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        電機(jī)軸承故障分析及改進(jìn)措施

        2017-07-18 11:22:43韓風(fēng)梅解晉輝張郡
        中國(guó)設(shè)備工程 2017年13期
        關(guān)鍵詞:擠壓機(jī)齒輪泵滾珠

        韓風(fēng)梅,解晉輝,張郡

        (中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司,新疆 獨(dú)山子 833699)

        電機(jī)軸承故障分析及改進(jìn)措施

        韓風(fēng)梅,解晉輝,張郡

        (中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司,新疆 獨(dú)山子 833699)

        通過(guò)對(duì)石化公司某廠擠壓機(jī)齒輪泵電機(jī)軸承故障原因進(jìn)行分析,提出軸承改進(jìn)措施及預(yù)防對(duì)策,并加以驗(yàn)證和總結(jié)。

        軸承故障;原因分析;改進(jìn)措施

        軸承故障占所有電動(dòng)機(jī)故障的40%以上。在工業(yè)設(shè)施中大多數(shù)的軸承在非理想的條件下運(yùn)行,常受到疲勞、環(huán)境機(jī)械振動(dòng)、過(guò)載、軸心錯(cuò)位、污染、電流開(kāi)槽、腐蝕、不正確潤(rùn)滑等的影響。這些非理想的條件開(kāi)始只是導(dǎo)致邊緣缺陷,然后這些缺陷會(huì)在軸承內(nèi)圈、外圈和滾珠組建中傳播和擴(kuò)散。過(guò)一段時(shí)間,缺陷變得顯著,便產(chǎn)生了機(jī)械振動(dòng)并且引起聽(tīng)覺(jué)噪聲。

        本文以石化公司某廠擠壓機(jī)齒輪泵電機(jī)發(fā)生的軸承故障為例,從振動(dòng)監(jiān)測(cè)及軸承設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行原因分析,在電機(jī)停機(jī)檢修時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí),對(duì)該電機(jī)軸承提出改進(jìn)措施,并及時(shí)實(shí)施,效果良好。

        1 齒輪泵電機(jī)基本概況

        石化公司某廠擠壓機(jī)齒輪泵電機(jī)為ABB公司制造,功率為355kW,額定電壓為380V,頻率為50Hz,額定電流655A,轉(zhuǎn)速為990r/min,絕緣等級(jí)為F級(jí)。負(fù)荷側(cè)軸承型號(hào)為6322/C3,風(fēng)扇軸承型號(hào)為6319M/C4 VL024。

        2 齒輪泵電機(jī)軸承故障經(jīng)過(guò)

        2016年4月25日,在對(duì)該擠壓機(jī)齒輪泵電機(jī)進(jìn)行日常巡檢監(jiān)測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn),負(fù)荷側(cè)軸承軸向振動(dòng)值由原來(lái)的1mm/s增大至5.6mm/s,監(jiān)測(cè)使用的儀器為RION測(cè)振儀VM-63A。在隨后的監(jiān)測(cè)中,軸向振動(dòng)值在4~5mm/s之間持續(xù)一個(gè)月,于2016年5月30日又降至1.2~1.5mm/s之間。2016年4月5日至2016年5月30日狀態(tài)監(jiān)測(cè)振動(dòng)值如表1所示。

        2016年7月28日,巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)齒輪泵電機(jī)聲音異響,負(fù)荷側(cè)軸承軸向振動(dòng)值突然劇增至11mm/s,監(jiān)測(cè)使用的儀器為RION測(cè)振儀VM-63A。7月29日,對(duì)該電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承潤(rùn)滑脂進(jìn)行加注更換,排出大量黑色變質(zhì)的潤(rùn)滑脂,加注后,運(yùn)轉(zhuǎn)聲音略有好轉(zhuǎn),但振動(dòng)值無(wú)明顯變化。

        2016年6月6日至2016年8月1日狀態(tài)監(jiān)測(cè)振動(dòng)值如表2所示。

        表1 2016年4月5日至2016年5月30日齒輪泵電機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)振動(dòng)值

        表2 2016年6月6日至2016年8月1日齒輪泵電機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)振動(dòng)值

