葉江林
摘 要:本文通過對PLC應(yīng)用于節(jié)塊厚度分選機進行改造分析,闡述了節(jié)塊的分類和選擇上應(yīng)用PLC是可行的,使原來由人工進行的測量分級工作,改變?yōu)樽詣涌刂茰y量分級,具有提高工作效率和減少人工誤差的優(yōu)點,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:節(jié)塊厚度;分級;PLC控制
1 概述
本單位的一個下屬企業(yè)主要生產(chǎn)節(jié)塊,節(jié)塊是一種高強度合金,主要作為切割石材的高效刀具。由于節(jié)塊生產(chǎn)后存在厚度的誤差,為適應(yīng)不同客戶的質(zhì)量要求,產(chǎn)品必須根據(jù)誤差進行分級。節(jié)塊分級工作原由兩個人使用游標卡尺進行測量分級,由于測量效果受游標卡尺的精度和人的精神狀況影響較大,容易造成新的誤差,致使人工分級工作效率低、準確度差。為解決這個問題,公司組成了攻關(guān)小組,對原系統(tǒng)進行改造,本人有幸負責電氣控制部分的改造。
節(jié)塊厚度分選機首先利用PLC功能強大和可靠性高的優(yōu)點,整個動作過程的控制全部由PLC來完成。其次,應(yīng)用光柵尺來測量節(jié)塊的厚度,測量后把數(shù)據(jù)輸入PLC,利用PLC對測量值的處理能力和運算功能,通過數(shù)據(jù)的比較,自動控制電磁閥,使節(jié)塊進入到各級的凹槽中,實現(xiàn)了節(jié)塊的自動分級。最后,利用觸摸屏來設(shè)置和顯示各級別節(jié)塊的尺寸和產(chǎn)量。據(jù)此,本人制訂了整套PLC的改造方案,可行性經(jīng)攻關(guān)小組人員研究后,予以實施,取得很好的效果。
2 控制系統(tǒng)主要的硬件配置
2.1 PLC
控制系統(tǒng)選用三菱公司的FX系列PLC,考慮到經(jīng)濟性和實用性,決定使用型號為FX2N-24MR的PLC,該型號PLC能滿足系統(tǒng)的3個要求:
(1)有高速計數(shù)器輸入口,用于光柵尺的脈沖數(shù)據(jù)輸入;
(2)2個輸入口,用于傳感器信號輸入;
(3)8個輸出口,用于控制打開電磁閥。
2.2 觸摸屏
控制系統(tǒng)選用三菱公司生產(chǎn)的GOT1000型觸摸屏,主要實現(xiàn)3個功能:
(1)作為啟動、停止和切換畫面按鈕使用;
(2)進行數(shù)據(jù)處理,用于顯示節(jié)塊的產(chǎn)量;
(3)進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,用于設(shè)置各級別節(jié)塊的尺寸參數(shù)。
2.3 光柵尺
光柵尺的全稱是光柵尺位移傳感器,是利用光柵的光學(xué)原理工作的測量反饋裝置。其測量輸出的信號為數(shù)字脈沖,具有檢測范圍大,檢測精度高,響應(yīng)速度快的特點。本控制系統(tǒng)選用德測公司生產(chǎn)的型號為LES1經(jīng)濟型光柵尺。
LES1型光柵尺是根據(jù)物理上莫爾條紋的形成原理進行工作的,在一個莫爾條紋寬度內(nèi),按照一定間隔放置4個光電器件就能實現(xiàn)電子細分與判向功能:LES1型光柵尺的柵線為50線對/mm,其光柵柵距為0.02mm,采用四細分后便可得到分辨率為5μm的計數(shù)脈沖,由于位移是一個矢量,即要檢測其大小,又要檢測其方向,需要兩路相位不同的光電信號。采用由4個光敏器件獲得的4路光電信號分別送到2只差分放大器輸入端,從差分放大器輸出的兩路信號其相位差為π/2,為得到判向和計數(shù)脈沖,對這兩路信號進行整形,首先把它們整形為占空比為1:1的方波。然后,通過對方波的相位進行判別比較,就可以得到光柵尺的移動方向。通過對方波脈沖進行計數(shù),可以得到光柵尺的位移和速度(如圖)。
3 控制系統(tǒng)的主要功能
3.1 光柵尺的校準
開機后按下觸摸屏的“校準/啟動”鍵,光柵尺的檢測頭下降至檢測臺(檢測臺沒有檢測物),存儲數(shù)據(jù)進行清零,然后檢測頭上升至頂點,把頂點數(shù)據(jù)存進寄存器,完成校準。
