■ 杜紅喜 王錦邦/成都航利(集團(tuán))實(shí)業(yè)有限公司
某型發(fā)動(dòng)機(jī)外涵機(jī)匣由Т300/BMP-316復(fù)合材料制成,外涵機(jī)匣上安裝的附件與核心機(jī)形成外涵流道,工作中承受著殼體內(nèi)外靜壓差、氣動(dòng)軸向力及機(jī)動(dòng)載荷。
該型某臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)試車后檢查發(fā)現(xiàn),復(fù)合材料外涵機(jī)匣內(nèi)表面出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,工作中受到高溫氣流灼燒,外涵機(jī)匣燒傷報(bào)廢,見圖1。
圖1 外涵機(jī)匣燒傷
圖2 燃?xì)獾沽鲗?dǎo)致的外涵機(jī)匣燒傷
外涵機(jī)匣使用的復(fù)合材料Т300/BMP-316最高長(zhǎng)期使用溫度為280℃。檢查外涵機(jī)匣,燒傷位置均布在機(jī)匣上,位于五級(jí)引氣管后約100mm處。發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀態(tài)下五級(jí)引氣處氣流溫度超過300℃,如五級(jí)引氣管連接處密封不良,五級(jí)引氣管內(nèi)高溫氣流泄漏后可能導(dǎo)致外涵機(jī)匣燒傷。
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程中,如低壓轉(zhuǎn)子未轉(zhuǎn)動(dòng)或轉(zhuǎn)速很低時(shí),風(fēng)扇未對(duì)外涵進(jìn)口空氣進(jìn)行增壓,外涵氣流流量較小、壓力較低,對(duì)五級(jí)引氣管處泄漏氣流摻混冷卻效果較差,加劇外涵燒傷。
圖3 復(fù)合材料外涵燒傷故障樹
此外,當(dāng)主燃燒室點(diǎn)火高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速較高后,如果低壓轉(zhuǎn)子仍未轉(zhuǎn)動(dòng),高壓壓氣機(jī)進(jìn)口壓力和外涵道空氣壓力基本等于大氣壓力,高壓壓氣機(jī)將從外涵道吸氣,此時(shí),渦輪后燃?xì)鈮毫Ω哂谕夂諝鈮毫Γ诟邏簤簹鈾C(jī)抽吸及壓差作用下導(dǎo)致渦輪后燃?xì)獾沽魅胪夂?,亦有可能引發(fā)外涵機(jī)匣燒傷,見圖2。
對(duì)外涵機(jī)匣燒傷進(jìn)行故障樹分析,以確定可能的故障因素并進(jìn)行排查,如圖3所示。
1)五級(jí)引氣管與燃燒室機(jī)匣密封不嚴(yán)
五級(jí)引氣管與燃燒室機(jī)匣通過螺釘相連接,兩者之間裝有封嚴(yán)墊。該處密封不嚴(yán)主要原因?yàn)椋喝紵覚C(jī)匣安裝座、封嚴(yán)片或五級(jí)引氣管轉(zhuǎn)接座表面質(zhì)量及平面度差。
通過增加研磨、校正、著色印痕密接度檢查等措施保證封嚴(yán)片零件表面質(zhì)量及平面度,提高五級(jí)引氣管與燃燒室機(jī)匣結(jié)合面質(zhì)量。
2) С型密封圈密封性能衰減
封嚴(yán)墊由封嚴(yán)片及С型密封圈組成。封嚴(yán)墊安裝在主燃燒室與五級(jí)引氣管之間,С型密封圈起著密封五級(jí)引氣管內(nèi)氣流作用。檢查發(fā)現(xiàn),С型密封圈表面鍍層有脫落現(xiàn)象,且С型密封圈ΦD尺寸較小,見圖4。
圖4 C型密封圈剖面示意圖
圖5 五級(jí)引氣管轉(zhuǎn)接座局部變形
С型密封圈ΦD尺寸較小及表面鍍層質(zhì)量對(duì)其密封性能均產(chǎn)生不良影響。為恢復(fù)С型密封圈密封性能,進(jìn)行表面鍍層及ΦD尺寸恢復(fù)。修理后,С型密封圈尺寸及表面鍍層質(zhì)量改善。
3) 裝配因素
裝配五級(jí)引氣管時(shí)發(fā)現(xiàn)五級(jí)引氣管存在扭曲及變形情況。
a. 五級(jí)引氣管扭曲
五級(jí)引氣管為兩段式結(jié)構(gòu),修理時(shí)前段與后段連接為整體進(jìn)行密封試驗(yàn),使用整體進(jìn)行裝配時(shí)在五級(jí)引氣管一端容易出現(xiàn)扭曲現(xiàn)象,影響連接密封性。
針對(duì)該情況調(diào)整五級(jí)引氣管裝配流程,通過先裝配前后兩段、再連接前后段的方法,解決了五級(jí)引氣管扭曲引起的密封不嚴(yán)問題。
b. 五級(jí)引氣管轉(zhuǎn)接座變形
表1 密封試驗(yàn)情況
