張維寧,張衛(wèi)林
粉流掣在水泥庫定量控制的良好實(shí)踐
The Practice of the Powder Flow Switch in the Quantitative Control of Cement Silo
The Practice of the Powder Flow Switch in the Quantitative Control of Cement Silo
張維寧,張衛(wèi)林
云南拉法基東駿水泥有限公司現(xiàn)有一條4 000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為?4.8m×74m,水泥粉磨設(shè)備為兩臺(tái)史密斯OK33-4水泥輥磨,采用分別粉磨熟料和混合材再混合攪拌的工藝生產(chǎn)水泥。
粉狀物料儲(chǔ)存采用10個(gè)?15m×34m的混凝土庫(庫底帶有減壓錐),2個(gè)用于儲(chǔ)存礦渣粉,2個(gè)用于儲(chǔ)存熟料粉,6個(gè)儲(chǔ)存水泥。在使用過程中,由于壓縮空氣中的水分進(jìn)入庫內(nèi),產(chǎn)生水化反應(yīng)引起結(jié)塊,造成下料不暢。長時(shí)間使用后陸續(xù)出現(xiàn)故障,物料下料口及物料輸送溜子經(jīng)常堵料。因此,2016年3月及4月分別對(duì)礦粉庫、熟料粉庫進(jìn)行了改造,用粉流掣下料系統(tǒng)取代了原設(shè)計(jì)的下料系統(tǒng),改造后物料下料穩(wěn)定,且操作簡易,容易控制。
粉流掣主要由太極錐(實(shí)現(xiàn)無動(dòng)力卸料)、л絞刀(防止噴料及穩(wěn)流粉料)、沖板流量計(jì)(保證精確計(jì)量)及配套專業(yè)軟件處理技術(shù)的電氣控制系統(tǒng)組成,控制精度可達(dá)1%,特別適用于粉料庫的技術(shù)改造。
2.1 太極錐實(shí)現(xiàn)無動(dòng)力自然整體流卸料(圖1)
太極錐可充分利用粉體料重形成的自然擠壓與真空吸附力實(shí)現(xiàn)粉料連續(xù)自動(dòng)下落。
2.2 粉流掣的л絞刀(圖2)
針對(duì)粉體密度與壓力波動(dòng)性,л絞刀設(shè)計(jì)了特殊的動(dòng)態(tài)空間組合結(jié)構(gòu),具有獨(dú)特的粉壓動(dòng)態(tài)鎖止隔離濾波穩(wěn)定結(jié)構(gòu),可確保任何工況下驅(qū)動(dòng)負(fù)載保持平穩(wěn)輕盈,徹底解決了沖料干擾下粉體卸料不穩(wěn)定、不準(zhǔn)確的問題。
2.3 沖板流量計(jì)(圖3)
新型沖板式流量計(jì),采用平行雙鉸鏈倒擺沖板傳力結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);抗沖擊抗扭力,綜合測(cè)量精度0.3%,反應(yīng)迅速。具備寬流量測(cè)量、抗潮濕、耐振動(dòng)、零點(diǎn)漂移小等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
3.1 現(xiàn)狀
3.1.1 庫內(nèi)情況
庫內(nèi)有混凝土減壓錐,實(shí)際情況見圖4、圖5。
3.1.2 庫底放料設(shè)備
圖1 粉流掣全圖
圖2 л絞刀圖
圖3 設(shè)定反饋趨勢(shì)圖
圖6 原粉庫底全圖
圖4 粉庫內(nèi)倒錐平視圖
圖7 原粉庫底設(shè)備近景全圖
圖5 粉庫內(nèi)倒錐俯視圖
圖8 原粉庫底氣缸閥、電動(dòng)執(zhí)行器圖
無控制,無計(jì)量,有大量的氣動(dòng)管道(見圖6)。
3.2 存在的問題
(1)庫內(nèi)充氣箱透氣層使用時(shí)間短,更換成本高。
(2)粉庫內(nèi)均建有減壓錐,并鋪設(shè)充氣箱,在使用過程中,由于空氣中水分進(jìn)入庫內(nèi)冷凝產(chǎn)生水化反應(yīng)而固結(jié)結(jié)塊,造成卸料不順暢。
