劉俊松
摘 要:預(yù)掘收尾空間、采用錨桿、錨索、鋼帶、鐵絲網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)頂板,使綜采工作面安全快速回撤,節(jié)省時(shí)間,解決接續(xù)緊張的困難,減少人工和材料上的消耗,達(dá)到了節(jié)支降成的目的。
關(guān)鍵詞:綜采:預(yù)掘收尾空間;錨、帶、網(wǎng)支護(hù)
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介:
國(guó)外及國(guó)內(nèi)先進(jìn)礦井的綜采工作面的安撤速度非???,一般在15天左右。而目前我們雙鴨山礦業(yè)集團(tuán)公司安、撤一個(gè)綜采工作面需要60天至90天,無(wú)論在材料消耗和人工消耗上都是巨大的浪費(fèi),并給采面接續(xù)帶來(lái)困難。關(guān)內(nèi)一些先進(jìn)礦井已經(jīng)采用了柴油支架搬運(yùn)車。神華集團(tuán)回撤支架時(shí)是針對(duì)那里的地理?xiàng)l件:工作面傾角小、煤層厚度大、瓦斯含量小的特點(diǎn),在停采線前先做一個(gè)回撤巷,再在回撤巷里均勻做四個(gè)回撤川,當(dāng)回撤支架時(shí)利用叉車分別從四個(gè)川和兩巷共六條道里往外運(yùn)送支架,從而大大地縮短了回撤時(shí)間,其撤、安一個(gè)綜采工作面僅用七天。在我公司目前不具備這種條件及裝備,針對(duì)現(xiàn)有條件,東榮二礦在綜采工作面回撤方面做了以下工作,從而加快了綜采工作面搬家速度。
東榮二礦綜采二隊(duì)04年10月份回撤中一上采區(qū)18層右二面,工作面有99部ZZ-3600型液壓支架和一臺(tái)SGZ-630/220型刮板輸送機(jī)。按已往回撤方法需40天至60天,浪費(fèi)時(shí)間,嚴(yán)重地降低了生產(chǎn)力。為緩解接續(xù)緊張帶來(lái)的困難,針對(duì)我礦的具體實(shí)際情況,對(duì)采取預(yù)掘收尾空間的方案進(jìn)行了可行性論證,通過(guò)預(yù)掘收尾空間進(jìn)行快速回撤,該面15天回撤完,創(chuàng)雙礦集團(tuán)歷史回撤最高紀(jì)錄。
二、工作面地質(zhì)概況:
本面為中一上采區(qū)18層右二面,煤層傾角21°,煤層厚度1.8-2.1m,面長(zhǎng)150m,局部存在0.1-0.3m偽頂,巖性為黑色粉砂巖,直接頂為灰黑色粉砂細(xì)巖,厚1.0-2.0m,致密堅(jiān)硬,煤層硬度中等,節(jié)理較發(fā)育,層理不發(fā)育。
三、工作面機(jī)械裝備:
本面采用走向長(zhǎng)壁后退式采煤法,頂板支護(hù)使用ZZ-3600型液壓支架99部,采空區(qū)處理為全部垮落法。工作面運(yùn)輸機(jī)為SGZ-630/220型刮板輸送機(jī),采煤機(jī)使用MG-375型雙滾筒采煤機(jī)。順槽使用40T型刮板輸送機(jī)。
四、回撤方案選擇
(一)、正?;夭傻酵2删€后做收尾空間
按以往經(jīng)驗(yàn)回撤綜采支架,需工作面正常回采到停采線前8個(gè)環(huán)循時(shí)停采,用機(jī)采或炮采做收尾空間,頂板鋪網(wǎng),工作面溜子與支架分開,架上鋪兩根木拌,當(dāng)鋪網(wǎng)等收尾空間形成后,在架下及煤壁各打兩根圓木。東榮二礦采用此種方案先后回撤了中一上采區(qū)十六層右二面、右三(I)面及南翼采區(qū)十七層二面。此方案在綜采工作面做回撤空間時(shí),嚴(yán)重地影響綜采隊(duì)的生產(chǎn),同時(shí)也浪費(fèi)大量木材。在回撤時(shí)間上來(lái)看,從做收尾空間到回撤支架開始,需一個(gè)月左右時(shí)間,不利于快速回撤。此種回撤方案不是今后綜采工作面支架回撤的發(fā)展方向,故我礦在中一上18層右二面回撤時(shí)采用了以下方案。
(二)、預(yù)掘收尾空間、快速回撤
