彭玉玲
摘 要:該研究主要是將鎢酸銨溶液作為試驗原料,使用雙極膜電滲析法(BMED)制出偏鎢酸銨(AMT)溶液。在此次研究中,也充分考慮了電流密度、料液WO3濃度和pH值等各因素對雙極膜電滲析法過程的影響程度,并使BMED實驗在優(yōu)化條件下進(jìn)行。根據(jù)實驗結(jié)果:當(dāng)電流密度控制在700 A/m2,溶液WO3濃度在172.3 g/L,堿室NH4HCO3濃度為1.5 mol/L,并將滲析時間控制為600 min,溫度30 ℃左右時,BMED過程的電流效率平均達(dá)到72%,而耗電僅為0.88 kWh/kg WO3,同時WO3的直收率高達(dá)99.9%,整體過程容易操作并且能夠平穩(wěn)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:雙極膜電滲析 偏鎢酸銨 制備
中圖分類號:TQ028 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)04(a)-0037-02偏鎢酸銨(AMT)是制備鎢系石油加強(qiáng)催化劑的重要原料,其含有大分子量和極高的水溶性,讓AMT成為工業(yè)中常使用的制備原料。在工業(yè)中,常使用熱分解法將仲鎢酸銨(APT)分解為AMT,基本原理為:APT加熱分解出NH3,控制溫度和壓力并控制結(jié)晶體中的NH4+含量,從而將ATP轉(zhuǎn)化為AMT[1]。雖然,經(jīng)過長年的制備經(jīng)驗積累,此方法操作較簡單而且技術(shù)也比較成熟,但不可忽視的確定是此方法AMT的收率較低,一般都低于90%,造成了原料成本的提高,并帶來廢棄物處理不足的問題。
此外,為避免這種熱分解法的缺陷,又出現(xiàn)了另一種制備方式,即利用鎢酸銨溶液為液相轉(zhuǎn)化原料,調(diào)整鎢酸銨溶液的pH值到合適范圍,得到的AMT溶液濃縮為晶體。這種液相轉(zhuǎn)化法卻也有著產(chǎn)品質(zhì)量不高、廢棄物處理不合格等不足的問題。
因此,該實驗利用膜分離的技術(shù),利用BMED將鎢酸銨溶液制取出AMT溶液,并證實了此方法具有收率高、降低原料成本、產(chǎn)品質(zhì)量較好、產(chǎn)生的廢棄物較少等優(yōu)點(diǎn)。同時,該研究著重考慮了電流密度、料液WO3濃度和pH值等各因素對雙極膜電滲析法過程的影響程度,確定了BMED過程中的最優(yōu)條件,以期為今后進(jìn)一步研究BMED方法制備AMT溶液提供一定參考。
1 實驗原理
將在BMED儀器加上所需電壓時,在膜堆內(nèi)將形成一個定向電場,水分子在這種強(qiáng)大的電場作用下,解離呈H+和OH-,并定向遷移進(jìn)入鹽室和堿室[2]。隨著電解過程的不斷加強(qiáng),NH4+不斷地從鹽室中遷出,而H+將不斷的遷出,導(dǎo)致鹽室pH急劇下降,一般來說,當(dāng)溶液中pH降至4或以下時,就會有偏鎢酸根的生成。而此時,堿室中的NH4+和OH-相互結(jié)合生成氨水,并在進(jìn)一步的電解中形成偏鎢酸銨和氨水的混合物。
2 實驗方法
2.1 實驗材料
該實驗選用的鎢酸銨溶液是由鎢礦經(jīng)過堿分解萃取工藝得到的工業(yè)料液,用去離子水將其稀釋到相應(yīng)濃度即得到實驗原料液。在實驗過程中用到的其他試劑,均為分析純。
2.2 實驗儀器
BMED儀器是臺杏貿(mào)易公司生產(chǎn)的,型號為ACILYZER-02,儀器中主要用的裝置有膜堆、溶液儲槽、離心泵、陰膜、雙極膜和陽膜等,其中實驗中使用的膜有效面積為200 cm2。其余涉及到的實驗儀器有恒流蠕動泵、電子攪拌器、pH計、恒溫振蕩器和分光光度計等[3]。
2.3 實驗分析方法
實驗中NH4+的測定方法采用酸堿中和滴定,并以甲基橙為指示劑;使用高錳酸鉀以滴定的方式測定H2O2;溶液中WO3的測定采用硫氰酸鹽比色法進(jìn)行分析。
