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        管式爐蒸氨工藝在韶鋼的應用

        2017-06-23 13:49:31盧曉鋒梁永雄寶武集團廣東韶關鋼鐵股份有限公司焦化分廠
        化工管理 2017年14期
        關鍵詞:蒸氨管式氨水

        盧曉鋒 梁永雄(寶武集團廣東韶關鋼鐵股份有限公司 焦化分廠)

        管式爐蒸氨工藝在韶鋼的應用

        盧曉鋒 梁永雄(寶武集團廣東韶關鋼鐵股份有限公司 焦化分廠)

        韶鋼焦化分廠以直接蒸汽蒸氨使用經驗為基礎,在管式爐蒸氨新工藝的設計、應用中實施優(yōu)化改造,取得了一定的經濟效益。

        管式爐;蒸氨;剩余氨水;廢水

        韶鋼煉鐵廠焦化分廠原有兩套煤氣凈化化產系統(tǒng),分別與年產70萬噸4.3m焦爐和年產110萬噸6m焦爐配套,兩套化產系統(tǒng)均采用焦化行業(yè)常用的直接蒸汽蒸氨工藝。該工藝雖然有簡單、成熟,投資較低等優(yōu)勢,但隨著新興蒸氨工藝出現(xiàn),其優(yōu)勢已逐漸弱化。韶鋼2014年9月投產的2X55孔、年產焦炭110萬t焦爐,配套煤氣凈化系統(tǒng)(以下簡稱新焦化產)蒸氨工藝改采用管式爐蒸氨工藝,該裝置投產至今,運行穩(wěn)定,蒸氨廢水質量良好,年節(jié)約蒸汽6.57萬噸,同時降低了蒸氨廢水量,為公司降低了酚氰廢水處理成本。

        1 管式爐蒸氨工藝介紹

        剩余氨水經焦油氨水分離工序1個帶錐底結構的氨水槽和2個無結構氨水槽逐級滿流、重力沉降后,由泵送經陶瓷膜過濾器過濾,經氨水/廢水換熱器,與蒸氨塔底出來的蒸氨廢水換熱至95~98℃后,從塔頂進入蒸氨塔,蒸出的氨汽經塔頂分縮器分凝后送入硫銨飽和器。

        用2.5~5%氫氧化鈉溶液連續(xù)加入到進塔剩余氨水管線混合器內,同送入蒸氨塔,使氯化銨等固定銨鹽分解后蒸出。蒸氨塔底103~105℃的蒸氨廢水經與原料氨水、循環(huán)水兩級冷卻至40℃后送酚氰廢水處理站。

        以上工藝狀況與直接蒸汽蒸氨工藝基本一致。

        新焦化產管式爐蒸氨工藝的特點在于設置了一臺高/焦爐煤氣管式爐,可采用單高爐煤氣、單焦爐煤氣和高/焦爐混合煤氣等三種加熱蒸氨廢水的方式,代替直接蒸汽為蒸氨工藝提供熱源。即蒸氨塔底廢水用廢水循環(huán)泵抽出,經管式爐加熱升溫至123℃后回送入蒸氨塔底。另外,仍保留直接蒸汽蒸氨工藝功能,在塔底預留直接蒸汽加熱管,保證蒸氨系統(tǒng)全年連續(xù)運行。

        2 管式爐蒸氨工藝優(yōu)化

        在原直接蒸汽蒸氨的生產經驗的基礎上,為降低蒸汽能源消耗,綜合利用公司過剩的高、焦爐煤氣,降低生產運行成本,新焦化產選擇了配套實施管式爐蒸氨工藝。在工程實施和投產運行過程中,新焦化產做了一些工作,進一步優(yōu)化管式爐蒸氨工藝。

        2.1 剩余氨水凈化改造

        剩余氨水含油是導致蒸氨廢水COD高的重要原因之一,從源頭上降低剩余氨水含油至關重要。

        (1)將終極重力沉降剩余氨水槽的氨水出口管高度由離底部0.5m提高至1.5m;使剩余氨水出口遠離經重力沉降后的槽底焦油層,槽底進行定期排污,保證沉降后的油及時轉走。

        (2)陶瓷膜過濾器原設計采用未過濾的剩余氨水來反洗,直接影響反洗效果,導致剩余氨水過濾效果差,如表1。

        表1 2015年剩余氨水含油(mg/l)改造前

        9月,改用脫硫工序來的熱水(潔凈水,約62℃)代替未過濾的剩余氨水進行過濾器反洗,避免二次污染,并提高過濾器反洗時長和頻次,保證反洗效果,進而提高過濾效果。改造后,陶瓷膜過濾器過濾前和過濾后的剩余氨水含油量均降低,過濾效果23.59%上升至56.6%,如表2。

