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        交流電動機振動異常的診斷及處理

        2017-06-03 10:57:21王志斌
        科學(xué)與財富 2017年15期
        關(guān)鍵詞:處理診斷

        王志斌

        (馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 安徽 243100)

        摘要:電動機廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,有各種用途。另外其用電量在世界各國總數(shù)量上來說也是占多半以上。而三相異步電動機用電量占絕大多數(shù)。電動機效率的提高對于能源節(jié)約、環(huán)保具有重要意義。提高電動機的效率降低損耗,是電機與電路設(shè)計人員必須了解和著手解決的問題,現(xiàn)就電動機電路及其結(jié)構(gòu)進行合理構(gòu)思具體改進措施。

        關(guān)鍵詞:交流電動機;振動異常;診斷;處理

        1.項目概況

        項目為2×660MW機組,每臺機配備2臺汽動給水泵和一臺保持備用的電泵,2臺小汽機為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn),每臺小汽機配2臺小機主油泵,正常運行時保持一用一備。主油泵電機為上海電機廠的Y-250M-2型電機,額定電壓380VAC,額定功率55kW,轉(zhuǎn)速2970r/min,驅(qū)動端為6314-2Z軸承,非驅(qū)動端為7314軸承。該電機經(jīng)常出現(xiàn)大的振動,導(dǎo)致重要的備用設(shè)備失去備用,每次更換電機兩端軸承后都能穩(wěn)定運行一段時間。

        2.振動原因分析

        2.1電動機振動原因分析

        電機更換軸承后電機振動在排除基礎(chǔ)未固定的原因后,認(rèn)為這個振動值合格,這說明該電機軸承的裝配沒有問題。帶泵運行后這個振動值就變得超標(biāo),運行20min后狀況進一步變得惡化,并且振動值呈周期性波動。再次對電機進行解體,兩端軸承均未發(fā)現(xiàn)明顯異常,油脂潤滑均良好。通過對全過程再次進行分析,對各方面可能的原因進行逐項排查。

        1)軸承質(zhì)量問題

        在裝配前對軸承進行過檢查,確定軸承為正品SKF軸承,這樣就排除了軸承質(zhì)量問題。

        2)軸承裝配問題

        第一次空轉(zhuǎn)電機時電機的振動是良好的,而且在裝配前使用舊軸承對端蓋與軸承的配合進行了檢查,最后一次解體檢查也未發(fā)現(xiàn)軸承潤滑有異常,這說明該電機軸承的裝配是正常的。

        3)電機本體基礎(chǔ)的原因

        由于電機為立式安裝,驅(qū)動端法蘭盤直接固定在油箱本體上,相鄰2A2小機主油泵電機也是同樣布置,運行中振動正常,電機法蘭盤及油箱固定法蘭及螺栓均未見異常??梢耘懦姍C基礎(chǔ)固定方面的原因。

        4)機務(wù)方面的原因

        聯(lián)系機務(wù)人員對泵及泵與電機對輪的間隙進行了再次檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常;電機與泵的連接采用的是梅花盤插式連接,用法蘭螺栓固定,無需進行電機找中心,電機回裝也是按原螺栓位置安裝。這就也排除了機務(wù)方面的原因。

        5)其他方面的原因

        排除以上幾種常見導(dǎo)致電機振動的原因后,開始再次回顧電機修理及試運過程。電機修理后空轉(zhuǎn)振動正常,電機在帶負(fù)載運行的前20min,振動值只是偏大,而在電機帶負(fù)載運行20min后出現(xiàn)振動變大,并且該電機的振動值開始呈周期性變化。尤其是再次空轉(zhuǎn)該電機后發(fā)現(xiàn)電機振動仍偏大,這說明軸承的運行狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生了變化,滾球已經(jīng)不能正常地在跑道上滾動。而軸承帶負(fù)載運行很短時間就出現(xiàn)異常,并且導(dǎo)致軸承運行狀態(tài)發(fā)生嚴(yán)重異常變化,于是開始再次考慮軸承方面的原因。

        2.2異常處理

        結(jié)合對電機故障原因的分析,將電機非驅(qū)動端軸承更換6314軸承,這種軸承內(nèi)外徑與7314軸承相同,與驅(qū)動端軸承配合使用既能承受一定的軸向力,也能允許一定軸向竄動,能保證這種立式電機的可靠運行。更換軸承后電機空試及帶負(fù)載運行中振速均小于1.2mm/s,振幅均小于0.025mm,達到了良好的運行狀況。

