率海洋++白宇
【摘 要】智能電網(wǎng)對(duì)電壓和無(wú)功功率的自動(dòng)控制系統(tǒng)簡(jiǎn)稱(chēng)AVC系統(tǒng)。電壓和無(wú)功是電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要指標(biāo),因此實(shí)現(xiàn)智能AVC,對(duì)保障電能質(zhì)量,提高輸電效率,降低網(wǎng)損,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著重大的意義。隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,電力系統(tǒng)無(wú)功電壓控制的難度和復(fù)雜性逐漸增加,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)統(tǒng)一的自動(dòng)電壓控制(AVC)既是熱點(diǎn)、又是難點(diǎn)。
【關(guān)鍵詞】智能電網(wǎng) AVC系統(tǒng) 在線控制 成功率
1 分析原因
排列圖如圖1所示。
從排列圖中看出, AVC系統(tǒng)發(fā)令后執(zhí)行失敗和電壓越限AVC系統(tǒng)不發(fā)令是造成AVC系統(tǒng)在線控制成功率低的主要原因。根據(jù)排列圖顯示,制作關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行分析如圖2所示。
通過(guò)用關(guān)聯(lián)圖分析,排除不可抗因素?zé)o功負(fù)荷波動(dòng)大,最后得出9個(gè)末端原因分別是:(1)維護(hù)人員責(zé)任心不強(qiáng);(2)維護(hù)人員缺乏技術(shù)培訓(xùn);(3)AVC系統(tǒng)管理規(guī)程不完善;(4)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)通道誤碼率高;(5)主變檔位信息上傳方式不完善;(6)變電站設(shè)備故障拒絕分合閘;(7)AVC系統(tǒng)判斷無(wú)功裝置投切方法不完善;(8)工作站計(jì)算機(jī)終端配置低;(9)調(diào)度自動(dòng)化機(jī)房無(wú)恒溫、恒濕設(shè)備。
2 確定主要原因
通過(guò)確認(rèn),我們找到了AVC在線控制成功率低的三條主要原因:(1)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)通道誤碼率高;(2)主變檔位信息上傳方式不完善;(3)AVC系統(tǒng)判斷無(wú)功裝置投切方法不完善。
3 實(shí)施對(duì)策
3.1 對(duì)策實(shí)施一:降低通道誤碼率
工作人員在與自動(dòng)化廠家積極溝通購(gòu)買(mǎi)隔離設(shè)備后,到調(diào)度自動(dòng)化機(jī)房,為每一個(gè)變電站通道主站端安裝了光耦隔離設(shè)備,之后又在各通道變電站端加裝了光耦隔離設(shè)備。
光耦隔離設(shè)備的裝入,大大減少了報(bào)文在傳輸過(guò)程中由于干擾造成的誤碼的出現(xiàn)。從而增加了AVC系統(tǒng)對(duì)設(shè)備操作的執(zhí)行力度,保證了每次控制操作的成功性。之后在查閱了AVC系統(tǒng)前一天的運(yùn)行記錄,加裝過(guò)光隔離設(shè)備后,淮源站通道,報(bào)文誤碼、丟碼現(xiàn)象已經(jīng)極大降低,AVC系統(tǒng)控制淮源站失敗次數(shù)已由原來(lái)一天控制失敗5次降低到1次。
3.2 對(duì)策實(shí)施二:完善主變檔位信息上傳方式
工作人員到調(diào)度自動(dòng)化機(jī)房,對(duì)采用BCD碼遙信方式上傳主變檔位信息的廠站認(rèn)真排查,并聯(lián)系相關(guān)綜自廠家,組織對(duì)上傳方式進(jìn)行修,把檔位信息長(zhǎng)傳方式由遙信上傳改為遙測(cè)上傳方式。
3.3 對(duì)策實(shí)施三:完善AVC系統(tǒng)判斷無(wú)功裝置投切的方法
工作人員與AVC系統(tǒng)廠家技術(shù)人員聯(lián)系,對(duì)AVC系統(tǒng)判斷無(wú)功裝置投切方法不完善的問(wèn)題進(jìn)行溝通討論。
AVC系統(tǒng)廠家技術(shù)人員針對(duì)安棚變電站、吳城變電站由于企業(yè)機(jī)組啟動(dòng)無(wú)功負(fù)荷突變的問(wèn)題,修改了電壓無(wú)功裝置控制方案。對(duì)無(wú)功補(bǔ)償裝置的控制增加“無(wú)功負(fù)荷穩(wěn)定周期判斷”這一條件,來(lái)減少負(fù)荷突變?cè)斐傻脑O(shè)備頻繁投切。
程序修改后,安棚和吳城變電站無(wú)功補(bǔ)償裝置一天的投切次數(shù)下降為少于原來(lái)的一半。
4 效果檢查
4.1 效果檢查一:目標(biāo)值完成情況
(1)經(jīng)過(guò)兩個(gè)月來(lái)對(duì)通道、設(shè)備和程序的整改實(shí)施,AVC系統(tǒng)在線控制成功率提高明顯。2012年6月份成功率達(dá)到96.03%。在之后的兩個(gè)月成功率也均在96%以上,平均由實(shí)施前的87.54%提高到96.13%。
(2)AVC系統(tǒng)控制成功率的提高,直接帶來(lái)電壓合格率的提高,桐柏電網(wǎng)電壓合格率由原來(lái)的99.15%提高到99.24%。
(3)目標(biāo)實(shí)現(xiàn):由統(tǒng)計(jì)表可以看出:AVC系統(tǒng)在線控制成功率由2011年的88.18%提高到96.13%,圓滿(mǎn)完成了任務(wù)。
(4)2012年8月28日,工作人員再次來(lái)到調(diào)度運(yùn)行中心,查閱了AVC系統(tǒng)2012年8月份運(yùn)行日志,對(duì)AVC系統(tǒng)在線控制不成功的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
由圖3排列圖可以很直觀的看出,AVC系統(tǒng)發(fā)令后執(zhí)行失敗和電壓越限AVC系統(tǒng)不發(fā)令這兩項(xiàng)已下降為次要原因,而設(shè)備檢修AVC封鎖運(yùn)行和AVC系統(tǒng)人為開(kāi)環(huán)運(yùn)行運(yùn)行已上升為主要原因。
4.2 效果檢查二:經(jīng)濟(jì)效益
AVC系統(tǒng)在線控制成功率的提高,直接帶來(lái)的是電能質(zhì)量的指標(biāo)之一電壓合格率的提高,從而帶來(lái)線損率的降低。2012年6月-8月平均線損率比2011年同期降0.12%,電量損失同期相比平均每月減少4.82萬(wàn)度。按公司綜合電價(jià)0.465元算,每月可創(chuàng)效益:4.82×0.465=22413元。則活動(dòng)期和鞏固期可創(chuàng)造實(shí)際效益為2.24萬(wàn)元×10-(0.2+0.7)萬(wàn)元=21.5萬(wàn)元,效益十分可觀。
4.3 社會(huì)效益
成果的實(shí)施同時(shí)也提高了10kV功率因數(shù),功率因數(shù)由2011年的0.97提高到現(xiàn)在的0.98,更好地履行了公司供電服務(wù)承諾內(nèi)容。成果的實(shí)施把優(yōu)質(zhì)的電能輸送給了企業(yè)用戶(hù),減少了社會(huì)負(fù)面影響,帶來(lái)了較好的社會(huì)效益。為贏得優(yōu)秀的電力公共服務(wù)行業(yè)行風(fēng)評(píng)議奠定了基礎(chǔ)。