(3)用羅茨風(fēng)機(jī)在庫底吹氣助流,電耗成本高。
(4)庫內(nèi)充氣箱透氣層損壞后基本上無法處理,損壞位置積料形成死料堆,時(shí)間長后在庫內(nèi)結(jié)塊,影響庫存容量及下料的穩(wěn)定性。
(5)無法實(shí)現(xiàn)流量控制,每個(gè)水泥庫底有2個(gè)卸料孔,每個(gè)孔均有手動(dòng)、氣動(dòng)閘閥、電動(dòng)閥門,出料后匯集到庫底拉鏈機(jī)。由于下料不暢,斜槽及流量閥外殼已被崗位工敲擊得嚴(yán)重變形,流量控制也形同虛設(shè)(見圖7、圖8)。
(6)沒有實(shí)現(xiàn)多庫搭配放料,水泥品種少。
4.1 技術(shù)改造的目的
對(duì)原有無計(jì)量、無控制的放料系統(tǒng)進(jìn)行改造,達(dá)到以下目的:
(1)節(jié)約大量的氣動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)成本,實(shí)現(xiàn)無動(dòng)力放料。
(2)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、精確、連續(xù)放料,克服放料不穩(wěn)定造成的設(shè)備及生產(chǎn)問題。
(3)計(jì)量精度穩(wěn)定保持1%。
圖9粉庫內(nèi)倒錐實(shí)圖(未打前)
圖12 粉庫內(nèi)安裝太極錐實(shí)圖(開始)
圖10 粉庫內(nèi)倒錐實(shí)圖(進(jìn)行中)
圖13 粉庫內(nèi)安裝太極錐實(shí)圖(結(jié)束)
圖11 粉庫內(nèi)倒錐實(shí)圖(打掉后)
圖14 л絞刀安裝中
4.2 技術(shù)改造內(nèi)容
(1)清理粉庫內(nèi)的粉料及結(jié)塊。
(2)拆除粉庫底部的減壓錐。
(3)安裝固定太極錐。
(4)安裝л絞刀及沖板流量計(jì)。
4.3 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際改造情況
粉流掣系統(tǒng)安裝的準(zhǔn)備過程及安裝情況如下:
(1)清庫及拆除庫內(nèi)減壓錐
利用水泥磨大修檢查的機(jī)會(huì),進(jìn)行清庫。然后使用風(fēng)鎬對(duì)庫內(nèi)減壓錐進(jìn)行人工拆除,并將庫內(nèi)混凝土清理干凈(過程見圖9、圖10、圖11)。
(2)庫內(nèi)太極錐的安裝
庫內(nèi)減壓錐拆除并清理完成后,首先進(jìn)行庫內(nèi)與庫外的對(duì)接工作,安裝太極錐,完成后進(jìn)行密封(安裝見圖12、圖13)。
(3)庫底л絞刀和沖板流量計(jì)的安裝(見圖14、圖15)。
庫底的л絞刀和沖板流量計(jì)的安裝與沖板流量計(jì)下料入拉鏈機(jī)連接。
圖15 л絞刀、沖板流量計(jì)全圖
(1)改造后,完全取消了庫內(nèi)減壓錐和充氣箱,庫底的羅茨風(fēng)機(jī)電機(jī)及六嘴分配器電機(jī)全部停止使用,實(shí)現(xiàn)無氣動(dòng)力放料。
(2)計(jì)量精度穩(wěn)定保持1%。
(3)使用粉流掣系統(tǒng)后,實(shí)現(xiàn)了熟料粉、礦粉的分別計(jì)量控制,可依據(jù)所需生產(chǎn)的水泥品種按一定比例混合,再經(jīng)攪拌機(jī)攪拌均勻后成為某品種等級(jí)的水泥入水泥庫。
(4)庫底電氣設(shè)備節(jié)能方面:礦渣粉庫及熟料粉庫庫底羅茨風(fēng)機(jī)電機(jī)及六嘴分配器電機(jī)均停止使用,兩個(gè)粉庫一年節(jié)約電費(fèi)約12萬元。■
TQ172..687
A
1001-6171(2017)03--0043-03
云南拉法基東駿水泥有限公司,云南昆明650205;
2016-08-30;編輯:趙蓮