        3.提高交流電動機效率的方法

        3.1針對可變性機械負(fù)載

        在生產(chǎn)過程中,許多設(shè)備都是不均勻負(fù)荷的情況,隨著時間變化負(fù)載有輕載或滿載甚至空載及間斷運行的狀況,如果交流電動機恒速傳動的方案運行,那么運行效率就很低了,造成大量的能源浪費。如果根據(jù)負(fù)載轉(zhuǎn)速的變化要求,通過改變電動機工作電源頻率達到改變電機轉(zhuǎn)速,獲得對應(yīng)的電機運行速度。能夠在不同的轉(zhuǎn)速情況下均保持較高的運行效率,不僅降低了電能消耗,同時能在啟動時,保護電機及負(fù)載設(shè)備免受瞬時啟動的沖擊幾對電網(wǎng)影響,并提高設(shè)備的精確度,變頻調(diào)速是通過改變輸入到交流電機的電源頻率,從而達到調(diào)節(jié)交流電動機轉(zhuǎn)速的目的。一些變頻裝置能夠在效率基本不變的情況下,通過改變驅(qū)動電源的電壓和頻率,平滑地調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,根據(jù)輸出量的要求改變輸出功率。實踐證明變頻技術(shù)用于交流電動機設(shè)備驅(qū)動控制場合取得了顯著的效率提高,普遍達到節(jié)能的目的。主要設(shè)備是由變頻器提供變頻電源,變頻器可分成交流-直流-交流變頻器和交流-交流變頻器兩大類,目前大都使用前者, 其調(diào)速過程無損耗。調(diào)速、應(yīng)用范圍廣,特性好、精度高。但是造價高,維護檢修較困難;常用的有三菱、西門子等變頻器。

        3.2轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的分析

        轉(zhuǎn)子繞組損耗卻受轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的影響很大,因為常用的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)有鑄鋁轉(zhuǎn)子和銅條轉(zhuǎn)子,銅的電阻率比鋁的電阻率小很多,所以采用銅條轉(zhuǎn)子的損耗比鑄鋁轉(zhuǎn)子的損耗少一半,對于功率較大的高壓電動機,為降低轉(zhuǎn)子銅損而提高電機效率,采用銅條轉(zhuǎn)子。

        3.3維持電源電壓平衡

        由于三相四線制供電系統(tǒng)不平衡,使三相電動機的電源電壓不對稱,由于不平衡電壓存在著正序、負(fù)序、零序三個電壓分量,電機產(chǎn)生反向序轉(zhuǎn)矩,起到制動作用,即增大電機運行中的損耗。另外如果電網(wǎng)電壓偏低,也會使得正常工作的電機電流偏大,因而使損耗增大。解決辦法就是裝設(shè)平衡裝置,使電機電源趨于平衡。

        4.加強電動機維護保養(yǎng)

        1)在使用過程中注意檢查電動機的接線和接地線有無松動,發(fā)現(xiàn)后立即固緊。

        2)經(jīng)常清除電動機機體上的灰塵,以保持正常的散熱條件。

        3)長時間不用電動機時,應(yīng)防止電動機受潮,已受潮或使用日久的電動機應(yīng)作絕緣檢查,絕緣電阻應(yīng)不小于500kΩ,否則應(yīng)進行烘干處理。

        4)電動機在使用2000h后,應(yīng)清洗軸承并加注潤滑油。

        5)在長時間的使用過程中應(yīng)防止電動機繞組過熱,特別要對中小型電動機的溫度進行檢查,一般可采用手摸機體的辦法,以不燙手為宜,如發(fā)現(xiàn)機體燙手應(yīng)立即停止工作,待溫度恢復(fù)正常后方可繼續(xù)工作。

        6)電動機繞組因使用時間長,其絕緣會因老化而使絕緣電阻降低。此時應(yīng)進行浸漆處理。浸漆時先將繞組烘干,并趁熱用清潔刷蘸上絕緣漆(常用1032聚氰胺醇酸灑漆式1012耐油清漆)滴刷在繞組上。鐵芯槽中也要使其充分流入,浸好漆的電動機應(yīng)再次進行烘干。

        7)電動機在進行工作時要注意故障現(xiàn)象的監(jiān)視。電動機發(fā)生故障時,會產(chǎn)生一些異常現(xiàn)象(如激烈的振動、轉(zhuǎn)速減慢、躥火冒煙、有特殊的聲音和氣味等)。因此,在電動機運行時應(yīng)注意有無異?,F(xiàn)象,并根據(jù)這些現(xiàn)象迅速做出判斷,找出故障原因,加以排除。裝有儀表(電流表、電壓表等)時還應(yīng)注意各儀表的指示。

        結(jié)束語:總而言之,在使用電動機時應(yīng)注意各型電動機的操作使用說明及加強其自身的維護保養(yǎng)。就能在使用過程中減少安全事故的發(fā)生,提高電動機的工作效率,使其在生產(chǎn)過程中發(fā)揮更大的效能。

        參考文獻:

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