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        某核電站立式水泵配套電機(jī)軸承溫升的分析

        2017-07-25 05:09:36李波周曉婧趙亮許德忠范瑞波
        軸承 2017年11期
        關(guān)鍵詞:游隙潤(rùn)滑脂軸承座

        李波,周曉婧,趙亮,許德忠,范瑞波

        (中廣核工程有限公司 設(shè)備采購(gòu)與成套中心,廣東 深圳 518124)

        1 電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及故障現(xiàn)象

        電動(dòng)機(jī)為三相鼠籠式感應(yīng)電動(dòng)機(jī),設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1,電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示,軸承安裝在軸承座內(nèi),軸承座與軸承端蓋采用分體結(jié)構(gòu),通過(guò)螺栓進(jìn)行緊固;驅(qū)動(dòng)端為浮動(dòng)端,采用SKF圓柱滾子軸承NU238ECM/C3;非驅(qū)動(dòng)端為固定端,采用SKF通用配對(duì)角接觸球軸承7336BCBM。軸承內(nèi)外端蓋、甩油盤(pán)及軸承座材料為鑄鋼,軸承理論計(jì)算壽命大于1×105h。

        該電動(dòng)機(jī)設(shè)置的軸承報(bào)警溫度為90 ℃,停機(jī)溫度為95 ℃。前期6臺(tái)電動(dòng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,從表中可以看出,電動(dòng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承冬季運(yùn)行溫度與夏季運(yùn)行溫度相差14~24℃。第7臺(tái)電動(dòng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行期間非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度最高達(dá)到93 ℃,超出了軸承報(bào)警溫度,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)多次處理,未能解決該問(wèn)題,為此將該電動(dòng)機(jī)進(jìn)行返廠處理。

        表1 電動(dòng)機(jī)參數(shù)

        圖1 電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)圖

        表2 電動(dòng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)

        存在問(wèn)題的電動(dòng)機(jī)返廠后進(jìn)行空載試驗(yàn)(冬季),試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示??梢钥闯?,電動(dòng)機(jī)在冬季非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度最終上升至71 ℃左右,換算至夏季非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度為95 ℃以上,超過(guò)了軸承報(bào)警溫度值及停機(jī)溫度值。

        圖2 電動(dòng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度(空載)

        2 故障分析

        2.1 故障原因

        引起軸承溫度升高的原因主要有2種:外部熱量傳遞過(guò)多和軸承運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常摩擦[1]。結(jié)合具體情況,對(duì)可能導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度過(guò)高的原因進(jìn)行逐一分析。

        1)有外部熱源。軸承附近有高溫?zé)嵩?,并持續(xù)向軸承傳遞熱量。

        2)軸承缺油。缺油會(huì)導(dǎo)致滾動(dòng)體與滾道之間出現(xiàn)干摩擦,產(chǎn)生大量熱量,導(dǎo)致軸承溫度升高。

        3)潤(rùn)滑脂過(guò)多。由于潤(rùn)滑脂的攪拌發(fā)熱,且導(dǎo)熱系數(shù)比金屬低很多,熱傳導(dǎo)能力差,容易蓄熱導(dǎo)致溫度升高。

        4)潤(rùn)滑脂中混入雜質(zhì)。若潤(rùn)滑脂中混入雜質(zhì),將直接影響軸承內(nèi)部的潤(rùn)滑,引起軸承運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲增大,滾動(dòng)體、滾道面、異物之間也會(huì)產(chǎn)生摩擦,進(jìn)而導(dǎo)致軸承發(fā)熱量增加。

        5)外圈與端蓋間隙設(shè)置不當(dāng)。若間隙過(guò)大,導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中外圈異常運(yùn)動(dòng),引起異響摩擦,導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)溫度升高;若間隙過(guò)小,軸承運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中外圈受熱膨脹,使外圈與端蓋之間產(chǎn)生過(guò)大接觸力,使軸承工作游隙減小,導(dǎo)致軸承發(fā)熱量增加。

