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        CC-Link助力輪胎全鋼成型機實現(xiàn)智能制造

        2017-06-05 15:02:45青島科菱恒信工貿(mào)有限公司王道鵬
        自動化博覽 2017年1期
        關(guān)鍵詞:全鋼成型機成型

        ★青島科菱恒信工貿(mào)有限公司 王道鵬

        CC-Link助力輪胎全鋼成型機實現(xiàn)智能制造

        ★青島科菱恒信工貿(mào)有限公司 王道鵬

        針對中國制造業(yè)的智能轉(zhuǎn)型,三菱電機早在2003年就推出了e-F@ctory理念,目的就是幫助中國工業(yè)向前推進,實現(xiàn)核心改革,最終實現(xiàn)工業(yè)的智能制造。在推進e-F@ctory理念中,包含傳感器層網(wǎng)絡(luò)CC-Link/LT、設(shè)備層網(wǎng)絡(luò)CC-Link、CC-Link IE Field、生產(chǎn)線安全網(wǎng)絡(luò)CC-Link Safety、控制層網(wǎng)絡(luò)CC-Link IE Control 在內(nèi)的CC-Link家族起著連接橋梁的作用。

        本文重點講解三菱電機FA產(chǎn)品Q系列PLC通過CC-Link總線與第三方ABB機器人廠家通信,實現(xiàn)全鋼成型機的智能生產(chǎn)。

        1 項目背景及概述

        1.1 項目背景

        成型機是輪胎所有工藝設(shè)備中自動化程度最高的,所有的半成品都集合到一起,放到成型機上,最后經(jīng)過成型機之后,形成一個未成熟的輪胎筒。輪胎的規(guī)格不同,輪胎的質(zhì)量也不盡相同。大部分輪胎的重量都在75kg左右,以前都是借助人工,利用機械支撐點進行卸胎,這樣對人力要求較大。后來借助氣缸手臂,通過變頻電機進行運載輪胎,配合氣缸來實現(xiàn)自動卸胎。這兩者都缺少不了人工參與,而且在成型機的卸胎環(huán)節(jié)中,嚴重影響輪胎成型的效率。本文將重點講述工廠應(yīng)用ABB機器人進行自動卸胎的應(yīng)用,實現(xiàn)了輪胎的智能制造。

        1.2 全鋼三鼓成型機項目概述

        該車間的全鋼三鼓成型機是自主研發(fā)的新機型,經(jīng)過10多年的研究、分析和整合,最終推出的這臺機型,整個過程只需要1人來操作實現(xiàn)。該成型機分貼合區(qū)(BAND)和成型區(qū)(SHARP),自動化程度較高。

        (1)BAND區(qū):①16臺三菱電機FR-E700系列變頻器,②39個遠程I/O站,③10組FESTO CCLink協(xié)議網(wǎng)絡(luò)閥組,④1臺激光燈FX32CCL作為從站,⑤8臺三菱電機J4伺服放大器及對應(yīng)伺服電機,⑥GT1685M-STBD觸摸屏,⑦可以與MES系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交流,⑧BAND區(qū)PLC與SHARP區(qū)PLC進行大量的數(shù)據(jù)交流。

        鑒于以上客戶要求BAND區(qū)選用高性能PLC,同時要求做信息標準化(程序中用到大量的FB塊),配置如表1所示。

        表1 BAND區(qū)系統(tǒng)配置

        表2 SHARP區(qū)系統(tǒng)配置

        (2)SHARP區(qū):①15臺三菱電機FR-E700系列變頻器;②32個遠程I/O站;③8組FESTO CC-Link協(xié)議網(wǎng)絡(luò)閥組;④1臺激光燈FX32CCL作為從站;⑤ABB機器人作為CC-Link智能設(shè)備站進行信號交流;⑥梅特勒-托利多稱重設(shè)備作為CC-Link的遠程設(shè)備站進行重量讀?。虎?臺三菱電機J4伺服放大器及對應(yīng)伺服電機;⑧GT1685M-STBD觸摸屏;⑨可以與MES系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交流;⑩BAND區(qū)PLC與SHARP區(qū)PLC進行大量的數(shù)據(jù)交流(胎體傳遞環(huán)伺服力矩取胎信號)。

