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        單拉井遠(yuǎn)程管理模式探索與創(chuàng)新

        2017-07-06 20:14:21譚光興
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年12期
        關(guān)鍵詞:無人值守創(chuàng)新管理節(jié)能降耗

        譚光興

        摘 要:油田單拉井管理是油田日常管理重要的一環(huán),在油田向油公司轉(zhuǎn)型中優(yōu)化潛力巨大。在充分進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上,針對(duì)單拉井管理進(jìn)行探索和創(chuàng)新,在多次試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,自主研究開發(fā)了一套遠(yuǎn)程管理系統(tǒng),在節(jié)能降耗和勞動(dòng)組織改革方面取得了明顯的效果。

        關(guān)鍵詞:?jiǎn)卫?;遠(yuǎn)程管控;創(chuàng)新管理;節(jié)能降耗;無人值守;效果效益

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.12.073

        1 引言

        油田單拉井的設(shè)置有兩種情況:一種是油井與計(jì)量站距離偏遠(yuǎn),鋪設(shè)流程管線費(fèi)用較高或工農(nóng)處理難度大;另一種是井口回壓偏高,對(duì)管線耐壓和質(zhì)量有一定要求,不易采取流程管線輸油,通常設(shè)置有單拉罐和單井值班房專人值守。

        傳統(tǒng)管理流程:按照值守人員→采油隊(duì)→采油礦 →試采隊(duì)逐層上報(bào)和下達(dá)。倒油前需人員現(xiàn)場(chǎng)開/關(guān)電加熱,過程漫長(zhǎng),流程繁瑣。采油廠現(xiàn)有單拉井225口,日產(chǎn)液合計(jì)491噸,人工現(xiàn)場(chǎng)讀數(shù)和加溫占用大量人力和時(shí)間,同時(shí)給生產(chǎn)管理帶來諸多不便。

        2 單拉井遠(yuǎn)程管理模式思路與創(chuàng)新

        以信息化提升為手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)單拉井罐生產(chǎn)參數(shù)數(shù)字化監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)警,達(dá)到降低人工成本,提升生產(chǎn)效率,降低能耗,防范原油泄漏和盜竊,規(guī)范單井拉油管理的目的。

        2.1 技術(shù)思路

        單拉井高架罐采用兩個(gè)15KW加熱棒進(jìn)行加熱,在加熱棒附近有一個(gè)Pt100溫度傳感器,罐體上有一個(gè)浮球機(jī)械桿連接指針式液位指示,灌頂留有DN80法蘭一處。技術(shù)思路是依托采油廠用電計(jì)量平臺(tái),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控,溫度、電量和液位采集。采用單拉井專用RTU實(shí)現(xiàn)電量、電力數(shù)據(jù)、溫度、液位采集和遠(yuǎn)程加熱、停止遙控功能,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加熱溫度、罐液位和電參數(shù)進(jìn)行報(bào)警和預(yù)警,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集監(jiān)控和加熱遠(yuǎn)程控制。

        2.2 系統(tǒng)體系構(gòu)架

        系統(tǒng)采用現(xiàn)場(chǎng)采集和遙控,將加熱溫度、液位和電量進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,然后根據(jù)各個(gè)單井油品特性實(shí)現(xiàn)制定加熱方案,通過GPRS無線傳輸模塊DTU和RTU模塊結(jié)合起來,進(jìn)行采集和遠(yuǎn)程遙控。 采集數(shù)據(jù)進(jìn)入信心中心數(shù)據(jù)庫,形成數(shù)據(jù)表格,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行加工處理,形成需要的數(shù)據(jù),在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布,實(shí)現(xiàn)有權(quán)限的遠(yuǎn)程控制網(wǎng)頁供瀏覽查詢和遠(yuǎn)程控制。

        2.3 創(chuàng)新點(diǎn)

