姚宸揚(yáng),紀(jì) 濤,宋賢良
(國網(wǎng)浙江德清縣供電公司,浙江 德清 313200)
220 kV變電站35 kV電容器組差壓保護(hù)頻繁動(dòng)作的原因分析
姚宸揚(yáng),紀(jì) 濤,宋賢良
(國網(wǎng)浙江德清縣供電公司,浙江 德清 313200)
某變電站35 kV 1號電容器連續(xù)在4天內(nèi)發(fā)生了3起差壓保護(hù)動(dòng)作事件。經(jīng)過現(xiàn)場檢查及電容器試驗(yàn)后,排除了電容器內(nèi)部故障的可能性。在考慮外部因素時(shí)提出假設(shè),并通過理論分析和電能質(zhì)量測試,最終證實(shí)了諧波是導(dǎo)致電容器熔絲多次熔斷的主要原因。
電容器;內(nèi)部故障;諧波電流;放大效應(yīng)
無功功率以及電壓調(diào)整對電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行非常重要。電網(wǎng)需要保持系統(tǒng)中無功功率的平衡,同時(shí)該平衡與電壓有著密切的關(guān)系,無功電源的充足與否,關(guān)系著電壓的合格水平。為了維持電壓在規(guī)定的范圍內(nèi),必須采取無功補(bǔ)償措施,最常用的無功補(bǔ)償方式是并聯(lián)電容器。
目前,德清縣境內(nèi)變電所主變壓器低壓側(cè)母線上均裝設(shè)了并聯(lián)電容器并配置電容器保護(hù)。其保護(hù)配置一般為:高電壓保護(hù)、低電壓保護(hù)、過電流Ⅰ段、Ⅱ段保護(hù)以及不平衡電壓保護(hù),不平衡電壓保護(hù)、差壓保護(hù)一般兩者取其一。
2014年10月,德清縣境內(nèi)220 kV莫梁變電站(以下簡稱莫梁變)35 kV 1號電容器配置差壓保護(hù)連續(xù)4天內(nèi)發(fā)生3起差壓保護(hù)跳閘事件,莫梁變35 kV系統(tǒng)為分列運(yùn)行,具體情況如下:
(1)10月18日11∶21,莫梁變35 kV 1號電容器Ⅰ組電容器開關(guān)因差壓保護(hù)動(dòng)作跳閘,11∶24Ⅱ組電容器開關(guān)也因差壓保護(hù)動(dòng)作跳閘,經(jīng)現(xiàn)場檢查Ⅰ組C相5號熔絲熔斷,Ⅱ組C相6號熔絲熔斷,于當(dāng)天停役作更換熔絲處理。
(2)10月19日,35 kV 1號電容器Ⅱ組電容器開關(guān)、Ⅰ組電容器開關(guān)于11∶18和11∶21因差壓保護(hù)動(dòng)作先后跳閘,現(xiàn)場檢查Ⅰ組C相5號熔絲熔斷,Ⅱ組C相6號熔絲熔斷,于10月20日進(jìn)行更換熔絲處理。
(3)10月21日,35 kV 1號電容器Ⅱ組電容器開關(guān)、Ⅰ組電容器開關(guān)于11∶19和11∶20因差壓保護(hù)動(dòng)作先后跳閘,現(xiàn)場檢查Ⅰ組C相3號熔絲熔斷,Ⅱ組C相4號熔絲熔斷。
2.1 差壓保護(hù)原理及分析
如圖1所示,電容器組的差壓保護(hù)是通過檢測同相電容器組2個(gè)串聯(lián)段之間的電壓,經(jīng)過比較后作出相應(yīng)判斷。當(dāng)設(shè)備正常時(shí),兩段的容抗相等,兩者壓差為零。當(dāng)某段出現(xiàn)故障時(shí),由于容抗的變化使各自分壓不相等而產(chǎn)生壓差,當(dāng)壓差超過允許值時(shí),保護(hù)動(dòng)作。這主要是用于避免單相電容器個(gè)別元件短路、擊穿、斷線等故障退出運(yùn)行后事故的擴(kuò)大[1]。內(nèi)部元件故障靠熔絲來隔離故障,本次事件中,單個(gè)熔絲熔斷后,引起了非故障相電容器及故障相中健全元件電壓的升高,因此導(dǎo)致了差壓保護(hù)動(dòng)作。
圖1 差壓保護(hù)原理
2.2 電容器內(nèi)部常見故障及判斷
熔絲熔斷的原因有很多,最為常見的是電容器內(nèi)部故障。實(shí)際運(yùn)行中具體表現(xiàn)為:
(1)滲漏油。并聯(lián)電容器滲漏油是一種最常見的異?,F(xiàn)象,滲漏油的主要原因是出廠產(chǎn)品質(zhì)量不良,運(yùn)行維護(hù)不當(dāng),長期運(yùn)行缺乏維修,外皮生銹腐。經(jīng)現(xiàn)場觀察,本次故障所涉及電容器并無此現(xiàn)象。
(2)外殼膨脹。主要原因是:在高電場作用下,電容器內(nèi)部絕緣發(fā)生游離而分解出氣體。部分元件擊穿,電極對外殼放電,密封外殼內(nèi)部對外壓差逐漸增大。經(jīng)現(xiàn)場觀察,本次故障所涉及電容器并無此現(xiàn)象。
(3)瓷瓶表面閃絡(luò)放電。主要原因是絕緣存在缺陷、表面臟污等。經(jīng)現(xiàn)場檢查,1號電容器組并無表面臟污,是否存在絕緣缺陷需經(jīng)絕緣試驗(yàn)后方可確認(rèn)。
(4)電容量的影響。電容量的變化會影響容抗大小,從而造成差壓保護(hù)的動(dòng)作。電容量是否變化需經(jīng)試驗(yàn)后方可確認(rèn)[2]。
