基MOSFET器件工作在100 kHz時兩端電壓的波形,從圖9形中明顯看出在開關(guān)管導(dǎo)通或者關(guān)斷時有尖峰存在。
圖7 MOSEFT器件時輸出電壓波形
圖8 GaN器件時輸出電壓波形
圖9 MOS兩端尖峰電壓
圖10 GaN時兩端尖峰電壓
圖10是氮化鎵器件新器件工作在500 kHz時的兩端電壓波形,從圖10中可知開關(guān)管在導(dǎo)通和關(guān)斷瞬間產(chǎn)生的尖峰電壓不明顯,得到抑制。
本文對新材料氮化鎵器件的特性進行了簡單介紹,詳細(xì)分析了該變換器的工作原理,對各參數(shù)進行了優(yōu)化計算,并與以前參數(shù)設(shè)計值作了比較,參數(shù)得到優(yōu)化。通過實際測得,在高頻率500 kHz條件下,氮化鎵新器件具有良好的性能,器件兩端的尖峰得到很好抑制。輸出電壓紋波達到理想效果,符合設(shè)計要求,對紋波的抑制起到了作用。
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TN624
:A
10.15913/j.cnki.kjycx.2017.15.038
2095-6835(2017)15-0038-03
唐剛(1996—),男,河南鄧州人,碩士研究生,研究方向為電力電子與電力傳動。劉軍(1965—),男,教授,博士,碩士生導(dǎo)師,研究方向為電力電子、電機驅(qū)動控制等。黃森(1992—),男,河南信陽人,碩士研究生,研究方向為電力電子與電力傳動。徐忠良(1990—),男,江蘇徐州人,碩士研究生,研究方向為電機與電器。
〔編輯:張思楠〕
上海電機學(xué)院登峰學(xué)科建設(shè)項目(編號:15DFХK01)