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        360 MW機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化模擬

        2017-06-15 15:26:37梁秀進(jìn)朱躍魏宏鴿
        綜合智慧能源 2017年5期
        關(guān)鍵詞:噴氨標(biāo)準(zhǔn)偏差煙道

        梁秀進(jìn),朱躍,魏宏鴿

        (華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)

        360 MW機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化模擬

        梁秀進(jìn),朱躍,魏宏鴿

        (華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)

        針對(duì)某360 MW機(jī)組選擇性催化還原法(SCR)脫硝反應(yīng)器,利用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行了噴氨優(yōu)化和流場(chǎng)優(yōu)化的數(shù)值模擬。模擬結(jié)果顯示,入口流場(chǎng)的不均勻性,在反應(yīng)區(qū)NOx分布和速度場(chǎng)有明顯的體現(xiàn)。通過劃分控制區(qū)域,按照各區(qū)域內(nèi)氨氮比均衡的原則,不斷優(yōu)化噴氨格柵各噴管噴氨量,可以將各控制區(qū)的氨氮比標(biāo)準(zhǔn)偏差從10.0%左右降低到1.5%以下。通過改變噴氨格柵后導(dǎo)流板結(jié)構(gòu),第1層催化劑入口速度場(chǎng)得到明顯改善。對(duì)流場(chǎng)優(yōu)化后重新進(jìn)行了噴氨優(yōu)化,結(jié)果顯示:噴氨格柵后的流場(chǎng)優(yōu)化對(duì)氨氮比均勻性影響不大。反應(yīng)器入口處的煙氣流場(chǎng)與噴氨模式共同決定了后續(xù)氨氮比的均勻性,噴氨格柵后的流場(chǎng)優(yōu)化可以更多地改變分布的相對(duì)位置。

        選擇性催化還原法(SCR);脫硝;噴氨優(yōu)化;流場(chǎng)優(yōu)化;計(jì)算流體力學(xué)(CFD)

        0 引言

        選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)在實(shí)際工程上應(yīng)用時(shí),由于反應(yīng)器空間大,存在著流場(chǎng)不均勻、還原劑與煙氣混合差等問題,脫硝效率要低于實(shí)驗(yàn)室條件下的效率。隨著環(huán)保排放要求越來越高,當(dāng)運(yùn)行要求脫硝效率在90% 以上時(shí),因需要較大的氨氮比,容易造成逃逸氨超標(biāo)、碳酸氫銨堵塞空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)和催化劑壽命短等一系列問題。所以,對(duì)在運(yùn)脫硝裝置進(jìn)行優(yōu)化,成為當(dāng)前的一個(gè)新課題。目前實(shí)際工程上的噴氨優(yōu)化[1-2]通常是測(cè)量獲得反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度和氨逃逸率,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)反復(fù)調(diào)節(jié)各噴氨支管的手動(dòng)氨閥開度來實(shí)現(xiàn)的,存在試驗(yàn)工作量大,難以整體把握的問題。

        在SCR脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段,計(jì)算流體力學(xué)(CFD)數(shù)值模擬已成為重要的工具,用于進(jìn)行導(dǎo)流板[3-4]、整流器[5-6]、混合器[7-8]的設(shè)計(jì)以及噴氨格柵形式[9]布置等的設(shè)計(jì),以優(yōu)化其流場(chǎng)和噴氨,但其普遍存在著反應(yīng)器入口條件未知的問題,一般作均一性假設(shè)來解決。也有部分研究人員進(jìn)行了非均勻入口條件的模擬,如周英貴[10]對(duì)入口非均勻入口條件的SCR氨噴射做過模擬研究,但其非均勻性入口條件來自于鍋爐燃燒模擬;王樂樂等[11]采用過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)做過數(shù)值模擬,以優(yōu)化改造噴氨格柵形式;孫虹等[12]利用實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了噴氨優(yōu)化,按照氨氮一致分配理論,得到了良好的效果。鍋爐燃燒組織是復(fù)雜的,這就會(huì)使得模擬條件和實(shí)際條件有一定的偏差,對(duì)于在運(yùn)行的脫硝系統(tǒng),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),利用CFD模擬進(jìn)行二次優(yōu)化,消除原始設(shè)計(jì)條件造成的偏差,將成為脫硝優(yōu)化的新方向。本文利用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),利用CFD進(jìn)行了某360 MW機(jī)組在運(yùn)脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化和流場(chǎng)優(yōu)化的數(shù)值模擬。

