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        660MW機(jī)組給水RB控制策略分析與完善

        2017-07-06 02:21:53梁魁西
        科技尚品 2017年6期
        關(guān)鍵詞:給水泵控制策略

        梁魁西

        摘 要:通過(guò)蕪湖發(fā)電有限公司給水泵RB控制策略動(dòng)作過(guò)程時(shí)的分析,發(fā)現(xiàn)其中控制邏輯不足并進(jìn)行優(yōu)化完善,提高給水泵RB控制策略的可靠性,并為同類(lèi)機(jī)組給水RB控制策略提供良好的參考價(jià)值。

        關(guān)鍵詞:RUNBACK;給水泵;閉鎖;控制策略

        1 概述

        蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司兩臺(tái)660MW機(jī)組采用單元制爐機(jī)電網(wǎng)絡(luò)集中控制方式分散控制系統(tǒng),DCS選用FOXBORO I/A型分散控制系統(tǒng),機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)有RB功能,RB功能包括磨煤機(jī)RB、引風(fēng)機(jī)RB、送風(fēng)機(jī)RB、一次風(fēng)機(jī)RB和給水RB。當(dāng)發(fā)生部分主要輔機(jī)故障跳閘,使鍋爐最大出力低于給定功率時(shí),協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)將機(jī)組負(fù)荷快速降低到實(shí)際所能達(dá)到的相應(yīng)出力,并能控制機(jī)組在允許參數(shù)范圍內(nèi)繼續(xù)運(yùn)行稱(chēng)為RUNBACK(輔機(jī)故障減負(fù)荷,簡(jiǎn)稱(chēng)RB)。

        2 給水RB功能介紹

        兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵A、B運(yùn)行,任一臺(tái)汽動(dòng)給水泵跳閘且機(jī)組負(fù)荷指令大于輔機(jī)最大出力限制時(shí)觸發(fā)給水RB信號(hào),機(jī)組負(fù)荷目標(biāo)值降至350MW,主汽壓力目標(biāo)值17MPa。

        給水RB動(dòng)作過(guò)程控制設(shè)計(jì):

        (1)給水RB動(dòng)作后連鎖跳閘A磨煤機(jī),A磨煤機(jī)跳閘后延時(shí)10秒跳閘B磨煤機(jī),B磨煤機(jī)跳閘后延時(shí)10秒跳閘E磨煤機(jī)。燃料主控保持自動(dòng)運(yùn)行方式,在RB發(fā)生的前22秒內(nèi)閉鎖燃料主控增指令,防止跳磨過(guò)程中運(yùn)行磨煤機(jī)的給煤量大幅增加。

        (2)給水RB動(dòng)作后,鍋爐主控由自動(dòng)切為手動(dòng)運(yùn)行,鍋爐主控輸出按照200/分鐘滑至RB動(dòng)作后鍋爐主控輸出目標(biāo)值。

        (3)給水RB動(dòng)作后,汽機(jī)主控保持自動(dòng)運(yùn)行方式。由于鍋爐主控切手動(dòng),此時(shí)機(jī)組運(yùn)行方式由協(xié)調(diào)方式切為汽機(jī)跟隨方式,汽機(jī)主控調(diào)節(jié)對(duì)象由調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷改為調(diào)節(jié)主汽壓力。主汽壓力設(shè)定值為RB動(dòng)作對(duì)應(yīng)壓力目標(biāo)值及當(dāng)前主汽壓力實(shí)際值,兩者取大值。

        3 給水RB動(dòng)作過(guò)程分析

        因A小機(jī)軸承振動(dòng)超限導(dǎo)致A小機(jī)跳閘,給水RB觸發(fā)。RB動(dòng)作前機(jī)組CCS控制方式投入,RB功能投入,機(jī)組實(shí)發(fā)功率662.33MW,主汽壓力24.85MPa,總給水流量1865.26T/H,總風(fēng)量2116.89T/H,總煤量276.36T/H,2臺(tái)汽泵同時(shí)運(yùn)行,6臺(tái)磨煤機(jī)ABCDEF同時(shí)運(yùn)行。

        (1)跳磨過(guò)程:給水RB動(dòng)作后,觸發(fā)磨煤機(jī)ABE跳閘指令,順序?yàn)锳BE,時(shí)間間隔為上一臺(tái)磨煤機(jī)分閘后延時(shí)10秒觸發(fā)下一臺(tái)磨煤機(jī)跳閘指令。

        (2)鍋爐、汽機(jī)主控輸出:給水RB動(dòng)作前,協(xié)調(diào)投入,鍋爐主控輸出276.36,機(jī)組實(shí)際負(fù)荷662.33。給水RB動(dòng)作后,切鍋爐主控為手動(dòng),鍋爐主控由10:07:54時(shí)276.36 T/H滑至10:08:33時(shí)144.45T/H,時(shí)間39秒,速率與設(shè)計(jì)速率200/分鐘吻合。但從燃料主控來(lái)看,RB動(dòng)作后22秒內(nèi)閉鎖增,按照200/分鐘的速率,22秒后鍋爐主控指令為203,當(dāng)燃料主控的閉鎖增指令消失,燃料主控會(huì)跟隨鍋爐主控指令先上升再下降。