3.2 節(jié)塊的傳送
節(jié)塊在振動臺的帶動下,通過斜坡滑動到位,按下觸摸屏的“設(shè)置/啟動”鍵,待檢傳感器感應(yīng)到有檢測物,打開電磁閥推動活塞桿,把節(jié)塊送到待檢位置,送檢傳感器感應(yīng)到節(jié)塊已經(jīng)送到,打開送檢電磁閥,推動活塞桿把節(jié)塊送上檢測臺。
3.3 進行檢測
在PLC控制打開送檢電磁閥的同時,光柵尺的檢測頭上升,進行頂點數(shù)據(jù)校正,活塞桿把節(jié)塊送到檢測臺,此時,檢測頭下降至檢測物,并將測量數(shù)據(jù)放進寄存器,通過PLC對測量數(shù)據(jù)的計數(shù),得到節(jié)塊的實際數(shù)據(jù)。
3.4 節(jié)塊的分級
PLC將節(jié)塊的實際數(shù)據(jù)和標準尺寸數(shù)據(jù)進行比較,得到誤差值;節(jié)塊按照觸摸屏設(shè)定的誤差范圍,自動進行分級并打開相應(yīng)的電磁閥,節(jié)塊分級工作完成。
4 控制系統(tǒng)的改造
4.1 I/O分配圖(如表1、圖1)
4.2 按控制功能設(shè)計的狀態(tài)流程圖(如圖2)
4.3 控制動作過程分析
(1)校準/啟動
S0 —— 接通電源,復(fù)位(Y0-Y7)。按下觸摸屏的“校準/啟動”鍵。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S50。
S50—— 復(fù)位(Y7),送檢繼電器(KA1)未得電,控制光柵尺的電磁閥(YV9)得電,檢測頭下降至檢測臺,(T5)得電,1秒后,計數(shù)器數(shù)據(jù)清零。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S51。
S51——(Y7)輸出,送檢繼電器(KA1)得電,控制光柵尺的電磁閥(YV9)失電,檢測頭上升,(T6)得電,1秒后,檢測頭上升至頂點,寄存器得到頂點數(shù)據(jù),完成校準。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S20。
(2)傳送
S20——有料傳感器(X2)感應(yīng)到有待檢物。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S21。
S21——(Y6)輸出,待檢電磁閥(YV7)得電,推動活塞桿,把節(jié)塊送到待檢位置,(T1)得電,1秒后,送料傳感器(X3)感應(yīng)到節(jié)塊已經(jīng)送到。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S22。
S22——(T2)得電,延時0.3秒。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S23。
S23——(Y7)輸出,(KA1)得電,送檢電磁閥(YV8)得電,推動活塞桿把節(jié)塊送上檢測臺。
(3)檢測
S23——(Y7)輸出,(KA1)得電,控制光柵尺的電磁閥(YV9)失電,檢測頭上升至頂點;(T3)得電,1秒后,把頂點數(shù)據(jù)放進高速計數(shù)器,進行頂點校正。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S24。
S24——(Y7)未輸出,(KA1)失電,電磁閥(YV9)得電,檢測頭下降;(T4)得電,延時1秒后,檢測頭下降至檢測物,并把檢測數(shù)據(jù)放進寄存器,完成檢測。狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S20,檢測下一節(jié)塊。
(4)分級和計數(shù)
節(jié)塊的實際數(shù)據(jù)和標準數(shù)據(jù)進行比較,得到實際誤差值;PLC把觸摸屏設(shè)置的各級誤差值和實際誤差值進行比較,對節(jié)塊進行分級:
A級:當誤差值B級:當誤差值>B級品,且≤D級品,(Y0)輸出,B級電磁閥(YV1)打開,節(jié)塊掉進B級品箱,B級品(C112)計數(shù)加一。
C級:當誤差值