        1 模擬對(duì)象與方法

        1.1 模擬對(duì)象

        模擬對(duì)象為某電廠360 MW機(jī)組,其SCR入口煙道尺寸為2 400 mm×11 610 mm,反應(yīng)器規(guī)格為8 980 mm×11 610 mm,3層催化劑,反應(yīng)器結(jié)構(gòu)如圖1所示,入口NOx質(zhì)量濃度600 mg/m3時(shí),設(shè)計(jì)脫硝效率91.7%。噴氨格柵分前后兩排,每排12組,每組2根噴管,分別負(fù)責(zé)上半部煙道和下半部煙道噴氨,前后排錯(cuò)列布置,共計(jì)48根噴管;噴氨管入口在煙道上面,迎風(fēng)面設(shè)有防磨板;負(fù)責(zé)上半部煙道的噴管有8對(duì)噴嘴,負(fù)責(zé)下半部煙道噴氨的有9對(duì)噴嘴,共計(jì)408對(duì)噴嘴,靠近上下煙道璧的噴嘴距煙道160 mm,噴嘴之間間距130 mm;噴管規(guī)格為?76 mm×5.0 mm,噴嘴規(guī)格為?27 mm×3.5 mm,每對(duì)噴嘴出口與煙氣走向左右分別呈45°角。噴氨控制方式是負(fù)責(zé)上半部煙道和下部煙道的噴管分開控制,1個(gè)控制閥控制3根噴管,共計(jì)16個(gè)控制閥。

        入口數(shù)據(jù)采用實(shí)際測(cè)量結(jié)果,試驗(yàn)時(shí)采用網(wǎng)格法測(cè)量反應(yīng)器入口流場(chǎng),寬度方向分9段,高度方向分5段,共計(jì)45個(gè)測(cè)點(diǎn)。

        1.2 模擬方法

        模擬采用FLUENT17軟件,氣體流動(dòng)采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型,反應(yīng)器中煙氣、稀釋空氣和氨氣混合采用組分輸運(yùn)模型,入口界面采用速度入口,反應(yīng)器出口采用壓力出口。除NOx外,煙氣其他成分根據(jù)物性創(chuàng)建為獨(dú)立統(tǒng)一的流體,還原氣體為稀釋空氣和氨氣按一定比例的混合氣。催化劑層采用多孔介質(zhì)模型,以簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)并體現(xiàn)其增加阻力的作用。

        表1 煙氣流速標(biāo)準(zhǔn)偏差 %

        表2 NOx質(zhì)量濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差 %

        表3 煙氣溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差 %

        表4 均勻噴氨時(shí)各監(jiān)視面NH3/NOx標(biāo)準(zhǔn)偏差 %

        圖1 反應(yīng)器結(jié)構(gòu)及噴氨管形式

        反應(yīng)器及噴氨格柵結(jié)構(gòu)按實(shí)際情況繪制,網(wǎng)格數(shù)約1 000萬,通過網(wǎng)格質(zhì)量檢驗(yàn)。模擬時(shí)將試驗(yàn)測(cè)量面作為反應(yīng)器入口,按照網(wǎng)格法測(cè)點(diǎn)位置將入口界面分割成與之網(wǎng)格法測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的45個(gè)子輸入面,分別輸入實(shí)測(cè)流速、NOx質(zhì)量濃度和煙氣溫度數(shù)據(jù)。各噴氨管上的噴嘴組有獨(dú)立的輸入界面,可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)其噴氨量。根據(jù)其控制方式,對(duì)應(yīng)16個(gè)控制閥,在第1層催化劑入口設(shè)16個(gè)監(jiān)視界面,分別命名為1-s,1-x,2-s,2-x,3-s,3-x,4-s,4-x,5-s,5-x,6-s,6-x,7-s,7-x,8-s,8-x,數(shù)字1~8為Z方向從負(fù)到正依次排列,s為上半部煙道噴氨管對(duì)應(yīng)位置,x為下半部煙道噴氨管對(duì)應(yīng)位置。