        給水RB動(dòng)作后,汽機(jī)主控保持自動(dòng)運(yùn)行方式,此時(shí)機(jī)組運(yùn)行方式由協(xié)調(diào)方式切換為汽機(jī)跟隨,汽機(jī)主控由調(diào)節(jié)負(fù)荷改為調(diào)節(jié)主汽壓力。主汽壓力設(shè)定值為RB動(dòng)作對(duì)應(yīng)壓力目標(biāo)值及主汽壓力實(shí)際值,兩者取大值。由圖2可以看出,前期汽機(jī)調(diào)門(mén)不動(dòng),當(dāng)主汽壓力實(shí)際值低于RB動(dòng)作對(duì)應(yīng)壓力目標(biāo)值時(shí),汽機(jī)調(diào)門(mén)關(guān)小,維持主汽壓力。10:07:54時(shí)主汽壓力為24.85MPa,10:09:47時(shí)運(yùn)行人員切汽機(jī)主控手動(dòng),此時(shí)主汽壓力為20.40MPa,整個(gè)過(guò)程中汽機(jī)主控指令為95.09%未變化,調(diào)門(mén)開(kāi)度未動(dòng)作,壓力下降速率為2.36MPa/分鐘。

        (3)給水調(diào)節(jié)過(guò)程:10:07:54A汽動(dòng)給水泵跳閘RB動(dòng)作,給水流量實(shí)際值由10:07:54時(shí)1865.26T/H經(jīng)3秒時(shí)間突降至1079.86T/H后,A汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速控制切手動(dòng),指令輸出為2942(汽動(dòng)給水泵輸出指令最小限為3000);此時(shí)因?qū)嶋H給水量急劇減少,與設(shè)定值產(chǎn)生巨大偏差,給水總操PID輸出指令增加,使B汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速指令由5750上升為最大值5800(最大限為5800,此時(shí)產(chǎn)生(B-A)/2=1400的偏置),使給水總操指令閉鎖在(A+B)/2=4400,致使B汽動(dòng)給水泵指令急劇下降到4400,但此時(shí)給水總操PID輸出又繼續(xù)增加以及偏置(設(shè)有速率變化)逐步變大,使B汽動(dòng)給水泵又快速達(dá)到上限5800,進(jìn)而往復(fù)作用產(chǎn)生鋸齒波(如圖3),但由于時(shí)間短,B汽動(dòng)給水泵沒(méi)有調(diào)整實(shí)際轉(zhuǎn)速變化,否則會(huì)對(duì)給水系統(tǒng)產(chǎn)生巨大的擾動(dòng)。10:09:04,偏置上升至1400,鋸齒波消失,10:10:02時(shí)實(shí)際給水量滑至最小值755.25T/H。

        經(jīng)過(guò)分析由于偏置的加入有一定的速率變化1250/分鐘,產(chǎn)生偏置1400完全加入到B汽動(dòng)給水泵輸出指令中需要68秒的時(shí)間,而鋸齒波產(chǎn)生的時(shí)間段(10:07:54至10:09:02)正好與之吻合,為了消除該不穩(wěn)定區(qū),進(jìn)一步優(yōu)化組態(tài),使用變參數(shù)的控制方式,即在給水泵RB時(shí),在一段時(shí)間內(nèi)不閉鎖給水總操的輸出。

        4 總結(jié)

        本次給水RB過(guò)程連鎖動(dòng)作時(shí)連鎖跳閘磨煤機(jī)、鍋爐主控、汽機(jī)主控基本正常,但給水RB自動(dòng)控制功能存在部分異常,如果控制不好很可能觸發(fā)MFT,導(dǎo)致停爐的嚴(yán)重后果,所以我們經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析動(dòng)作過(guò)程完善了給水RB邏輯:

        (1)給水總操指令上限閉鎖功能存在缺陷,未充分考慮RB狀況下偏置上升時(shí)間,對(duì)給水自動(dòng)產(chǎn)生一定擾動(dòng),同樣,其他RB功能也存在該缺陷,也需修改閉鎖邏輯。

        (2)RB動(dòng)作后22秒內(nèi)燃料主控閉鎖增,該時(shí)間不足以使鍋爐主控下滑至鍋爐主控目標(biāo)值,燃燒控制存在擾動(dòng),該時(shí)間需充分考慮各種工況重新設(shè)定。

        參考文獻(xiàn)

        [1]李鐵柱.給水泵RUNBACK動(dòng)作失敗原因分析及改進(jìn)措施[J].寧夏電力,2006,(4):36-40.

        [2]葛智平.機(jī)組全協(xié)調(diào)方式下RB優(yōu)化控制策略的探討與應(yīng)用[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007,27(1):115-117.

        (作者單位:蕪湖發(fā)電有限公司)

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