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        某2×600MW機(jī)組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造方案分析

        2017-07-25 08:38:02時光張楊裴煜坤馮前偉楊用龍朱躍華電內(nèi)蒙古能源有限公司內(nèi)蒙古呼和浩特0000華電電力科學(xué)研究院浙江杭州30030
        發(fā)電技術(shù) 2017年3期
        關(guān)鍵詞:還原劑氮氧化物火焰

        時光,張楊,裴煜坤,馮前偉,楊用龍,朱躍(.華電內(nèi)蒙古能源有限公司,內(nèi)蒙古呼和浩特0000;.華電電力科學(xué)研究院,浙江杭州30030)

        某2×600MW機(jī)組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造方案分析

        時光1,張楊2,裴煜坤2,馮前偉2,楊用龍2,朱躍2
        (1.華電內(nèi)蒙古能源有限公司,內(nèi)蒙古呼和浩特010020;2.華電電力科學(xué)研究院,浙江杭州310030)

        “W”火焰鍋爐超低排放改造難點(diǎn)在于氮氧化物控制。針對某2×600MW機(jī)組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造項(xiàng)目進(jìn)行模型分析,從改造工期、施工方案、改造投資、能耗物耗、運(yùn)行成本、運(yùn)行可靠性等多方面進(jìn)行了全面論述,可供后續(xù)開展相關(guān)工作借鑒與參考。

        “W”火焰鍋爐;氮氧化物;超低排放;技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較

        0 引言

        自2014年5月30日浙能嘉華電廠8號1000MW機(jī)組首次實(shí)現(xiàn)超低排放,2014年9月12日三部委聯(lián)合下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014-2020年)》(發(fā)改能源[2014]2093號)以來,燃煤機(jī)組超低排放改造工作迅速推進(jìn),煤電煙氣治理水平全面提升??紤]到“W”火焰鍋爐N O x生成特性以及相應(yīng)配套脫硝技術(shù)可靠性與經(jīng)濟(jì)性等問題[1],國家及各地方政府尚未對其作強(qiáng)制性超低排放要求。但目前湖南、貴州、四川等地區(qū)已明確鼓勵“W”火焰鍋爐進(jìn)行超低排放改造,部分發(fā)電企業(yè)已率先開展相關(guān)改造工作,長期來看“W”火焰鍋爐超低排放已成為大勢所趨[2]。針對某2×600MW機(jī)組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造工程方案進(jìn)行分析與討論,為后期類似工程提供借鑒。

        1 工程概況

        1.1 項(xiàng)目概況

        某2×600MW機(jī)組鍋爐為D G1950/25.4-Ⅱ8型超臨界參數(shù)、W型火焰燃燒、垂直管圈水冷壁變壓運(yùn)行直流鍋爐,鍋爐設(shè)計(jì)N O x排放濃度為1090m g/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2,下同),配置S C R煙氣脫硝裝置,采用液氨作為還原劑,初裝2層催化劑時,設(shè)計(jì)在鍋爐正常負(fù)荷范圍內(nèi),S C R入口N O x濃度為1100m g/m3條件下,性能考核試驗(yàn)時的脫硝效率不低于88%,在催化劑質(zhì)量保證期期滿之前,脫硝效率不低于83%,且N O x排放濃度不超過187m g/m3。當(dāng)前實(shí)際運(yùn)行條件下,鍋爐N O x生成濃度能夠控制在700m g/m3以下(個別時段超出),S C R出口按200m g/m3達(dá)標(biāo)排放進(jìn)行控制。

        1.2 工藝論證

        低氮燃燒是國內(nèi)外燃煤鍋爐控制N O x排放的優(yōu)先選用技術(shù),但考慮到某2×600MW機(jī)組鍋爐已經(jīng)采用當(dāng)前“W”火焰鍋爐較為先進(jìn)的低氮燃燒技術(shù),當(dāng)前實(shí)際運(yùn)行N O x濃度能夠控制在較優(yōu)水平[3],進(jìn)一步進(jìn)行低氮改造的空間及必要性不大,因此不建議再作低氮燃燒改造。S C R脫硝技術(shù)應(yīng)用于燃煤鍋爐脫硝效率可達(dá)90%以上,而S N C R技術(shù)應(yīng)用于大型煤粉爐一般脫硝效率能夠達(dá)到30%-50%。在此基礎(chǔ)上模型分析相應(yīng)提出兩個改造方案:

        方案一:在對當(dāng)前低氮燃燒系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上,盡可能在不影響鍋爐燃燒的條件下降低N O x生成濃度,在此基礎(chǔ)上直接對現(xiàn)有S C R脫硝裝置進(jìn)行提效改造??紤]到S C R提效改造如進(jìn)行反應(yīng)器加層改造則工程量及投資非常大,因此盡量采用催化劑添加/更換方案[4];

        方案二:在對當(dāng)前低氮燃燒系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上,為穩(wěn)定可靠實(shí)現(xiàn)N O x超低排放要求,先采用S N C R技術(shù)降低S C R入口N O x濃度,在此基礎(chǔ)上再對S C R脫硝裝置提效改造,即S N C R+S C R提效改造。

        1.3 設(shè)計(jì)參數(shù)

        通過對比當(dāng)前實(shí)際運(yùn)行參數(shù)與原設(shè)計(jì)參數(shù),當(dāng)前鍋爐N O x生成濃度低于原設(shè)計(jì)值。為盡量提高后續(xù)運(yùn)行可靠性,在對當(dāng)前低氮燃燒系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上,仍在當(dāng)前常規(guī)運(yùn)行值基礎(chǔ)上留取一定裕量,將初始N O x濃度定為800m g/m3。若采用方案一S C R提效改造,則相應(yīng)S C R脫硝入口N O x濃度將按800m g/m3進(jìn)行設(shè)計(jì);若采用方案二S N C R+S C R提效改造,則相應(yīng)要求S N C R部分將N O x濃度由800m g/m3降至500m g/m3以內(nèi)(其中S N C R脫硝效率要求不低于37.5%),相應(yīng)S C R脫硝入口N O x濃度將按600m g/m3進(jìn)行設(shè)計(jì)。其余參數(shù)相較原設(shè)計(jì)條件變化不大,仍維持不變。

        性能指標(biāo)方面以50m g/m3作為出口N O x排放濃度限值,相應(yīng)脫硝效率分別為93.8%(方案一)與91.7%(方案二),其余性能指標(biāo)均參考設(shè)計(jì)規(guī)范確定。

        1.4 改造范圍

        表1 改造設(shè)計(jì)參數(shù)及性能指標(biāo)匯總

        方案一僅考慮S C R提效,由于入口濃度明顯低于原設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致還原劑消耗量較設(shè)計(jì)值有所降低,因此還原劑制備區(qū)可不做改造。但經(jīng)核算,僅增加備用層催化劑因高度受限,無法滿足性能指標(biāo)要求,因此需要在加裝備用層催化劑的基礎(chǔ)上再更換一層舊催化劑,在加裝備用層催化劑的同時須同步加裝配套吹灰器,并對反應(yīng)器內(nèi)流場構(gòu)件進(jìn)行局部改造或調(diào)整。

        方案二采用S N C R+S C R聯(lián)合脫硝,S C R部分還原劑制備區(qū)可不做改造,經(jīng)核算加裝備用層催化劑能夠滿足性能指標(biāo)要求,同步加裝配套吹灰器,并對反應(yīng)器內(nèi)流場構(gòu)件進(jìn)行局部改造或調(diào)整;S N C R部分由于采用尿素作為還原劑,需新建還原劑制備系統(tǒng),新增爐區(qū)混合、計(jì)量、分配模塊及噴槍等。

        1.2.4 體外透皮試驗(yàn)。黨參總皂苷用蒸餾水配成質(zhì)量濃度44.70 mg/mL黨參總皂苷水溶液。在透皮擴(kuò)散儀接收池中加入生理鹽水接收液,將鼠皮固定在擴(kuò)散儀上,移取1 mL待測液加到供給池中,開啟擴(kuò)散儀(溫度設(shè)定為37 ℃,轉(zhuǎn)速300 r/min),定時取樣,取樣后補(bǔ)加等體積接收液,分光光度計(jì)測定接受液中藥物含量,計(jì)算藥物累積滲透量Qn[12]。