        1.3 評(píng)價(jià)方法

        對(duì)流速、濃度、氨氮比等各項(xiàng)指標(biāo)均采用標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià),標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)Cv的計(jì)算公式為

        2 結(jié)果與討論

        2.1 均勻噴氨

        將實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)輸入口界面模擬后,得出第1層催化劑入口平均流速為3.32 m/s,最大流速為4.47 m/s,最小流速為2.61 m/s;平均NOx質(zhì)量濃度為561.32 mg/m3,最大NOx質(zhì)量濃度為610.34 mg/m3,最小NOx質(zhì)量濃度為518.75 mg/m3;平均煙溫為617.49 K,最高煙溫為628.91 K,最低煙溫為559.18 K。根據(jù)第1層催化劑入口16個(gè)監(jiān)視界面的流速、NOx質(zhì)量濃度和煙氣溫度的平均值,計(jì)算出了它們的標(biāo)準(zhǔn)偏差,見表1~表4??梢钥闯?,NOx質(zhì)量濃度、煙氣流速、煙氣溫度的標(biāo)準(zhǔn)偏差依次減小,煙氣溫度的偏差只有0.70%左右。按照整體氨氮比0.917,各噴嘴均勻噴氨,得出了各監(jiān)視界面NH3/NOx的標(biāo)準(zhǔn)偏差,各界面基本在10.0%左右。每個(gè)區(qū)域內(nèi)NOx的絕對(duì)含量取決于煙氣量和NOx質(zhì)量濃度,所以氨氮比的偏差高于煙氣流速和NOx質(zhì)量濃度的偏差。

        表6 流場(chǎng)優(yōu)化后各監(jiān)視面煙氣流速標(biāo)準(zhǔn)偏差 %

        2.2 噴氨優(yōu)化

        噴氨優(yōu)化的方法與現(xiàn)場(chǎng)工程調(diào)節(jié)方法類似,孫克勤等[13]和吳學(xué)智等[14]也提出過的主動(dòng)不均勻噴氨法。保持系統(tǒng)整體氨氮比0.917不變,根據(jù)各監(jiān)視區(qū)域氨氮比,多次調(diào)節(jié)各噴管噴氨量,直至氨氮比均勻度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。均勻噴氨和噴氨優(yōu)化后第1層催化劑入口氨氮比分布圖如圖2所示,由圖2可以看出,均勻噴入時(shí)存在一個(gè)氨氮比偏高的區(qū)域,實(shí)際測(cè)量時(shí)在對(duì)應(yīng)反應(yīng)器出口對(duì)應(yīng)位置也有一個(gè)NOx低濃度區(qū),合理性得到了驗(yàn)證。通過優(yōu)化,氨氮比逐步趨于均勻,說明分區(qū)控制噴氨量的方法進(jìn)行調(diào)節(jié)有效。

        圖2 第1層催化劑入口氨氮比分布

        為更直觀地顯示調(diào)節(jié)效果,表5給出了噴氨優(yōu)化后各控制界面氨氮比標(biāo)準(zhǔn)偏差。從表5中可以看出,經(jīng)過調(diào)整,各區(qū)域氨氮比標(biāo)準(zhǔn)偏差均小于1.5%,與均勻噴氨時(shí)的10.0%左右相比有了極大的改善。結(jié)合圖2,煙道中間位置氨氮比明顯高于靠近上下煙道位置,靠近兩側(cè)有兩個(gè)明顯的氨氮比偏高的中心,這是因?yàn)楦叨确较蛏现皇芸赜趦山M噴管,這在實(shí)際運(yùn)行時(shí)使調(diào)節(jié)幅度有限。王樂樂等[11]論證過這個(gè)問題,在該反應(yīng)器上,要改善上下方向上的不均勻程度,需在上下方向上設(shè)置更多的控制分段。各分區(qū)噴氨量與其NOx絕對(duì)含量并不完全呈比例對(duì)應(yīng)關(guān)系,可知煙氣流速的不均勻除了影響煙氣量外,還會(huì)影響噴嘴出流的軌跡,其不均勻程度對(duì)系統(tǒng)影響較大,容易形成局部還原劑過量或不足。

