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        珠江電廠低氮燃燒改造后對(duì)鍋爐燃燒調(diào)整優(yōu)化

        2017-07-19 19:34:16馬志超
        科學(xué)與財(cái)富 2017年19期
        關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐

        馬志超

        摘要:為降低鍋爐出口NOx濃度,確保機(jī)組氮氧化物排放小時(shí)均值達(dá)到國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)的比例在80%以上要求,珠江電廠在鍋爐大修期間對(duì)#4燃煤鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒器改造工作。本文介紹了#4爐進(jìn)行了低氮燃燒器改造燃燒設(shè)備布置的方案,通過對(duì)改造前后SCR入口NOx的濃度與機(jī)組負(fù)荷在160~320MW階段的關(guān)系比較,改造后NOx平均濃度由400mg/Nm3降到220 mg/Nm3,使得#4爐大氣污染物排放濃度達(dá)新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)也降低#4爐SCR系統(tǒng)尿素耗量,大大節(jié)約了脫硝成本。且機(jī)組在滿負(fù)荷時(shí),鍋爐SCR入口NOx濃度隨著氧量的降低而減少,綜合NOx濃度和鍋爐效率等因素,2.3%為320MW時(shí)最佳氧量。

        關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;低氮燃燒器; NOx濃度;

        氮氧化物排放大氣中能夠造成酸雨、光化學(xué)污染等,對(duì)人類健康和生活環(huán)境造成很大威脅,它是大氣主要污染物之一。由于大部分電廠鍋爐使用的燃料是煤,而燃煤在燃燒過程中會(huì)產(chǎn)生大量的氮氧化物[1-2]。隨著國家頒布更嚴(yán)格的NOx排放標(biāo)準(zhǔn),在2020年前,對(duì)燃煤機(jī)組全面實(shí)施超低排放,要求現(xiàn)役燃煤機(jī)組的大氣主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到天然氣燃?xì)鈾C(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn),即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵10mg/Nm3,二氧化硫35mg/Nm3,氮氧化50mg/Nm3。東、中部地區(qū)要提前至2017年和2018年達(dá)標(biāo)[3],為使鍋爐NOx 排放指標(biāo)為達(dá)到我國《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求[4-5],提高脫銷效率,降低NOx 排放,珠江電廠對(duì)#4 爐進(jìn)行低NOx燃燒系統(tǒng)改造。

        1.低氮燃燒改造方案

        1.1燃燒設(shè)備布置

        燃燒設(shè)備包括:等離子點(diǎn)火燃燒器;一次風(fēng)煤粉燃燒器;二次風(fēng)噴嘴;燃盡風(fēng)風(fēng)箱、風(fēng)室、噴嘴;風(fēng)室檔板等。爐燃燒設(shè)備設(shè)計(jì)采用爐兩側(cè)大風(fēng)箱配風(fēng)、燃燒器組切角、四角布置、噴嘴擺動(dòng)、氣流逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)、切圓燃燒(假想切圓Φ1047mm)。主燃燒器組,共有 13 層。

        爐在燃盡區(qū)布置有SOFA噴嘴,結(jié)構(gòu)與主燃燒器組相似,SOFA 角風(fēng)箱風(fēng)室?guī)缀沃行臉?biāo)高于爐本體標(biāo)高的33620mm,共三層 SOFA 風(fēng)噴嘴,四角布置,箱殼切角與主燃燒器相同。噴嘴內(nèi)導(dǎo)板反切 8°(消旋,防止左右煙溫偏差),SOFA 二次風(fēng)噴嘴可作±10°的水平左右擺動(dòng)和±20°的垂直擺動(dòng)。

        1.2 燃燒設(shè)備設(shè)計(jì)