3 結(jié)果與討論
3.1 各因素對BMED過程的影響
首先是電流密度對其的影響。該實驗中,主要考察了電流密度在370~750 A/m2范圍中對BMED過程的影響,滲析時間為120~240 min,溫度在30 ℃左右。結(jié)果顯示,槽內(nèi)的電壓隨著電流的增加而增加,同樣電流效率與電流密度也成正比。電流密度升高后,在遷移中占主導(dǎo)因素的成為NH4+,因而電流的效率也會相應(yīng)提高,但若超過電流密度的極限,電流效率的增加趨勢也不再明顯。因此,綜合考慮這樣的一個特性,實驗選擇電流密度為620~750 A/m2。
其次是料液中WO3濃度對其的影響。該實驗中控制料液中WO3的濃度在57~200 g/L,堿室NH4HCO3的濃度為1 mol/L,電流密度為500 A/m2,電解時間控制在100 min,pH值在3左右,溫度控制在30 ℃。結(jié)果表明,料液中的WO3濃度對于電滲析過程的影響很大,隨著其濃度的升高,帶動了鹽室中NH4+的濃度上升,從而帶來電阻降低,電壓下降,因而造成電流效率的升高和直流電耗程度的降低。但同時,WO3的濃度又不易過高,否則會導(dǎo)致鹽室和堿室溶液密度差距過大,使兩室的壓力難以平衡而造成電滲析過程的操作困難。因此,實驗選擇料液WO3的濃度在150~200 g/L時為適宜。
最后是鹽室中pH值對其的影響。該實驗選擇調(diào)節(jié)鹽室pH值在2.5~4之間,加入的WO3濃度約為175 g/L,其余條件控制與之前相同。實驗結(jié)果表明,鹽室中pH的變化并沒有使槽電壓有太大改變,電流效率與pH值成正比,直流電耗與其成反比[4]。因此,應(yīng)盡可能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,適當(dāng)升高鹽室溶液中的pH值,以確保滲析過程可以以最佳狀態(tài)進(jìn)行。此外,在陳化過程中,實驗將pH值控制在2.8~3時,得到的溶液最為清亮透明,表明在此范圍內(nèi)的酸堿度中,得到的產(chǎn)品質(zhì)量最高。
3.2 優(yōu)化條件下的BMED實驗
根據(jù)以上影響因素的實驗結(jié)果,該研究在選定的最佳實驗條件下進(jìn)行了一次綜合實驗。結(jié)果顯示,在最優(yōu)條件下運(yùn)行的實驗中,鎢在雙極膜電滲析過程中損失的量基本可以忽略,并且大部分的WO3都成功回收,回收率高達(dá)99.9%。并且,鎢酸銨溶液中的Na離子大部分都遷移到了堿室,這為能夠制備出高品質(zhì)的AMT起到了很大作用。
4 結(jié)論
(1)該實驗得到了利用BMED過程制備AMT的各種最優(yōu)工藝條件,即電流密度在620~750 A/m2、料液中WO3濃度在150~200 g/L以及滲析過程中鹽室pH值最好要控制在2.8~3之間。
(2)采用以上優(yōu)化條件下的因素進(jìn)行BMED實驗,最后結(jié)果顯示此過程的平均電流效率高達(dá)72%,直流電耗僅為0.88 kWH/kg WO3,而WO3的回收率卻高達(dá)99.9%,證明了此方法進(jìn)行AMT產(chǎn)品的制備安全穩(wěn)定且效率更高。
參考文獻(xiàn)
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[2] 李海宇,宋衛(wèi)鋒.膜處理技術(shù)在廢酸回收中的應(yīng)用[J].膜科學(xué)與技術(shù),2016,36(3):136-141.
[3] 關(guān)文娟,張貴清,曾成威,等.雙極膜電滲析法制備偏鎢酸銨溶液的研究[C]//全國膜分離技術(shù)在冶金工業(yè)中應(yīng)用研討會. 2014.
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