        6)軸與內(nèi)圈過(guò)盈量過(guò)大。若過(guò)盈量過(guò)大,導(dǎo)致軸承工作游隙減小,同樣會(huì)導(dǎo)致軸承內(nèi)部摩擦增大,軸承發(fā)熱量增加。

        7)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不滿足要求。若電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不滿足要求,將使轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)的軸心軌跡偏離理想狀態(tài),軸承也將承擔(dān)額外的載荷,由此導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)溫度升高。

        8)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子、電動(dòng)機(jī)機(jī)座、軸承端蓋、軸承座的形位公差或尺寸公差不滿足要求。若這些部件形位公差或尺寸公差不滿足要求,將導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中定、轉(zhuǎn)子不完全同心,軸承內(nèi)部摩擦增大,運(yùn)轉(zhuǎn)溫度也將升高[2]。

        9)軸承游隙選擇不當(dāng)。軸承游隙過(guò)大導(dǎo)致振動(dòng)和噪聲問(wèn)題,軸承游隙過(guò)小引發(fā)過(guò)熱及抱軸問(wèn)題,存在一個(gè)最佳的工作游隙使軸承處于最佳運(yùn)行狀態(tài)[3-4]。

        10)軸承座結(jié)構(gòu)剛度過(guò)小。若軸承座剛度過(guò)小,可能會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中軸承座對(duì)軸承的支承剛度不足,使軸承內(nèi)部游隙不均勻,引入異常摩擦,導(dǎo)致軸承溫度升高。

        11)軸承設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理。軸承結(jié)構(gòu)會(huì)直接影響電動(dòng)機(jī)的載荷分布,常見(jiàn)的有雙球軸承結(jié)構(gòu)、三軸承結(jié)構(gòu)、球柱聯(lián)合的雙軸承結(jié)構(gòu)等[5],不同軸承安裝結(jié)構(gòu)對(duì)軸承的運(yùn)行產(chǎn)生影響[6〗。

        2.2 原因分析

        結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)故障原因進(jìn)行分析排除:電動(dòng)機(jī)在工廠試驗(yàn)時(shí)的環(huán)境溫度較低,電動(dòng)機(jī)線圈溫度也在正常范圍,因此外部熱源的影響可排除;電動(dòng)機(jī)返廠后對(duì)軸承進(jìn)行了拆解,更換了新軸承,并重新加注潤(rùn)滑脂,再次試驗(yàn)仍存在上述問(wèn)題,因此軸承缺油的原因可排除;在工廠試驗(yàn)階段,按照設(shè)計(jì)量進(jìn)行潤(rùn)滑脂加注,進(jìn)行多次試驗(yàn)并未解決該問(wèn)題,試驗(yàn)期間還將非驅(qū)動(dòng)端軸承端蓋打開(kāi)進(jìn)行觀察,并未發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑脂過(guò)多導(dǎo)致的潤(rùn)滑脂擠出問(wèn)題,據(jù)此排除潤(rùn)滑脂過(guò)多的因素;電動(dòng)機(jī)返廠后,工廠更換了新的軸承、重新加注潤(rùn)滑脂,排除了潤(rùn)滑脂中混入雜質(zhì)的影響;電動(dòng)機(jī)返廠后進(jìn)行了拆解檢查,對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡量重新進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)結(jié)果滿足要求,因此電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不滿足要求的因素可排除;為排查電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子、電動(dòng)機(jī)機(jī)座、軸承端蓋、軸承座的形位公差或尺寸公差,電動(dòng)機(jī)返廠后進(jìn)行了多次形位公差和尺寸公差的測(cè)量,并未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,該影響因素可排除。仍待對(duì)外圈與端蓋間隙、軸與內(nèi)圈過(guò)盈量、軸承游隙、軸承座結(jié)構(gòu)剛度和電動(dòng)機(jī)軸承配置進(jìn)行深入分析。