        根據(jù)石油化工旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)SHS01003-2004,功率>300kW,殼振正常標(biāo)準(zhǔn)為≤4.5mm/s,停機(jī)標(biāo)準(zhǔn)為>11.2mm/s,由此可判斷,齒輪泵電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承發(fā)生故障。

        2016年8月3日,采用SKF AX 便攜式數(shù)采儀再次進(jìn)行故障確認(rèn),電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承水平方向振動(dòng)譜圖見(jiàn)圖1所示。

        圖1 齒輪泵電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承水平方向振動(dòng)譜圖

        由圖1可見(jiàn),主振頻為700-2000Hz的頻率帶,負(fù)荷側(cè)軸承振動(dòng)值明顯偏高。

        齒輪泵電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承沖擊譜圖見(jiàn)下圖2所示。

        圖2 齒輪泵電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承沖擊譜圖

        由圖2可見(jiàn),沖擊頻率雜亂,但軸承故障特征頻率不明顯。齒輪泵電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承水平方向振動(dòng)偏高,且沖擊頻率雜亂,結(jié)合電機(jī)運(yùn)行狀況,判斷電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承存在末期故障。

        3 齒輪泵電機(jī)故障檢修情況

        2016年8月4日,齒輪泵電機(jī)停機(jī)檢修。電機(jī)軸承拆開(kāi)后發(fā)現(xiàn),軸承滾珠有變色現(xiàn)象,軸承內(nèi)外圈均有電蝕坑槽,根據(jù)電蝕坑槽軌跡可見(jiàn)滾珠運(yùn)轉(zhuǎn)軌道不在滾道正中,而是偏向一側(cè)。軸承拆檢情況如圖3、4所示。

        圖3 齒輪泵電機(jī)軸承內(nèi)圈及滾珠

        圖4 齒輪泵電機(jī)軸承外圈

        4 齒輪泵軸承故障原因分析

        軸承雖然在電動(dòng)機(jī)中只是支撐轉(zhuǎn)子的一個(gè)部件,但是電動(dòng)機(jī)多種原因產(chǎn)生的故障,都是以軸承振動(dòng)大、發(fā)熱等形式反映出來(lái)。

        由于該電機(jī)為變頻調(diào)速電機(jī),運(yùn)行過(guò)程中受到高次諧波的作用,使電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生軸電流,而電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承為非絕緣軸承,因此在軸承內(nèi)套、滾珠、外套、機(jī)殼、接地間形成了軸電流回路,導(dǎo)致軸承內(nèi)外圈產(chǎn)生電蝕坑槽,在發(fā)生電蝕過(guò)程中產(chǎn)生高溫,造成軸承滾珠高溫回火發(fā)生變色現(xiàn)象。同時(shí),高次諧波也會(huì)造成電機(jī)振動(dòng)增大,增加軸承磨損及噪聲。

        由于電機(jī)軸與齒輪泵連接時(shí),受到齒輪泵方向拉力的作用,而電機(jī)軸與齒輪泵軸之間產(chǎn)生的輕微不對(duì)中,造成滾珠偏向齒輪泵側(cè)運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致滾珠運(yùn)行軌道不在滾道正中。

        5 齒輪泵電機(jī)軸承改進(jìn)措施及實(shí)施效果

        (1)電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承更換為絕緣軸承,屏蔽軸電流對(duì)軸承的損傷,延長(zhǎng)軸承使用壽命。

        (2)檢查電機(jī)碳刷磨損、接觸情況,電機(jī)接地狀況,確保完好。

        (3)重新調(diào)整電機(jī)軸與齒輪泵的對(duì)中情況。

        改進(jìn)措施實(shí)施后,三個(gè)月以來(lái),該電機(jī)運(yùn)行狀況良好。

        [1](美)Hamid A.Toliyat,Subhasis Nandi,Seungdego Choi,Homayoun Meshgin-Keit編著,周衛(wèi)平,于飛,張超等譯,吳正國(guó)審校.電機(jī)建模、狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2014.10,8-19.

        [2]沈標(biāo)正.電機(jī)故障診斷技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1996,82-144.

        TH133.3

        A

        1671-0711(2017)07(上)-0058-02

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