        一是建立了以單拉井RTU為核心的數(shù)據(jù)采集與通訊系統(tǒng)。不僅集數(shù)據(jù)采集、電表計(jì)量、遙控功能于一身,還內(nèi)置加熱過程保護(hù)和電纜挖斷保護(hù)功能,對(duì)過壓、過流、短路等進(jìn)行有效防護(hù)。二是實(shí)現(xiàn)了對(duì)單拉井罐電加熱的遠(yuǎn)程控制。當(dāng)系統(tǒng)處于自動(dòng)運(yùn)行模式,通過遠(yuǎn)程監(jiān)控,按照當(dāng)天生產(chǎn)需求、車輛動(dòng)態(tài),通過網(wǎng)頁遠(yuǎn)程開/關(guān)電加熱裝置,避免超時(shí)、超溫加熱發(fā)生。三是搭建了系統(tǒng)平臺(tái)和短信報(bào)警連鎖的無縫隙監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。液位、溫度、電流出現(xiàn)異常波動(dòng)穩(wěn)時(shí),報(bào)警信息同時(shí)通過系統(tǒng)頁面和短信平臺(tái)發(fā)出,管控人員可以通過短信平臺(tái)發(fā)現(xiàn)、處理。

        3 應(yīng)用效果

        目前已經(jīng)安裝68口單拉井遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),總體運(yùn)行較穩(wěn)定,在日常管理上改變以往粗放型的管理,實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化的管理,達(dá)到了無人值守遠(yuǎn)程監(jiān)控,生產(chǎn)指揮中心管控崗值班人員輕點(diǎn)鼠標(biāo)即可完成原來幾十人才能完成的工作,取得了明顯的成效。主要體現(xiàn)在以下幾方面:

        (1)實(shí)現(xiàn)單拉罐遠(yuǎn)程加熱啟停,合理調(diào)度車輛,提高倒油車輛運(yùn)行效率。

        (2)實(shí)時(shí)監(jiān)控加熱過程溫度變化,及時(shí)調(diào)整加熱溫度。

        (3)在線顯示電量和電能變化,指導(dǎo)加熱時(shí)段,預(yù)防故障發(fā)生。

        (4)對(duì)于供液能力較差的單拉井,采取谷期開井,在保證產(chǎn)量不減的情況下,降低用電成本。

        (5)實(shí)現(xiàn)“谷期”加熱,減輕電網(wǎng)負(fù)荷,降低用電成本節(jié)省電費(fèi)。

        (6)實(shí)現(xiàn)液位下降0.3米自動(dòng)短信報(bào)警,預(yù)防偷盜油現(xiàn)象。

        (7)實(shí)現(xiàn)單拉井總體狀態(tài)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處置。

        (8)建立單拉井故障匯總、處置查詢和人機(jī)交互式報(bào)警處置平臺(tái),推動(dòng)了基礎(chǔ)管理向智能化轉(zhuǎn)變。

        (9)實(shí)現(xiàn)了單拉井實(shí)時(shí)監(jiān)控、全天候遠(yuǎn)程管控,節(jié)約了投資,減少了勞動(dòng)用工。

        4 社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益

        實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)參數(shù)全天候?qū)崟r(shí)采集,減少了勞動(dòng)用工,節(jié)約了投資成本。勞動(dòng)力資源配置更加合理。指揮中心直接管理到單井,管理層級(jí)減少,管理方式扁平化。實(shí)現(xiàn)了單拉井罐加熱遠(yuǎn)程啟停和監(jiān)控,改進(jìn)了加溫方案,降低了用電成本,對(duì)采油廠2015年10月份單拉井罐加熱耗電情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,68口單拉井合計(jì)日節(jié)電3210kW·h。

        實(shí)現(xiàn)了單拉井管理的雙平臺(tái)人機(jī)交互報(bào)警處置,加快了響應(yīng)速度,提升了處置時(shí)效,系統(tǒng)頁面彈出語音報(bào)警處置提示,3分鐘未處置,進(jìn)行短信報(bào)警,實(shí)現(xiàn)了單井拉油無縫隙管理。

        實(shí)現(xiàn)了單拉井倒油過程的全程掌握,優(yōu)化了車輛調(diào)配,提高了運(yùn)行效率,指揮中心根據(jù)單井加溫效果和液位高低動(dòng)態(tài)安排車輛運(yùn)行,避免了多層級(jí)信息傳遞的失真、延誤。目前現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%,拉油車輛準(zhǔn)點(diǎn)率100%。

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