五級(jí)引氣管轉(zhuǎn)接座安裝螺栓處端面厚度為3mm,其余部位厚度為3.5mm,承力位置壁厚小于非承力位置,裝配后受力作用下薄弱區(qū)域因應(yīng)力作用產(chǎn)生變形,導(dǎo)致安裝面局部存在縫隙,見圖5。
為消除轉(zhuǎn)接座變形對(duì)密封性能的影響,裝配時(shí)在主燃燒室五級(jí)引氣管座、封嚴(yán)墊、五級(jí)引氣管端面涂H61-1環(huán)氧有機(jī)硅耐熱漆進(jìn)行密封。
4) 密封試驗(yàn)驗(yàn)證
分別使用舊品封嚴(yán)墊、修理合格封嚴(yán)墊、新品封嚴(yán)墊進(jìn)行煤油密封試驗(yàn),驗(yàn)證上述修理措施對(duì)五級(jí)引氣管內(nèi)氣流泄漏的影響,試驗(yàn)壓力為1.80MPa,試驗(yàn)情況見表1。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,對(duì)五級(jí)引氣管與燃燒室機(jī)匣密封不嚴(yán)、С型密封圈密封性能衰減、裝配因素等進(jìn)行攻關(guān)后,解決了五級(jí)引氣管內(nèi)氣流泄漏問題,有效避免了泄漏氣流燒傷復(fù)合材料外涵機(jī)匣。
燃?xì)獾沽髟驗(yàn)橹魅紵尹c(diǎn)火高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速較高時(shí)低壓轉(zhuǎn)子未轉(zhuǎn)動(dòng)。低壓轉(zhuǎn)子未轉(zhuǎn)動(dòng)的原因有以下幾種:一是冷態(tài)轉(zhuǎn)靜子間隙小,發(fā)動(dòng)機(jī)停車狀態(tài)下轉(zhuǎn)子下沉,使轉(zhuǎn)靜子下半部間隙進(jìn)一步減小,導(dǎo)致起動(dòng)時(shí)低壓轉(zhuǎn)靜子間碰磨力大;二是停車后轉(zhuǎn)子出現(xiàn)熱彎曲現(xiàn)象,導(dǎo)致起動(dòng)過程中局部碰磨力增大;三是發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)靜子升溫速度不一致,熱不協(xié)調(diào)導(dǎo)致轉(zhuǎn)靜子間配合間隙發(fā)生變化,碰磨力變大。針對(duì)燃?xì)獾沽鲗?dǎo)致外涵燒傷采取以下措施進(jìn)行控制。
1) 起動(dòng)控制
針對(duì)低壓轉(zhuǎn)子未轉(zhuǎn)動(dòng)現(xiàn)象,試車工序進(jìn)行規(guī)定:一是起動(dòng)前增加冷運(yùn)轉(zhuǎn)措施,改善發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部溫度分布;二是高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速達(dá)到3300r/min、低壓轉(zhuǎn)子未轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),立刻緊急停車。
2) 轉(zhuǎn)靜子間隙控制
在低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)故障還未發(fā)生前進(jìn)行的故檢中發(fā)現(xiàn),低壓渦輪轉(zhuǎn)子與后機(jī)匣前封嚴(yán)環(huán)配合處碰磨痕跡明顯、磨痕較深。
微分測(cè)量數(shù)據(jù)分析表明,在低壓轉(zhuǎn)子未發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)故障的發(fā)動(dòng)機(jī)中,該位置配合普遍偏小且跳動(dòng)偏大。因此制定控制措施:一是修理時(shí)將低壓渦輪轉(zhuǎn)子與前封嚴(yán)環(huán)配合間隙控制在規(guī)定上限;二是將前封嚴(yán)環(huán)涂層加工由單件加工調(diào)整為組合加工,保證加工后的同心度。
3) 試車驗(yàn)證情況
進(jìn)行轉(zhuǎn)靜子間隙、起動(dòng)控制后,廠內(nèi)試車只出現(xiàn)1起起動(dòng)過程中低壓轉(zhuǎn)子未轉(zhuǎn)動(dòng)故障,有效預(yù)防了燃?xì)獾沽鲗?dǎo)致的外涵機(jī)匣燒傷故障。
復(fù)合材料外涵機(jī)匣燒傷故障的原因?yàn)槲寮?jí)引氣管內(nèi)氣流泄漏或起動(dòng)過程中低壓轉(zhuǎn)子未轉(zhuǎn)動(dòng)引起的燃?xì)獾沽?,通過降低五級(jí)引氣管內(nèi)氣流泄漏、預(yù)防燃?xì)獾沽鞔胧┛捎行ьA(yù)防復(fù)合材料外涵燒傷。