        鑒于以上,客戶要求選用高性能PLC,同時要求做信息標準化(程序中用到大量的FB塊),配置如表2所示。

        2 成型機解決方案

        2.1 CC-Link網(wǎng)絡(luò)流程圖及使用分析

        圖1 現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)流程圖

        圖1 是1臺全鋼成型機的網(wǎng)絡(luò)配置圖,現(xiàn)場設(shè)備輸入輸出點是通過CC-Link遠程I/O模塊來讀取的,變頻器也全部采用CC-Link協(xié)議來控制,這樣現(xiàn)場層網(wǎng)絡(luò)全部通過CC-Link連接,依靠CC-Link協(xié)議的穩(wěn)定性及通信速度的實時性,不用考慮其他現(xiàn)場硬件的問題,如干擾、信號交流等,便于現(xiàn)場程序的編程。另外假如出現(xiàn)故障,通過GX-works2軟件的CC-Link監(jiān)視功能,也會有針對性的迅速找到故障點,節(jié)省編程時間。

        成型PLC與貼合PLC之間需要交流大量的位信息(LB)和字信息(LW),采用CC-Link IE Control網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)速度較快且穩(wěn)定,性能參數(shù)如下:(1)通信速度:1Gbps;(2)最大鏈接點數(shù):128kbyte;(3)最大鏈接點數(shù):32k位。

        成型機To MES系統(tǒng):工藝參數(shù)、設(shè)備參數(shù)、設(shè)備運行狀態(tài)、物料信息、產(chǎn)品條碼和重量、產(chǎn)量信息、輪胎配方、設(shè)備用電量。

        成型機From MES系統(tǒng):成型機工單號、產(chǎn)品規(guī)格(附帶輪胎花紋等信息) 。

        條形碼:經(jīng)過成型機出來的輪胎都要進行貼條形碼工序。條形碼與輪胎的工藝信息一起綁定,輪胎掃碼成功,并且完成稱重后,發(fā)給上位MES系統(tǒng),此時ABB機器人就可以進行卸胎,再由車間桁架機械手進行搬運到物流分揀線,在分揀線進行修胎胚時,再一次對輪胎的條形碼進行掃描,這樣再次把輪胎的合格狀態(tài)信息錄入物流數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),最后輪胎進行入庫。

        2.2 成型機工藝流程

        成型機是輪胎所有設(shè)備中自動化程度最高的,成型機工藝也非常復(fù)雜,貼合側(cè)把內(nèi)襯層、胎側(cè)、子口、簾布、墊膠半成品貼合在一起,帶束側(cè)把1#、2#、3#帶束層、0度、胎面合攏在一起,之后在成型鼓上進行平寬位到超定型位進行成型,最后滾壓出來一個完整的輪胎。輪胎成型機具體分3個鼓,分別是貼合鼓、輔鼓、成型鼓,每個鼓起著不同的作用,下面從3方面來說輪胎成型工藝,希望能對大家認識輪胎的成型有一定的幫助。

        2.2.1 BAND區(qū)貼合工藝

        圖2 輪胎自動貼合的流程

        衡量輪胎生產(chǎn)節(jié)拍的關(guān)鍵環(huán)節(jié)就看貼合鼓胎筒成型的快慢。眾所周知,貼合側(cè)參與的人為因素是最多的,也是最賣體力勞動的,在輪胎成型機上稱他們叫做“主操作手”。當然主操作手的勞動量是最大的,但是他們的待遇也是最高的。此成型機貼合側(cè)的機械結(jié)構(gòu)是國內(nèi)最前沿的技術(shù),因為它凝結(jié)雙星10幾年的經(jīng)驗和結(jié)晶,經(jīng)過幾代人研究開發(fā)和更改,真正實現(xiàn)了更少的人為參與,真正實現(xiàn)了智能制造。主要有3個結(jié)構(gòu)最為明顯:(1)內(nèi)襯層和胎側(cè)的自動復(fù)合,并實現(xiàn)自動定長裁斷;(2)貼合鼓貼合完復(fù)合件后自動進行壓接,這省去了大量勞動力,同時節(jié)約了時間;(3)簾布自動定長裁斷,貼合完后自動縫合,基本不需要人參與。