因此必須對1號電容器組進(jìn)行絕緣電阻和電容量試驗(yàn),才能確定故障具體原因。在對1號電容器組各相電容器進(jìn)行試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),絕緣電阻值和電容量都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),因此可以判定:熔絲熔斷并非電容器內(nèi)部故障所致。
電容器作為無功補(bǔ)償設(shè)備接入電力系統(tǒng)以后,不僅承受電網(wǎng)工頻電壓,產(chǎn)生工頻電流,在電網(wǎng)非正弦用電設(shè)備諧波源的作用下還會產(chǎn)生高次諧波電流,電容器是在工頻電壓源和高次諧波電流源這2種不同性質(zhì)的電源下工作。由于電容器是容性電抗,在與感性電抗并聯(lián)時(shí),由用戶諧波源流入電容器的諧波電流將發(fā)生變化[3]。此外,畸變的電壓會使電容器產(chǎn)生額外的功率損耗,嚴(yán)重時(shí)會引起發(fā)熱、局部放電,導(dǎo)致電容器損壞。
另外,該事件中差壓保護(hù)動(dòng)作時(shí)間都在11∶20左右,其中10月20日開關(guān)未跳閘,是因?yàn)?1∶20左右時(shí)2組電容器均在檢修狀態(tài),并未投運(yùn)。因此可以假設(shè)是電網(wǎng)中某周期性負(fù)荷的諧波分量造成電容器的熔絲燒斷。
3.1 并聯(lián)電容器組的諧波放大效應(yīng)
如圖2所示,所謂諧波放大,是指電容器組投入后,由于電容器組的諧波阻抗是容性的,就會在電源或電容器回路中,通過比諧波源產(chǎn)生的諧波電流還要大的諧波電流。當(dāng)電源阻抗與電容器阻抗構(gòu)成諧波諧振條件時(shí),更會使諧波電流異常擴(kuò)大,同時(shí)造成系統(tǒng)諧波電壓的增大[4]。
圖2 系統(tǒng)等效模擬
查閱《2014年德清縣電網(wǎng)等值阻抗表》,莫梁變35 kV母線側(cè)系統(tǒng)阻抗標(biāo)幺值為0.150 2,則:
圖3所示為事件發(fā)生時(shí)莫梁變電容器組的接線方式(以A相為例),根據(jù)試驗(yàn)報(bào)告中單個(gè)電容的電容量一般為4.56μF左右,計(jì)算電容器阻抗:
串聯(lián)電抗器實(shí)測電感L=0.84 mH,計(jì)算串聯(lián)電抗器感抗:
由于事故發(fā)生時(shí),1組電容器與2組電容器并聯(lián)運(yùn)行,因此2個(gè)電容器組的并聯(lián)阻抗為:
圖3 莫梁變電容器組接線方式
3.2 諧波源的確定
如圖4所示,事件發(fā)生時(shí)莫梁變運(yùn)行方式為35 kV系統(tǒng)分裂運(yùn)行,Ⅰ段母線上接有通杭3154線,溪梁3887線,城山3152線,莫能3153線共4條出線。其中溪梁3887線一直處于冷備用狀態(tài),城山3152線在事件發(fā)生的4天中并無負(fù)荷,莫能3153線是接綠能發(fā)電廠的線路,當(dāng)時(shí)也無負(fù)荷,因此可以排除三者是諧波源的可能性。為進(jìn)一步確認(rèn),僅需對通杭3154線進(jìn)行試驗(yàn)分析。
圖4 莫梁變35 kVⅠ段母線運(yùn)行方式
通過分析10月18日通杭3154線電流遙測量曲線(見圖5)可以發(fā)現(xiàn),每晚10∶00過后,通杭3154線的電流有效值由0 A短時(shí)間增加至600 A以上,而電容器組的熔絲也是在此時(shí)間段熔斷的。35 kV 1號電容器組的熔絲燒斷極有可能與通杭3154線的用戶有關(guān)。因此可以設(shè)想:當(dāng)有一定量的諧波進(jìn)入莫梁變35 kVⅠ段母線時(shí),由于1號電容器的放大作用,其諧波電流值超過整定值,從而導(dǎo)致其熔絲熔斷。而通杭3154線上恰好接有大用戶某金屬制品有限公司,由于其鑄鋼連軋機(jī)組為非線性負(fù)載設(shè)備,極有可能是電網(wǎng)出現(xiàn)諧波的主要原因。
圖5 通杭3154線電流曲線
3.3 電能質(zhì)量分析
3.3.1 電壓質(zhì)量分析
通過試驗(yàn)記錄反映,35 kV母線曾監(jiān)測到多達(dá)200次的暫態(tài)電壓事件。圖6中可以發(fā)現(xiàn),在10月27日21∶58,35 kVⅠ段母線的A,B,C三相電壓的波形發(fā)生了明顯的畸變,其中6次、8次諧波電壓畸變率超過了1.2%的門檻值,威脅電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
圖6 35 kV莫梁變35 kVⅠ段母線電壓波形(10月27日21∶58)
3.3.2 電流質(zhì)量分析