        由于電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端NU238ECM/C3圓柱滾子軸承相對(duì)深溝球軸承噪聲較大、抗擾力差,對(duì)安裝接觸面不平、軸承潤(rùn)滑不良等因素較為敏感,隨著深溝球軸承承載能力、精度、質(zhì)量的提高,行業(yè)內(nèi)大型立式電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)端軸承越來(lái)越多的選用深溝球軸承。因此,將電動(dòng)機(jī)軸承設(shè)計(jì)方案中驅(qū)動(dòng)端軸承由NU238ECM/C3更換為6238/C3,形成2種電動(dòng)機(jī)軸承配置進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),參數(shù)見(jiàn)表3。

        表3 2種軸承設(shè)計(jì)方案參數(shù)對(duì)比

        外圈與端蓋間隙、軸與內(nèi)圈過(guò)盈量以及軸承游隙的選擇均與游隙相關(guān),因此,進(jìn)一步對(duì)游隙和軸承座剛度2個(gè)因素進(jìn)行深入分析。

        2.2.1 不同因素對(duì)軸承游隙的影響

        參考文獻(xiàn)[3]對(duì)軸承游隙進(jìn)行計(jì)算,分析2種方案下不同因素對(duì)軸承游隙的影響。查SKF軸承手冊(cè),軸承的游隙值見(jiàn)表4。軸承的軸向游隙與徑向游隙可以換算[7],文中僅對(duì)軸承的徑向游隙進(jìn)行計(jì)算。

        表4 軸承徑向游隙值

        1)根據(jù)不同方案的初始過(guò)盈量,計(jì)算了有效過(guò)盈量對(duì)軸承游隙的影響結(jié)果,如圖3所示。從圖中可以看出,有效過(guò)盈量對(duì)圓柱滾子軸承NU238ECM/C3的游隙影響最大,對(duì)角接觸球軸承7336BCBM的影響次之,對(duì)深溝球軸承6238M/C3的影響最小。

        圖3 有效過(guò)盈量對(duì)軸承游隙的影響

        2)軸承運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中工作溫度逐漸升高,溫度升高將使材料產(chǎn)生線性膨脹。隨溫度升高,外圈膨脹使軸承游隙增大,內(nèi)圈膨脹使軸承游隙減小,溫度升高對(duì)軸承游隙的影響需要綜合計(jì)算,結(jié)果如圖4所示。從圖中可以看出,隨軸承溫度增加,軸承游隙也隨之增加,溫度對(duì)角接觸球軸承7336BCBM游隙的影響最大,深溝球軸承6238M/C3的影響次之,圓柱滾子軸承NU238ECM/C3的影響最小。

        圖4 軸承溫度對(duì)游隙的影響

        3)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,離心力對(duì)軸承游隙的影響不可忽視,當(dāng)內(nèi)圈高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),內(nèi)圈因離心力作用會(huì)膨脹,也會(huì)使軸承游隙減小。為此分析轉(zhuǎn)速對(duì)軸承游隙的影響,如圖5所示。從圖中可以看出,轉(zhuǎn)速對(duì)圓柱滾子軸承NU238ECM/C3游隙的影響最大。

        2.2.2 軸承工作游隙計(jì)算分析

        根據(jù)軸承工作游隙計(jì)算的方法[3],將有效過(guò)盈量、軸承溫度、轉(zhuǎn)速對(duì)軸承游隙的影響進(jìn)行疊加,可以得到軸承工作時(shí)的實(shí)際游隙?;?.2.1節(jié)計(jì)算分析結(jié)論計(jì)算得出了軸承的實(shí)際游隙,并與軸承允許的工作游隙范圍進(jìn)行對(duì)比,具體情況如圖6所示。