        兩個方案主要新增工藝設(shè)備見表2。

        表2 主要新增工藝設(shè)備

        2 方案比較與討論

        2.1 工期與施工方案

        某2×600MW機(jī)組“W”火焰鍋爐氮氧化物超低排放改造工程無特大設(shè)備,基本通過小型汽車式起重機(jī)和鍋爐自身吊裝系統(tǒng)即可滿足吊裝需求。S N C R還原劑區(qū)建設(shè)可在機(jī)組運(yùn)行期間進(jìn)行,S N C R反應(yīng)區(qū)噴槍布置以及S C R部分加裝催化劑等工作須在停爐期間完成,具體工期安排可根據(jù)機(jī)組檢修時間,按照表3所列時間倒排工程進(jìn)度。由于方案一S C R提效僅需增加/更換催化劑以及進(jìn)行配套的吹灰器安裝、流場局部調(diào)整等工作,而方案二在此基礎(chǔ)上,S N C R部分還涉及新建還原劑制備區(qū)、鍋爐開孔布置噴槍等工作,因此方案二工程量明顯大于方案一。

        表3 改造工程實(shí)施過程及周期

        2.2 改造投資

        針對方案一,工程靜態(tài)投資為3450萬元,單位投資28.02元/k W。其中S C R脫硝裝置系統(tǒng)投資2720萬元:工藝系統(tǒng)投資2539萬元、電氣系統(tǒng)投資27萬元和熱控系統(tǒng)投154萬元。此外還包括其他費(fèi)用482萬元,基本預(yù)備費(fèi)160萬元。見表4。

        針對方案二,工程靜態(tài)投資為5135萬元,單位投資42.79元/k W。其中S N C R脫硝裝置系統(tǒng)投資2376萬元:工藝系統(tǒng)投資1991萬元、電氣系統(tǒng)投139萬元、熱控系統(tǒng)投資137萬元和調(diào)試工程投資109萬元;S C R脫硝裝置系統(tǒng)投資1851萬元:工藝系統(tǒng)投資1670萬元、電氣系統(tǒng)投資27萬元和熱控系統(tǒng)投154萬元。此外還包括其他費(fèi)用660萬元,基本預(yù)備費(fèi)245萬元。

        表4 改造投資估算

        根據(jù)上述改造方案測算的改造前后所增加能耗物耗見表5,其中尿素耗量是按照實(shí)際運(yùn)行S N C R氨氮摩爾比為1.4進(jìn)行測算。在此基礎(chǔ)上按液氨單價(jià)3000元/t、尿素單價(jià)2500元/t、催化劑單價(jià)12000元/m3、低壓蒸汽單價(jià)135元/t、除鹽水單價(jià)27元/t、廠用電價(jià)0.3363元/k Wh進(jìn)行測算,兩種改造方案的運(yùn)行成本分別見表6??梢钥闯龇桨敢荒赀\(yùn)行成本遠(yuǎn)低于方案二,具體差異主要在于S N C R所需還原劑耗量巨大,直接造成年約5000萬元的材料費(fèi)成本,S N C R還原劑成本占到總運(yùn)行成本約75%,所增加的上網(wǎng)電費(fèi)達(dá)到15.33元/MWh,甚至超出10元/MWh的超低排放電價(jià)補(bǔ)貼。

        表5 消耗品用量

        表6 改造后總成本分析

        2.4 運(yùn)行可靠性及注意事項(xiàng)

        雖然上述兩種改造方案在技術(shù)上均是可行的,但在實(shí)際運(yùn)行中,S C R脫硝要長期穩(wěn)定達(dá)到90%以上的脫硝效率,且將NH3逃逸控制在性能保證范圍內(nèi),不對下游設(shè)備造成不利影響,運(yùn)行難度相當(dāng)大,因此在實(shí)際運(yùn)行中仍應(yīng)盡可能優(yōu)化燃燒系統(tǒng)運(yùn)行方式,條件允許時可配合使用配煤摻燒的方式,盡可能降低S C R脫硝入口N O x濃度,同時高度關(guān)注下游設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),對可能出現(xiàn)的異常狀況及時進(jìn)行分析處理,將S C R脫硝裝置維持在健康高效狀態(tài)。相較而言,S N C R+S C R提效方案,由于前置S N C R能夠脫除一部分N O x,因此S C R部分脫硝壓力明顯降低,但在實(shí)際運(yùn)行中,仍應(yīng)注意低氮燃燒、S N C R、S C R之間的協(xié)調(diào)配合,盡量使三者協(xié)同控制氮氧化物維持在較為經(jīng)濟(jì)高效的水平。