        2.3 流場(chǎng)優(yōu)化

        圖3給出了反應(yīng)器中心垂直界面和第1層催化劑入口上煙氣流速分布,可以看出入口煙道下部有向上流的趨勢(shì),造成對(duì)應(yīng)第1層催化劑入口對(duì)應(yīng)位置流量偏小。

        圖3 初始反應(yīng)器煙氣速度場(chǎng)

        為改善該情況,并本著改造從簡(jiǎn)的原則,將原有噴氨格柵后煙道內(nèi)兩塊向上導(dǎo)流煙氣的導(dǎo)流板改為上部煙道向下導(dǎo)流。模擬結(jié)果如圖4所示,從圖4上可以看出,除最外緣和兩側(cè)外,煙氣流速均勻度有了明顯的改善。流場(chǎng)優(yōu)化后各監(jiān)視界面的煙氣流速標(biāo)準(zhǔn)偏差具體見表6,與表1相比,降低了3~4百分點(diǎn)。

        圖4 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后煙氣速度場(chǎng)

        在流場(chǎng)優(yōu)化后的基礎(chǔ)上,按原來的方法重新進(jìn)行了噴氨優(yōu)化,優(yōu)化后的結(jié)果如圖5所示。結(jié)果顯示,與未作流場(chǎng)優(yōu)化相比,有一定的改善。但是,原有的氨氮比偏差大的局部并沒有消除,只是位置略有變化。

        圖5 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后第1層催化劑入口氨氮比分布

        根據(jù)上述分析結(jié)果可知,噴氨格柵后進(jìn)行導(dǎo)流板改造來優(yōu)化流場(chǎng),可以有效降低后續(xù)煙氣流速的不均勻程度,但是對(duì)前面的流場(chǎng)和噴氨優(yōu)化作用不明顯。所以,采用改變鍋爐燃燒組織方式、在反應(yīng)器噴氨格柵前設(shè)置導(dǎo)流板等手段,才能更好地優(yōu)化噴氨格柵處的流場(chǎng),進(jìn)而取得均勻程度更高的氨氮比分布。

        3 結(jié)論

        在運(yùn)SCR脫硝反應(yīng)器的噴氨優(yōu)化存在著入口條件不均勻、結(jié)構(gòu)形式和控制方式不可調(diào)等約束條件,通過對(duì)其進(jìn)行模擬,得出了如下結(jié)論:(1)入口條件的不均勻,將會(huì)在反應(yīng)區(qū)得到體現(xiàn);(2)通過劃分控制分區(qū),優(yōu)化噴氨格柵各噴管流量,能將分區(qū)之間氨氮比的標(biāo)準(zhǔn)偏差從10.0%左右降到1.5%以下;(3)煙氣流速的不均勻除影響煙氣量外,還會(huì)影響噴氨格柵噴嘴的出流軌跡,易于造成局部氨氮比偏高或偏低;(4)噴氨格柵后的流場(chǎng)優(yōu)化對(duì)流場(chǎng)作用明顯,但對(duì)改善氨氮比分布影響有限。

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        (本文責(zé)編:白銀雷)

        2017-02-28;

        2017-04-14

        X 51

        A

        1674-1951(2017)05-0070-04

        梁秀進(jìn)(1979—),男,山東臨沂人,高級(jí)工程師,工學(xué)博士,從事電站鍋爐節(jié)能及污染物排放控制工作(E-mail:liangxiujin@126.com)。

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