        2.2.2 SHANP區(qū)帶束貼合及成型滾壓工藝

        輔鼓進行1#2#3#及0度、胎面大卷的貼合。貼合鼓生產(chǎn)的胎筒和輔鼓生產(chǎn)的胎筒一起在成型鼓上成型,然后經(jīng)過滾壓工藝,滾壓完畢就是一個完整的輪胎,最后拿到硫化機上進行高壓高溫硫化,就是我們馬路上看到的汽車輪胎了。

        輔鼓貼合需要操作工去參與,而成型滾壓是不需要操作工去參與的。

        3 ABB機器人實現(xiàn)輪胎的智能制造

        3.1 ABB機器人自動卸胎工藝

        以前現(xiàn)狀:每臺成型機都需要配一個操作工進行修胎胚,修完胎胚之后人工操作放進輪胎擺渡小車,然后再由物流人員送到硫化車間硫化。

        現(xiàn)在智能制造現(xiàn)狀:由操作工先進行輪胎貼條碼,然后再拿起條碼槍進行掃碼處理,如果掃碼與上次不同,自動驅(qū)動ABB機器人卸胎胚放到梅特勒-托利多稱重設(shè)備上進行稱重,等PLC把當前輪胎重量記錄后,與條形碼綁定在一起,然后跟MEN系統(tǒng)進行握手,這樣就完成一次最終的卸胎。ABB機器人自動檢測有2個輪胎后,就會呼叫桁架機械手到該成型機進行取胎。

        圖3 輔鼓貼合帶束

        圖4 成型滾壓工藝

        圖5 自動卸胎工藝流程圖

        3.2 ABB DSQC 378B CC-Link Adapter具體怎樣實現(xiàn)呢?

        圖6 ABB手持示教器

        使用圖6所示的示教器,完成ABB機器人邊的CCLink的設(shè)置。然后在進行PLC邊的設(shè)置,ABB的DSQC 378B CC-Link Adapter 作為智能設(shè)備站,占用2個站或者4個站。在這里我們以設(shè)置2個站為例。

        圖7 三菱電機編程軟件設(shè)置

        圖8 ABB機器人軟件設(shè)置

        在這里要特別注意,在設(shè)置機器人“Occstat”和“BasicIO”時,配合選取點數(shù)比PLC所需的點多而且最接近的那個,如PLC設(shè)置兩個站64點,那么“Occstat”和“BasicIO”配合選取80點的。

        4 總結(jié)

        ABB機器人通過安裝DSQC 378B CC-Link Adapter通信模塊,可以輕松與主站CC-Link模塊進行字和位信息的交互。與通過硬件I/O交流相比,省配線,省工時,最主要的是方便維護。

        現(xiàn)在1臺成型機僅需要1個人,以前需要3個人,大大節(jié)省了人力?,F(xiàn)在機械結(jié)構(gòu)比以前自動化程度高很多,有些工序直接省去人力,加入ABB機器人自動卸胎,并且設(shè)備安全回路,檢測回路比較多,讓設(shè)備穩(wěn)定運行,即使出現(xiàn)故障,也會通過報警,自動地去找到問題的根源。

        以前3人做一條胎需要3分40秒,現(xiàn)在1人僅需要2分50秒,大大減少了勞動強度,提高了輪胎的生產(chǎn)效率,更主要的是輪胎的合格率幾乎能達到100%,零次品率。AP

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