        圖5 轉(zhuǎn)速對(duì)軸承游隙的影響

        圖6 軸承工作游隙計(jì)算及對(duì)比分析

        從圖中可以看出,深溝球軸承6238M/C3的工作游隙僅在常溫狀態(tài)下與其工作范圍契合較好,隨軸承溫度增加,軸承工作所需的游隙值超過(guò)了軸承游隙范圍;圓柱滾子軸承NU238ECM/C3的工作游隙在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi),基本都落在軸承游隙范圍內(nèi),對(duì)比而言其使用性能優(yōu)于深溝球軸承6238M/C3,因此驅(qū)動(dòng)端軸承的配對(duì)方案1優(yōu)于方案2;角接觸球軸承7336BCBM的工作游隙值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了軸承游隙范圍,這就使得軸承工作游隙過(guò)小甚至為負(fù)值,導(dǎo)致軸承發(fā)熱量增大,進(jìn)而導(dǎo)致軸承溫度升高,故需對(duì)該軸承的端蓋進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        2.2.3 軸承座剛度分析

        現(xiàn)有的非驅(qū)動(dòng)端軸承座結(jié)構(gòu)如圖7所示。

        該軸承座采用分體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),軸承端蓋、軸承座用螺栓連接,通過(guò)螺栓預(yù)緊力壓緊軸承并調(diào)節(jié)軸承的軸向游隙。一方面,電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)組焊件受熱膨脹及螺紋為間隙配合,且軸承座膨脹量與螺栓提升量不同步,從而可能影響軸承的軸向游隙。另一方面,軸承端蓋的原端板厚度僅40 mm,由此導(dǎo)致軸承端蓋的剛度較小,使軸承座抗干擾能力較弱,軸承內(nèi)部工作游隙偏離,最終導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)溫度升高。這與上一節(jié)對(duì)非驅(qū)動(dòng)端軸承游隙的分析結(jié)果一致。

        2.3 小結(jié)

        綜上分析,導(dǎo)致非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度高的主要原因?yàn)椋?)軸承端蓋與軸承外圈配合公差選擇過(guò)小,導(dǎo)致軸承徑向游隙減??;2)由于軸承座與端蓋之間采用螺栓緊固的方式,可能對(duì)軸承工作游隙造成影響;3)軸承端蓋厚度過(guò)小,使端蓋剛度減小,降低了軸承座的抗干擾能力。

        3 改進(jìn)措施

        針對(duì)上述分析,對(duì)軸承座結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),具體措施如下:

        1) 根據(jù)計(jì)算結(jié)果,為減小軸承座與軸承外圈配合的影響,將軸承外圈與軸承座的配合公差K7改為H7。

        2) 為減小螺栓緊固對(duì)軸承游隙的影響,對(duì)軸承內(nèi)端蓋結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,將內(nèi)端蓋頂起部位單面加厚10 mm,如圖8所示。

        3) 為增加軸承端蓋的剛度,對(duì)電動(dòng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端端蓋進(jìn)行重新設(shè)計(jì),提升軸承座剛度,將軸承端板厚度由原來(lái)的40 mm增加至60 mm(圖9),并將軸承座內(nèi)徑的配合尺寸進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

        4) 為增加軸承座的儲(chǔ)油能力,將擋油盤(pán)外徑單邊增加1 mm,如圖10所示。

        圖8 優(yōu)化的軸承內(nèi)端蓋

        圖9 加厚的軸承端板

        圖10 優(yōu)化的擋油盤(pán)

        通過(guò)以上措施,再次進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,非驅(qū)動(dòng)端軸承運(yùn)轉(zhuǎn)溫度明顯下降。優(yōu)化前后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖11所示,優(yōu)化后的非驅(qū)動(dòng)端軸承滿足了電動(dòng)機(jī)長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行的需求。

        圖11 優(yōu)化前后非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度對(duì)比

        4 結(jié)束語(yǔ)

        對(duì)可能導(dǎo)致該電動(dòng)機(jī)中軸承溫度高的因素進(jìn)行了逐一的分析研究,最終判定導(dǎo)致軸承溫度高的主要原因?yàn)椋狠S承端蓋與軸承外圈配合公差選擇過(guò)小,軸承座與端蓋緊固方式不當(dāng),軸承端蓋剛度過(guò)小?;谏鲜鲈蚍治?,對(duì)電動(dòng)機(jī)軸承座進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),有效地解決了軸承溫度高的問(wèn)題。

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