        表2 2015年剩余氨水含油(m g/l)改造后

        2.2 管式爐煤氣管線改造

        (1)將入管式爐燃燒器的環(huán)形管線煤氣出口支管由原設計的底部改為上部,防止煤氣管道因積液而堵塞導致管式爐熄火停產。

        (2)管式爐煤氣燃燒器前設有阻火器,是用于防止煤氣突然中斷時發(fā)生回火現(xiàn)象的安全設施。阻火器內芯由致密的隔網組成,容易被煤氣攜帶的雜質堵塞,必須經常清理。原設計無法實現(xiàn)不停產檢修。通過阻火器前、后設閥門的簡單改造,并備一臺離線阻火器隨時待用后,阻火器清理極其方便且對蒸氨廢水溫度影響極小。

        2.3 氨汽管線優(yōu)化

        原直接蒸汽蒸氨工藝蒸氨塔頂出口氨汽管道及閘閥均采用316L材質不銹鋼,但塔頂放散閥、氨汽出口總閥閥體及入飽和器三通管道等冷點容易集聚冷凝的氨汽,使管道閥門發(fā)生腐蝕性穿漏,造成蒸氨系統(tǒng)停產。

        新焦化產蒸氨塔出口氨汽閥門改采用鈦材、管道改而采用鋁管,且取消管道U型,在飽和器處氨氣總管上設DN50鋁管放散管,在蒸氨塔頂總管上設DN25吹掃管,并在氨氣閥與飽和器之間各加一對活套法蘭。既考慮了氨汽冷凝產生腐蝕問題,也增加了吹掃功能,并設法蘭降低檢修難度。

        2.4 蒸氨塔塔板結構選型優(yōu)化

        韶鋼兩套原化產系統(tǒng)蒸氨塔分別為泡罩塔和浮閥塔。

        泡罩塔板雖然操作彈性較大,塔板不易堵塞但結構復雜、造價高,生產能力及板效率較低。

        篩板塔使用時塔板上仍然有液體的逆向混合,因而會降低傳質效率,另外閥片容易卡住,影響其自由開啟,特別是使用時間稍長后塔板容易粘結焦油或鹽內造成塔板堵塞、液泛、塔阻升高,蒸氨效果下降,能耗升高。

        新焦化產蒸氨塔優(yōu)化為斜孔篩板塔,斜孔篩板塔具有處理量大、塔板效率高、塔板阻力小、塔板防垢能力強的特點。

        2.5 螺旋板換熱器堵塞處理優(yōu)化

        氨水換熱器等螺旋板換熱器流道堵塞時,通常采用蒸汽吹掃,換熱器內的焦油很難吹出,且高溫容易使焦油脫水變成瀝青,更難處理;且蒸汽吹掃容易使換熱器內溫度超過設計溫度110℃而損壞。

        新焦化產在排空換熱器內介質后,改采用洗油循環(huán)沖洗的方式,用相似相溶原理,溶解流道結垢的焦油,效果良好。

        3 管式爐蒸氨工藝效益分析

        與直接蒸汽蒸氨工藝相比,管式爐蒸氨工藝雖然增加了一臺管式爐、兩臺廢水循環(huán)泵等基建投資,但效益十分明顯。經過優(yōu)化改造后,系統(tǒng)操作穩(wěn)定性得到提高,蒸氨系統(tǒng)從未被迫停工檢修。

        3.1 主要經濟效益

        管式爐蒸氨工藝用公司過剩的高、焦爐煤氣代替價格昂貴的蒸汽,經濟效益明顯。

        (1)按剩余氨水處理量45m3/h,蒸氨低壓蒸汽消耗0.15t/t氨水計,與直接蒸汽蒸氨工藝相比,管式爐蒸氨工藝年節(jié)約蒸汽6.57萬噸,年直接經濟效益788.4萬元。

        (2)按照廢水處理綜合費用為12.5元/t計算,管式爐蒸氨工藝每年為酚氰污水處理節(jié)約82.1萬元。

        (3)按單焦爐煤氣燃燒用量1250m3/h,焦爐煤氣價格44.78元/GJ計算,為公司回收過剩的焦爐煤氣效益848.3萬元。

        3.2 其它效益

        (1)蒸氨效果不再受外線蒸汽壓力波動的影響,保證了廢水質量;

        (2)蒸氨系統(tǒng)運行穩(wěn)定性得到提高,降低了檢修和備件費用。

        4 結語

        管式爐蒸氨工藝在保證蒸氨廢水質量的前提下,解決了韶鋼煤氣過剩的問題,同時實現(xiàn)了無蒸汽蒸氨、減少了廢水外排量,且不用增加過多基建投資就達到了節(jié)能減排和低成本化生產運營的目的,具有一定的先進性和競爭優(yōu)勢。

        [1]陳戰(zhàn)群,管式爐加熱蒸氨廢水在蒸氨工藝中的應用.燃料與化工,2012(5):47,49.

        [2]王玉萍,曹友寶,盧元儉.管式爐法無蒸汽蒸氨新工藝在寧鋼的實踐,寶鋼技術,2010(4);20~21,34.

        [3]藍春樹.斜孔塔板的應用.化工進展,2007(26):154~155.

        [4]王增忱陳冬霞.熱泵與斜孔塔盤在蒸氨工藝上的應用.中國化工貿易,2012(3):074

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