        1.3.1爐內(nèi)燃燒爐沿膛高度分為三個(gè)區(qū)域。根據(jù)低 NOx 燃燒原理分級(jí)配風(fēng):主燃區(qū)欠氧燃燒(占總風(fēng)量的 72.5%);還原區(qū),沒有二次風(fēng)供給;燃盡區(qū),設(shè)三層燃盡風(fēng)噴嘴,配給的二次風(fēng)量占總風(fēng)量的27.5%。

        1.3.2 A 層一次風(fēng)室采用等離子點(diǎn)火燃燒器,可節(jié)約大量的點(diǎn)火用油。

        1.3.3一次風(fēng)煤粉燃燒器采用高效水平濃淡分離裝置,使燃燒器出口煤粉濃側(cè)迎火面、淡側(cè)背火面。

        1.3.4一次風(fēng)煤粉燃燒器噴嘴的周界風(fēng)采用不等邊口設(shè)計(jì):本設(shè)計(jì)針對(duì)低 NOx 燃燒特點(diǎn),將其設(shè)計(jì)成不等邊口:周界風(fēng)量大的處于背火面,小風(fēng)量的處于其它三面。

        1.3.5燃盡風(fēng)噴嘴反切:燃盡風(fēng)噴嘴內(nèi)設(shè)8°的反切導(dǎo)板,并可左右水平手動(dòng)擺動(dòng)±10°。

        2.低氮燃燒器改造后運(yùn)行的效果

        2.1低氮燃燒器改造前鍋爐優(yōu)化調(diào)整對(duì)NOx濃度的影響

        #4爐改造前為普通燃燒器,機(jī)組負(fù)荷在160~320MW階段,鍋爐脫硝入口NOx的平均濃度400mg/Nm3;圖1是改造前SCR入口NOx濃度和機(jī)組負(fù)荷變化趨勢(shì):

        從圖1可以看出,機(jī)組負(fù)荷小于220MW時(shí),SCR入口NOx濃度隨著鍋爐負(fù)荷增加而下降,此時(shí)氧量對(duì)NOx的生成起主導(dǎo)作用,隨著鍋爐負(fù)荷增加,氧量逐漸下降,固N(yùn)Ox生成也相應(yīng)減少;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷大于220MW時(shí),SCR入口NOx濃度隨著鍋爐負(fù)荷增加而快速上升,此時(shí)增加NOx主要為熱力型NOx,爐膛溫度對(duì)NOx的生成起主導(dǎo)作用,而氧量對(duì)NOx的生成的影響逐漸減小,隨著鍋爐負(fù)荷增加,爐膛溫度逐漸上升,且鍋爐溫度超過1500℃的地方,氧原子獲得足夠的能量打破氮-氮共價(jià)鍵,與其結(jié)合生成的NOx也逐漸增多。因此,滿負(fù)荷時(shí)SCR入口NOx濃度達(dá)到最高值,NOx濃度為450mg/Nm3。

        2.2低氮燃燒器改造后鍋爐優(yōu)化調(diào)整對(duì)NOx濃度的影響

        #4爐大修后,鍋爐燃燒器為PICS-I-100型煤粉鍋爐等離子體點(diǎn)火系統(tǒng),圖2為改造后,#4爐后使用低氮燃燒器,鍋爐SCR入口NOx濃度和負(fù)荷變化趨勢(shì)。

        圖2 #4爐改造后SCR入口NOx的濃度與機(jī)組負(fù)荷的關(guān)系

        從圖2可以看出,鍋爐進(jìn)行低氮燃燒器改造后,機(jī)組負(fù)荷160MW~320MW時(shí),SCR入口NOx濃度平均濃度為220mg/Nm3,相比改造前的400mg/Nm3,SCR入口NOx有了明顯降低,尤其是在機(jī)組280MW時(shí)效果最好,此時(shí)SCR入口NOx濃度平均濃度均為190 mg/Nm3。原因是改造后低氮燃燒器主燃區(qū)欠氧燃燒,且配風(fēng)過??諝庀禂?shù)為<1,顯著的降低這一區(qū)域 NOx的生成;而還原區(qū),沒有二次風(fēng)供給,那么在主燃區(qū)生成的NOx與缺氧而生成的CO和CNH 發(fā)生氧化還原反應(yīng)生產(chǎn)N2,促使 NOx 迅速降低;還有燃盡區(qū)的三層燃盡風(fēng)噴嘴的二次風(fēng)量占總風(fēng)量的27.5%,使得可燃?xì)怏w在充足的氧環(huán)境中得以燃盡,提高鍋爐燃燒的效率。