        3 結(jié)語

        “W”火焰鍋爐超低排放的主要難點(diǎn)在于氮氧化物,當(dāng)前技術(shù)通過低氮燃燒深度控制氮氧化物生成后,通過S C R提效或S N C R+S C R改造實(shí)現(xiàn)超低排放是可行的。針對某2×600MW機(jī)組“W”火焰鍋爐進(jìn)行了氮氧化物超低排放改造工程方案分析,可得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:

        (1)由于增設(shè)S N C R涉及大量新增設(shè)備與配套改造,因此S N C R+S C R改造方案工程量及投資明顯高于直接S C R提效方案。

        (2)由于“W”火焰鍋爐初始N O x生成濃度極高且高效率所需氨氮摩爾比較高,采用S N C R技術(shù)導(dǎo)致的脫硝能耗物耗及年運(yùn)行成本顯著增加,明顯高于直接S C R提效方案。

        (3)相對而言,前部增設(shè)S N C R將大大降低后部S C R運(yùn)行難度與風(fēng)險(xiǎn),因此S N C R+S C R方案運(yùn)行可靠性優(yōu)于直接S C R提效方案。

        (4)在鍋爐初始N O x濃度可控、運(yùn)維水平較高的條件下,從經(jīng)濟(jì)性角度出發(fā),推薦采用直接S C R提效方案,否則建議采用S N C R+S C R提效方案。但無論采用哪種方案,在實(shí)際運(yùn)行中均應(yīng)進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)維控制,以確保脫硝系統(tǒng)維持在穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟(jì)狀態(tài)。

        [1]楊立強(qiáng),張楊,何勝,等.煤電機(jī)組“超低排放”技術(shù)路線及應(yīng)用分析[J].發(fā)電與空調(diào),2016,37(3):10-17.

        [2]朱法華,許月陽,王圣.燃煤電廠超低排放技術(shù)重大進(jìn)展回顧及應(yīng)用效果分析[J].環(huán)境保護(hù),2016,44(6):59-63.

        [3]潘棟,王春昌,丹匯杰,等.“W”火焰鍋爐低氮燃燒改造策略分析[J].熱力發(fā)電,2013,42(12):137-140.

        [4]胡永鋒.燃煤電廠煙氣N O x超低排放改造方案對比分析[J].石油石化節(jié)能與減排,2015,5(6):32-37.

        Model Analysis on NOx Ultra Low Emission Retrofit in 2×600MW“W”Type Flame Boiler

        SHI Guang1,ZHANG Yang2,PEI Yu-kun2,F(xiàn)ENG Qian-wei2,YANG Yong-long2,ZHU Yue2
        (1.Huadian Inner Mongolia Energy Incorporated Company,Huhhot 010020,China;2.Huadian Electric Power Research Institute,Hangzhou 310030,China)

        N O x control i s t h e d i ff iculty o f t h e ultra lo w emi ss ion retro f it in“W”T y p e f lame b oiler.O n t h e b a s i s o f mo d el analy s i s on 2×600MW“W”ty p e f lame b oiler,t h e p ro j ect time-limit,con s truction s c h eme, in v e s tment,ener g y an d material con s um p tion,runnin g co s t an d o p erational relia b ility h a v e b een d ee p ly calculate d an d d i s cu ss e d,an d t h e re s ult s can b e u s e d f or f urt h er re f erence.

        “W”ty p e f lame b oiler;ultra lo w emi ss ion;D e-N O x;tec h no-economic com p ari s on

        10.3969/J.ISSN.2095-3429.2017.03.002

        T K299.6,X773

        B

        2095-3429(2017)03-0006-04

        2017-05-08

        修回日期:2017-05-31

        時光(1975-),男,山東鄒城人,本科,工程師,主要從事電力企業(yè)科技、環(huán)保方面的技術(shù)管理工作。

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