1、在巷道布置上,先安排掘進(jìn)隊(duì)組預(yù)掘回撤空間,全煤高,寬2.4米。即在綜采工作面停采線處先掘出回撤空間,進(jìn)行合理的支護(hù),綜采工作面可進(jìn)行正?;夭?,不影響生產(chǎn)。避免了當(dāng)工作面采到停采線時(shí)需現(xiàn)做回撤空間的現(xiàn)象,利用預(yù)掘的空間即可回撤支架,從而減少了一個(gè)月左右的準(zhǔn)備時(shí)間。
2、在預(yù)掘的巷道里,先鋪網(wǎng)、打上錨桿、及錨索,以防回采超前壓力對(duì)此空間破壞,保證巷道完整。為避免工作面回采時(shí)超前壓力對(duì)預(yù)掘巷道的破壞,我們二礦對(duì)預(yù)掘巷道采用了掛網(wǎng)、上鋼帶、打錨桿及打錨索、并進(jìn)行護(hù)幫工作。由于對(duì)預(yù)掘巷道進(jìn)行了合理的支護(hù),該巷道受回采工作面的超前壓力影響極小,綜采工作面可正?;夭?,直至將其采透為止,生產(chǎn)沒(méi)有受到影響。
3、工作面采透時(shí),及時(shí)回撤溜子、支架。由于事前做好了回撤準(zhǔn)備,當(dāng)綜采工作面采透時(shí),由采煤安裝隊(duì)進(jìn)行及時(shí)回撤工作面運(yùn)輸機(jī),同時(shí)進(jìn)行回撤支架。此時(shí)頂板壓力小,利于回撤。二礦利用此方法回撤中一上十八層右二面時(shí),小班最多回撤支架四部。日最多回撤支架10部。該面99部支架及工作運(yùn)輸機(jī)僅15天回撤完。
五、此方案關(guān)鍵點(diǎn)
1、必須保證預(yù)掘巷道的工程質(zhì)量。即鋪網(wǎng)質(zhì)量、錨桿、錨索質(zhì)量必須合格。在預(yù)掘巷道過(guò)程中,要堅(jiān)持實(shí)行控爆,使巷道成形規(guī)整,兩幫無(wú)炮崩疏現(xiàn)象,可避免回采工作面的超前壓力將巷幫壓壞,少片幫或不片幫,減少巷內(nèi)浮煤,為回撤支架做好準(zhǔn)備工作。同時(shí)預(yù)掘巷道因要受到超前壓力的動(dòng)壓影響,若支護(hù)質(zhì)量不合格,極易被壓壞而冒頂,將嚴(yán)重影響正常回撤。
2、必須保證工作面支架不泄漏、無(wú)竄液現(xiàn)象,保證支架支撐頂板有力。工作面支架質(zhì)量的好壞,不僅關(guān)系到是否能正常回采,同時(shí)也對(duì)正常回撤支架有很大的影響。只有保證工作面支架不泄漏、無(wú)竄液現(xiàn)象,保證支架支撐頂板有力也才能保證回撤空間的完整性,保證回撤空間不冒頂,才能進(jìn)行正常、安全的回撤。
3、采透后及時(shí)回撤工作面溜子、支架,以免因延誤時(shí)間頂板受到破壞。頂板的下沉量是時(shí)間的函數(shù),隨空頂時(shí)間的增加,頂板的下沉量必然增大,從而造成頂板離層和脫落,使頂板能以管理,給回撤支架帶來(lái)很大困難。
六、此方案與以往回撤相比
1、由于采用了預(yù)掘巷道,可節(jié)省正?;夭傻酵2删€后再做收尾空間的時(shí)間一個(gè)月左右,從而及時(shí)回撤支架,真正成為快速回撤支架,同時(shí)利用提前的一個(gè)月時(shí)間,能多出煤10萬(wàn)噸。
2、由于先形成收尾空間,減少了以往做收尾空間時(shí)支架下打兩根木柱、架上架兩根圓木,一個(gè)150米工作面能減少木料96立方米,計(jì)節(jié)省4.8萬(wàn)元。
3、由于能提前回撤出支架一個(gè)月左右,此支架能及時(shí)布置到其它工作面中去,故提高了支架的利用率。
4、在我們雙鴨山集團(tuán)公司目前不具備利用叉車在近水平煤層中從多個(gè)回撤川里往外運(yùn)送支架的條件下,目前利用此方法已將綜采工作面支架回撤時(shí)間縮小到15天,是綜采回撤技術(shù)的一大進(jìn)步。東榮二礦在成功取得了中一上十八層右二面綜采快速回撤的經(jīng)驗(yàn)后,現(xiàn)在正在為十七層四面預(yù)掘收尾空間,該面綜一隊(duì)正在回采,預(yù)計(jì)能采到05年3月中旬,我礦將再次利用此技術(shù)進(jìn)行快速回撤該面,為下一工作面的安裝做好充分準(zhǔn)備。