        2.3氧量對(duì)SCR入口NOx濃度的影響

        #4機(jī)組確保鍋爐運(yùn)行安全的基礎(chǔ)下,穩(wěn)定機(jī)組320WM滿負(fù)荷,通過調(diào)整鍋爐的氧量,分別在線測(cè)量SCR入口NOx的濃度,作圖3如下:

        圖3 #4爐改造后機(jī)組滿負(fù)荷SCR入口NOx的濃度與鍋爐氧量的關(guān)系

        從圖3可以看出,當(dāng)鍋爐氧量為2.9%時(shí),SCR入口NOx濃度達(dá)到了235mg/Nm3,然后調(diào)整鍋爐工況減少鍋爐氧量至2.3%,SCR入口 NOx 排放質(zhì)量濃度從235mg/Nm3降至210mg/Nm3;同時(shí)測(cè)得氧量2.3%下工況飛灰含碳量、煙氣中CO 濃度均未有變化,排煙溫度也正常。再繼續(xù)降低鍋爐氧量到2.0%時(shí),雖然SCR入口NOx濃度還會(huì)下降,但是會(huì)引起CO濃度明顯上升,最高達(dá)到620mg/Nm3,CO濃度高,說明鍋爐燃燒不充分,在一定程度上降低了鍋爐燃燒效率。因此,機(jī)組滿負(fù)荷時(shí),綜合NOx濃度和鍋爐效率等因素,2.3%為最佳鍋爐最佳氧量。其原因是鍋爐煤粉燃燒中發(fā)生劇烈地氧化還原反應(yīng),氧濃度越高,燃煤燃燒越充分,其生成的 NOx隨著增加,而燃燒器改造后,通過控制主燃區(qū)、還原區(qū)和燃盡區(qū)的氧濃度來抑制NOx 生成。

        3.結(jié)論

        (1) 介紹了#4爐進(jìn)行了低氮燃燒器改造燃燒設(shè)備布置的方案,通過對(duì)改造前后SCR入口NOx的濃度與機(jī)組負(fù)荷的關(guān)系比較,改造后NOx濃度由400mg/Nm3降到220 mg/Nm3,改造效果明顯。

        (2) 機(jī)組滿負(fù)荷時(shí),SCR入口NOx濃度隨著氧量的降低而減少;機(jī)組滿負(fù)荷時(shí),綜合NOx濃度和鍋爐效率等因素,2.3%為最佳鍋爐最佳氧量。

        (3) 改造后,#4爐在增減負(fù)荷時(shí),再熱器氣溫變化幅度大,調(diào)整不及時(shí)很容易超溫或低溫,需進(jìn)一步優(yōu)化鍋爐調(diào)整。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 潘明濱. 300MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒器改造及其影響研究[D].山東大學(xué),2015.

        [2] 劉偉.低氮燃燒鍋爐汽溫防超溫控制策略研究及應(yīng)用[J].電站系統(tǒng)工程,2014(3).

        [3]徐亦淳,翟德雙.1000MW機(jī)組降低鍋爐NOx排放技術(shù)研究與應(yīng)用[J].中國電力,2015(12).

        [4] 禹慶明,張波,朱憲然等.低氮燃燒器改造及運(yùn)行調(diào)整方法探討[J].2012(7).

        [5] 楊偉平,林樹彪,常哲等.鍋爐脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行優(yōu)化建議[J].電源技術(shù)應(yīng)用,2014(4).

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