通過對通杭3154線間隔的電能質(zhì)量測試,諧波電流的超標(biāo)較為嚴(yán)重。表1為3154線的諧波電流測試數(shù)據(jù),由表1可見,35 kV通杭3154線諧波電流以6次、7次、9次、10次為主,其中6次、8次、9次、10次諧波電流分別超過了國標(biāo)規(guī)定的限值。根據(jù)如圖7所示的電流波形不難發(fā)現(xiàn),通杭3154線用戶的負(fù)荷電流具有較大的沖擊波動(dòng)性,生產(chǎn)期間電流波動(dòng)較大,且A,B,C三相電流波形帶有明顯的畸變。
圖7 35 kV通杭3154線電流波形(用戶啟動(dòng)生產(chǎn)時(shí))
圖8為當(dāng)時(shí)電容器總柜間隔上另一臺電能質(zhì)量分析儀所測諧波數(shù)據(jù),可見其諧波總有效值波動(dòng)性較大,尤其以用戶剛投運(yùn)的時(shí)候最為嚴(yán)重。其中在22∶00,通杭3154線用戶啟動(dòng)機(jī)組時(shí),電容器間隔諧波電流總有效值達(dá)到336 A。通過圖3電容器組接線方式計(jì)算,此時(shí)每個(gè)電容器上流過的電流約為336/12=28 A,超過熔絲的熔斷值25 A,因此導(dǎo)致熔絲燒斷,繼電保護(hù)差壓保護(hù)動(dòng)作。
表1 35 kV通杭3154線的諧波電流
圖8 35 kV電容器間隔諧波電流總有效值趨勢
當(dāng)諧波次數(shù)接近9次時(shí),莫梁變35 kV系統(tǒng)容易出現(xiàn)并聯(lián)諧振,電容器支路的諧波電流將被放大到較為嚴(yán)重的程度。通杭3154線用戶是莫梁變35 kVⅠ段母線諧波的主要來源,其6次、8次、9次、10次諧波電流均超標(biāo),且均接近系統(tǒng)并聯(lián)諧振時(shí)的諧波次數(shù)。用戶在啟動(dòng)非線性負(fù)載設(shè)備時(shí),流過電容器組單個(gè)電容器的諧波總有效值達(dá)28 A,超過熔絲熔斷值25 A,因此導(dǎo)致電容器的熔絲燒斷。單個(gè)熔絲燒斷引起了非故障相電容器及故障相中健全元件上電壓的升高,繼電保護(hù)設(shè)備差壓繼電器啟動(dòng),最終使得35 kV 1號電容器保護(hù)動(dòng)作跳閘。
針對該問題,建議采取以下處理方法:
(1)在諧波源處進(jìn)行諧波治理。諧波的就地治理是較為常用的方式,開展用戶某金屬制品有限公司現(xiàn)場消諧裝置的專項(xiàng)檢查,主要是對諧波試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的6次、8次、9次和10次諧波設(shè)置濾波回路,確??刂圃趪覙?biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi)。
(2)在微機(jī)保護(hù)上加入針對諧波分量的保護(hù)類型。為避免高次諧波分量對電容器組的危害,可在諧波較為嚴(yán)重的變電所內(nèi)加入電容器諧波保護(hù)。目前常用的諧波保護(hù)主要有單次諧波過電壓保護(hù)、單次諧波過電流保護(hù)、電流波形總畸變率保護(hù)和電壓波形總畸變率保護(hù)[6]。
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(本文編輯:徐 晗)
Cause Analysis on Frequent Differential Protection Actions of 35 kV Capacitor Bank in 220 kV Substation
YAO Chenyang,JI Tao,SONG Xianliang
(State Grid Zhejiang Deqing Power Supply Company,Deqing Zhejiang 313200,China)
∶Three differential protection action events occurred in 35 kV#1 capacitor bank in a substation in four days.By field examination and capacitor test,the possibility of internal capacitor fault is excluded.The paper makes assumptions while its takes the external factors into account,and through theoretical analysis and power quality test it proves that the frequent capacitor fusing is mainly caused by harmonic.
∶capacitor;internal fault;harmonic current;amplification effect
.201704017
1007-1881(2017)04-0068-05
:TM773+.4
:B
2016-11-07
姚宸揚(yáng)(1990),男,助理工程師,從事電力系統(tǒng)繼電保護(hù)工作。